武春濤
(河北鋼鐵集團礦業有限公司承德黑山鐵礦)
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某鐵礦預選工藝改造
武春濤
(河北鋼鐵集團礦業有限公司承德黑山鐵礦)
摘要某鐵礦為提高入磨品位、減少入磨量,通過對磨前預選工藝的試驗研究,對現有預選工藝進行了改造,由原來的2段干選改為1段干選+1段濕選工藝。改造結果表明:入磨礦全鐵品位由25%提高到40%以上,干選甩廢和濕選甩廢品位控制在9%以下,入磨品位提高效果明顯,實現了多碎少磨,能拋早拋的設計效果。
關鍵詞入磨品位干選濕式預選多碎少磨
某鐵礦隨礦石開采速度的加快,礦石品位下降趨勢明顯,原礦品位由30%以上下降到21%左右,且由于礦石品位低,入磨量大、選礦成本高、選別效率低。為此,針對上述問題該礦進行了預選工藝改造,引進了濕式預選工藝,改造后入磨品位提高明顯,入磨量大幅下降,改造效果良好[1]。
1原預選工藝及存在的問題
某鐵礦原最終破碎最大粒度為15 mm,原預選工藝為入磨前設置兩道干選,第2道干選為掃選,處理第1道干選的尾礦,經過拋尾,入磨品位由21%左右提高到23%左右,干選甩費率在15%左右,甩廢品位要求不超過9%,一般控制在8%左右,預選拋尾效果較差。原工藝中皮帶寬度較窄(1 000 mm),料層較厚,為改善干選效果,進一步降低尾礦品位,對干選皮帶進行了更換加寬(1 400 mm)以降低料層厚度,充分拋尾。改造后,入磨品位提高至25%左右,甩費率提高10個百分點,甩尾品位控制在8%左右,干選效果有所提高。
隨著該礦碎礦擴改,處理量提高至70萬t/a,為節約投資,磨選工藝不變,入磨量必須進一步降低,才能滿足現有生產需求。但擴改后,碎礦最終產品最大粒度由原來的15 mm降至8 mm,應用干選工藝是否合適需進行試驗研究,同時,為降低循環負荷,進行了大塊干選試驗。
2試驗研究
考慮到分段預選,決定在中碎后和細碎后分別進行預選工藝試驗。中碎-65 mm產品干選磁滑輪拋廢試驗和細碎-8 mm產品粉礦干選、濕選拋廢對比試驗,原礦為選廠中碎產品(-65 mm),中碎產品干選精礦經顎破破碎至-8 mm進行粉礦干選與濕式預選對比試驗。試驗結果見表1、表2。


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表2-8 mm產品預選試驗結果

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由表1、表2可知,原礦通過階段破碎階段預選,-65 mm產品干選試驗可獲得全鐵品位為24.98%、產率為80.66% 、回收率為95.13%的鐵精礦;-8 mm產品經過粉礦干選與濕選拋廢試驗,分別可獲得全鐵品位為34.53%、產率為65.50%、鐵回收率為90.54%和全鐵品位為39.86%、產率為53.95%、回收率為86.09%的鐵精礦;通過試驗對比可見,隨入磨粒度降低,細粒級礦石應用干選工藝雖也可提高精礦鐵品位、拋除廢石,但效果遠不如濕式預選工藝理想。
3工藝改造及效果
根據試驗結果,對現有預選工藝進行了如下改造:
(1)新建干選車間,更換干選設備,加寬皮帶寬度,降低料層厚度。
(2)磨前增加3臺濕式預選機,濕選精礦進入球磨機,濕選尾礦經過篩分,篩上產品作為尾渣通過皮帶運走,篩下產品進入掃磁設備進行打撈后返回磨選流程。
改造后生產指標見表3。
表3改造后生產指標

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由表3可知,預選工藝改造后入磨品位提高明顯,干選可拋除30%左右的廢石[2],濕選可拋除24%左右的廢石,總計可拋除廢石約54%,入磨品位提高了約17個百分點,尾礦品位控制在9%以下,預選效果良好。
4結論
(1)階段破碎、階段預選對大塊低品位礦石適
應性較強,減少了下段破碎機、球磨機及配套設備的處理量,降低了設備磨損,達到了多碎少磨,能拋早拋的效果。
(2)濕式預選機提高入磨品位效果明顯,拋廢率較大,預選效果明顯優于干選。
(3)磨前濕式預選工藝的應用,彌補了干選磁滑輪及粉礦干選機的不足,與新型破碎設備配套,可大大降低入磨細度,即提高了入磨品位,降低了入磨量,還降低了選礦成本。
參考文獻
[1]鄭德亮.磨前濕式預選工藝的研究與應用[J].金屬礦山,2010(S):464-465.
[2]薛忠言.低品位釩鈦磁鐵礦預選拋尾試驗研究[J].現代礦業,2012(7):103-105.
(收稿日期2016-01-18)
武春濤(1986—),男,工程師,067412 河北省承德市承德縣高寺臺鎮。