孫崇萍
(攀鋼集團礦業公司)
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白馬選礦廠提高尾礦輸送濃度研究與實踐
孫崇萍
(攀鋼集團礦業公司)
摘要白馬選礦廠針對尾礦輸送系統低濃度輸送、電機超負荷運行、燒電機現象時有發生的情況,通過調整葉輪尺寸,降低尾礦輸送流量,提高尾礦輸送濃度,解決了尾礦輸送系統超負荷運行的問題。通過設計計算,總加壓泵配置葉輪直徑為703 mm、二加壓泵配置葉輪直徑為690 mm的葉輪替代原有760 mm的葉輪,聯動調試尾礦濃縮池,滿足了生產需求,取得了良好的經濟效益。
關鍵詞尾礦輸送高濃度葉輪尺寸
攀鋼集團礦業公司白馬選礦廠一期設計年處理釩鈦磁鐵礦650萬t,生產鐵精礦233.48萬t;二期設計年處理釩鈦磁鐵礦900萬t,生產鐵精礦279.13萬t。一期工藝破碎篩分為3段1閉路,即粗、中碎為開路,細碎為閉路;磨選系統為2段閉路磨礦的階磨階選流程。二期工藝為1段破碎、2段磨礦、階磨階選的半自磨流程。二期尾礦輸送系統與一期尾礦輸送系統在4#、5#尾礦濃縮池后合并為一個輸送系統。2011年10月二期尾礦輸送系統正式投入運行。由于尾礦輸送系統低濃度輸送,電機超負荷運行,燒電機現象時有發生,其中2013年共燒電機15臺,嚴重影響了現場生產的穩定運行。為了保證尾礦輸送系統正常運行、降低水電消耗、節約成本,白馬選礦廠開展了提高尾礦輸送濃度的研究與實踐,并獲得了較好的效果。
1尾礦性質及粒度組成
1.1尾礦基本特性
經試驗室測試,總尾礦固體密度為2.9 t/m3、全鐵品位為11.60%、磁性鐵為0.55%;對總尾礦做磁選管試驗,鐵精礦產率為0.7%、回收率為2.75%、精礦品位為45.65%;總尾礦中的金屬流失量少。
1.2尾礦粒級組成[1]
取不同時期的總尾礦進行全粒級篩分,篩分結果見表1。

表1 不同時期總尾礦全粒級篩分結果
由表1可知,目前的尾礦粒級較2009年、2010年的尾礦粒級細,尾礦粒徑為3~0 mm;2013年尾礦-0.074 mm粒級含量占54%,基本達到了設計指標的55%~60%。
2輸送系統的設計參數
白馬選礦廠二期尾礦輸送系統與一期尾礦輸送系統在4#、5#尾礦濃縮池后合并為一個輸送系統。一期尾礦固體量為525.91 t/h、濃度為50%、礦漿量為704.79 m3/h;二期尾礦固體量為831.26 t/h、濃度為50%、礦漿量為1 114.00 m3/h;共計尾礦固體量為1 357.17 t/h、礦漿量為1 818.79 m3/h,漿體密度為1.49 t/m3。
白馬礦的尾礦密度為2.9 t/m3、濃度為50%、尾礦細度-0.074 mm約占55%~60%,白馬礦尾礦輸送管徑為DN500 mm、v=2.6 m/s、im=2.68%。
尾礦總加壓泵站標高為1 455 m,泵站內設300ZGB型渣漿泵4臺(2臺串聯工作、2臺備用),單泵性能為Q=1 820 m3/h、H=85 m、n=980 r/min、葉輪直徑為760 mm,配YKK560-6電動機,N=900 kW、I=105 A、n=992 r/min、η=87%、v= 6 000 v。管道為d530 mm×8鋼橡復合管,1用1備輸送礦漿至尾礦二加壓泵站,輸送管道長753 m。
尾礦二加壓泵站標高為1 555 m,泵站內設300ZGB 型渣漿泵2臺(1用1備),泵的性能參數同尾礦總加壓泵。管道為d530 mm×8鋼橡復合管,1用1備輸送礦漿至尾礦壩,輸送管道長1 948.86 m。
3改造前運行狀況及存在的問題
二期尾礦濃縮及輸送系統自2011年投入運行以來,系統基本平穩。但由于采用低濃度輸送方式,現場存在輸送泵電機超負荷運行、燒電機等現象時有發生,其中2013年共燒電機15臺,嚴重影響了現場生產的穩定運行。問題主要表現為:
(1)電機發熱,電機電流在120~130 A,超過額定電流105 A。
(2)在正常生產情況下,實測的尾礦濃度為36%~40%,未達到設計濃度的50%。
(3)在正常生產情況下,實測的尾礦流量為 2 400 m3/h左右,超過設計指標的1 820 m3/h。
低濃度輸送尾礦必定消耗大量環水且電單耗高,為了保證尾礦輸送系統正常運行、降低水電消耗、節約成本,進行尾礦輸送系統改造、提高輸送濃度勢在必行。
4優化與改造方案
4.1尾礦濃縮
尾礦高濃度輸送,濃縮是前提,底流礦漿濃度是關鍵,絮凝沉淀濃縮方式是手段。白馬選礦廠選用的濃縮池為道爾公司生產的2臺MX2000S-2型53 m 直徑濃密機及絮凝劑制備系統。設計處理鐵尾礦固體量為830 t/(h·臺),尾礦粒徑為3~0 mm,固體密度為2.94 t/m3,排礦質量濃度為50%,水質中的懸浮物含量≤200 mg/L。實際尾礦量 <1 660 t/h。因此,2臺濃縮池具備尾礦濃縮能力,不需改造,可將底流濃度提高到50%左右。
4.2尾礦高濃度輸送系統
4.2.1尾礦高濃度輸送系統配置
白馬選礦廠采用的是“濃縮池—砂泵站(2段以上串聯)—尾礦輸送管”這種輸送系統配置,配置圖見圖1。

圖1 白馬選礦廠尾礦濃縮與輸送系統示意
4.2.2尾礦輸送濃度
由于管道水力輸送的物料不同,各種物料的粒度、密度和黏度都不相同,它們在某一濃度和流速時漿體水力特性也不同,設計將尾礦輸送濃度定為50%。
4.2.3尾礦輸送管的臨界流速和水力坡降[2]
白馬尾礦未進行輸送試驗,設計參考了密地選礦廠尾礦輸送試驗參數,見表2。
由表2可知,密地選礦廠尾礦輸送的臨界流速約為2.8 m/s,而白馬尾礦的密度為2.94 t/m3、濃度為50%、尾礦細度-0.074 mm約占55%~60%,根據兩種尾礦的密度差異,白馬尾礦輸送管徑為DN500 mm、v=2.6 m/s、im=2.68%,即只要管道輸送流量大于1 820 m3/h,就能滿足管道輸送大于臨界流速的要求。

表2 密地選礦廠尾礦輸送試驗報告技術參數
4.3尾礦輸送設備
尾礦輸送系統中的主要設備是輸送泵,它是尾礦輸送系統的心臟,尾礦輸送系統設計是否合理,運行能否正常,輸送泵的正確選型是關鍵。
離心渣漿泵是尾礦輸送中使用最廣的泵型,其特點是揚程低、流量大、效率低、重量小、價格低,適合輸送距離近,高差不是很大的各種生產規模選礦廠的尾礦輸送系統,且該泵允許在一座泵站內多臺直接串聯使用。輸送壓力≤1.8 MPa的尾礦輸送系統,選用離心渣漿泵最為經濟合理。為此,白馬選礦廠采用的是300ZGB型離心渣漿泵。
4.4提高尾礦輸送濃度的研究
4.4.1降低泵流量的方式
降低泵流量、提高尾礦輸送濃度的方式有2種:一是變頻調速,二是調整葉輪尺寸。尾礦輸送系統共有6臺高壓電機,全部裝變頻器,投資較高;換輪運行即把水泵的葉輪尺寸進行調整,其特性曲線就按一定的規律發生變化[3]。調整葉輪尺寸是改變水泵性能的一種簡便易行的辦法,即變徑調節,故決定白馬尾礦輸送采用變徑方式調整輸送流量。
4.4.2葉輪尺寸確定
為防止尾礦堵管、水泵本身存在偏差等原因,考慮將尾礦泵流量定為2 000 m3/h。
4.4.2.1一級泵站葉輪尺寸計算
(1)
滿足大于臨界流速2.6 m/s的要求。
式中,1.2為總局部水頭損失系數;Hf為管路總水頭損失,m;Hfl為沿程水頭損失,m;f為摩擦損失系數;L為管路的當量長度,m;D為管路直徑,m;V為平均流速,m/s。
(3)
式中,H為清水揚程,m;ΔH為標高差,m;Hf為管路總水頭損失,m。
Hm=H×HR=137m,
(4)
式中,Hm為漿體揚程,m;H為清水揚程,m;HR為揚程比。一級泵為兩級串聯,故單泵揚程為68.5 m。
根據300ZGB泵的特性曲線(見圖2),性能點(流量2 000 m3/h、揚程68.5 m)的葉輪直徑為703 mm,效率為80%。
(5)
式中,N′為電機功率,kW;Sm為漿體密度,kg/m3;Q為泵的流量,m3/s;Hm為漿體揚程;η為水泵的效率,%;K為電機超負荷安全系數。小于目前電機功率900 kW。
4.4.2.2二級泵站葉輪尺寸計算

根據300ZGB泵的特性曲線(見圖2),性能點(2 000 m3/h、揚程73.5 m)的葉輪直徑為690 mm,效率為80%。


圖2 300ZGB泵的特性曲線
4.2.2.3葉輪尺寸確定
經驗證總加壓泵配置直徑為703 mm、二加壓泵配置690 mm的葉輪替代原有760 mm的葉輪,輸送流量為2 000 m3/h左右,此時管道流速為 2.83 m/s,能滿足生產需要。
5改造調試及生產實踐
5.1調試過程
2013年11月,對二期尾礦輸送系統1#泵葉輪進行了改造。2013年11月25日—2013年12月2日開始分三個階段聯動調試尾礦濃縮池。 對尾礦高濃度輸送系統主要檢測參數(濃縮機運行壓力、輸送泵的電流、尾礦輸送濃度、尾礦輸送流量)進行了記錄,結果見表3。
5.1.1第一階段調試
尾總加壓葉輪直徑由760 mm改為703 mm,尾二加壓葉輪未做改動。
大井壓力正常,尾礦處理量為1 279 t/h,尾總加壓泵及電機運行平穩,尾總加壓一、二級電機電流為70~80 A;二加壓電機電流為120 A左右,泵池補水量為500 m3/h左右。

表3 尾礦高濃度輸送系統主要檢測參數[1]
尾總加壓葉輪調整為703 mm后,尾礦濃縮和輸送系統運行平穩,具備進一步更改尾二加壓葉輪進行調試的條件。
5.1.2第二階段調試
尾總加壓葉輪直徑由760 mm改為703 mm,尾二加壓葉輪直徑由760 mm改為690 mm。
大井底流閥門只開啟1個,尾礦處理量為1 127 t/h,尾礦輸送濃度為41.67%,尾總加壓泵及電機運行平穩,尾總加壓一、二級電機電流為70~80 A;二加壓電機電流為75~85 A,泵池補水量約 125 m3/h。
5#大井扭力達到90 N·m,試驗中止。分析原因有兩個,一是開啟單底流閥,導致負荷分布不均勻;二是絮凝劑用量不夠,導致不能較快形成較大絮粒,顆粒沉降速度慢,底流濃度不穩定。
5.1.3第三階段調試
大井底流閥門開啟2個,增加絮凝劑用量。尾礦處理量為1 422 t/h,尾礦輸送濃度為48.89%,尾總加壓泵及電機運行平穩,尾總加壓一、二級電機電流為70~80 A;二加壓電機電流為75~85 A,泵池補水量約130 m3/h。
絮凝劑用量增加較多,改造前的絮凝劑用量為11.78 g/t尾礦處理量,改造后用量為22.09 g/t尾礦處理量。
調試期間,大井扭力為16~28 N·m,尾礦輸送濃度提高到48.89%,試驗成功,尾礦濃縮、輸送系統均具備生產運行條件。
5.2生產實踐
2014年2月17日,二期尾礦輸送系統2#泵葉輪改造完成。葉輪尺寸改變后的尾礦1#泵、2#泵投入使用。對尾礦高濃度輸送系統主要檢測參數(濃縮機運行壓力、輸送泵的電流、尾礦輸送濃度、尾礦輸送流量)進行了記錄,結果見表4。

表4 尾礦高濃度輸送系統主要檢測參數(平均值)
由表4可知,統計尾礦平均處理量為1 211 t/h;尾礦輸送濃度為45%~49%,平均濃度為46%;尾總加壓泵及電機運行平穩,尾總加壓一、二級電機電流為70~80 A;二加壓電機電流為75~85 A,泵池補水量約為130 m3/h。大井扭力小于40 N·m,尾礦輸送濃度最高達到49%,平均濃度提高到46%,系統運行平穩。
6經濟效益分析
6.1節水效益
原尾礦泵帶走水量為1 913 m3/h,改造后帶走水量為1 517 m3/h,改造后尾礦壩少返回水量為396 m3/h,按每天24 h、每年360 d、設備作業率為90%、環水收費1.8元/m3計算,年節水費為554.27萬元。
6.2節約維修費用效益及社會效益
改造后,泵運行穩定,避免了電機的頻繁故障檢修,節約了維修費用。據初步統計測算,2013年燒電機15臺,按電機維修費為10萬元/臺計算,年節約維修費150萬元。改造后電機檢修次數減少,有效地減輕了工人勞動強度。
6.3節電效益
原泵的運行電流為120~130 A,改造后泵的運行電流為80~90 A,改造后泵站1臺泵的設備功率降低24 kW,按每天24 h、每年360 d、設備作業率為90%、現工業用電不含稅0.532元/kWh計算,年節電費為29.79萬元。通過調整尾礦泵的葉輪尺寸,提高尾礦輸送濃度,年降低成本734.06萬元。
7結論
(1)尾礦輸送濃度低、尾礦輸送流量大,是電機超負荷運行的主要原因。
(2)通過變小葉輪尺寸,降低尾礦輸送流量,提高尾礦輸送濃度,減少電機運行負荷,是一種簡便易行的方法。尾總加壓泵配置703mm,二加壓泵配置690mm的葉輪替代原有760mm的葉輪,尾礦輸送濃度由36%左右提高到46%左右。
(3)攀鋼礦業白馬選礦廠提高尾礦輸送濃度的成功實踐,獲得了較好的經濟效益。
(4)提高尾礦輸送濃度后,原加藥系統能力不夠,藥劑消耗上升,建議對大井加藥系統進行改造,降低藥劑成本。
參考文獻
[1]何蓬星.尾礦輸送系統運行狀況調試報告[R].攀枝花:攀鋼礦業公司白馬選礦廠,2015.
[2]中冶長天國際工程有限責任公司.攀枝花新白馬礦業有限責任公司白馬鐵礦二期工程初步設計[R].攀枝花:攀鋼集團礦業公司,2008.
[3]姜乃昌.水泵及水泵站[M].4版.北京:中國建筑工業出版社,1998.
(收稿日期2015-12-02)
孫崇萍(1985—),女,工程師,617209 四川省攀枝花市米易縣灣丘彝族鄉。