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某金礦通風系統優化改造研究

2016-08-30 13:25:46肖利民易善華
采礦技術 2016年4期
關鍵詞:優化

肖利民,易善華

(長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南長沙 410012)

某金礦通風系統優化改造研究

肖利民,易善華

(長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南長沙 410012)

摘 要:針對某金礦通風系統存在的問題,提出了對應的優化改造方案,應用通風網絡解算程序對改造后的通風系統進行了模擬驗證。經驗證,改造后的通風系統兼顧考慮了礦山未來發展的需要,同時節約了能源,提高了礦山經濟效益和安全生產水平。

關鍵詞:通風系統;優化;網絡解算

1 礦山概況

目前,某金礦采礦生產能力為2500 t/d。該礦現采用主、副豎井+輔助斜坡道開拓,中段主要采用柴油無軌設備運輸。開采對象主要為70號礦脈,現開采中段有1264,1224,1184,1136m四個中段。礦井現主要利用風井進風,副井及輔助斜坡道輔助進風,采用1520m回風平硐回風。通風方式為單翼對角抽出式,設計礦井總需風量為150m3/s。1466m回風平巷內現安裝有1臺DK62(A)-10-No30型礦用對旋軸流通風機,電動機功率2×400 kW。

2 礦井通風系統存在的問題

經該礦山現場調查和分析,其通風系統目前主要存在以下4個方面的問題。

(1)該礦現有的DK62(A)-10-No30型主扇有1臺電動機已損壞,目前為單電動機運行,經測定,礦井總回風量為79.62m3/s,年產萬噸耗風量僅0.97m3/s。故該礦井供風量嚴重不足,且井下運行的柴油設備較多,柴油設備尾氣、炮煙、粉塵等無法及時得到稀釋和排出,導致井下大部分工作面空氣質量較差,威脅工人健康。

(2)礦山反映現有的DK62(A)-10-No30型主扇電動機損壞過多次,每次更換電動機需暫停主扇,且電動機更換不方便,影響礦山正常生產。經初步分析,其電動機損壞的原因可能有:主扇與電動機不配套,導致電動機過載;該型號主扇原配電動機為2 ×450 kW,礦山實際安裝的為2×400 kW;電動機防護等級過低,井下柴油設備尾氣對電動機造成腐蝕;主扇每次開啟時,未按要求逐級啟動I級、II級電動機或在未關閉電動蝶閥的情況啟動電動機。

(3)礦井大部分回風斜井實測斷面積為7.8~12m2,回風巷道斷面過小,致使該礦回風段通風阻力過大,通風能力受到限制。經按礦井總回風量150m3/s計算,礦井通風總阻力達到3200 Pa。按此回風量和礦井通風總阻力初選風機,至少需選用功率為2×560 kW的主扇,主扇工況點軸功率達到1007 kW。

(4)該礦山開采至今,70號礦脈已處于開采后期,現礦山擬開采2礦帶。2礦帶位于70號脈南側,兩礦帶邊界相距約400m。礦山現有通風系統尚未考慮2礦帶。因此,需對礦井通風系統進行改造,以滿足2礦帶開采通風需要。

鑒于該礦山通風系統存在的問題,并結合礦山現狀和未來發展需要,現階段亟需對該礦山通風系統進行優化改造,從而為井下作業人員提供一個良好的作業環境,并滿足礦山井下安全生產需要。

3 礦井通風系統優化改造研究

在構建礦井通風系統方案時,應嚴格遵循技術效果良好、運行安全可靠、基建費用和經營費用低,以及便于管理的原則[1-2]。本次研究將依據上述原則擬定本次通風系統優化改造方案。

3.1通風系統優化改造方案的確定

經對本礦井通風系統存在問題的分析,本次通風系統優化改造推薦方案為:更換主扇+回風斜井擴幫+新掘2礦帶穿脈聯絡巷。通風系統優化改造主要從以下4個方面著手。

(1)增大礦井總回風量,使之達到設計風量值。要增大礦井總回風量,就必須解決主扇問題。考慮到礦山現有DK62(A)-10-No30型主扇電動機經常損壞,且電動機功率與主扇不配套等問題。本次推薦在1466m回風中段另選一條回風巷道,并重新選配1臺DK62(A)-10-No30型主扇,采用配套的2× 450 kW電動機,電動機防護等級采用IP55。

(2)減少礦井回風段通風阻力。要減少礦井回風段通風阻力,可通過刷大回風巷道斷面、增加并聯回風巷道的方式實現。根據礦山井下實際情況,在1344,1390m中段分別清理出一條原采場回風天井,與現有的中段回風斜井形成并聯風路。主要回風井巷最佳風速可取6~8m/s,一般不應超過10m/s[3]。同時考慮井巷刷幫費用相對掘進要低,經綜合考慮,本次建議將1184~1466m標高間的主要回風斜井斷面刷大至20m2,需刷大的回風斜井總長517m。

(3)擬開采的2礦帶最低中段為944m,最上一個為1390m回風中段。為解決2礦帶進、回風問題,研究考慮在1184~1390m的各中段分別從70號脈選擇一條靠近2礦帶的穿脈巷道,并掘進至2礦帶的沿脈平巷。這樣2礦帶1184m及以上各中段均可通過兩礦帶間的穿脈聯絡巷進風,利用1390m中段的穿脈聯絡巷回風。根據礦山規劃,2礦帶1184m以下的開拓系統擬采用延伸斜坡道+輔助斜井開拓。因此,2礦帶1184m以下各中段進風可利用斜坡道、輔助斜井進風,回風則通過各中段倒段回風斜井回至1390m回風中段,再通過1390m回風巷道匯集到總回風斜井。

(4)為提高主通風機運行的安全可靠性,建議在礦山建立主通風機在線測控系統[4-6]。通過在線測控系統實時監測通風系統參數、環境參數、通風機的性能參數、電機的電氣參數、軸承溫度、電機振動等,并進行數據管理、報表管理、性能測試、遠程通信。礦山安全管理人員可在生產過程中隨時掌握通風機的運行狀態,并根據風機的實時狀態對風機進行遠程控制,從而保證主通風機安全可靠的運行。

改造后的通風系統如圖1所示。

圖1 某金礦通風系統優化改造后通風系統3D模擬圖

3.2通風系統優化改造后通風網絡解算

利用計算機軟件解算礦井通風網絡,可以實現礦井通風系統的模擬仿真,為礦井通風系統方案優化、礦井通風系統技術改造提供技術支持。為檢驗本次推薦的通風系統優化改造方案的可行性,最便捷有效的方法就是對改造后的通風系統進行通風網絡解算,從而檢驗礦井通風總阻力下降情況和礦井風量分配情況。

本次通風網絡解算主要采用Hardy-Cross算法進行迭代計算。采用Hardy-Cross迭代法求解通風網絡的實質是:根據網絡中各分支風道的初擬風量,近似的求出各回路風量的增量ΔQk,并作為校正值,分別對回路中分支的風量進行校正。迭代計算,直到校正值ΔQk滿足預先給定的精度為止。為提高迭代的收斂速度,計算時對Hardy-Cross迭代法施加Gausscide技巧[7-8]。

計算機通風網絡解算步驟如下:

(1)初始化參數;

(2)創建通風巷道;

(3)編輯巷道參數;

(4)檢查通風網絡;

(5)通風網絡迭代計算;

(6)風量調節;

(7)解算結果顯示;

(8)通風解算報告輸出。

通過對改造后的礦井通風系統進行網絡解算,得出改造后礦井通風總阻力H=2272.17 Pa。選配DK62(A)-10-No30型軸流通風機 1臺,配YB630S-10型電機(IP55)1組,功率2×450 kW,轉速 590 r/min。風機工況點 Q=166m3/s,H= 2451.62,α=40°,η=75%,軸功率N=665 kW。另備用同型號電機1臺。

3.3通風系統優化改造前后對比分析

(1)改造后的通風系統兼顧考慮了2礦帶和70號脈同時開采通風的需要。

(2)改造后的礦井通風總阻力較改造前的有大幅度降低。改造后的礦井通風總阻力較改造前降低了927.83 Pa,對應設計需要的主扇工況點軸功率降低了342 kW,遠遠低于改造前的。如按照主扇工作時長計算耗電量,即330 d/a,24 h/d的工作制度,礦井通風系統改造后較改造前每年可節約電耗約270.86×104kW·h,其間接產生的經濟效益相當可觀。

(3)本次重新選配了電機防護等級較高的主扇,不但使礦井總回風量達到了設計風量值,確保了井下生產安全,且提高了主扇電機的安全防護性能。通過建立主通風機在線測控系統,提高了風機運行的安全可靠性。

4 結 論

針對某金礦通風系統存在的問題,提出了對應的優化改造方案。應用通風網絡解算程序對改造后的通風系統進行了模擬驗證。經驗證,改造后的礦井通風系統兼顧考慮了礦山未來發展的需要,同時降低了礦井通風總阻力,節約了能源,提高了礦山經濟效益、安全生產水平及自動化水平。本次研究對同類礦山通風系統的優化改造具有一定借鑒意義。

參考文獻:

[1]胡漢華.礦井通風系統設計——原理、方法與實例[M].北京:化學工業出版社,2010.

[2]王德明.礦井通風與安全[M].徐州:中國礦業大學出版社,2012:158.

[3]AQ 2003.1-2008.金屬非金屬地下礦山通風技術規范[S].

[4]趙 濤.基于OPC和PLC的煤礦主扇風機在線監控系統的研究與設計[D].太原:太原理工大學,2010.

[5]AQ 2031-2011.金屬非金屬地下礦山監測監控系統建設規范[S].

[6]司俊鴻.礦井通風系統風流參數動態監測及風量調節優化[D].徐州:中國礦業大學,2012.

[7]吳 超.礦井通風與空氣調節[M].長沙:中南大學出版社,2008:135.

[8]支學藝,何錦龍,張紅嬰.礦井通風與防塵[M].北京:化學工業出發版,2009:137-150.

收稿日期:(2016-03-28)

作者簡介:肖利民(1982-),男,湖南衡陽人,工程師,主要從事礦井通風與安全設計及研究工作,Email:Xiao-cimr@foxmail.com。

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