王鳳林 陳 超 李洪寶 李 鵬
(1.華北理工大學礦業工程學院;2.河北省礦業開發與安全技術實驗室;3.河北鋼鐵集團礦業有限公司)
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采場爆破塊度分布對鏟裝運輸工藝能耗影響
王鳳林1,2,3陳超1,2李洪寶1,2李鵬1,2
(1.華北理工大學礦業工程學院;2.河北省礦業開發與安全技術實驗室;3.河北鋼鐵集團礦業有限公司)
摘要在資源開采的過程中,由于開采的主體工序能耗分配不合理、設備的能量利用率較低等原因導致礦山企業能耗過高。為此,以司家營礦山露天坑爆破塊度為研究對象,進行二維矢量化分析處理,統計并分析采場爆破塊度分布的規律,研究爆堆巖體的塊度分布對于鏟裝、運輸作業中能耗分布規律的影響。統計分析表明,爆堆塊度對露天機械能耗的影響近似符合線性規律,塊度越大,鏟裝和運輸能耗越高,鏟裝和運輸工作條件對工序能耗分布差異有較大影響。
關鍵詞爆破塊度大塊率鏟運能耗
司家營鐵礦位于河北省灤縣東南,是冀東地區特大型露天鐵礦之一,設計年產鐵礦石1 500萬t。其露天采場面積大、地質條件復雜,礦石品位和物理特性變化較大,采礦工序技術管理工作量大,尤其是鏟裝和運輸功耗的波動較大[1]。鏟裝運輸系統是露天礦山生產的動脈,設備投資比例往往超過50%,能耗占比甚至超過60%。鏟裝運輸系統的改進是礦山節能優化的重點,尤其是對于深凹陷露天礦山,鏟裝運輸成本是控制采礦成本的重要環節。根據不同礦山的礦石賦存條件和開采技術條件,合理優化開采工藝,降低采礦工序能耗,可為礦山節約20%~30%的能源消耗,顯著降低礦山開采成本。分析統計表明,采場爆破塊度是影響露天采場鏟裝運輸過程能耗的主要因素,合理控制、優化采場爆破塊度,是提高鏟裝運輸效率、降低鏟裝運輸能耗的重要手段。針對國內冶金礦山采礦工序能耗分配不合理、設備能量利用率較低而導致的能耗過高的現狀,從采礦工序節能的角度,研究司家營鐵礦爆破塊度對后續生產工藝能耗分布規律的影響,構建鏟裝運輸能耗與爆破粒度分布的關系模型,分析爆破塊度分布對鏟裝、運輸工藝能耗的影響。
1爆堆塊度圖像分析
應用MAPGIS對爆堆巖體塊度的圖片進行矢量化處理,進而得到爆堆塊度分布。為確保樣本的可靠性,照片面積不小于完整爆堆面積的15%,并采用平面傾斜照相法(圖1),將照片導入MAPGIS進行矢量化處理(圖2),通過標尺的刻度換算實際比例,對圖像進行配準。配準公式為
(1)
式中,x為矯正后實地水平長度,mm;y為矯正后實地垂直長度,mm;A為照片水平長度,mm;B為照片垂直長度,mm;C為標尺圖上單位長度,mm。

圖1 現場爆塊 圖2 矢量化處理的爆塊照片
將配準照片的數值(即目標點的數值)進行修正,替換成標準比例的數據,保持原點數據不變,得到配準后的標準比例照片。將配準后的圖像數據導出,根據巖體體積經驗公式處理數據。
(2)
式中,S為巖塊面積,m2;P為巖塊周長,m;D為巖塊的篩網尺寸,m;a為最佳橢圓的最大半徑,m;b為最佳橢圓的最小半徑,m;V為巖塊體積,m3。
爆破塊度統計結果見表1。

表1 爆破塊度統計數據
2爆堆大塊率預測模型
2.1影響爆破塊度的因素
2.1.1孔網設計
試驗表明,增加炮孔密集系數m,爆破后塊度分布效果好,其平均塊度明顯減小,同時大塊率降低。一般情況下,m應該在1~2。
2.1.2裝藥結構和堵塞
裝藥越均勻,爆堆塊度越均勻,但常規生產爆破中其對爆破塊度影響不大;堵塞炮孔的爆破效果較好。
2.1.3炮孔直徑及炸藥單耗
研究表明,炮孔直徑與臺階高度之間有著緊密的聯系,在一定合理的范圍內,增加孔徑可以獲得良好的爆破巖體塊度分布,如果孔徑超過一定范圍,會增加大塊率。炸藥單耗對爆破塊度的影響主要體現在平均塊度方面,影響較大的是爆破巖石中塊度為中小粒的顆粒,單純地增減單耗不能減少大塊率。
2.2預測模型建立
將巖體塊度大于ymax的視作大塊,采用KUZ-RAM模型分析爆破參數與爆堆塊度分布的函數關系[2-3]。
(1)大塊率:
(3)
式中,YD為大塊率,%;ymax為大塊巖體尺寸,m;x0為特征粒徑值,m;n為塊度均勻性指數。
(2)平均塊度:
(4)
式中,X為平均塊度,m;A為巖石硬度系數,受巖體節理裂隙發育程度影響;Q為單孔裝藥量,kg;V為單孔爆破的巖石體積,m3;E為炸藥相對威力。
(3)塊度均勻性指數:
(5)
式中,n為均勻性指數;w為最小抵抗線,m;d為炮孔直徑,mm;δ為炮孔孔位標準差,一般為0.3~1.0;m為炮孔密集系數;L為裝藥長度,m;H為臺階高度,m。
根據礦山的實際情況,確定巖體塊度大于0.6 m 的巖體為大塊。實驗礦山原巖屬于節理裂隙不發育的硬巖,故取A=14。則爆堆巖體平均塊度X=63.708 mm,塊度均勻性指數n=1.11,爆堆的大塊率為4.37%。
3露天采場鏟運工藝能耗分析
3.1鏟裝能耗分析
采用錄像統計分析研究鏟裝效率和能耗,選擇鏟裝工作開始、中期、末期3個節點,統計結果見表2。

表2 鏟裝裝載時間統計
在鏟裝初期,電鏟裝滿一車所用的次數、總時間和平均時間較小;鏟裝中期裝滿一車所需要的次數明顯增大,總時間提高,工作周期的平均時間相對于初期有顯著增大;末期裝滿一車所用次數再次降低,裝載機工作一周期的平均時間會增大,使得裝滿一車總時間增大。
影響一次采裝循環時間的因素主要是回轉角度和大塊率。當工作面離卸料口距離較遠,使得回轉角度較大,增加了采掘工作時間;大塊率高,剔除大塊額外消耗時間,降低了工作效率。在鏟裝初期,大塊少、回轉角度小,裝滿一車所用的次數、總時間和平均時間都較小。在鏟裝末期,回轉角度逐漸增大,同時大塊增多,導致裝載平均時間增大。
3.2運輸能耗分析
爆破塊度對運輸油耗的影響隨運距有明顯變化,見圖3??梢钥闯?汽車單位運距油耗總體上在15~20 L/km波動。采場內爆堆塊度越小,裝載效率越高,裝滿一車所用的時間越少,在一個班的時間內,汽車運輸次數越多,運距也越長,單位運距油耗越低。運距短,待裝時間油耗相對占比較大,單位距離油耗波動較大;運距長,待裝時間油耗相對占比較小,單位距離油耗反而較為穩定。

圖3 不同爆破塊度條件下單位運距油耗變化
運輸工況條件對運輸能耗的影響較大,見表3。紅礦因單位體積礦石質量大,油耗略微增加。汽車白班、中班和夜班的單位運距油耗,依次遞減,幅度較大。在中班和夜班,尤其夜班,汽車在采場的運輸干擾小,運輸能耗低。

表3 不同工況條件單位距離油耗平均值的變化
4結論
以司家營鐵礦露天開采為工程實例,通過統計露天爆堆的塊度分布規律,并對其大塊率進行建模預測,與實際爆堆塊度分布較接近。在不同爆堆條件下采用錄像統計分析研究鏟裝效率和能耗關系,分析了汽車運輸距離工況條件與能耗的關系,得出相關結論:
(1)由KUZ-RAM模型求得爆堆巖體平均塊度X=63.708 mm,塊度均勻性指數n=1.11,爆堆實際大塊率為4.37%。
(2)影響一次采裝循環時間的因素主要是回轉角度和大塊率。當工作面離卸料口距離較遠,使得回轉角度較大,鏟斗作業時回轉速度一定,回轉時間增加,增加采掘工作時間;大塊率高,電鏟鏟裝效率降低,能耗增加。
(3)汽車單位運距油耗在15~20 L/km波動,運距越短,爆破塊度對單位油耗的影響越大;爆破塊度小,單位運輸能耗減少;運輸工況對能耗影響也較大。
參考文獻
[1]李欣.司家營鐵礦北區礦體地質與深部找礦的探討[J].金屬礦山,2009(6):113-116.
[2]張云鵬.露天臺階爆破巖石破碎與拋擲的計算機模擬[D].北京:北京科技大學,1994.
[3]李長洪.爆破碎塊分布的分形模型研究及爆破模型優選[J].爆破,1997(2):9-12.
(收稿日期2016-01-18)
王鳳林(1983—),男,主任,工程師,063799 河北省唐山市。