摘 要:上海重型機(jī)械廠有限公司生產(chǎn)的HP983DY型中速磨煤機(jī)采用了由變頻器拖動(dòng)的旋轉(zhuǎn)分離器作為粗細(xì)粉的分離裝置。通過(guò)我廠二期實(shí)際應(yīng)用中動(dòng)態(tài)分離器運(yùn)行調(diào)整、故障處理及相關(guān)事故的總結(jié)分析以借鑒經(jīng)驗(yàn),做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)正確處理,確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:動(dòng)態(tài)分離器;工作原理;運(yùn)行調(diào)整;常見(jiàn)故障
1 動(dòng)態(tài)分離器的工作原理和介紹
在選用直吹制粉系統(tǒng)的鍋爐中,采用擋板式離心分離器在正常運(yùn)行中由于不能做到隨時(shí)調(diào)整。隨著煤質(zhì)變化和磨煤機(jī)出力變化,不能有效的將細(xì)的煤粉從粗煤粉中分離出來(lái),會(huì)導(dǎo)致細(xì)煤粉在磨煤機(jī)里再次循環(huán),增加細(xì)煤粉的循環(huán)次數(shù),含有大量細(xì)煤粉的研磨區(qū)域會(huì)降低研磨效率和磨機(jī)研磨能力,增加了制粉單耗。對(duì)于鍋爐來(lái)說(shuō),造成飛灰含碳量增加,鍋爐燃燒效率下降。磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器利用空氣動(dòng)力學(xué)和離心力將細(xì)煤粉從粗煤粒中分離出來(lái),分離器依靠轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),使帶粉氣流旋轉(zhuǎn),正常運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的離心加速度約8~10g,在最大轉(zhuǎn)速時(shí)產(chǎn)生的離心加速度約20g,因此分離的主要作用是粒子的離心力分離,而葉片的撞擊作用相對(duì)小得多。煤粉粒子在旋轉(zhuǎn)分離區(qū)內(nèi)水平方向主要受攜帶氣流的牽引力和離心力作用,當(dāng)粒子受到的離心力大于氣流的牽引力時(shí),粒子就會(huì)分離出來(lái)。從受力情況分析,粒子直徑越大,則所受的離心力相對(duì)于牽引力來(lái)說(shuō)越大,粒子越易分離出來(lái);分離器轉(zhuǎn)速越高,粒子受到的離心力越大,直徑較小的粒子也能分離出來(lái)。它可以有效地減少了細(xì)煤粉在磨煤機(jī)內(nèi)部的循環(huán)次數(shù),大大提高了研磨效率和磨煤機(jī)能力。
正常運(yùn)行中制粉系統(tǒng)出力與通風(fēng)量須經(jīng)常跟隨負(fù)荷變化而調(diào)整,而傳統(tǒng)的檔板式煤粉分離器系統(tǒng)由于在運(yùn)行中無(wú)法在線調(diào)整,所以磨煤機(jī)輸出的煤粉細(xì)度變化較大, 燃盡率低,經(jīng)濟(jì)效益較差。動(dòng)態(tài)分離器通過(guò)可調(diào)整變頻器和可編程控制器,由一個(gè)交流變頻電動(dòng)機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng),分離器轉(zhuǎn)速可以通過(guò)變頻器實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)變速調(diào)節(jié),確保了煤粉細(xì)度可以根據(jù)煤質(zhì)和負(fù)荷變化情況進(jìn)行調(diào)節(jié),增加了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
2 正常啟停操作及運(yùn)行中的調(diào)整
在磨煤機(jī)的啟動(dòng)過(guò)程中,分離器宜在原煤由給煤機(jī)落入磨煤機(jī)前啟動(dòng)。這樣在磨煤機(jī)開(kāi)始研磨前就形成了一定的通風(fēng)阻力。有以下好處:一是有利于磨煤機(jī)輸出合格的煤粉;二是有利于盡早的在磨煤機(jī)內(nèi)部形成一層穩(wěn)定的煤層,減少磨煤機(jī)啟動(dòng)初期的振動(dòng);三是降低了磨煤機(jī)啟動(dòng)初期就大量出粉對(duì)主汽壓力、溫度等參數(shù)的影響。
在磨煤機(jī)停運(yùn)過(guò)程中,分離器宜隨磨煤機(jī)停運(yùn)而自行停止。這樣做雖然要延長(zhǎng)磨煤機(jī)通風(fēng)吹掃的時(shí)間,但是可以保證磨煤機(jī)出粉的細(xì)度的要求以及減小磨煤機(jī)內(nèi)存煤快速排除對(duì)主汽壓力和溫度的影響。分離器旋轉(zhuǎn)過(guò)程中吹掃,還可以有效防止煤粉進(jìn)入分離器動(dòng)靜結(jié)合間隙,造成下次啟動(dòng)的卡澀。
正常運(yùn)行中分離器的轉(zhuǎn)速應(yīng)當(dāng)是按照是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)給定出的轉(zhuǎn)速與煤量對(duì)應(yīng)關(guān)系曲線自動(dòng)調(diào)整的。但是在實(shí)際運(yùn)行中,入爐煤質(zhì)和運(yùn)行工況是時(shí)刻變化的。很多時(shí)候我們可以通過(guò)設(shè)偏置的方法來(lái)改變分離器轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到更安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。
改變分離器轉(zhuǎn)速主要能達(dá)到改變煤粉細(xì)度和磨煤機(jī)通風(fēng)阻力兩個(gè)目的。增加分離器轉(zhuǎn)速,煤粉細(xì)度增加,燃燒提前,火焰中心溫度就會(huì)降低。減少分離器轉(zhuǎn)速,煤粉細(xì)度減小,燃燒推遲,火焰中心就會(huì)升高。以此可以輔助進(jìn)行不同負(fù)荷的燃燒調(diào)整。增加分離器轉(zhuǎn)速,磨煤機(jī)出粉會(huì)減少;降低分離器轉(zhuǎn)速,磨煤機(jī)出粉會(huì)增加。這樣可以短時(shí)間改變磨煤機(jī)出力。如磨煤機(jī)的差壓增大,呈現(xiàn)出堵煤的跡象,就可以短時(shí)間內(nèi)適當(dāng)?shù)慕档蛣?dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速來(lái)使磨煤機(jī)輸出的煤量大于進(jìn)入磨煤機(jī)的煤量,減少磨煤機(jī)內(nèi)部積煤,降低磨煤機(jī)進(jìn)出口差壓,使之恢復(fù)到正常水平,然后重新調(diào)整到一個(gè)穩(wěn)定的工況。
3 動(dòng)態(tài)分離器運(yùn)行調(diào)整及常見(jiàn)故障處理
3.1 磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速投自動(dòng)后特性分析
(1)分離器轉(zhuǎn)速投自動(dòng)時(shí),分離器轉(zhuǎn)速設(shè)定值跟蹤給煤機(jī)指令,在給煤機(jī)指令超過(guò)60%后,分離器轉(zhuǎn)速變化幅度大,轉(zhuǎn)速上升快,導(dǎo)致磨煤機(jī)出口阻力增加,一次風(fēng)速下降,影響磨煤機(jī)的出粉能力。分離器的轉(zhuǎn)速設(shè)定值應(yīng)滿足磨煤機(jī)磨碗差壓的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高,避免差壓大,出粉不及時(shí),造成一次風(fēng)量降低,惡化磨煤機(jī)的運(yùn)行工況。
(2)在磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器由較高轉(zhuǎn)速向低轉(zhuǎn)速下降過(guò)程中,由于磨煤機(jī)通風(fēng)阻力快速減小,磨煤機(jī)內(nèi)部存留的煤粉大量的吹入爐膛,導(dǎo)致?tīng)t膛內(nèi)燃料量過(guò)量,分離器出口中間點(diǎn)溫度也隨之增加,后在協(xié)調(diào)的作用下逐漸調(diào)整至正常。故調(diào)整中注意分離器變頻器轉(zhuǎn)速的調(diào)整要緩慢進(jìn)行,更不能多臺(tái)磨同時(shí)進(jìn)行大幅度增減。防止?fàn)t內(nèi)煤粉量與協(xié)調(diào)煤量瞬間不一致,給協(xié)調(diào)造成擾動(dòng)。
(3)加負(fù)荷時(shí)磨煤機(jī)煤量快速增加,隨之動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速也加快較多,這樣就引起加負(fù)荷初期各臺(tái)磨煤粉出粉量較以往維持較低轉(zhuǎn)速時(shí)有所減小,初期加負(fù)荷時(shí)燃燒率不如以往強(qiáng),汽壓也將下降較多。減負(fù)荷時(shí)與上述過(guò)程相反,由于分離器轉(zhuǎn)速也隨之下降,磨瞬間出粉增多,導(dǎo)致減負(fù)荷初期爐膛實(shí)際燃燒率減小較慢,不利于主汽壓力的下降。
(4)因鍋爐對(duì)煤粉變化比較敏感,在多臺(tái)磨煤機(jī)分離器轉(zhuǎn)速大幅變化時(shí)。首先要穩(wěn)定機(jī)組工況,避免分離器轉(zhuǎn)速再次提高,如降低變負(fù)荷速率等,在恢復(fù)時(shí)盡量采取單臺(tái)處理的原則,一臺(tái)磨一臺(tái)磨的去處理,分別手動(dòng)降低分離器轉(zhuǎn)速,操作時(shí)幅度也不要過(guò)大,避免采用提高一次風(fēng)壓等共性的措施,防止多臺(tái)磨煤機(jī)同時(shí)出粉而導(dǎo)致中間點(diǎn)溫度快速上升。同時(shí)注意磨煤機(jī)煤量及一次風(fēng)量,磨煤機(jī)煤量達(dá)到60t/h運(yùn)行時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng),防止磨煤機(jī)堵磨。
3.2 磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器跳閘
磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器跳閘是磨煤機(jī)較常見(jiàn)的異常工況。前面已經(jīng)論述一旦動(dòng)態(tài)分離器跳閘,磨煤機(jī)通風(fēng)阻力大大降低,大量煤粉(煤粉細(xì)度急劇增大)會(huì)在短時(shí)間噴入爐膛,造成爐膛內(nèi)的熱負(fù)荷急劇增加。從而導(dǎo)致中間點(diǎn)溫度、主蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度快速升高;磨煤機(jī)出口一次風(fēng)粉混合物壓力升高擾亂爐內(nèi)動(dòng)力場(chǎng),造成火焰偏斜;磨煤機(jī)出口溫度升高、磨煤機(jī)電流可能降至空載電流,振動(dòng)隨之增大。從而危及機(jī)組的安全運(yùn)行。
4 典型運(yùn)行實(shí)例介紹
4.1 事件名稱: 31磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器跳閘 ,3號(hào)鋼帶機(jī)頭部灰渣溫度高
事件發(fā)生時(shí)間、經(jīng)過(guò)和處理情況:
2011年5月11日17:28分,運(yùn)行當(dāng)班期間,DCS畫面發(fā)“A磨動(dòng)態(tài)分離器變頻器報(bào)警”信號(hào),主值翻閱31制粉系統(tǒng)畫面,發(fā)現(xiàn)31磨動(dòng)態(tài)分離器已跳閘,31磨煤機(jī)電流由54A降至33A,給煤量52t/h,立即匯報(bào)副值長(zhǎng),同時(shí)監(jiān)視主蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度、壁溫等各項(xiàng)參數(shù)均在正常范圍內(nèi),未發(fā)生明顯變化。隨即聯(lián)系設(shè)備部電氣二次、爐控班到場(chǎng)檢查處理。17:40分,除灰值班員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)#1渣斗和#3渣斗擠渣器監(jiān)視畫面消失,同時(shí)翻看#3爐底渣畫面發(fā)現(xiàn)#3鋼帶機(jī)頭部溫度有上漲趨勢(shì),立即匯報(bào)主值。主值立即安排巡檢到就地檢查,并在上位機(jī)將#3爐鋼帶機(jī)頭部風(fēng)門打開(kāi)。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)#3碎渣機(jī)上部軟連接由于灰渣溫度高,著火冒煙。主值立即用就近滅火器進(jìn)行滅火。由于渣斗溫度較高,其中#1渣斗一玻璃觀察窗損壞,#3渣斗擠渣器攝像頭損壞。主值將此情況匯報(bào)副值長(zhǎng)、專業(yè)主管。17:45分,主值監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)攝像頭大屏幕畫面中#3撈渣機(jī)觀察窗內(nèi)渣量異常增大,通過(guò)輔控網(wǎng)畫面中#3撈渣機(jī)鋼帶頭部溫度迅速上升至260℃,并且還有上漲趨勢(shì),立即匯報(bào)副值長(zhǎng),副值長(zhǎng)令逐漸減31磨煤量至28T/H,同時(shí)降負(fù)荷至600MW。18:28分,電氣班回話動(dòng)態(tài)分離器測(cè)絕緣正常,設(shè)備部就地檢查后無(wú)法判斷31磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器跳閘原因,申請(qǐng)停運(yùn)31磨,進(jìn)行分離器變頻器更換。18:30分,#3鋼帶機(jī)溫度降至100度左右,將#3鋼帶機(jī)頭部風(fēng)門和底部風(fēng)門關(guān)閉,對(duì)#3鋼帶機(jī)進(jìn)行全面巡檢后匯報(bào)副值長(zhǎng)。18:49分,啟動(dòng)35制粉系統(tǒng)運(yùn)行,19:19分,停止31制粉系統(tǒng)運(yùn)行,應(yīng)副值長(zhǎng)令負(fù)荷升至660MW,配合電氣二次人員上票處理31磨動(dòng)態(tài)分離器。
原因分析:
(1)事故直接原因分析:31磨動(dòng)態(tài)分離器跳閘,磨煤機(jī)通風(fēng)阻力迅速降低,31磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度急劇變粗,煤粉燃燒不充分,未燃盡的煤粉顆粒在鋼帶機(jī)上燃燒。31磨煤機(jī)風(fēng)煤比發(fā)生變化,伴有水冷壁部分渣量集中脫落,待集中脫落的焦渣排出后,鋼帶機(jī)頭部溫度恢復(fù)正常。
(2)事故根本原因分析:動(dòng)態(tài)分離器變頻器故障。
4.2 事件名稱:43磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器跳閘
事件發(fā)生時(shí)間、經(jīng)過(guò)和處理情況:
2013年4月11日,#4機(jī)組負(fù)荷426MW,主汽壓力18.6MPa,再熱器壓力2.6MPa,中間點(diǎn)溫度401度,爐膛負(fù)壓-150Pa,43給煤機(jī)煤量34t/h, 41、42、43、44、46制粉系統(tǒng)運(yùn)行,45制粉系統(tǒng)備用。17:41分,DCS畫面發(fā)“43磨動(dòng)態(tài)分離器變頻器報(bào)警”、“43磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器跳閘”信號(hào),檢查發(fā)現(xiàn)43磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器電流為零,轉(zhuǎn)速為零,43磨煤機(jī)電流由47A降至34A,主值立即將中間點(diǎn)溫度偏置降至-5度,同時(shí)令副值解除43給煤機(jī)自動(dòng),將43給煤機(jī)煤量降至20t/h,令主巡將燃燒器擺角由68%降至59%,并降低主再熱蒸汽溫度設(shè)定值,令爐側(cè)巡檢就地檢查43磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器, 17:46分,爐側(cè)巡檢匯報(bào)43磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器就地控制柜有報(bào)警,故障代碼“F0001”,為過(guò)流保護(hù)動(dòng)作,立即通知電氣一次、電氣二次、轉(zhuǎn)機(jī)班及鍋爐點(diǎn)檢檢查。18:02分,應(yīng)副值長(zhǎng)令,啟動(dòng)45制粉系統(tǒng),停運(yùn)43磨煤機(jī)。18:20分,電氣二次交待43磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器報(bào)警為過(guò)流報(bào)警,未發(fā)現(xiàn)其它異常,將43磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器電機(jī)停電。18:30分,電氣一次測(cè)43磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器電機(jī)絕緣合格,直阻正常。機(jī)務(wù)檢查未發(fā)現(xiàn)異常,要求試啟動(dòng)43磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器。18:40分,啟動(dòng)動(dòng)態(tài)分離器后未發(fā)現(xiàn)異常,轉(zhuǎn)速最高升至510rpm,隨后停運(yùn)。
原因分析:43磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器電機(jī)過(guò)流。
4.3 事件名稱: 3號(hào)機(jī)鋼帶機(jī)頭部溫度異常升高異常分析
事件發(fā)生時(shí)間、經(jīng)過(guò)和處理情況:
2013年11月04日白班,15:50分機(jī)組負(fù)荷660MW,總煤量290T/h ,總風(fēng)量2050T/h ,六大風(fēng)機(jī)運(yùn)行,31、32、33、34、35制粉系統(tǒng)運(yùn)行。15:55分,由于機(jī)組總煤量在290T/h上下波動(dòng)且主汽壓力波動(dòng)超過(guò)0.5MPa,主值令副值待主汽壓力穩(wěn)定后準(zhǔn)備啟動(dòng)36制粉系統(tǒng),16:01分除灰值班員電話匯報(bào),三號(hào)爐鋼帶機(jī)頭部溫度較高且上升較快,詢問(wèn)三號(hào)爐是否進(jìn)行吹灰或有其它操作,主值回復(fù)三號(hào)爐沒(méi)有任何操作,由于吹灰系統(tǒng)有工作,中午12:20分吹灰結(jié)束后執(zhí)行工作票隔離措施,下午未進(jìn)行吹灰,同時(shí)對(duì)鋼帶機(jī)各部溫度進(jìn)行查看,發(fā)現(xiàn)鋼帶機(jī)頭部溫度達(dá)200℃,立即令副值對(duì)機(jī)組參數(shù)進(jìn)行全面檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯異常,并派爐側(cè)巡檢對(duì)鋼帶機(jī)就地運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,是否有大焦塊掉落現(xiàn)象,16:05分機(jī)組負(fù)荷降至640MW,總煤量280T/h,就地巡檢匯報(bào)鋼帶機(jī)下部較亮且有火星冒出,立即對(duì)風(fēng)門擋板及畫面進(jìn)行檢查,開(kāi)大AA層托底風(fēng)開(kāi)度,同時(shí)派巡檢對(duì)燃燒器擺角進(jìn)行檢查,對(duì)運(yùn)行磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器進(jìn)行檢查,16:15分對(duì)運(yùn)行制粉系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)31磨煤機(jī)煤量50T/h,運(yùn)行電流35A,較正常運(yùn)行電流偏小(52T/h正常應(yīng)該53A左右),磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器電流22.4A,轉(zhuǎn)速470rpm,其它參數(shù)無(wú)明顯異常,經(jīng)查看曲線,發(fā)現(xiàn)31磨煤機(jī)電流15:50分由55A降低到37A,判斷為31磨煤機(jī)運(yùn)行異常引起鋼帶機(jī)頭部溫度異常升高,立即匯報(bào)副值長(zhǎng),解除機(jī)組AGC,此時(shí)機(jī)組負(fù)荷620MW,降低機(jī)組負(fù)荷至550MW,降低31磨煤機(jī)煤量,同時(shí)開(kāi)大31磨煤機(jī)冷風(fēng)調(diào)門控制出口溫度,降低31磨煤機(jī)煤量同時(shí),31磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速明顯上升,16:20分31磨煤機(jī)煤量20T/h,此時(shí)31磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器電流由24A突變至37A后恢復(fù)正常,31磨煤機(jī)電流突然升高至44A后逐漸穩(wěn)定在38A,后鋼帶機(jī)頭部溫度逐漸恢復(fù)正常,經(jīng)查看31制粉系統(tǒng)參數(shù),磨碗差壓由3.7KPa降至3.0KPa,磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物壓力由1.5KPa上升至3.5KPa,31磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器在磨煤機(jī)電流突降前由22A突升至33A后恢復(fù)正常,其余參數(shù)均無(wú)明顯變化,16:25分啟動(dòng)36制粉系統(tǒng),停運(yùn)31制粉系統(tǒng)交檢修檢查處理。16:26分,#3爐干排渣機(jī)系統(tǒng)爐底進(jìn)風(fēng)溫度降至150℃,恢復(fù)正常運(yùn)行方式。04日03:20分,試運(yùn)31磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器,就地檢查實(shí)際轉(zhuǎn)速正常,DCS顯示運(yùn)行狀態(tài)正常,恢復(fù)31制粉系統(tǒng)備用。06:00分,啟動(dòng)31制粉系統(tǒng),正常。
原因分析:
(1)事故直接原因分析:31制粉系統(tǒng)異常。
(2)事故根本原因分析:運(yùn)行中磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器發(fā)生卡澀現(xiàn)象并未發(fā)生跳閘。
5 運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
動(dòng)態(tài)分離器正常投入自動(dòng),根據(jù)磨煤機(jī)煤量變化改變分離器轉(zhuǎn)速,保證煤粉細(xì)度始終在經(jīng)濟(jì)細(xì)度運(yùn)行,轉(zhuǎn)速與煤量的對(duì)應(yīng)曲線以試驗(yàn)測(cè)得。
磨煤機(jī)剛啟動(dòng)時(shí),動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速不能太高,否則將影響磨煤機(jī)本體振動(dòng),導(dǎo)致振動(dòng)劇烈。
磨煤機(jī)啟動(dòng)后在進(jìn)煤前,及時(shí)啟動(dòng)動(dòng)態(tài)分離器,否則煤粉過(guò)粗對(duì)鍋爐汽溫影響較大。
動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速高、低直接影響磨煤機(jī)阻力,磨碗上下差壓變化,動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速高,一次風(fēng)壓力低的情況下,可導(dǎo)致磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)門全開(kāi),仍不能滿足磨煤機(jī)風(fēng)量要求。
動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速過(guò)高,影響制粉系統(tǒng)出力,煤量大情況下容易發(fā)生磨煤機(jī)堵煤現(xiàn)象,在高負(fù)荷要嚴(yán)密監(jiān)視磨碗差壓的變化,差壓持續(xù)升高,應(yīng)降低分離器轉(zhuǎn)速或降低磨煤機(jī)煤量運(yùn)行。
動(dòng)態(tài)分離器運(yùn)行對(duì)磨煤機(jī)電流影響較大,發(fā)生動(dòng)態(tài)分離器跳閘后,磨煤機(jī)電流將降至空載電流,煤粉變粗影響汽溫變化。
動(dòng)態(tài)分離器跳閘,尤其是下層制粉系統(tǒng),31磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器跳閘,未燃盡的煤粉將直接落在鋼帶機(jī)上繼續(xù)燃燒,導(dǎo)致鋼帶機(jī)局部過(guò)熱,影響鋼帶機(jī)安全運(yùn)行及設(shè)備安全。
發(fā)生動(dòng)態(tài)分離器跳閘,應(yīng)及時(shí)降低磨煤機(jī)煤量至最低煤量,盡量減小影響,低煤量可以維持運(yùn)行。
負(fù)荷變動(dòng)期間,尤其是在高負(fù)荷600MW以上且負(fù)荷變動(dòng)頻繁,由于磨煤機(jī)煤量在高低煤量之間大幅波動(dòng),動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速變化較大,對(duì)機(jī)組協(xié)調(diào)影響較大。
動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速高,磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)門開(kāi)度大,磨煤機(jī)入口風(fēng)溫高,磨煤機(jī)排渣口容易冒煙著火。
運(yùn)行期間觀察單臺(tái)磨煤機(jī)煤量大于55T/H,分離器轉(zhuǎn)速高情況下,鍋爐汽壓波動(dòng)幅度較大。
發(fā)生動(dòng)態(tài)分離器跳閘還應(yīng)根據(jù)該層的位置有針對(duì)性的處理。若上層磨動(dòng)態(tài)分離器跳閘,雖然會(huì)有上述基本情況發(fā)生。但是,從磨煤機(jī)里噴出粗粉將會(huì)在下落過(guò)程中燃盡,另外是在下面各層風(fēng)能夠托住粗煤粉,大的渣不會(huì)掉到鋼帶機(jī)上。若是分離器跳閘發(fā)生在下層磨煤機(jī)時(shí),粗的煤粉單靠一層托底風(fēng)不足以將粗煤粉托住,這樣會(huì)導(dǎo)致下層磨煤機(jī)煤量高時(shí),分離器一跳閘大量粗粉噴入爐膛,部分未燃盡的粗粉落到鋼帶機(jī)上。最終導(dǎo)致鋼帶機(jī)機(jī)頭溫度升高。因此,當(dāng)下層磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器發(fā)生跳閘后,應(yīng)當(dāng)全開(kāi)燃燒器的托底風(fēng)及該層的燃料風(fēng)、輔助風(fēng);聯(lián)系除灰人員開(kāi)打鋼帶機(jī)頭部、底部冷卻風(fēng)門,加強(qiáng)鋼帶機(jī)冷卻;降低該磨煤量,同時(shí)盡快停運(yùn)該磨煤機(jī)。防止大量未燃盡的粗粉及含碳量高的大渣落到鋼帶機(jī)上燒壞鋼帶機(jī)設(shè)備。此外,高負(fù)荷發(fā)生磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器跳閘還應(yīng)當(dāng)采取措施(如降低總煤量)防止機(jī)組超負(fù)荷和鍋爐嚴(yán)重超壓。
參考文獻(xiàn)
[1]劉成永,楊麗娜,朱憲然,等.中速磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器特性研究及其對(duì)鍋爐性能的影響[J].華北電力技術(shù),2014(7):46-49.
[2]陳飛,劉曉萌.中速磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器優(yōu)化節(jié)能調(diào)節(jié)[J].電力與能源,2015,36(3):428-429.
(作者單位:河北國(guó)華滄東發(fā)電有限責(zé)任公司)