撰文/張燕
■271100 山東鋼鐵萊蕪分公司能源動力廠 山東 萊蕪
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汽輪發電機凝結器提高真空的探討與研究
撰文/張燕
■271100 山東鋼鐵萊蕪分公司能源動力廠 山東 萊蕪
本本文通過對汽輪發電機射水抽氣系統、軸封系統和凝汽器的冷卻系統進行分析和研究,找出了制約凝結器真空提升的主要原因,制定了技術升級和改造措施,提升了機組的真空度,提高了機組的熱效率,取得了較好的效果。凝結器;真空;軸封;熱效率
凝結器是汽輪機組的重要輔機之一,是電廠熱力循環的重要環節。首先,從循環效率看,凝汽器真空的好壞,即汽輪機組終參數的高低,對循環效率產生重要影響。汽輪機組凝汽器的運行狀態對機組的經濟性有重大影響,真空每降低1kPa,汽輪機組循環熱效率降低1%左右。1#2#4#汽輪發電機凝汽器運行真空達不到設計值,夏秋兩季較冬春季降低2kPa左右。真空降低,汽機的效率降低,發電汽耗就升高。
2.1射水抽氣系統原因
抽氣器抽出的蒸汽和不凝結氣體排入射水箱后,使射水箱溫度不斷升高,為維持射水箱溫度,需要不斷補充低于射水抽氣器工作溫度(26℃)的水進行置換,使射水箱保持在26℃以下。由于射水箱補水原設計是補充循環水,在春季和冬季循環水溫一般都低于26℃,射水抽氣器工作正常。夏秋兩季循環水溫度一般都在26℃以上、最大時達到36℃,射水箱水溫較高,影響了抽氣器工作效率,對汽機真空影響較大。
2.2軸封系統原因分析
汽輪機軸封的作用是阻止汽缸內的蒸汽向外漏泄,低壓缸排汽側軸封是防止外界空氣漏入缸。1#2#4#汽輪發電機低壓側軸封由于汽封安裝間隙大及軸封套熱變形等原因,導致汽封間隙嚴重超標,密封效果差,影響排汽缸的真空。另外均壓箱對軸封進汽壓力進行調整,但蒸汽溫度仍然較高,易導致低壓側軸封套的熱變形量較大,汽封間隙較大。
2.3凝結器冷卻系統原因
凝結器冷卻水管束在運行時結垢或是被雜物堵塞。另外膠球投運時,由于部分膠球磨損太大,起不到清除銅管內沉積物的目的。凝結器水室內部密封不嚴存在死角現象,造成卡球,導致膠球回收率低,清洗效果差。由于上述等原因破壞了凝結器的正常工作,換熱效果下降,使機組的真空下降。
為提高汽輪機的循環熱效率,通過對產生真空低的上述原因進行研究和分析,對射水抽氣器系統、軸封系統和凝汽器冷卻系統等進行技術改造措施,提高機組真空。
3.1射水抽氣系統改造
2014年3月18號對4#汽輪發電機射水箱水溫進行調整試驗,射水箱水溫從46.6℃降至30℃時,真空從88kPa升至90kPa,機組效率提升2%以上。
2013年1#2#4#發電機循環水平均溫度見表1。
通過調查發現,循環水補充的工業新水為深井水,水溫較低,平均水溫在20℃以下,將射水箱補充改造為工業新水,可有效降低射水箱水溫,提高抽氣器效率,提高凝汽器真空。

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3.2軸封系統改造
3.2.1針對1#2#汽輪發電機低壓側軸封間隙較大的問題,用蜂窩接觸式汽封替代梳齒式汽封,減少外部空氣從軸封處漏入。
3.2.2針對均壓箱內蒸汽溫度較高,排汽側軸封套高溫變形的問題,通過在均壓箱內增加一套噴淋裝置,降低軸封蒸汽的溫度,減少軸封套的熱變形。
3.3凝結器冷卻系統技術措施
針對凝結器銅管內部結垢、堵塞和膠球裝置投運中存在的問題。制定如下技術措施:
3.3.1對凝結器銅管定期檢查,對堵塞的雜物等及時清理,對銅管進行高壓沖洗。
3.3.2對凝結器內部密封不嚴的進行處理,防止卡球現象;對連接凝結器的空氣管、放水管等加裝濾網,收球網內部保持光滑不卡球。
3.3.3凝結器進口的二次濾網,定期沖洗、保持清潔,防止雜物等進入銅管和收球網。
3.3.4膠球磨損后及時更換,確保膠球的直徑不小于銅管的直徑。
機組技術升級改造方案確定后,利用定修時間對凝結器的銅管進行檢查,對結構嚴重的進行化學酸洗,對堵塞和泥垢較多的進行高壓水沖洗;對射水系統的補水管路改造利用4月至5月的時間,集中敷設改造完成;射水箱均壓箱和排汽缸軸封使用蜂窩接觸式改造,利用1#2#機組定修和大修時間進行改造安裝。
2013年夏季三臺發電機射水箱水溫一般在40℃~45℃之間,1#2#發電機真空在86kPa左右,4#發電機真空在88kPa左右,改造后1#發電機真空在88kPa左右,2#發電機真空在89kPa左右,4#發電機真空在90kPa左右,真空平均提高了約2kPa,提高了機組的熱效率,取得了較好的效果。
作者簡介:
張燕,女,工程師,主要從事設備管理工作。