于平和
(馬鋼(集團(tuán))南山礦業(yè)公司)
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ZG150-1500型電力機(jī)車(chē)高壓電引入裝置故障分析及處理
于平和
(馬鋼(集團(tuán))南山礦業(yè)公司)
摘要分析了馬鋼(集團(tuán))南山礦業(yè)公司ZG150-1500型電力機(jī)車(chē)高壓電引入裝置故障頻繁的原因,提出了針對(duì)性的改進(jìn)對(duì)策,闡述了改造實(shí)施的具體過(guò)程,以及投入使用后取得的效果。
關(guān)鍵詞高壓電引入裝置導(dǎo)電銅棒母排線(xiàn)接觸面接觸
馬鋼(集團(tuán))南山礦業(yè)公司在用ZG150-1500型電力機(jī)車(chē)16臺(tái),每年擔(dān)負(fù)1 400萬(wàn)t礦巖運(yùn)輸任務(wù)。電機(jī)車(chē)使用1 500V直流電源,由牽引變電所通過(guò)遍布鐵路站場(chǎng)、區(qū)間的牽引網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)提供。設(shè)置在電機(jī)車(chē)車(chē)棚頂部的受電弓接觸牽引網(wǎng)絡(luò)銅滑線(xiàn),通過(guò)貫穿車(chē)棚內(nèi)外的高壓電引入裝置,將直流電引入電機(jī)車(chē)高壓室,再分配到6臺(tái)350kW的牽引主電機(jī),驅(qū)動(dòng)電機(jī)車(chē)車(chē)組運(yùn)行。
2014年以前,電機(jī)車(chē)高壓電引入裝置故障頻繁,故障一旦發(fā)生,電機(jī)車(chē)車(chē)組立刻癱瘓?jiān)阼F路線(xiàn)上,不僅本車(chē)組不能投入生產(chǎn)運(yùn)行,而且阻塞線(xiàn)路,影響其他車(chē)組運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)選礦廠(chǎng)因無(wú)來(lái)料而停產(chǎn),對(duì)公司一條龍生產(chǎn)帶來(lái)的影響和損失非常大,必須采取有效措施加以解決。
1高壓電引入裝置
ZG150-1500型電力機(jī)車(chē)高壓電引入裝置由受電弓、進(jìn)線(xiàn)母排、上端緊固件、高壓瓷瓶、導(dǎo)電銅棒、下端緊固件、引入母排組成。導(dǎo)電銅棒通過(guò)高壓瓷瓶緊密壓裝在機(jī)車(chē)高壓室頂棚,貫通室內(nèi)外,將牽引網(wǎng)絡(luò)提供的高壓電引入高壓室內(nèi)的高速斷路器,再分配到牽引主電機(jī),驅(qū)動(dòng)電機(jī)車(chē)車(chē)組運(yùn)行。
2存在的問(wèn)題及原因分析
2011—2013年,高壓電引入裝置共發(fā)生故障193臺(tái)次,幾乎每周都會(huì)出現(xiàn)1~2臺(tái)電機(jī)車(chē)因高壓電引入裝置故障入庫(kù)檢修,給公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序帶來(lái)很大影響,同時(shí)造成維修消耗居高不下。
通過(guò)對(duì)歷年故障的統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)高壓電引入裝置故障頻繁的根本原因出在導(dǎo)電銅棒上下兩端的緊固件上。該緊固件由緊固螺母和鎖緊螺母組成,將內(nèi)外橋接母排旋固在導(dǎo)電銅棒兩端(圖1),存在的缺陷主要有:①螺紋連接本質(zhì)是線(xiàn)接觸,接觸面積相對(duì)較小;②在機(jī)車(chē)運(yùn)行中螺母極易松動(dòng),造成接觸電阻增大。在礦山惡劣的條件下,電機(jī)車(chē)在加速、沖坡和電力制動(dòng)過(guò)程中加載到6臺(tái)主牽引電機(jī)上的電流達(dá)到2 000A以上,再加上采場(chǎng)鐵路狀況造成的機(jī)車(chē)強(qiáng)烈振動(dòng)易誘發(fā)緊固螺母松動(dòng),母排接觸電阻增大,接觸端子過(guò)熱燒損,最終造成高壓電引入裝置故障。

圖1 改造前的電機(jī)車(chē)高壓電引入裝置結(jié)構(gòu)示意
3改進(jìn)措施
為了克服電機(jī)車(chē)高壓電引入裝置存在的結(jié)構(gòu)缺陷,采用改進(jìn)銅母排和黃銅棒連接方式,變線(xiàn)接觸為面接觸,不僅提高了緊固性能,而且增加了接觸面積,降低了接觸電阻,徹底消除了母排和黃銅棒連接端燒損隱患,降低了電機(jī)車(chē)運(yùn)行故障率和維修成本。改造后的電機(jī)車(chē)高壓電引入裝置結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖2。

圖2 改造后的電機(jī)車(chē)高壓電引入裝置結(jié)構(gòu)示意
1—受電弓;2—進(jìn)線(xiàn)銅母排;3—φ50mm黃銅棒;4—上端緊固M12螺栓;5—高壓瓷瓶;6—下端緊固M12螺栓;7—引入銅母排
由圖2可見(jiàn),銅母排和黃銅棒的連接方式改進(jìn)后,高壓直流電從受電弓到進(jìn)線(xiàn)母排,通過(guò)上端緊固M12螺栓連接到φ50mm黃銅棒上端,經(jīng)中間高壓瓷瓶穿過(guò)機(jī)車(chē)頂棚到高壓室內(nèi),黃銅棒下端通過(guò)緊固M12螺栓引入室內(nèi)母排。在原有空間設(shè)置不變的基礎(chǔ)上提高了引入母排連接的牢固性,接觸面積增大約50%,杜絕了機(jī)車(chē)因機(jī)械振動(dòng)引發(fā)的高壓引入端和高壓引出端緊固螺母松動(dòng)的現(xiàn)象,消除了該部位連接電阻增大而燒毀端子的故障隱患。
實(shí)施該改造的具體步驟:將φ50mm黃銅棒兩端的80mm螺桿沿軸向兩面刨去10mm,在平面上均分兩點(diǎn)鉆φ12.5mm孔,在銅母排的引入段和引出端80mm處折彎90°,對(duì)照黃銅棒兩端φ12.5mm孔距鉆孔。按照電機(jī)車(chē)實(shí)際安裝位置用M12螺桿、彈簧墊和平墊固定引入和引出銅母排,保持設(shè)備原有的安全間距,確保兩端接線(xiàn)母排連接牢固,雙螺桿連接杜絕母排和黃銅棒松動(dòng),同時(shí)加大了連接面積,確保了大電流的通過(guò),消除了因接觸電阻增加引起發(fā)熱的現(xiàn)象。
4結(jié)語(yǔ)
改進(jìn)后的高壓電引入裝置連接安裝方便,電氣連接面積增大,有效導(dǎo)電率提高了約50%,杜絕了因機(jī)車(chē)機(jī)械振動(dòng)而引發(fā)的高壓電引入端和高壓電引出端緊固螺母松動(dòng)的現(xiàn)象,消除了該部位連接電阻增大而燒毀端子的故障隱患。1a多的運(yùn)行結(jié)果表明,改進(jìn)后的電機(jī)車(chē)從未出現(xiàn)過(guò)因高壓電引入裝置故障導(dǎo)致的車(chē)組停運(yùn)情況,提高了生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,節(jié)省了大量的維護(hù)、檢修費(fèi)用,減少了車(chē)組停運(yùn)損失,每年僅少用銅排銅棒50余副的經(jīng)濟(jì)效益就達(dá)15萬(wàn)余元。
(收稿日期2016-04-05)
于平和(1969—),男,工程師,243000 安徽省馬鞍山市向山鎮(zhèn)。