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雙進雙出正壓直吹式制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造

2016-07-12 07:53:40鄧超勤
大科技 2016年20期
關(guān)鍵詞:故障系統(tǒng)

鄧超勤

(湖南華電長沙發(fā)電有限公司 湖南長沙 410203)

雙進雙出正壓直吹式制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造

鄧超勤

(湖南華電長沙發(fā)電有限公司 湖南長沙 410203)

華電長沙電廠一期兩臺600MW機組超臨界燃煤機組。制粉系統(tǒng)采用雙進雙出正壓直吹式制粉系統(tǒng)。磨煤機為上海重型機械廠生產(chǎn)的BBD4060低速鋼球磨,給煤機為沈陽施道克電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的EG2490電子稱重式給煤機。一臺機組配備6臺磨煤機,12臺給煤機。設(shè)計燃用山西潞安礦業(yè)集團有限公司貧煤。因?qū)嶋H使用的燃煤與設(shè)計煤種存在較大差異,制粉系統(tǒng)負荷較高,在運行中出現(xiàn)了一系列的問題,威脅制粉系統(tǒng)的安全及穩(wěn)定運行,長沙電廠通過兩年時間的治理和優(yōu)化,取得了明顯的成效,制粉系統(tǒng)安全可靠性明顯提升。

制粉系統(tǒng);雙進雙出鋼球磨;改造

引言

長沙電廠于2007年年底建成投廠,制粉系統(tǒng)原設(shè)計用煤為山西潞安礦業(yè)集團有限公司的貧煤。實際來煤中存在各種貧煤及高揮發(fā)分煤,與原設(shè)計煤種存在較大偏離,制粉系統(tǒng)在設(shè)計、設(shè)備選型等方面也存在一些問題導致設(shè)備運行四五年后逐漸暴露了一些問題。

1 存在問題

1.1 分離器易堵塞、檢修困難

分離器為BBD4060低速磨煤機配套雷蒙式徑向分離器,主要由內(nèi)、外錐體、軸向分離葉片、錐型帽、進出口管、回粉管等組成,該分離器為徑向分離器。實際運行中軸向擋板及內(nèi)錐擋板內(nèi)易堆積雜物,造成分離器堵塞,出力降低。分離器上部檢修門為弧形不規(guī)格檢修門,靠16顆M12的普通螺栓緊固,實際檢修過程中拆卸螺栓非常麻煩,檢修門重復拆卸易造成螺紋滑絲,造成密封不嚴、分離器跑粉。

1.2 加球裝置故障

磨煤機原設(shè)計有加球裝置,由于設(shè)計不合理,加球管徑過小,容易堵球,加球裝置承球閥故障等因素造成加球裝置基本棄用。實際加鋼球從原煤斗上部與煤混合進行原煤倉,通過給煤機再進入磨煤機。該種加球方式經(jīng)常造成給煤機清掃鏈卡澀,增加了磨煤機螺旋推進器的負荷,易造成螺旋推進器螺旋片及支撐棒斷裂。

1.3 磨煤機傳動系統(tǒng)故障

1.3.1 減速機故障

磨煤機配備的減速機為H2SH17型弗蘭德減速機。減速機運行中故障頻發(fā),2012年間出現(xiàn)多次減速機斷齒、軸承損壞、減速機端蓋損壞等故障。

1.3.2 聯(lián)軸器故障

減速機高速軸及低速軸聯(lián)軸器為??松咝螐椈陕?lián)軸器。該種聯(lián)軸器蛇形彈簧需定期油脂,但即便是在正常加油脂的情況下蛇形彈簧也容易磨損,聯(lián)軸器罩為鑄鋼材料,韌性較差,運行中高速軸聯(lián)軸器蛇形彈簧斷裂或聯(lián)軸器外罩裂開事故時有發(fā)生。

1.3.3 螺旋推進器支撐桿斷裂

磨煤機驅(qū)動端及非驅(qū)動端螺旋推進器各有四根M64×710支撐桿,通過端襯板和支撐棒力的傳遞,帶動絞籠轉(zhuǎn)動向磨煤機內(nèi)輸送煤粉。絞籠支撐棒工作環(huán)境相當惡劣,始終承受拉伸、剪切、沖擊、擠壓等力的聯(lián)合作用,對絞籠支撐棒在選材和結(jié)構(gòu)上要求較高,運行中由于支撐桿設(shè)計太小,強度不足導致支撐桿斷裂故障頻發(fā)。

1.4 惰化蒸汽系統(tǒng)存在缺陷

制粉系統(tǒng)設(shè)計有惰化蒸汽系統(tǒng),用于防止磨煤機及分離器內(nèi)部著火事故。惰化蒸汽設(shè)計存在問題,每臺磨煤機系統(tǒng)未設(shè)計單獨的隔離門,有缺陷時無法單獨隔離檢修;磨煤機分離器管道布置過低,易存水及堵塞。

1.5 工業(yè)水系統(tǒng)設(shè)計存在缺陷

磨煤機工業(yè)水系統(tǒng)原設(shè)計為埋地管道,單臺磨煤機總閥裝設(shè)于磨煤機油站旁閥門井內(nèi),空間狹小,有故障時無法更換。大瓦及冷卻水支管道從埋地分支管引出,根部出現(xiàn)腐蝕情況,難以檢修,威脅磨煤機的安全穩(wěn)定運行。

1.6 油系統(tǒng)污染

(1)低速磨煤機中空軸與中空管之間存在間隙,正常情況下靠密封風壓阻止磨內(nèi)煤粉通過中空軸與中空管之間的間隙跑出。磨煤機料位不準或運行人員未注意監(jiān)盤時易造成磨煤機內(nèi)料位高,往往容易在磨煤機兩端跑粉,煤粉從中空軸與瓦座間隙進行潤滑油系統(tǒng)造成油污染。

(2)磨煤機大瓦冷卻水進水、回水均用橡膠管與大瓦瓦座聯(lián)接,橡膠管及接頭易破損、漏水,造成潤滑油中進水。

1.7 制粉系統(tǒng)爆燃事故頻發(fā)

因燃用高揮發(fā)分印尼煤,制粉系統(tǒng)爆燃事故時有發(fā)生,2011~2014年累計發(fā)生制粉系統(tǒng)爆燃事故十幾起。造成磨煤機管道膨脹節(jié)、風門破損甚至損壞燃燒器,影響鍋爐出力,引起電量損失及經(jīng)濟損失。

2 改造及優(yōu)化

2.1 分離器改造

由于原徑向分離器存在諸多缺陷。后將分離器均改造為軸向分離器,軸向型雙擋板煤粉分離器結(jié)構(gòu)包括煤粉分配器、軸向可調(diào)節(jié)擋板(雙級)、外圓柱體、內(nèi)圓柱體、內(nèi)錐體、外錐體、二次攜帶導流器、回粉桶及回粉鎖氣裝置。

分離器改造后分離器內(nèi)部基本無堵塞現(xiàn)象,避免了堵塞而影響磨煤機出力的現(xiàn)象。由于布置有快關(guān)門,檢修勞動強度也大大降低。

2.2 加球裝置改造

對加球裝置進行改造。將加球管改為φ325無縫鋼管,管道系統(tǒng)分別裝設(shè)有加球蓋板閥、氣動承球閥、氣動密封閥,加球時先關(guān)閉承球閥,打開加球蓋板閥,將鋼球倒入加球斗內(nèi),再關(guān)閉加球蓋,打開密封閥,再打開了在承球閥往磨煤機內(nèi)加球,球鋼進入熱風盒內(nèi)與煤一起被螺旋推進器旋入磨煤機內(nèi)。

該套加球裝置需按加球規(guī)范操作。可保證順利加鋼球,不會對螺旋推進器螺旋片產(chǎn)生影響,可保證螺旋推進器的安全運行。也避免了在煤斗內(nèi)加鋼球產(chǎn)生的危害。

2.3 磨煤機傳動系統(tǒng)優(yōu)化

2.3.1 減速機優(yōu)化

針對減速機故障產(chǎn)生的原因,作詳細分析。制定檢修工藝卡,嚴格按照檢修工藝卡執(zhí)行,各端軸向間隙及徑向間接控制在合格范圍內(nèi);嚴格控制減速機備件的質(zhì)量,特別是軸承,需驗證是進口正品軸承(SKF或FAG),方可使用,減速機骨架油封,需使用耐高溫氟化橡膠骨架油封,保證耐高溫性能;避免使用有缺陷的軸承或齒輪,以及將舊齒輪與新齒輪搭配使用,易產(chǎn)生嚙合不良而引起振動,另若減速機發(fā)生故障也容易傷及新齒輪;保證潤滑和冷卻。潤滑油美孚VG460閉式齒輪油,避免與其他潤滑油混用,油位加至高速軸軸承1/3位置,確保減速機冷卻水流量及水壓。正常運行減速機溫度低于80℃。

2.3.2 聯(lián)軸器改造

弗蘭德磨煤機高、低速軸聯(lián)軸器均為福克蛇形彈簧減速機,易于維護。但聯(lián)軸器蛇形彈簧容易磨損甚至斷裂(特別是高速軸側(cè)),可靠性差且費用高。后逐步將高速軸聯(lián)軸器??寺?lián)軸器改造為齒式棒銷聯(lián)軸器,無需維護,也未出現(xiàn)過斷裂異常,安全穩(wěn)定性大為提高。

2.3.3 螺旋推進器棒銷改造。

對絞籠支撐棒及對應角襯板進行改造,將絞籠支撐棒改粗(M80× 710),優(yōu)化對應端襯板結(jié)構(gòu),并規(guī)范安裝工藝,保證螺旋推進器中心,支持棒兩端均可靠焊接。運行后基本無斷裂現(xiàn)象產(chǎn)生,使用情況較好。

2.4 惰化蒸汽系統(tǒng)改造

鍋爐輔汽從汽機側(cè)引入后,經(jīng)給煤機平臺疏水減壓站后沿#1至#6磨給煤機布置,分設(shè)各支管并從給煤機平臺引至相對應的磨煤機,各分支管裝設(shè)一臺氣動門、一臺手動門用于隔離檢修。惰化蒸汽各支管引至13.7m給煤平臺下方,再增加分支管分別引至驅(qū)動端、非驅(qū)動端分離器及熱風盒。優(yōu)化管道支撐、增加坡度,避免管道振動且保證疏水。改造后各磨煤機惰化蒸汽可正常使用及隔離。消除了無法單獨隔離及惰化蒸汽管道易堵塞的問題。

2.5 工業(yè)水改造

制粉系統(tǒng)工業(yè)水因設(shè)計存在缺陷,對其進行改造。改造后管道架空布置且設(shè)置單臺爐隔離總門及單臺磨煤機隔離門,通過φ89支管道將工業(yè)水引至各臺磨煤機,用于大瓦潤滑油、減速機及油站冷卻,既能保證冷卻效果,又解決了埋地管道、閥門無法隔離檢修的問題。

2.6 油系統(tǒng)優(yōu)化

(1)為解決跑粉時易污染油系統(tǒng)的問題,對磨煤機中空軸密封裝置進行優(yōu)化。在磨煤機中空軸與大瓦座之前增加整圈橡膠油擋,減小中空軸與大瓦座之間的間隙,且可以改變外部煤粉進入大瓦密室的線路,防止其直接沖刷密封結(jié)合處而進入大瓦密室。

(2)將磨煤機大瓦冷卻橡膠管均替換為金屬軟管,增加了強度,有效的降低了管道裂,潤滑油系統(tǒng)進水的風險。

2.7 制粉系統(tǒng)增加防爆門

由于燃燒高揮發(fā)份印尼煤,制粉系統(tǒng)爆燃事故常有發(fā)生。為降低事故危害、減少損失,先后為各磨煤機增加防爆門。磨煤機防爆門裝設(shè)在容易風管,驅(qū)動端與非驅(qū)動端各裝置一只自閉式防爆門,在每臺分離器出口粉管上分離裝設(shè)一只膜片式防爆門。每個防爆門上均安裝有阻火網(wǎng)。當磨煤機發(fā)生爆燃事故時,各防爆門均能可靠動作、釋壓。風門、膨脹節(jié)損壞程度大幅降低,保護燃燒器不損壞。大大的降低了制粉系統(tǒng)爆燃事故造成的經(jīng)濟損失。

3 結(jié)語

長沙電廠雙進雙出直吹式制粉系統(tǒng)出現(xiàn)一系列的問題,也進行了諸多改造和優(yōu)化,提升了制粉系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性,為機組的安全經(jīng)濟運行創(chuàng)造了有利條件,為實際年度生產(chǎn)目標打了了堅實了基礎(chǔ)。

[1]《鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)》.

TK223

A

1004-7344(2016)20-0219-02

2016-7-1

鄧超勤(1987-),男,助理工程師,本科,主要從事火力發(fā)電廠鍋爐檢修工作。

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