徐魁
【摘 要】2015年3月12日,煤礦用全斷面硬巖掘進機(TBM)作業線在淮南礦業集團張集礦1413A高抽巷實現安全貫通,圓滿完成了安裝、始發、掘進、貫通的各項進程。
【關鍵詞】煤炭;掘進機;首臺
淮南礦業集團張集礦1413A高抽巷是世界上首次在立井煤礦巷道掘進中使用全斷面硬巖掘進機(TBM)的機械化作業線,是國家發改委煤炭產業升級項目。項目于2012年開始組織研發、設計、制造、安裝、施工,此次巷道安全貫通,標志著世界首臺立井煤礦全斷面硬巖掘進機(TBM)作業線試驗成功。
全斷面硬巖掘進機(TBM)在張集礦首次應用,集團公司上下重視,安排人員全過程跟綜,及時掌握設備可操性、工藝性、維護保養、材料備件消耗、安全防護等方面優點和不足,為巖巷快掘機械化積累經驗。下面就全斷面硬巖掘進機(TBM)使用情況匯報如下:
1 工作面的基本情況
1.1 工程概況
1.1.1 巷道概況
1413A高抽巷設計總長為1598m。炮掘隊于2013年10月份,從西二1煤回風下山撥門已施工458m(其中包含全斷面巖巷掘進機(TBM)組裝硐室長度為56m),從1413A切眼撥門已施工長度為436m,截止至2014年12月,1413A高抽巷剩余704m。根據生產需要,由716隊采用全斷面巖巷掘進機(TBM)繼續從J11點前41m處,按照32°方位,2‰上山掘進。
1.1.2 支護形式設計及巷道斷面規格
1)支護形式:錨網支護。
2)巷道斷面:圓形斷面,規格為:4530mm。
1.2 地質概況
1.2.1 掘進區段地層特征:巷道位于1煤層頂板,巷底距1煤頂板法距22.3~24.5m;巷道預計將揭露的主要巖性為粉細砂巖、中砂巖,頂板抗壓強度25.67~134MPa。
1.2.2 掘進區段范圍:巷道位于西二采區,東臨西二1煤-536m一灰疏水巷,西臨西二1煤采區1413A工作面軌順、北至Fs866斷層,南至西二1煤回風下山。
1.2.3 地質構造:掘進范圍內煤巖層總體近似為一單斜構造,地層走向40~50°,傾向130~140°,傾角3.0~5.0°,平均4.0°。
2 全斷面硬巖掘進機(TBM)基本參數
2.1 整機參數
1)開挖直徑:Φ4.53m
2)主機長:約20m
3)主機重:約250T
4)設備總長:約45m
5)總重:約350T
6)設計最大推進速度:100mm/min
7)接地比壓:2.7MPa
2.2 全斷面硬巖掘進機(TBM)主要結構
2.2.1 刀盤:分體結構,共兩瓣,17“滾刀30把,承載250kN;刮刀52把。
2.2.2 支撐:6個護盾(1個頂護盾,2個側上護盾,2個側下護,1個底護盾),頂護盾與側上護盾為指形護盾;如圖1。
2.2.3 主驅動:整體式結構,總驅動功率:4×360kW=1440kW,變速變矩控制,轉速0-10.6rpm,扭矩1132-2187kNm,脫困扭矩2500kNm。
2.2.4 大梁與撐靴:雙水平撐靴結構(如圖2)
2.2.5 配套5節拖車:放置設備(控制室、液壓站、電控柜、水箱等),共5節G1~G5;行走方式為大梁牽引。
2.2.6 出渣系統:刀盤出渣鏟斗,溜渣槽,一段皮帶機,二段皮帶機。一段皮帶機為液壓馬達驅動,皮帶寬度為650mm,帶速2.5m/s,運量為350t/h。二段皮帶機液壓馬達驅動,皮帶寬度為650mm,帶速2.5m/s,運量為350t/h。
3 全斷面硬巖掘進機(TBM)使用情況
3.1 總體使用情況
全斷面硬巖掘進機(TBM)于2014年10月26日開始陸續入井,2015年1月6日組裝調試完工,在張集礦1413A高抽巷開始掘進,2015年3月12日該面安全貫通,用時52天,累計進尺704米,最高日進尺30.7米,平均日進尺13.5米。
3.2 設備的綜合表現
3.2.1 設備操作方面
全斷面硬巖掘進機(TBM)每個循環行程1.50m,當一個循環結束時,停止掘進,刀盤后退30~50mm,放下主機后支撐腿,將主機支撐牢固后,收回前后兩側水平撐靴,前移撐靴一個循環的距離,然后根據導向系統提供的主機位置參數進行全斷面硬巖掘進機(TBM)調向,調向完成后將兩水平撐靴伸出至一定壓力,收回后支撐離地大約50-100mm。通過拖拉油缸拖后配套并前移一個循環的距離后,即可接著進行下一個循環的掘進作業。
上述所有動作的實現都是在操作室內計算機上完成,實現了可視化,自動化操作,技術先進,控制精度高。
3.2.2 施工工藝、質量等方面
全斷面硬巖掘進機(TBM)利用帶有滾刀的刀盤擠壓將巖石剝落成小塊巖石,通過刀盤鏟刀將巖石碎塊帶到刀盤中心的溜渣槽,然后落到一段轉載機、二段轉載機,再經后配套膠帶輸送機運出;迎頭的破、裝、運工作全部由機器自動完成,徹底改變了巖巷掘進機人工操作作業方式,顛覆打眼放炮落巖、機械或半機械裝巖、非連續出貨的炮掘生產方式;巷道定型好,后期巷道變形小,支護及時,巷道質量大大提高。支護方面,采用液壓錨桿鉆機打眼、裝藥,人工使用手持式錨桿鉆機進行輔助錨桿錨固,達到永久支護的目的。
除塵方面,全斷面巖巷掘進機(TBM)刀盤正面設置了噴水裝置,在刀盤切削巖石過程中,進行噴水降塵。通過護盾進行封閉,使粉塵無法通過護盾,保護巷道內部的干凈與清潔。通過安裝除塵風機(型號為KCS-320D),進一步去掉懸浮粉塵。
3.2.3 維護保養方面
全斷面硬巖掘進機(TBM)的維護保養與其他設備維護保養一樣,主要也是每天對液壓系統、傳動裝置用油及過濾芯等的檢查更換,以及各種堅固件的堅固檢查與更換;不同的是對刀具維護與更換更加嚴格,要求每天都要檢查刀盤刀具(滾刀、刮刀)的磨損、破損情況,滾刀軸承的工作情況,以及滾刀潤滑油的泄漏情況。
3.2.4 材料、備件消耗方面
材料消耗:共更換了8個滾刀,液壓油2000升,EP2潤滑脂600㎏,油管、密封若干。
備件消耗:一運機尾滾筒1件(Φ300×740),二運機尾滾筒1件(Φ300×740),30千瓦的除塵風機電機2個。
3.2.5 安全防護方面
全斷面硬巖掘進機(TBM)的使用,改變了井下掘進工作方式,使工作人員在永久支護的巷道里作業,頂板、煤幫管理變得相對簡單,安全防護能力得到較大的提高。
3.3 設備存在的不足
3.3.1 錨桿鉆機不適應現場要求
錨桿鉆機不適應現場要求,后改用氣動錨桿鉆機,主要原因是:
A、該錨桿鉆機只能打眼,無法安裝錨桿,不能對錨桿進行錨注;
B、錨桿眼不與巖面垂直,不符合錨桿設計要求;
3.3.2 除塵風機效果差
除塵風機除塵能力小,效果差;使用中兩次電機燒壞;另外,與通風能力不匹配也是除塵效果差原因之一。
3.3.3 一運、二運、刀盤、托車清渣困難
一運、二運、刀盤、托車與相關部件之間間隙小,灑落的煤矸不好清理,清理耗費時間較長;若清理不及時,一運易壓實,過載等,影響進尺。使用中一運、二運機尾滾筒損壞主要原因就是清理不及時造成。另外,后配套皮帶伸機尾時,設計一次伸20米,現只能伸10米,且阻力很大,主要原因是二運太重,牽引力不足,二運壓在后配套皮帶機上,只能使用人工進行移動。
4 總結
在北方重工和張集礦的共同努力下,全斷面硬巖掘進機(TBM)克服了大型設備入井安裝、突出礦井“防爆”、排渣、材料人員運輸、過斷層等困難,前瞻性、創新性地解決了諸多問題,實現了創造了巖巷掘進平均日進尺13.5米的最好成績,打破了淮南礦區巖巷掘進單進最高紀錄。為集團公司巖巷快掘機械化積累了寶貴經驗。全斷面硬巖掘進機(TBM)作業線在張集礦成功應用,是淮南礦業集團推進生產方式轉變的重要成果,也是我國煤礦井下巖巷掘進具有里程碑意義的一場革命。
[責任編輯:湯靜]