馬文斌,喬志剛(山西焦煤西山煤電集團有限公司 杜兒坪礦,太原 030000)
均壓防滅火技術在杜兒坪礦的應用
馬文斌,喬志剛
(山西焦煤西山煤電集團有限公司 杜兒坪礦,太原 030000)
杜兒坪礦63316工作面上面煤層已經采完,經監測,63310采空區發現有火源潛在威脅,經認真分析、監測,決定對該采空區實行均壓與注氮相結合的滅火措施,有效地控制了火勢的發展,為63316工作面的順利推進提供了保證。
自燃;均壓;監測;注氮
63310工作面位于北三盤區,北鄰北三2號煤軌道巷,南鄰63312工作面(已采),西鄰北三3號煤軌道巷,東鄰62310后部回風巷,上部為62310 和62312工作面采空區,托夾石層間距為4.6 m~ 8.6 m,平均5.9 m,挑夾石層間距為3.5 m~7.5 m,平均4.8 m,工作面平均煤厚2.5 m,走向長1 000 m,工作面長256 m。根據工作面回采過程中瓦斯涌出量統計,絕對瓦斯涌出量平均為5.8 m3/min,其中風排絕對瓦斯涌出量平均為3.4 m3/min,抽采絕對瓦斯量為2.4 m3/min。煤塵具有爆炸危險性,爆炸指數為15.74%,2號和3號煤層自燃發火等級均為Ⅲ級,自燃傾向性為不易自燃煤層,63310工作面通風瓦斯情況,如表1所示。

表1 63310工作面通風瓦斯情況
收稿日期:2015-11-16
作者簡介:馬文斌(1986-),男,山西浮山人,大學本科,助理工程師,從事煤礦安全與管理工作。
63310工作面于2012年2月5日開始回采,在回采過程中頂板管理難度大,多次發生冒頂、漏頂,2012年6月至12月推進速度最慢,平均每月推進30 m~40 m,2012年9月30日97號-116號支架30 m巷道大冒頂,全月推進13 m,冒頂期間開始注化學加固劑,累計注入480 t,注化學加固劑推進長度為680 m~600 m;2013年7月24日開始收尾,8月7日停采,累計開采時間18個月;撤架時間為8月12日至10月9日,撤架結束后10月10日甲班通風區構筑臨時密閉對采空區進行了封閉,10月15日完成永久封閉。
2013年9月2日發現北三盤區后部通中部風井密閉內CO濃度達到28 ppm,盡管通過構筑4道風門降低了密閉負壓,并采取了封堵63310采空區泄水孔蓄水等措施,但撤架期間CO濃度仍不斷增大;礦加快撤架速度,每天礦要求至少撤出6道支架,10月10日甲班封閉63310采空區后,北一總回密閉內CO濃度由10月8日的919 ppm逐步降低到10月14日的366 ppm,北三盤區后部通中部風井密閉由10月8日CO濃度566 ppm逐步降低到10月14日的181 ppm,但到了10月16日CO濃度突然急劇增大,北一總回密閉內CO濃度達到7 300 ppm,乙烯濃度達到26 ppm,判斷63310采空區已經由自熱期進入到燃燒期。因63310采空區已經封閉,故決定采用均壓的方式對采空區進行處理,以減少采空區的進風,從而達到滅火的目的。
針對杜兒坪礦63310采空區CO超標現象,故對該采空區實行以注氮滅火為主,以均壓和堵漏技術為輔的綜合滅火措施。
經分析,火區位置確定為63310后部。漏風點為中部井北三總回通巖石軌道下山永久閉,中部井北三總回通巖石通風下山永久閉,北一下組總回通2號天井永久閉,北一總回通巖石通風下山永久閉,北一總回通北五軌道斜坡閉,1號風眼(預抽巷斜坡側),5號煤倉底抽巷,2號風眼(中間),3號風眼(南北總尾巷側),為了減少采空區后部漏風,特對其采空區實行均壓技術。
均壓滅火的實質是利用風機、風壓、風窗、調節和聯通管等調壓設施來改變漏風區域的壓力分布,降低采空區漏風,從而達到抑制封閉火區的火勢發展,惰化火區或達到滅火的效果[1]。
為配合均壓防滅火,首先對與火區相關的23道永久設施進行編號管理并進行了封堵,包括18個防火密閉進行了加固噴漿,其中10號、21號密閉重新構筑;3個風眼(20號、22號、23號)密排方木鋪雙層風筒布蓋水泥砂漿;對北一大巷2號天井采取創新性封堵措施,換裝焊接2寸管的天井堵片,先注干料到斗子內部,再注水凝固,徹底封閉了經煤斗子、天井的漏風通道;由于北三二變還需繼續使用,將6號密閉改造為調壓氣室密閉,確保了北三二變CO不超限。
其次繪制了63310火區通風網絡圖并調整通風系統,通過注氮泵的氮氣壓力和調壓確保23道永久設施24 h出風,沒有氧氣進入。
1)構筑巖石通風下山同北三總回風門,敞開巖石通風下山兩道永久風門門扇,通過四道風門調節板調壓,保證1號、2號永久密閉內外壓差在400 Pa以上保持出風的同時將通道一和通道二漏風控制到最低程度,見圖1。

圖1 均壓前后通風系統圖
2)為提高18號、19號、20號、21號、22號、23號永久設施的空氣靜壓,降低通道一漏風量,對北石溝回風井和中部回風井的分風地點調整,將兩風井分風點從北三二變風眼調整到高抽準備巷與北一總回回風斜坡聯絡巷,降低了進風阻力,見圖2。

圖2 改風前后通風系統示意圖
3)通風一隊負責6號閉北三二變前均壓氣室壓力調節,任何人不得隨意調整或關閉均壓氣室壓風閥門,氣室壓力應保持均壓氣室前一氧化碳不超過24 ppm為準,且不得無一氧化碳,以防止氣室壓力過大,造成空氣進入密閉內。
4)68304高抽巷系統抽采裂隙帶通過3號煤采空區、集中軌道/皮帶巷與火區聯通,應隨時調整負壓,發現CO的鉆孔暫時關閉或調小抽采負壓,保證不抽或少抽含CO的采空區氣體。
5)均壓前后防火閉前空氣靜壓,如表2所示。

表2 均壓前后火區密閉靜壓變化表
6)為降低9號閉63310回風巷密閉負壓,將63316回風永久風門位置從集中軌道巷調整到63316順槽,降低了63310回風巷漏風通道風壓,見圖3。
杜兒坪礦對63310采空區實行的均壓通風系統實施過程比較簡單,均壓系統減少了其后部采空區的漏風,降低了遺煤自燃的基本條件,短時間調高其回風巷的壓力也多次將有害氣體降低到一定程度以下,作為防滅火系統的補充措施對更進一步的滅火提供了基本的保證。
氮氣具有阻燃、抗爆的特性,所以一般采用注氮來進行滅火,經分析,決定在卑北五一斜坡打鉆孔注氮,截止到2015年7月份,采空區累計注氮1 000萬m3,經檢測,各項指標都正常,溫度恢復到原來的溫度,并保持一個月以上,這證明了杜兒坪礦均壓與注氮防滅火措施的完美成功。
根據杜兒坪礦的防滅火經驗,采用均壓和注氮相結合的防滅火技術是行之有效的,而且均壓實施過程也非常簡單,實用性比較強,作為一個輔助滅火技術,具有良好的效果。特別是在杜兒坪煤礦63310采空區遺煤自燃,而采空區已經封閉的情況下,采用提高回風巷的壓力的均壓防滅火來減少采空區的漏風是行之有效的,為進一步的滅火奠定了基礎。

圖3 9號閉均壓前后通風系統示意圖
杜兒坪煤礦在63310采空區實行了均壓通風防滅火技術,有效地減少了采空區的漏風,遏制了采空區內遺煤自燃的基礎條件,杜兒坪礦對該方法的應用也為采空區防滅火提供了寶貴的經驗。
[1]李勇,楊登武.均壓防滅火技術在堿溝煤礦首分層綜采工作面的應用[J].煤炭技術,2007(8):129-130.
(編輯:武曉平)
Application of Balanced Pressure Fire Prevention and Control Technology in Duerping Mine
MA Wenbin,QIAO Zhigang
(Duerping Mine,Xishan Coal&Electricity Group,Shanxi Coking Coal Group 030000,China)
The upper seam of No.63316 working face has been mined out in Duerping Mine,potential menace of fire was found in the No.63310 mined-out area.By analysis and monitoring,it has been decided to combine balanced pressure with nitrogen injection to control the fire,which could guarantee the smooth advancing of the No.63316 working face.
spontaneous combustion;balanced pressure;monitoring;nitrogen injection
TD75
A
1672-5050(2016)02-0054-04
10.3969/j.cnki.issn1672-5050sxmt.2016.02.017
2015-11-16
馬文斌(1986-),男,山西浮山人,大學本科,助理工程師,從事煤礦安全與管理工作。