樊利沙
(1.河南理工大學,河南 焦作 454000; 2.山西藍焰煤層氣集團有限責任公司,山西 晉城 048000)
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·問題探討·
隴東地區地下水對煤層氣開發的影響
樊利沙
(1.河南理工大學,河南焦作454000; 2.山西藍焰煤層氣集團有限責任公司,山西晉城048000)
隴東地區主要含煤地層為延安組,可采煤層主要為5號、6號和8號煤層,煤層瓦斯含量高,煤層氣資源豐富。在煤層氣勘探的過程中發現,該區下白堊統志丹群洛河組、宜君組裂隙承壓含水層為中等富水含水層,且地下水礦化度高,構成煤5和煤8層頂板間接充水含水層,導致煤層氣井排采過程中產水量大,動液面下降困難,且油管、油桿等設備腐蝕嚴重,影響了煤層氣井的連續排采。本文通過對該區煤層氣井排出水進行測試化驗,根據化驗結果找出設備腐蝕的原因,并針對該水文地質條件提出煤層氣井改進措施。
隴東地區;地下水;煤層氣;排采
甘肅隴東地區整體為一傾向西南的低角度單斜構造,區內構造簡單,褶曲、斷裂構造不甚發育。隴東地區含煤巖系為延安組地層,在我國北方早中侏羅紀成煤時期內形成多套煤層,主力煤儲層為5、6、8號煤(煤層厚度分別為3.55 m、3.16 m、 9.07 m).煤層在埋藏深度和發育厚度上具有顯著地陸相成煤特點,煤儲層普遍埋深在1 000 m左右,整體趨勢是煤層埋藏深度自東向西逐漸增加,個別地區煤層埋深可以達到1 700 m(8號煤)。區內煤層氣資源豐富,綜合評價結果表明,隴東地區南部煤層埋藏淺于1 500 m的范圍內,擁有5 166.2億m3的煤層氣資源量,在這些煤層氣資源總量中,8號煤所占的份額較大,是隴東地區中生界煤層氣勘探開發的主力煤層。在煤層氣勘探的過程中發現,該區含水層富水性強,礦化度垂向上變化較大,煤層氣井產水量大且抽采設備腐蝕嚴重,給該區煤層氣勘探及開發造成嚴重影響。
1.1含水層
隴東地區主要含水層為裂隙承壓含水層,地層水礦化度隨著地層深度的增加而增大。主要含水層如下:
1) 下白堊統志丹群環河-華池組裂隙承壓含水層。巖性主要為暗紫色泥巖、砂質泥巖及少量粉、細砂巖,上部發育有溶蝕孔洞。地層厚度為87.10~336.98 m,含水層厚度37.72~125.86 m.單孔推算最大涌水量為2.79~283.29 m3/日,礦化度為1.107~5.597 g/L.水化學類型主要為SO4·Cl-Na及SO4-Na·Ca型。 根據地層巖性結構及抽水試驗資料,該層組應劃為極弱富水含水層。
2) 下白堊統志丹群洛河組、宜君組裂隙承壓含水層。巖性主要為紫紅、棕紅色中粗粒砂巖,上部夾薄層砂質泥巖,中下部夾礫巖及巨粒砂巖。膠結欠佳,較疏松。含水性較好,厚度較大,而且較穩定,在286.56~457.81 m,平均厚度為380.39 m,南北較薄,中間較厚,在慶陽市范圍內為北部較薄,南部較厚。鉆孔最大涌水量在46.49~482.41 m3/日,礦化度大多數在4 g/L以上,水化學類型主要為SO4·Cl-Na及SO4-Na型。該組地層地表沒有出露,在低洼的河谷區揭露到該層組的鉆孔往往形成自流水,應為中等富水含水層。
3) 中侏羅統安定、直羅組裂隙承壓含水層。巖性為紫紅、暗紫、灰綠色砂質泥巖,粉細砂巖互層,每組的下部均有灰白色含礫中粗砂巖,2組總厚在36 m左右。區內對本層沒有進行抽水試驗,根據巖性判斷為極弱富水的含水層。
4) 上三疊統延長群裂隙承壓含水層。本層地表沒有出露。鉆孔中揭露的厚度很小,巖性主要為灰綠、淺灰、灰黑色泥巖。砂質泥巖加薄層粉細砂巖。根據巖性判斷,應為弱富水巖層。
1.2隔水層
本區的主要隔水層有2組:1) 白堊系地層上覆的新第三系上統甘肅群深橘色、橘紅色砂質泥巖,全區分布,一般厚度70~90 m,最厚達123.39 m. 2) 中下侏羅統延安組及下侏羅統富縣組地層,巖性主要為灰、淺灰及紫紅和灰色泥巖,砂質泥巖、炭質泥巖夾薄煤層及薄層粉砂巖,根據巖性分析應為相對的涌水層。此外在下白堊統志丹群環河-華池組及上三疊統延長群地層中某些層段巖性較細,也起到相對隔水層的作用。
1.3地下水流動特征
延安組地層水補給主要來自盆地周緣地區地表和大氣降水的補給。補給方式有兩種:1) 通過斷裂構造的垂向補給。2) 通過地層露頭區的側向補給。通過地層水礦化度分析,淺部地層礦化度低,地下水補給應該以垂向補給為主;深部地層礦化度較高,以側向補給為主。地表淡水沿著地層滲透帶向盆地內部流動,隨著距離增大,地下水的交替、活動趨緩,地層水礦化度增高,水型由Na2SO4型過渡為CaCl2型。
根據該區施工的煤層氣井來看,區內煤層氣井排采時間2年左右,動液面依舊保持在8號煤層頂板以上50 m左右。分析認為區內地下水資源較豐富,地層含水性較好,上部地層在垂向和橫向上水力交換活躍,下部地層水活動相對緩慢,區內馬蓮河為地層水泄水區。
2.1煤層氣井排出水成分分析
對該區煤層氣井排出水的水質進行化驗,部分檢測結果見表1.
表1化驗結果顯示,排出水的成分氯化物、鈉含量、地層水礦化度高。

表1 煤層氣井排出水水質化驗部分檢測結果表
2.2地下水對煤層氣地面抽采的影響
地下水對煤層氣地面抽采的影響主要體現在煤層氣井溝通含水層的水,排液困難;地層水礦化度高,對設備腐蝕嚴重,影響煤層氣井的連續排采。
1) 從區內煤層氣井普遍排水情況看,動液面始終維持在一定的高位。說明該區地下水資源較豐富,地層含水性較好,上部地層在垂向和橫向上水力交換活躍。單純依靠加大功率、提高排水速度方法以達到降低動液面的目的存在一定難度。經分析,勘查區內地表水與頂板直接充水含水層間有環河華池組隔水層(少量為弱含水層)存在,地表水對礦床不構成直接充水威脅。洛河、宜君組屬中等富水性含水層,構成煤5和煤8層頂板間接充水含水層。
2) 研究區水化學分帶性明顯,具體表現為上部地層水以NaHCO3和Na2SO4型水為主,下部地層水以CaCl2型水為主,隨著地層深度的增加,地層水礦化度隨之增大,對地層水中礦物溶解度要求更高,水型由NaHCO3和Na2SO4型向CaCl2型轉化。根據測試化驗結果,區內煤層氣井產出地層水礦化度較高,水中富含有Cl-、Na+、S2-,地層水與泵掛設備之間的離子交換造成井下泵掛設備腐蝕損壞。煤層氣井生產油桿、油管均有一定程度損壞,嚴重者甚至出現腐爛穿孔現象。地下水對設備的腐蝕實物圖見圖1.

圖1 地下水對設備的腐蝕實物圖
針對該區含水層富水性強,礦化度高,對設備造成腐蝕的現象,對于后期煤層氣勘探提出以下建議:
1) 隴東地區煤的硬度小,且煤中小微構造裂隙非常發育,因此采取洞穴完井方式會對煤層的力學穩定性造成不利影響,煤層洞穴完井會造成井筒井壁失穩垮塌,因此,建議當前研究區煤層氣井盡量避免采用該方式。
2) 由于本區地層水礦化度高,腐蝕性強,井下泵掛設備被腐蝕的同時會產生一定的腐蝕碎片,加之本區煤儲層中煤粉產出較為嚴重,腐蝕碎片和煤粉聯合作用造成本區卡泵現象頻發。本區煤層氣修井頻繁,不利于煤層氣井井底流壓的穩定和儲層壓力的穩定下降,因此,建議嘗試使用碳纖維抽油桿、防腐抽油桿、防砂泵、螺桿泵、電潛泵等新材料、新設備,實現抽采連續性與穩定性,突破該地區煤層氣的抽采技術難題。
3) 為減少煤層氣排水對周圍生態環境的影響,應從研究區實際出發,加強煤層氣排水的處理和綜合利用,使排水達到《農田灌溉水質標準》(GB 5084-2006)中的要求,出水回用作當地的農田灌溉等用途,實現煤層氣排水的資源化利用。
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Influence of Groundwater in Longdong Region on CBM Development
FAN Lisha
Yan'an formation is the main coal bearing stratum in Longdong region. The main mineable coal seams are No.5, No.6, No.8 coal seam. The Coalbed gas content is high, and the resource is rich. It finds that in the process of coalbed methane exploration, the fracture confined aquifer of Zhidan and Yijun formation of lower cretaceous is medium water-rich, and the degree of mineralization of underground water is high. It forms the indirect water filling aquifers of No.5 and No.8 coal layer roof, leads to water rate of CBM well is big, working fluid level drawdown is difficult, and equipment such as tubing, rod is serious corrosion, affects the continuous drainage of CBM wells. The discharge water of coalbed methane well in this area is tested, according to the test results find out the cause of equipment corrosion, CBM well improvement measures are put forward based on the hydrogeological conditions in this region.
Longdong region; Groundwater; Coalbed methane; Drainage
2016-01-28
樊利沙(1986—),女,山西晉城人,2012級河南理工大學在讀碩士研究生,主要從事瓦斯地質與煤層氣勘探開發的研究(E-mail)1206806724@qq.com
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1672-0652(2016)03-0050-03