單奇靈
摘 要:針對蒸汽噴射泵抽真空系統能耗高、維護量大等缺點,使用干式機械泵組成的真空系統開始受到廣泛關注。基于包鋼實踐,該文對干式真空系統原理、構成與工作過程進行了解析,詳細介紹了其自控與軟件系統的特點,并對其目前的工作效果給予了客觀評價。其中,在100tVD上對原來蒸汽泵組進行改造,改用干式真空泵后節能效果達95%,且實現了免維護,提升真空系統穩定性。
關鍵詞:VD法真空爐 真空脫氣系統 爐外精煉
中圖分類號:TF341 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)03(b)-0042-02
鋼材市場的需求隨著煉鋼技術新工藝、新技術的不斷開發與應用而不斷提高,單一質量、性能的產品已不能滿足市場及客戶的需求。能生產出高潔凈度、低雜質含量的特優鋼材,對于提升產品的附加值和市場競爭力至關重要。而特優鋼對鋼坯中的氣體及雜質要求十分嚴格。鋼中氣體含量過高主要會造成鋼坯產生疏松、氣泡、冒漲等缺陷,鋼中氫含量會導致產生白點。因此要提高鋼坯質量成為特優鋼材,必須降低鋼中氣體及雜質含量。
1 VD真空系統的工作原理
1.1 真空泵的工作原理
因真空泵的喉嘴狹小,當高壓的蒸汽通過時,使其體積受到壓縮,速度迅速增大即蒸汽的動能迅速增大。而蒸汽的流體位能幾乎不變,而由伯努力方程(Z+u2/2g+P/Γ=C)可知,在理想狀態下,流體的位能Z,動能u2/2g,壓能P/Γ之和是一個常數不變。因此動能增大時,壓能必定會減小,而此時混合室內的壓力低于真空泵入口處壓力,在混合室內使被抽進的氣體與蒸汽射流相結合,混合后的氣體因能量高低不均而進行重新分配。在經過混合室的混合后,氣體進入擴壓器。在擴壓器內,氣體動能降低,壓能增大,直增至排出到大氣中的壓力。由于混合室內氣體壓力比被抽氣體的容器內壓力低,就能使被抽氣體從被抽器進入混合室,從而使真空罐內壓強迅速降低,最終達到深真空的效果,即滿足鋼水工藝所需要的重要條件。
1.2 VD真空泵啟動工作程序
第一步:啟動主水環泵,打開主水環泵切換閥,間隔15 s后啟動輔水環泵,打開輔水環泵切換閥,打開四級輔泵切換閥E4b;第二步:當真空度到30 kPa時,打開四級主泵E4c和四級輔泵E4b;第三步:當真空度到8 kPa時,打開三級主泵B3,冷凝器C1,關閉冷凝器C3,關閉四級輔泵切換閥,關閉四級輔泵E4b,關閉輔水環泵W5b,關閉輔水環泵切換閥;第四步:當真空度到2 kPa時,打開二級主泵B2;第五步:當真空度到480 Pa時,打開一級主泵B1;第六步:當真空度到67 Pa時,進入保真空,時間有操作長確定;第七步:當真空結束時,打開破空閥,主截止閥,依次關閉各級泵。
1.3 真空系統的構成
真空系統的構成:水環泵,1~3級噴射泵(B1,B2,B3),四級主泵E4c,四級輔泵4b,以及啟動泵Ec(SE),冷凝器C1,C2,C3,除塵冷卻器(3個),蒸汽分配器(1個),水分配器(1個)。
2 VD真空系統常見故障分析
快速判斷真空度故障方法:從系統原理圖中主截止閥處將真空管路分為兩段,判斷真空度故障時將主截止閥關閉抽噴射泵這一段真空管路,如果真空度能快速抽到要求值67 Pa,則這一段沒有問題,就要去檢查除塵器,罐蓋這一段真空管道。反之就要去檢查噴射泵這一段真空管路。
2.1 真空系統內積水
(1)故障問題分析。
當真空系統的真空度突然增大,往往是因為積塵罐內部有積冰、積水。除去積塵罐內部水冷管線漏水,導致積塵罐積冰、積水主要原因有: ①蒸汽內含水量過多。②蒸汽自冷凝成水。經檢查,在不生產的情況下,蒸汽會因總切斷閥與二級切斷閥關閉的原因,漏到二級泵、一級泵及抽氣管線內部,蒸汽自冷凝成水,水在最后流到積塵罐內部即真空系統的最低點。當水蒸發吸熱,就會造成管道外壁積霜。
(2)優化處理方案。
分別采取解決措施如下:①蒸汽的溫度要在190 ℃~200 ℃,壓力要控制在1.0~1.2 MPa之間;②全部更換掉輸水效果不好的輸水閥,并在每次啟動系統前用排水作業檢查系統輸水效果;③更換關閉不嚴的切斷閥。
2.2 真空管道內積灰過多
(1) 故障問題分析。
當真空系統的管道內積灰過多時,將會減少真空管道內的氣體流動空間,增加阻力,從而造成抽真空時間延長,嚴重影響真空系統工作的穩定性。當大量的積灰集聚在噴射泵的擴壓管近處時,則會改變擴壓管軸心線,致使噴出的蒸汽形成紊流,從而降低蒸汽的流速。這時的積灰則會致使噴嘴無法形成超音速,從而造成該噴射泵無法達到預期效果,最終導致真空度下降。
(2) 優化處理方案。
定期對真空系統各重點積灰部位的積灰進行清理,包括管壁、集塵器、管路各彎頭處和噴射泵擴壓管附近處。若因管道窄小而清理較困難,可用超高壓水槍進行清理,以達到良好的清理效果。
2.3 真空系統內有漏點