樊玉英 (大慶油田有限責任公司第一采油廠)
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優(yōu)化方案設計降低作業(yè)指標及成本的幾點做法
樊玉英(大慶油田有限責任公司第一采油廠)
近年來,檢泵率指標呈上升趨勢,作業(yè)成本也隨之增加。2015年隨著原油價格的下降,“降低原油生產成本、提高經濟效益”顯得越來越重要,降低檢泵率指標,進而降低作業(yè)成本,更是重中之重。因此,在日常方案設計中做好方案優(yōu)化,最大限度的避免重復施工、延長作業(yè)周期、節(jié)約作業(yè)成本顯得非常有意義。2015年在生產管理過程中通過對異常井采取泵徑優(yōu)化、換大泵下調參、檢泵加深泵掛、檢泵與地質措施結合、舉升方式優(yōu)化等5種措施,降低檢泵率指標工作取得了較好的效果,與2014年同期對比,檢泵率下降6.69%,維護性作業(yè)共減少605井次。
方案優(yōu)化;功圖;檢泵率
近年來檢泵率一直較高,機采井維護作業(yè)工作量逐年加大,作業(yè)成本隨之增加,如何降低檢泵率指標凸顯其重要性。為此,針對降低檢泵率工作,減少異常井作業(yè)對產量、生產成本、設備損耗和員工工作強度的影響,采取了檢泵泵徑優(yōu)化、換大泵下調參、檢泵加深泵掛、檢泵與地質措施結合、舉升方式優(yōu)化等五大方案優(yōu)化,措施取得了較好的效果[1-2]。
以“精細泵況管理、個性方案設計”為原則,對每口井作業(yè)方案均進行認真分析,優(yōu)化方案。結合本次及歷次作業(yè)原因,參考正常生產時沉沒度和泵效,對泵徑、泵掛深度等參數采取優(yōu)化,2015年共優(yōu)化1591井次(表1)。

表1 方案優(yōu)化工作量(井次)
1.1檢泵泵徑優(yōu)化
異常井與檢換大、檢換小措施結合共計845口井,保證了開井時率。以1#井為例,詳細介紹方案優(yōu)化及取得的措施效果。
1#井于2012年壓裂,后隨著時間的延長壓裂效果逐漸變差,機采井參數下調至最低后,仍然供液不足,周圍水井水量調整效果不明顯,功圖表現為供液不足,導致該井頻繁桿斷(表2)。

表2 1#井功圖測試結果統(tǒng)計
分析認為該井地層供液差,2015年8月桿斷時進行方案優(yōu)化,實施檢換小措施,措施后,沉沒度恢復到合理水平,功圖正常,至今未出現桿斷,生產比較平穩(wěn)。
1.2換大泵下調參
針對沖程最大,沖速在中等以上,泵效在40%以上,連續(xù)3個月沉沒度在300~500 m的井實施換大泵下調參措施,共計實施99口井,既避免了高載荷造成桿斷,也避免了沖速過大造成桿的過度疲勞,延長了檢泵周期。
1.3檢泵加深泵掛
泵掛深度[3-4]一方面要滿足距離射孔頂界足夠的距離,另一方面要滿足每種機型每種泵的最大下泵深度,避免造成翻機。在滿足上述2個條件的前提下,盡量加深泵掛,保證泵的充滿程度,提高供液能力。2015年實施檢泵加深泵掛,共計實施235口井,既提高了單井產量又降低了異常井發(fā)生的概率。
1.4檢泵與地質措施結合
異常井與壓裂[5-6]、封堵等措施結合共計323口井,既避免重復作業(yè)降低了作業(yè)成本,又降低了檢泵率指標。以2#井為例,詳細介紹方案優(yōu)化及取得的措施效果。
2#井于2010年3月投產,2013年2月投入化學驅,開采層位為葡I1-4單元,射開砂巖12.3 m,有效厚度7.9 m,滲透率0.74 μm2。截止2014年12月該井日產液26 t,日產油0.9 t,含水96.7%,泵效18%,沉沒度285 m,為典型的低泵效井(圖1)。主要是因為該井自2012年5月補孔下入83 mm大泵以來,隨著措施有效期的延長,沉沒度逐漸降低,泵效也在逐漸下降,說明地層供液能力逐漸變差。泵的充滿程度低,柱塞凡爾球受到的沖擊力大,導致該井生產243天活塞凡爾罩脫,于2013年1月檢泵。

圖1 2#井綜合開采曲線
作業(yè)開井之后,及時進行了2次參數調整,下調參后沉沒度維持在250~300 m,泵效始終低于35%,但功圖反應正常,說明泵的工作情況良好、泵效低是由于地層供液差造成的。2014年12月該井沉沒度開始上升,功圖反應為漏失。此時該井異常。從該井與區(qū)塊動、靜態(tài)資料對比可以看出,該井靜態(tài)發(fā)育好于全區(qū),無論砂巖、有效、滲透率均高于全區(qū)平均水平,但動態(tài)生產情況卻嚴重低于全區(qū)水平,日產液較平均生產水平低54.3 t(表3)。從井組自身生產情況來看,日產液由注劑初期69 t下降到26 t,油井產液降幅較大,井組注采比也由1.07上升到4.28(圖2)。整個井組注得進但未采出,油井受效不均衡,該井的儲量未得到充分動用。所以需從油井自身采取增產措施,釋放井組能量。

表3 2#井與區(qū)塊靜態(tài)生產情況對比

圖2 2#井生產情況變化
為此對該異常井采取了壓裂措施,為避免因出砂影響檢泵周期,選擇長柱塞防砂泵,充分發(fā)揮其“柱塞一直伸展于短泵筒外,油液在長柱塞擾動下,砂子不易在泵筒內沉積造成砂卡”的工作原理及優(yōu)點。
該井取得了較好的措施效果。措施后日產液、日產油增加、含水保持穩(wěn)定;扣除人工費及作業(yè)費,創(chuàng)效益44萬元;避免重復作業(yè),節(jié)約作業(yè)成本3.2萬元。
1.5舉升方式優(yōu)化
對于頻繁桿斷[7]、高載荷的井,優(yōu)化舉升方式。2015年共優(yōu)化舉升方式[8]89口井。以3#井為例,詳細介紹方案優(yōu)化及取得的措施效果。
3#井注聚見效后,產液量上升、含水下降,利用95 mm泵生產。但因載荷大,扭矩利用率高,采聚濃度高等因素造成該井連續(xù)斷脫,2013—2014年累計抽油桿斷3次、光桿斷1次(表4)。

表4 3#井連續(xù)桿斷作業(yè)情況
分析原因主要是該井SN2值較大,3#井與全區(qū)、全廠SN2值對比,高于全區(qū)平均值85.9,高于全廠平均值90.5。上載荷、交變載荷較大。3#井與全區(qū)、全廠上載荷、交變載荷對比,上載荷高于全區(qū)平均值20.6 kN,高于全廠平均值29.8 kN;交變載荷高于全區(qū)平均值13.5 kN,高于全廠平均值23.9 kN。
由于該井頻繁桿斷,且地層壓力較高,為了保證生產時率,優(yōu)化舉升方式將抽油機轉為電泵[9-10]生產,下入200 m3/d電泵。措施后日產液上升10.65 t,生產時率得到保障,措施效果較好。
通過采取檢泵泵徑優(yōu)化、換大泵下調參、檢泵加深泵掛、檢泵與地質措施結合、舉升方式優(yōu)化,五大方案優(yōu)化,檢泵率、綜合返工率上升勢頭已得到遏制,與2014年對比,抽油機井檢泵率下降6.69%,綜合返工率下降1.51%,維護性作業(yè)共減少605井次。
1)做好異常井的泵徑優(yōu)化、換大泵下調參、檢泵加深泵掛等措施,可以很好的提高供液能力、治理高載荷,降低異常概率。
2)做好維護性方案與措施方案的結合,可以避免重復作業(yè),降低兩率指標、節(jié)約作業(yè)成本。
3)對于頻繁桿斷、高載荷的井,做好舉升方式的優(yōu)化,既能保證經濟效益又能降低作業(yè)指標。
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(編輯王古月)
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.05.012
樊玉英,工程師,2006年畢業(yè)于大慶石油學院(石油工程專業(yè)),從事采油工程工作,E-mail:fyy514@126.com,地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)采油一廠工程技術大隊,163000。
2016-02-19