汪 平 王革奇
(銅陵有色金屬集團股份有限公司安慶銅礦)
?
安慶銅礦選廠破碎系統的改造
汪平王革奇
(銅陵有色金屬集團股份有限公司安慶銅礦)
摘要安慶銅礦破碎系統原使用老式的彈簧圓錐破碎機,設備老化嚴重,破碎效率低下,處理能力明顯下降,無法滿足選廠的生產需求。采用美卓HP300型液壓圓錐破碎機代替原中碎PYBT2200標準彈簧圓錐破碎機、將細碎前YA1848單層振動篩篩孔由16 mm×16 mm改為13 mm×13 mm方形孔,用美卓HP200型液壓圓錐破碎機替換原細碎PYD1750彈簧圓錐破碎機對破碎系統進行改造,不但降低了破碎作業能耗和產品細度,而且提高了生產能力和破碎效率,大幅節約了生產時間,實現了選廠節能降耗。改造經驗對于其他類似選廠破碎系統的優化具有參考價值。
關鍵詞彈簧圓錐破碎機破碎系統節能降耗
銅陵有色金屬集團安慶銅礦1991年3月建成投產,原選礦廠工藝流程為三段一閉路碎礦—磨礦—螺旋分級—浮選,破碎設備為老式顎式破碎機和彈簧圓錐破碎機。20多年來,由于礦石性質復雜多變和中、細碎設備的限制,井下破碎系統出現粗碎排料粒度大(大塊大于350 mm)、襯板磨損不均勻(中間松邊排料口為280 mm,兩邊210 mm)等問題,分揀后遺漏的鐵器也經常會進入中、細碎設備中,加劇了設備老化。2005年2月對原中碎前2YA1548振動篩進行了更新,但破碎機處理能力仍顯著下降。將原設計的每班生產5~6 h提高到8 h連續超負荷運轉,也很難滿足生產要求。老舊的破碎設備已成為選礦廠提高生產能力的最大制約因素,需對破碎系統進行改造。
1礦石性質
安慶銅礦屬矽卡巖、閃長巖型銅礦石,礦體周圍為大理巖結構,銅主要賦存于磁鐵礦、銅鐵礦中。礦石密度3.8 g/cm3,堆密度2.1 g/cm3,安息角35°,泥、水含量較高。主要金屬礦物有磁鐵礦、黃銅礦、磁黃鐵礦、黃鐵礦等,非金屬礦物以透輝石-次透輝石、鈣鐵石榴石、方柱石、斜長石、蛇紋石、金云母等為主。
銅礦物以侵染脈狀構造為主,條帶狀、角礫狀及團狀次之,鐵礦物以塊狀結構為主,斑點狀及侵染狀次之。黃銅礦粒度一般在0.03~0.20 mm左右,部分在0.020 mm以下,分兩類嵌布:①呈他形或半自形晶粒狀集合體嵌布于脈石礦物中,嵌布關系較為復雜,一般呈單一顆粒嵌布,也有和磁鐵礦一起嵌布于脈石中;②呈他形晶粒狀集合體嵌布在磁鐵礦顆粒的間隙或裂縫中,并與磁鐵礦交代。
磁鐵礦粒度為0.04~0.80 mm,呈自形、半自形晶粒狀集合體產出,和其它礦物的嵌布關系簡單;磁黃鐵礦呈他形晶粒集合體產出,有時和黃銅礦一起或呈單一顆粒嵌布于脈石礦物中,粒度為0.03~0.20 mm左右;黃鐵礦含量較少,一般呈脈狀或粒狀集合體嵌布于脈石礦物中,粒度在0.04~0.80 mm。
2破碎流程
安慶銅礦將用于粗碎的1臺美卓C110型和1臺PEJ 900 mm×1 200 mm顎式破碎機設置在井下,進料粒度-750 mm,排料粒度-300 mm。粗碎產品由箕斗提升至地表的粗礦倉,通過下料口由皮帶給料機給入中碎前的2YA1548雙層振動篩進行預先篩分。上層篩孔為φ75 mm圓孔,下層篩孔為22 mm×24 mm矩形孔。下層篩篩下由4#皮帶輸送到細礦倉,篩上進入中碎圓錐破碎機破碎。中碎破碎機為1臺PYT-B2235標準彈簧圓錐破碎機,排礦口-40 mm。中碎產品進入中礦倉,在細碎前進行篩分,篩上進入細碎作業,篩下仍由4#皮帶輸送到細礦倉,最終細礦倉物料中-14 mm占75%~85%。細碎設備為3臺PYD-1750短頭彈簧圓錐破碎機(沈陽重型機械廠生產),排礦口15~16 mm。每臺細碎設備配套一臺YA1848單層振動篩,篩孔為16 mm×16 mm方形孔。
3設計原則
①運用新型破碎機,提高破碎效率;②解決破碎系統流程不暢問題;③對選礦廠生產影響最??;④投資少、收益大;⑤降低選廠運營成本,實現節能降耗。
4破碎系統改造及效果
為保證處理能力達到3 500 t/d,細碎產品-10 mm含量不小于60%,對破碎系統進行改造。用美卓HP300型液壓圓錐破碎機替代原中碎PYBT2200標準彈簧圓錐破碎機,將細碎前YA1848單層振動篩篩孔改為13 mm×13 mm方形孔,用2臺美卓HP200型液壓圓錐破碎機替換原細碎2臺PYD1750彈簧圓錐破碎機。改造后的設備完全滿足粗碎設備的要求,排料口可盡可能地調小。現場實踐結果表明,當井下粗碎中間松邊排料口和兩邊排料口分別由280,190 mm減小到210,120 mm時,盡管電振給料機因無法變頻調速而保持同一給料量,但粗碎設備仍可正常工作,沒有出現過負荷現象。粗碎排料粒度越小,中碎排料口就越小,可有效避免中碎“吃不飽”現象。 改造后的破碎系統生產流程見圖1,破碎系統改造前后設備功率及破碎指標見表1。
表1表明,破碎系統改造后,設備總功率減少了20 kW,處理能力提高了200 t/d。不僅降低了能耗和產品細度,還大幅度節約了生產時間,有利于生產設備的維護。

圖1 破碎系統改造后的生產流程

改造中碎設備功率/kW細碎設備功率/kW中、細碎總裝機功率/kW破碎系統處理能力/(t/d)生產時間/(h/d)前2802×1555903400+22后2502×160570360015~16
5結論
安慶銅礦破碎系統的改造解決了原破碎流程運行不暢問題,對選礦廠生產影響小,實現了節能降耗。新的中、細碎設備與原粗碎設備適配性很好,可盡可能減小粗碎排料口尺寸,顯著降低破碎能耗和產品細度,節約生產能耗,提高了處理能力,對于提高破碎作業效率具有積極作用。
(收稿日期2016-04-05)
汪平(1968—),男,助理工程師,246131 安徽省懷寧縣月山鎮。