黃志力


摘 要:新豐江電廠自動(dòng)發(fā)電控制(AGC)自投入運(yùn)行以來(lái),水電機(jī)組其啟動(dòng)、調(diào)節(jié)迅速,是當(dāng)時(shí)廣東電網(wǎng)調(diào)頻調(diào)峰主力廠,對(duì)穩(wěn)定電網(wǎng)頻率、電壓起了良好作用,有效提高廣東電網(wǎng)的電能質(zhì)量。但是,因?yàn)橹饕獡?dān)任調(diào)頻調(diào)峰任務(wù),需要水電機(jī)組的負(fù)荷的頻繁調(diào)節(jié)以及長(zhǎng)時(shí)間旋轉(zhuǎn)備用運(yùn)行,從而使得電氣設(shè)備和輔助設(shè)備的磨損以及機(jī)組耗水率都大幅增加,不但影響水電機(jī)組長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行,而且也使機(jī)組檢修成本大幅增加。
關(guān)鍵詞:自動(dòng)發(fā)電控制;水電機(jī)組
中圖分類號(hào):TV734.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2016)18-0097-01
1 全廠AGC負(fù)荷控制模式(給定全廠總功率方式)
帶來(lái)的問(wèn)題
1.1 在AGC運(yùn)行調(diào)節(jié)范圍內(nèi),多臺(tái)機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間帶部分負(fù) 荷運(yùn)行
經(jīng)統(tǒng)計(jì),機(jī)組調(diào)峰調(diào)頻時(shí)間一般在工廠上下班前后出現(xiàn)高峰,為了減少機(jī)組啟停及快速調(diào)節(jié)負(fù)荷,機(jī)組在負(fù)荷低于40 MW的低負(fù)荷區(qū)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),四臺(tái)機(jī)組旋轉(zhuǎn)備用運(yùn)行時(shí)間占運(yùn)行時(shí)間的四分之三,導(dǎo)致單位電能耗水率增大。
1.2 負(fù)荷調(diào)節(jié)幅度大,調(diào)節(jié)速率大,常常使機(jī)組穿越或處 于振動(dòng)區(qū)內(nèi)運(yùn)行
機(jī)組并網(wǎng)后從額定負(fù)荷至空載,從空載至額定負(fù)荷的調(diào)節(jié)時(shí)間較多,從有功曲線統(tǒng)計(jì),平均每天調(diào)節(jié)約180次/日,調(diào)節(jié)次數(shù)最多可達(dá)250次/日,大幅度調(diào)節(jié)(從20 MW到300 MW)占三分之一,最大調(diào)節(jié)速率約50 MW/min。另外,我廠機(jī)組AGC運(yùn)行調(diào)節(jié)范圍為0~30 MW和50~85 MW ,由于調(diào)節(jié)死區(qū)的存在,在上調(diào)節(jié)時(shí),機(jī)組經(jīng)常帶45 MW負(fù)荷運(yùn)行,調(diào)節(jié)死區(qū)導(dǎo)致下調(diào)節(jié)時(shí),機(jī)組經(jīng)常帶35 MW負(fù)荷運(yùn)行,即進(jìn)入振動(dòng)區(qū)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),一天內(nèi),機(jī)組穿越振東區(qū)少則151次,多則250次,在振東區(qū)時(shí)間從32~61.5 min之多。
頻繁調(diào)節(jié)、穿越振東區(qū)及在振東區(qū)運(yùn)行導(dǎo)致:①水輪機(jī)接力器密封磨損損壞,漏油頻繁。②調(diào)速環(huán)抗磨塊磨損嚴(yán)重,在日常的維護(hù)中,結(jié)合機(jī)組的低谷消缺機(jī)會(huì),給抗磨塊加注潤(rùn)滑油,增加了設(shè)備的維護(hù)工作量。③導(dǎo)水機(jī)構(gòu)半圓鍵竄起、錯(cuò)位頻繁,雙連臂銷釘轉(zhuǎn)動(dòng)、下沉。④導(dǎo)水葉套筒密封盤根磨損損壞,漏水嚴(yán)重,導(dǎo)水葉套筒密封圈過(guò)度磨損后斷裂,造成大量漏水。一次小修更換了14只套筒L型密封圈。換下來(lái)的L型密封圈已磨穿、撕裂、掉塊。⑤頻繁調(diào)節(jié),導(dǎo)致水輪葉片汽蝕嚴(yán)重,并產(chǎn)生裂紋。⑥頻繁調(diào)節(jié),導(dǎo)致基礎(chǔ)環(huán)空蝕嚴(yán)重,經(jīng)常要灌漿。
1.3 負(fù)荷頻繁調(diào)節(jié),輔助設(shè)備運(yùn)行壓力增大
由于機(jī)組負(fù)荷不斷地變化,機(jī)組的壓油泵由原來(lái)帶固定負(fù)荷一天啟動(dòng)5次增加到啟動(dòng)95次。由于接力器動(dòng)作頻繁,密封磨損塊,漏油量增大,導(dǎo)致漏油泵啟動(dòng)次數(shù)也大幅增加。
經(jīng)以上統(tǒng)計(jì)分析, AGC功能投運(yùn)后,過(guò)于頻繁的負(fù)荷調(diào)節(jié),使水輪機(jī)接力器、導(dǎo)水機(jī)構(gòu)相關(guān)部件故障增加,出現(xiàn)漏水、漏油、漏氣現(xiàn)象嚴(yán)重,尾水管、基礎(chǔ)環(huán)、轉(zhuǎn)輪汽蝕嚴(yán)重,轉(zhuǎn)輪葉片發(fā)生裂紋明顯高于以往幾年。使得檢修成本大幅增加。
2 單機(jī)AGC負(fù)荷控制模式
在進(jìn)行了AGC方式下對(duì)機(jī)組運(yùn)行的綜合影響分析后,提出采用單機(jī)AGC直控方式,采用這種方式可以從調(diào)度側(cè)解決機(jī)組過(guò)于頻繁開啟、調(diào)節(jié)和在45%以下長(zhǎng)期運(yùn)行的問(wèn)題。
2.1 增加單機(jī)AGC負(fù)荷控制模式設(shè)計(jì)原則及控制示意圖
原有全廠AGC功能必須保留,保證隨時(shí)可進(jìn)行切換,以免在單機(jī)AGC負(fù)荷調(diào)度故障的時(shí)可切換到全廠AGC模式,增加AGC可靠性;調(diào)度中心與電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)保持原有104、101通訊方式,增加模式切換及安全校核策略:機(jī)組不可調(diào)(具體包括機(jī)組非發(fā)電態(tài)或調(diào)速器非自動(dòng)方式,或有功PID調(diào)節(jié)未投入),退單機(jī)AGC;機(jī)組LCU故障(具體包括LCU與主機(jī)通訊中斷或機(jī)組有功測(cè)量源故障),退單機(jī)組AGC。
在保證使原有調(diào)度通信系統(tǒng)不發(fā)生變化前提下,要符合南方電網(wǎng)《中國(guó)南方電網(wǎng)自動(dòng)發(fā)電控制(AGC)調(diào)度管理規(guī)程》要求;單機(jī)AGC負(fù)荷控制模式控制策略必須滿足調(diào)度系統(tǒng)《中國(guó)南方電網(wǎng)自動(dòng)發(fā)電控制AGC技術(shù)規(guī)范》、《廣東電網(wǎng)自動(dòng)發(fā)電控制運(yùn)行管理規(guī)定》相關(guān)要求和規(guī)定,系統(tǒng)實(shí)時(shí)維護(hù)和軟硬件調(diào)整不影響現(xiàn)有設(shè)備的正常運(yùn)行工作,該系統(tǒng)處理速度及與現(xiàn)有設(shè)備通信速率等綜合處理實(shí)時(shí)響應(yīng)時(shí)間不影響電網(wǎng)對(duì)AGC調(diào)節(jié)響應(yīng)要求;單機(jī)AGC負(fù)荷控制模式須性能穩(wěn)定可靠,必須滿足電力二次安全防護(hù)規(guī)定。
單機(jī)負(fù)荷控制模式指調(diào)度對(duì)每臺(tái)(共四臺(tái))機(jī)組單獨(dú)下發(fā)負(fù)荷值進(jìn)行控制,相當(dāng)于將新豐江的四臺(tái)機(jī)組等效于四個(gè)電廠進(jìn)行負(fù)荷設(shè)置,如圖1所示。
為使單機(jī)AGC控制得到實(shí)現(xiàn),電廠側(cè)需修改AGC接口程序、通信程序、AGC運(yùn)行監(jiān)視畫面,修改PQ調(diào)節(jié)程序,以實(shí)現(xiàn)單機(jī)直控的閉環(huán)調(diào)節(jié),如圖2所示。
3 單機(jī)AGC直控方式應(yīng)用情況
根據(jù)新豐江廠這幾年全年機(jī)組運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)情況表及各季度運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表,總結(jié)如下:
①新豐江廠四臺(tái)機(jī)組運(yùn)行于50 MW以上的時(shí)間占總運(yùn)行時(shí)間的92%以上,即該區(qū)間全廠出力在200 MW以上。
②新豐江廠四臺(tái)機(jī)組全年運(yùn)行于30~50 MW振動(dòng)區(qū)的時(shí)間較短,單機(jī)全年不超96 h,基本屬于加減負(fù)荷過(guò)程的穿越時(shí)間。
③新豐江廠四臺(tái)機(jī)組全年單機(jī)低負(fù)荷區(qū)運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)179 h,滿足水輪機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的單機(jī)年度低負(fù)荷區(qū)(0~ 30 MW)運(yùn)行時(shí)間低于500 h的要求。
④新豐江廠機(jī)組全年及各季度運(yùn)行于低負(fù)荷及振動(dòng)區(qū)的時(shí)間較短,90%以上時(shí)間運(yùn)行于高負(fù)荷區(qū),能滿足新豐江廠機(jī)組安全運(yùn)行要求。
4 結(jié) 語(yǔ)
自2013年第二季度新豐江廠單機(jī)AGC控制模式投運(yùn)以來(lái),新豐江廠機(jī)組運(yùn)行工況明顯改善。同時(shí),新豐江廠全年單機(jī)低負(fù)荷區(qū)運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)179 h,滿足水輪機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,單臺(tái)機(jī)組年度低負(fù)荷區(qū)(0~30 MW)運(yùn)行時(shí)間低于500 h的要求。
參考文獻(xiàn):
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