張 濤,常海鋒,鄭 明,李桂英
煙灰卸料裝置的改造實踐
張 濤,常海鋒,鄭 明,李桂英
(河南豫光金鉛股份有限公司,河南濟源 459000)
底吹氧化煉鉛生產實踐中,為解決灰倉內煙灰傾落噴濺,將煙灰倉下部的棒條閥改為星型卸料裝置,煙灰自然重力落灰方式變為定量強制排灰,針對不同溫度的煙灰,調整卸料裝置轉子與殼體之間的間隙等措施,實現了煙灰均勻連續配入,改善煙灰計量室的作業環境,保證了爐況穩定。
:煙灰;卸料;噴濺
河南豫光金鉛股份有限公司現有3條底吹氧化煉鉛生產線,系統煙灰倉配置有備用直排管路,項目設計時兼顧倉容、鉛煙灰堆積角、下料口徑等因素,在煙灰倉下配備Φ1 000 mm的棒條閥控制煙灰下料量,料倉側壁振打電機輔助振動作用下,灰斗內的煙灰傾入下料口,瞬間將棒條閥正下方的計量皮帶淹沒,煙灰四濺、粉塵飛揚,計量室內的一切設施表面均被鉛煙灰所覆蓋,粉塵大、環境差成為崗位治理的頑疾。
一般認為煙灰計量室環境差是因為鉛煙灰堆積角過大、棒條閥調節口徑大,造成煙灰下料控制不均,成股煙灰下落噴濺,造成計量室內環境惡劣。
1.1設計原因
工藝生產統計顯示,28 t/h處理量的底吹煉鉛生產線的煙灰產生率為18%~25%,煙塵量達6~7 t/h,系統煙灰最大配入量為總投料量的25%,工藝調節根據爐溫調整煙灰加入量,分析煙灰鎘含量超17%以上時采取煙灰直排調控,避免導電性較好的鎘煙灰造成電除塵器短路調停。……