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季銨鹽型抗泥劑的合成及其性能研究

2016-09-06 09:34:25黎錦霞張煒梁曉彤林震廣東復特新型材料科技有限公司廣東新業混凝土有限公司
廣東建材 2016年2期
關鍵詞:混凝土

黎錦霞張煒梁曉彤林震(廣東復特新型材料科技有限公司;廣東新業混凝土有限公司)

季銨鹽型抗泥劑的合成及其性能研究

黎錦霞1張煒1梁曉彤1林震2
(1廣東復特新型材料科技有限公司;2廣東新業混凝土有限公司)

采用1,2-二溴乙烷和四甲基乙二胺為原料制備出一種季銨鹽晶體抗泥劑,其最佳反應條件:反應溫度70℃,反應時間8h。所制備季銨鹽晶體抗泥劑能提高減水劑的適應性,增加混凝土流動性,抑制坍落度損失,混凝土強度提高1MPa左右,對膨潤土的吸附具有較佳的抑制作用,其最佳摻量為0.04%。

抗泥劑;季銨鹽;聚羧酸系高性能減水劑;混凝土

1 前言

隨著混凝土工業的迅速發展,大量天然的砂石已經消耗殆盡,還由于各種材料條件限制,各地的砂石資源逐漸劣質化,特別是大中城市有很多的高含泥砂和尾礦砂以及二者的混合砂。聚羧酸減水劑在粘土中具有強烈的吸附趨向,對骨料中的泥土非常敏感,對混凝土的運輸、工作性能和強度都帶來很大的影響,是目前面臨的技術難題[1~4]。砂石材料中的泥主要為蒙脫石土和高嶺土,具有較高的比表面積和層狀結構,使其優先于水泥吸附減水劑和自由水,從而導致混凝土的坍落度損失大、流變性差、耐久性和強度下降等問題[5~7]。

目前國內也有抗泥劑及抗泥型減水劑的相關研究[8~10],在一定程度上解決了混凝土因含泥量過高而導致性能變差的問題,對季銨鹽晶體抗泥劑的相關研究較少。本文根據泥土對外加劑吸附機理制備季銨鹽晶體抗泥劑,工藝簡單,使用方便,適用于高含泥骨料,能夠有效減少粘土與外加劑競爭吸附。

2 實驗部分

2.1實驗原料

1,2-二溴乙烷,分析純;四甲基乙二胺,分析純;乙醇,分析純。鈉基膨潤土,湖北中非膨潤土有限公司;FT-S3高減水型聚羧酸系高性能減水劑(40%)、FT-S2標準型聚羧酸系高性能減水劑(40%)、FT-Ⅰ低標號聚羧酸系高性能減水泵送劑(10%),廣東復特新型材料科技有限公司;華潤PII42.5R水泥,S95級礦粉、II級粉煤灰,廣東新澤建筑材料有限公司;河砂,含泥量1%,細度模數2.5;石子,花崗巖,含泥量0.8%,2~25連續級配。

2.2實驗儀器

恒溫水浴鍋、四口燒瓶、溫度計、球形冷凝管、攪拌器、抽濾瓶、布氏漏斗、水循環真空泵、烘箱、水泥凈漿攪拌機等。

2.3實驗步驟

在帶冷凝管的四口燒瓶中加入計量的50%乙醇溶液(溶劑占70%),并置于水浴鍋中加熱,往四口燒瓶中按一定摩爾比例加入1,2-二溴乙烷和四甲基乙二胺并持續攪拌,反應設定時間后,將所得產物用布氏漏斗抽濾分離,用乙醇清洗數遍,得出白色晶體。將白色晶體放入蒸發皿,放置鼓風烘箱中60℃下干燥約2h。最后裝瓶得季銨鹽KN晶體。

2.4性能檢測

2.4.1凈漿測試

抗泥劑KN按照外摻法(占膠凝材料質量的百分比)加入減水劑母液中,凈漿測試按照國標GB/T8077-2012《混凝土外加劑勻質性試驗方法》進行,鈉基膨潤土按內摻法取代相應質量的水泥,水泥凈漿測試條件見表1:

表1 水泥凈漿測試條件

2.4.2混凝土性能測試

混凝土性能測試參照國標GB/8076-2008《混凝土外加劑》的相關標準進行,混凝土配合比見表2:

表2 混凝土基準配合比

3 結果與討論

3.1合成條件的優化

3.1.1反應溫度對凈漿流動度的影響

以濃度為50%的乙醇與水為混合溶劑,溶劑占反應體系中的質量分數為70%,1,2-二溴乙烷和四甲基乙二胺按照特定的摩爾比例,反應時間為8h,考察反應溫度對凈漿流動度的影響。將合成得出的KN摻入到FT-S3高減水型減水劑中,并進行水泥凈漿測試,測試條件參照表1。

由圖1可見:水泥凈漿初始流動度隨著KN反應溫度的升高而逐漸增大。反應溫度在50℃時,水泥凈漿初始流動度只有120mm,1h后流動度只有60mm;溫度到70℃時,則達到273mm;1h后流動度為238mm;繼續升高溫度,則流動度趨向平穩。所以,溫度的提高有助于KN的合成,適宜的反應溫度為70℃。

圖1 反應溫度對凈漿流動度的影響

3.1.2反應時間對凈漿流動度的影響

以濃度為50%的乙醇與水為混合溶劑,溶劑占反應體系中的質量分數為70%,1,2-二溴乙烷和四甲基乙二胺按照特定的摩爾比例,選定反應溫度為70℃,考察反應時間對凈漿流動度的影響。將合成得出的KN摻入到FT-S3高減水型減水劑中,并進行水泥凈漿測試,測試條件參照表1。

由圖2可見:水泥凈漿初始流動度隨著KN反應時間的增加而逐漸增大。反應時間在4h時,水泥凈漿初始流動度只有168mm,反應時間為8h時,則達到270mm;反應時間繼續增加,流動度趨向平穩。因此,反應時間增長有助于KN的合成,適宜的反應時間為8h。

圖2 反應時間對凈漿流動度的影響

3.2抗泥效果的性能評價

3.2.1膨潤土摻量對凈漿流動度的影響

采用水泥300g、水68g、外加劑1.5g,使用內摻法摻入不同量的膨潤土,對比FT-S3高減水型減水劑與FT-S2標準型減水劑在沒有摻入KN和摻入KN的情況下,考察膨潤土摻量對凈漿流動度的影響,水泥凈漿測試條件參照表1。

圖3 膨潤土摻量對凈漿流動度的影響

表3 膨潤土摻量對凈漿流動度的影響

由表3和圖3可見:沒有摻入KN時,隨著膨潤土的增加,兩種聚羧酸減水劑,不論是初始流動度還是1h流動度都大幅度減小;FT-S2標準型減水劑和FT-S3高減水型減水劑,分別在膨潤土摻量為2%、3%時,1h的凈漿已經沒有流動度。摻入KN后,隨著膨潤土的摻量增加,兩種聚羧酸減水劑的初始流動度和1h后流動度的降幅都較小,FT-S3高減水型減水劑 1h后均在160mm以上,FT-S2標準型減水劑 1h后則在140mm以上。由此說明,KN摻入聚羧酸減水劑后,能夠提高減水劑的材料適應性,具有良好的抗泥效果。

3.2.2抗泥劑摻量對凈漿流動度的影響

采用華潤水泥PII42.5R 297g,水68g,膨潤土摻量為1%即3g,外加劑摻量為0.2%,摻入不同量的KN抗泥劑,考察不同的減水母液下KN摻量對凈漿流動度的影響。

由圖4可見:隨著KN的摻量從0增加到0.04%,兩種聚羧酸減水劑的初始流動度和1h凈漿流動度逐漸增大,對比沒有摻入KN的,增加幅度明顯。摻量在0.04%時,流動度最大;摻量繼續增加至0.05%和0.06%時,流動度趨于平穩。由此可知此檢測條件下KN的摻量在0.04%時便可達到最大流動度,出于成本考慮摻量為0.04%時達到最佳。

圖4 抗泥劑摻量對凈漿流動度的影響

3.3混凝土試配測試

在不同膨潤土摻量下,對混凝土工作性進行了測試,并按照標準條件進行養護,測試了7d、28d、56d抗壓強度。膨潤土和KN摻量為總膠凝材料用量的百分比,其混凝土配合比參照表2,測試結果見表4。

由表4可知:隨著膨潤土摻量的增大,混凝土工作性逐步變差,強度也隨之降低;摻入0.04%KN抗泥劑的混凝土的初始坍落擴展度和1h坍落擴展度均大于沒有摻入KN的樣品,膨潤土摻量達到3%時,其抗泥性能開始不足;KN抗泥劑能提高混凝土的流動性,坍落度損失有明顯降低,混凝土強度提高1MPa左右,對膨潤土的吸附具有較佳的抑制作用。

4 結論

⑴采用1,2-二溴乙烷和四甲基乙二胺為原料,以乙醇為溶劑,制備出一種季銨鹽晶體抗泥劑并確定了最佳反應條件:反應溫度為70℃,反應時間為8h。

⑵季銨鹽晶體抗泥劑能提高減水劑的適應性,增加混凝土流動性,抑制坍落度損失,混凝土強度提高1MPa左右,對膨潤土的吸附具有較佳的抑制作用,其最佳摻量為0.04%。

⑶該季銨鹽抗泥劑KN合成原材料及工藝簡單,且產物為固體,便于儲存和運輸。●

表4 不同膨潤土摻量對混凝土性能的影響

[1]廉慧珍.砂石質量是影響混凝土質量的關鍵[J].中國混凝土,2010,8:28-32.

[2]吳昊,王子明.聚羧酸減水劑在劣質砂石混凝土中失效分析[J].混凝土,2012,6:86-88.

[3]馬保國,嚴敏,譚洪波,等.含泥量對減水劑性能的影響規律[J].濟南大學學報(自然科學版),2012,26(4):331-336.

[4]李有光,李苑,萬煜,等.泥對摻聚羧酸減水劑的水泥漿體分散性的影響[J].重慶大學學報,2012,35(1):86-92.

[5]馬保國,楊虎,譚洪波,等.聚羧酸減水劑在水泥和泥土表面的吸附行為[J].武漢理工大學學報,2012,34(5):1-5.

[6]于濤,張亮,周鈺淪,等.聚羧酸外加劑與砂含泥量的適應性研究[J].混凝土,2012,3:98-100.

[7]巨浩波,呂生華,劉晶晶.砂石質量對混凝土性能影響的研究進展[J].硅酸鹽通報,2013,32,(12):2538-2543.

[8]陳國新,祝燁然,沈燕萍,等.抗泥型聚羧酸系減水劑的合成及性能研究[J].混凝土,2014,4:87-89.

[9]巨浩波.砂石含泥量對聚羧酸系減水劑性能的影響及抗泥劑的合成研究[D].陜西:陜西科技大學,2014.

[10]尚蘊果.季銨鹽型粘土穩定劑的合成研究及防膨性能評價[D].中國海洋大學,2009.

[11]魯紅升,李雯,郭斐,等.低聚季銨鹽型粘土穩定劑的合成與性能評價量[J].精細石油化工,2012,29,(5):11-13.

[12]韓志昌.粘土穩定劑合成技術研究[D].浙江大學,2003.

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