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二氟一氯甲烷過熱蒸汽爐底防超溫絕熱措施

2016-06-06 05:54:25陳秀琳謝小剛
化工生產(chǎn)與技術(shù) 2016年6期

陳秀琳,李 波,謝小剛

(中昊晨光化工研究院有限公司,四川 自貢 643201)

二氟一氯甲烷(F22)過熱蒸汽爐操作溫度高達(dá)1 000~1 200℃,保溫絕熱工作尤為重要。1臺(tái)F22過熱蒸汽爐爐底絕熱材料為耐火高溫石棉板(厚度200 mm)+普通型耐火陶瓷纖維(厚度130 mm),理論上預(yù)測(cè)該爐底溫度應(yīng)該在60℃以內(nèi),而實(shí)際上該爐爐底外表面溫度最高可達(dá)200℃以上,嚴(yán)重超溫。

1 超溫原因分析

過熱蒸汽爐爐底結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 爐底結(jié)構(gòu)Fig 1 Structure of furnace bottom

分析其主要原因有4個(gè):

1)裂解爐輻射段布置有高溫過熱蒸汽管道,且管道底部設(shè)有金屬限位套管,爐底內(nèi)膛四周套管直接與爐底護(hù)板焊接,使?fàn)t膛內(nèi)1 100℃通過套管上端受熱直接傳遞至爐底護(hù)板;

2)裂解爐爐底中心點(diǎn)火器?800 mm筒體使?fàn)t膛內(nèi)1 100℃通過其內(nèi)壁和筒體上端直接傳遞至爐底護(hù)板;

3)裂解爐爐底人孔門沒有保溫層,使?fàn)t膛內(nèi)1 100℃通過耐火層直接傳遞至爐門鋼板;

4)過熱蒸汽爐保溫材料開裂脫落、保溫效果差等原因造成。

鑒于前2種情況屬設(shè)備結(jié)構(gòu)問題,只對(duì)后2種原因進(jìn)行整改。

2 整改措施

2.1 保溫材料

選用性能良好的保溫材料對(duì)爐底進(jìn)行保溫絕熱。

1)剛玉澆注料。密度≥2.8 g/cm3,耐火度1 790℃,抗壓、抗折強(qiáng)度((110±5)℃)分別≥90、≥11 MPa,抗壓、抗折強(qiáng)度(1 100℃烘后)分別≥120、≥13 MPa。

2)高鋁型耐火陶瓷纖維。Al2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥48%,密度<200 kg/m3,導(dǎo)熱系數(shù)(平均20℃)≤0.05 W/(m·K),最高使用溫度1 260℃。

3)高溫密封膠泥。主要用于纖維制品粘貼。密度1.8~2.0 t/m3,稠度300 s,最高使用溫度1 200℃,粘結(jié)強(qiáng)度(110℃×24 h)≥4.0 MPa。

4)絕熱澆注料。使用溫度1 000℃,密度800~1 000 kg/m3,導(dǎo)熱系數(shù)(1 000℃熱面)<0.16 W/(m·K),抗壓強(qiáng)度(110℃)≥6 MPa,抗折強(qiáng)度(110~815℃)≥1.5 MPa。

2.2 施工方法

1)拆除爐底原耐火襯里層并清理干凈。

2)導(dǎo)向管、燃燒器等外壁用高鋁型耐火陶瓷纖維均勻涂抹高溫密封膠泥錯(cuò)縫粘貼共1層(厚度20 mm),代替高鋁型纖維繩以利膨脹。

3)在爐底鋼板內(nèi)壁用高鋁型耐火陶瓷纖維均勻涂抹高溫密封膠泥錯(cuò)縫粘貼共13層耐火陶瓷纖維260 mm(壓厚≥180 mm),錯(cuò)縫距離大于150 mm。

4)裂解爐爐底人孔門底部保溫用高鋁型耐火陶瓷纖維厚度180 mm,耐火層澆注厚度為150 mm(如圖2所示)。并在爐門上焊接φ10 mm的耐熱不銹鋼高度為300 mm的“Y”錨釘。

圖2 爐底襯里結(jié)構(gòu)Fig 2 Structure of furnace bottom lining

5)澆注剛玉澆注料,澆注厚度為150mm,并敷設(shè)?6 mm的耐熱不銹鋼,間距為150 mm×150 mm。澆注時(shí)高鋁型耐火陶瓷纖維上面鋪設(shè)1層塑料布并設(shè)置形膨脹縫,耐火混凝土間隔為1.5 m×1.5 m留“ㄣ”膨脹縫(約10 mm,用高鋁型耐火陶瓷纖維δ10 mm填充密實(shí)),振動(dòng)到位,以無汽泡為準(zhǔn),使耐火材料振動(dòng)堅(jiān)實(shí),嚴(yán)格保養(yǎng)耐火材料。

6)裂解爐爐底中心點(diǎn)火器底部與爐體的連接處用3層(厚20 mm)的高鋁型耐火陶瓷纖60 mm(壓厚≥20 mm)保溫。

3 運(yùn)行效果

保溫整改實(shí)施的同時(shí),對(duì)爐中蒸汽換熱管的導(dǎo)向管、檢修孔、爐底的加強(qiáng)筋等零部件以及系統(tǒng)控制方法等也進(jìn)行了相應(yīng)改進(jìn),然后對(duì)裝置進(jìn)行了72 h目標(biāo)考核,運(yùn)行效果見表1。

表1 改造前后運(yùn)行情況Tab 1 Running condition before and after transformation

從表1可知,對(duì)爐底保溫絕熱材料進(jìn)行更換后,在總厚度(330 mm)不變的情況下,爐底外壁溫度由平均約210℃降低至約98℃,從而降低了燃料的消耗量,由平均約342 m3/h降低至約293 m3/h。

4 結(jié)束語

本方案實(shí)施后,爐底外壁溫相比之前已有了較大改善,但距期望的60℃還有一定差距,故此還有待近一步改善。

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