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液相水合器內部結構的優(yōu)化改進

2016-05-30 09:50:43王鑫
科技尚品 2016年2期

王鑫

摘 要:液相水合器作為液相水合法制低鹽重質純堿的核心設備,其運行的穩(wěn)定性是控制產品質量的重要環(huán)節(jié)之一。通過對設備結構的優(yōu)化改進,提高設備運行效率,緩解設備內部結疤現(xiàn)象,提高產品產量、品質,為企業(yè)創(chuàng)造更高的經濟效益。

關鍵詞:結疤;液相水合法;優(yōu)化改進;液相水合器

1 前言

隨著科學技術的進步和各工業(yè)領域的迅猛發(fā)展,對基本化工原料——純堿的品質及產量要求也隨之提高。低鹽重質純堿具有以下特點:(1)鹽分低;(2)堆積密度大;(3)更環(huán)保。由于其形狀為顆粒狀,便于運輸、存儲和使用,適合于工業(yè)自動化操作。較之輕質純堿,可節(jié)省大量的包裝材料和費用。所以,提高低鹽重質純堿的品質,增加生產能力是純堿行業(yè)的當務之急。

我國天然堿資源稀少,且生產成本較高,為降低生產成本,提高堿產量,經不斷的探索和研究,較之前的生產工藝有了長足的進步。目前,國內低鹽重質純堿的生產方法主要有固相水合法、液相水合法和擠壓法,但就經濟性以及市場需求量而言,固、液水合法生產的低鹽重質純堿遠遠優(yōu)于擠壓法。本文通過液相水合法生產低鹽重質純堿,著重介紹其核心設備——液相水合器的改進及優(yōu)化,緩解設備內部的結疤現(xiàn)象,提高設備的運行穩(wěn)定性及生產能力,為提高低鹽重質純堿的品質打下堅實的基礎。

2 液相水合法重生產低鹽重質純堿概述

2.1 流程簡述

液相水合法制重質純堿以輕質純堿為原料,在一定的溫度條件下,在水合器內與母液發(fā)生水合反應,生成一水堿結晶(一水碳酸鈉),然后一水堿晶漿進入稠厚器稠厚,再進入分離機固液分離,得到合格的一水堿,最后進入流化床干燥、冷卻得到重質純堿。

2.2 液相水合法的特點

液相水合法制重質純堿是將輕質純堿加入懸浮晶漿,在設備內進行水合反應,其實質是將輕質純堿溶解于母液中進行再結晶,使分子內部結構發(fā)生變化,從而增大了密度并降低了氯化鈉含量;而固相水合法是將輕質純堿和水在回轉水合機內進行水合反應,其反應是固相中完成的,它不能改變原料的化學成分,致使產品中氯化鈉的含量不能得到明顯改善,所以較之固相水合法,液相水合法制出的低鹽重質純堿更符合各個工業(yè)領域產品的生產制造要求。正是由于液相水合法具有以上獨特的優(yōu)點而受到更多的關注,液相水合法的生產工藝和設備是需要不斷研究和創(chuàng)新的目標。

從長時間的生產實踐中可以發(fā)現(xiàn),一水碳酸鈉的形成品質,直接影響低鹽重質純堿的化學成分、粒度、堆積密度及顆粒形狀等質量指標,想要得到顆粒均勻優(yōu)質的產品,首先要控制一水碳酸鈉(Na2CO3·H2O)的結晶過程,結晶過程的好壞是受多種因素制約的,如一水堿懸浮液中的晶漿濃度(固液比)、物料在水合器內的停留時間等。但設備的結構形式、攪拌器的形式和攪拌速度、進料溫度、母液溫度、結晶溫度等對一水碳酸鈉的形成及品質起著至關重要的作用。

3 設備概況及問題

液相水合器作為液相水合法制低鹽重質純堿工藝系統(tǒng)中的核心設備,其運行穩(wěn)定性是控制產品質量的重要環(huán)節(jié)之一。設備的材質采用S32168(0Cr18Ni10Ti),設備規(guī)格φ3200×9990mm,為上平蓋下橢圓封頭帶夾套的常壓立式攪拌容器,設計溫度為100℃。攪拌轉速為59r/min,電機功率為37KW。筒體中間設有分層隔板將設備分成溶解層和結晶層兩部分;溶解層采用推進式攪拌器攪拌,其直徑為φ1600mm,且設有喇叭口形導流筒,使固體堿料與母液形成湍流狀充分混合溶解;結晶層亦采用推進式攪拌器攪拌,其直徑為φ1600mm,且同樣設有喇叭口形導流筒。筒體外采用夾套內通冷卻水對介質進行降溫。

自運行使用后,設備整體運行比較平穩(wěn),但有時出料不通暢,導致部分產品品質下降,經仔細觀察發(fā)現(xiàn),設備在運行中存在如下問題:(1)設備內部結疤現(xiàn)象嚴重;(2)隔板物料堆積嚴重,固液接觸面小;(3)液位測控不準確;(4)結晶時間較長。經現(xiàn)場停車檢修觀察,發(fā)現(xiàn)設備的筒壁以及隔板上都存在大量的堿疤,尤其噴淋環(huán)管的噴射口處及出料口處已被堿疤堵塞;(5)夾套自設備運行后很少使用。

4 優(yōu)化改進措施

經研究分析,設備出現(xiàn)結疤現(xiàn)象是由多方面因素造成的。但設備結疤現(xiàn)象的主要原因在于進料輕質純堿的溫度過高(170~180℃),而要使設備內操作溫度為92~98℃,廠內沒有涼堿設備,需將20℃的冷卻水通入夾套內對介質進行冷卻處理,但由于溫差過大,使設備內壁上極易產生堿疤;而噴淋環(huán)管在工藝操作時,擔心液位過高或母液膨脹嚴重,所以噴淋環(huán)管不經常開啟,沒有噴淋的沖刷,形成的堿疤堆積于環(huán)管上堵塞噴淋口,而長時間形成的堿疤,由于重力因素,部分從隔板方孔直接掉入結晶層,從而堵塞出料口,造成出料不順暢。液位計液位測量不準確的原因如下:(1)部分掉落至方孔上,堵塞方孔,使底部與頂部隔開,不能形成真實液位,停車后,頂部漏液使液位升高;(2)液位計的管口被堿疤堵死,不能進行準確測量。

針對上述問題,對設備內部結構重點進行了優(yōu)化改進:(1)對設備外形進行改進,將橢圓封頭更改為錐形加球冠形封頭的形式;(2)將結晶層的推進式攪拌器更改為直徑φ1500mm的平直斜槳葉,并將喇叭口形導流筒去掉,使介質溶解更充分、更迅速;(3)由于設備不斷運行,堿疤的生成在所難免,為防止堿疤的掉落,3個方孔由400×350mm,更改為六個300×250mm的方孔;(4)隔板上方靠近隔板的位置增設一對集中液位計,在出料口附近增設一個蒸汽吹掃孔;(5)設備用于冷卻物料的夾套去掉,在工藝系統(tǒng)中增加一臺涼堿機。

經改進后的設備,通過投產運行,較之前有很大改觀:(1)有效地控制了進堿溫度,使物料結晶更充分、更均勻;(2)增大了固液接觸面,減小了物料堆積,使其瞬間生成一水堿,使結晶周期大大縮短;(3)出料較之前更加順暢;(4)設備內部結疤現(xiàn)象明顯緩解;(5)液位計測控更加準確;(6)產品產量由15t/a提高至20t/a,鹽分由65g/L降至45g/L,顆粒均勻度由78%提高至95%,重灰相對密度由0.95提高至1.0。

5 結束語

經現(xiàn)場觀察,從設備的運行效果來看,對設備的優(yōu)化改進是比較成功的,基本達到了設計的預期效果,產品的產量、品質均大幅度提高,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經濟效益。

參考文獻

[1]賈金明.新型VST用于液相中細顆粒懸浮的研究[D].上海:華東理工大學,2005.

(作者單位:大連大化工程設計有限公司)

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