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提高波導系統氣密性工藝技術研究

2016-08-31 12:34:12耿浩宋帆長嶺電氣有限責任公司陜西寶雞721006
中國設備工程 2016年8期
關鍵詞:閥門焊縫系統

耿浩,宋帆(長嶺電氣有限責任公司,陜西 寶雞 721006)

提高波導系統氣密性工藝技術研究

耿浩,宋帆
(長嶺電氣有限責任公司,陜西 寶雞 721006)

文章針對波導系統氣密試驗故障,通過原因分析確定釬焊縫致密性差為造成氣密性下降的主要因素。采用調整釬焊間隙、增強釬接面的毛細作用、改善施加釬劑的方式等科學、合理工藝措施,提高了波導系統氣密性。

波導系統;釬著率;釬焊間隙;加工余量

某產品波導系統作為饋電系統的重要部件。它連接了收發機和天線反射體,使二者之間建立無線電波通道。它由波導系統、定位器和閥門開關組成。由于其一端在艙室內,另一端在艙外,因此對其密封要求極為嚴格。在以往的生產中發現波導系統進行氣密試驗時,頻繁發生漏氣故障,拖延了交付期。

1 原因分析

1.1 漏氣影響因素分析

我們對2009年以來全部12部漏氣的波導進行逐一檢查,從人、機、料、法、環五大方面進行分析梳理,并繪制因果圖進行分析,見圖1。

圖1 因果分析圖

1.2 主因分析

(1)人員。由于波導系統屬于重要件。按照公司相關要求必須“三定”。從事波導系統加工裝配操作的工人都是經過相關技能培訓的人員。檢驗人員是從事20多年經驗豐富檢驗。因此非主要影響因素。

(2)機器設備。對于進行壓力試驗的氣泵和手動試壓泵均按規定定期檢驗保養,并在周期內使用。雖然手動試壓泵存在跑冒滴漏現象,但可通過人工補壓的方式保證壓力試驗的技術參數要求。此項非主要影響因素。

(3)零件材料。公司對于進廠的原材料,定廠家(沈銅)采購軍品級,質量是有保證的。波導管未發生過漏氣的情況。

(4)工藝方法。閥門開關從2009年以來發現過12次漏水、漏氣的問題。多發生位置為閥門開關銀釬焊焊縫位置。根據故障數量分析閥門開關釬焊焊縫漏氣,銀釬焊焊縫組織不致密是影響波導系統漏氣的主要因素。

(5)環境。我們對釬焊時焊接間以及裝配間進行環境方面檢查,未發現問題。

綜上所述,要想根本解決波導壓力試驗漏氣問題,必須解決閥門開關口部焊縫不致密的問題。

2 機理分析

從釬焊機理上分析,當釬料金屬加熱到其熔化溫度時,釬料金屬由于張力作用流動并填滿母材金屬之間間隙完成焊接過程。在填充過程中間隙中釬料需排出,如果間隙不合理,會造成釬劑滯留或釬過量的釬劑夾渣物等缺陷。

釬料金屬是依靠毛細作用填充間隙內的。如果母材表面光潔度太高,釬料金屬不可能遍及整個釬接面,形成空穴。為保證釬料金屬充分流布接頭的接合面,應適當增加接觸面粗糙度。

因為當釬接面比較大時,內部距表面越遠,釬料填縫的路程就越長,出現焊接空穴缺陷的幾率就越大。一般深度超過5 mm以上焊縫的致密度就降低50%以上。因此盡可能避免焊后二次加工。

3 改進方案

(1)適當增大焊接間隙:焊接間隙是焊接件對口處兩個焊接件之間的間隙。焊接間隙直接關系到焊縫質量。焊接間隙過小,焊縫不容易焊透。焊接間隙過大會增加焊接難度,增加焊接應力,容易產生焊接變形。適當增大間隙,可使因釬縫表面高低不平而造成的縫隙的差值比較小,因而毛細作用力比較均勻,這樣有助于釬料比較均勻的填縫,可以減少由于小包圍現象而形成的缺陷。經過分析零件結構及焊片參數,確定控制裝配工藝間隙為0.08~0.12 mm。

(2)減小機械加工的余量:因為當釬接面比較大時,內部距表面越遠,釬料填縫的路程就越長,出現焊接缺陷的幾率就越大。由于閥門外殼端口有1.5 mm×8 mm的扼流槽需加工。原來加工余量為10 mm以上。該槽加工深入釬焊焊縫。適當減少機械加工余量,就相當于縮短了釬料填縫的路程,保證了優質焊縫的形成與保留,大大降低了出現焊接缺陷的概率。

4 工藝實施

4.1 增加涂布預制箔狀釬料,提高焊料分布范圍

在內部釬接面上預置絲狀焊料的基礎上,采用在釬接面上加厚度為0.15 mm箔狀銀釬料的方式來增大釬焊間隙,減少焊接缺陷的產生。在工藝試驗時,將箔狀釬料裁剪成與釬接面相似的形狀,焊接前預置于釬接面上。通過調整緊固螺釘松緊方式,采用測量波導口尺寸及塞尺測量的方法,嚴格控制焊接間隙為0.08~0.12mm。

4.2 減小焊接后表面機械加工余量,縮短釬料的填縫路徑

原焊接工藝為兩個零件閥門外殼組裝后不進行預加工,保持原有形狀,主要是預加工為車削加工,加工時存在斷續切削問題,加工有一定難度且費刀具,因此,一直未采取預加工即減小焊后加工余量的工藝措施,這樣就使得焊接后的加工余量較大,出現焊接缺陷的可能性也隨之增大。改進后,采取了預先進行車削加工、減小焊接后加工余量的工藝措施。

4.3 增強釬接面的毛細作用、改善施加釬劑的方式,保證焊接效果

由于兩個零件釬接面的表面粗糙度R a值較小,表面粗糙度高,R a值達0.8,降低了接縫的毛細作用。因此,釬焊前分別在兩個零件的釬接面上劃縱橫交錯的斜紋,寬度和深度均約為0.1 mm,間距為2~3 mm,以此增強釬接面上的毛細作用。施加釬劑時,先將零件在電阻爐中預熱,預熱溫度為380℃,保溫10~12 min,取出后在釬接面上涂液態釬劑,這樣釬劑與釬接面易于潤濕結合,保證釬劑涂抹均勻,通過采取該措施,提高了釬縫的釬著率,減少了焊接缺陷的產生。

5 實施效果

根據計劃安排,投入5套零件采用上述措施進行試驗。5套零件順利完成加工并進行了三個周期水壓、氣壓試驗,經檢驗人員現場檢查并未發現存在漏水、漏氣的現象,全部合格。波導系統氣密性大幅提高。

6 結論

通過機理分析,制定了研制改進方案,確定了波導系統壓力試驗漏氣問題的主要影響因素,針對主因和具體的改進的措施進行了一系列的工藝試驗改進,最終確定了提高閥門開關釬焊焊縫致密性措施,有效地提高了波導系統壓力試驗中的氣密性。

[1] 中國材料工程大典3材料焊接工程(第22、23卷)北京:化學工業出版社,2006.1.

[2] 焊接手冊3材料的焊接.北京:機械工業出版社,2001.7.

[3] 王文翰.焊接技術手冊.鄭州:河南科學技術出版社,2000.1.

TN 25

A

1671-0711(2016)07(下)-0056-02

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