陳文波,魯興武,2,李俞良,曹桂銀
(1.西北礦冶研究院冶金新材料研究所,甘肅省有色金屬冶煉新工藝及伴生稀散金屬高效綜合利用重點實驗室,甘肅白銀730900;2.蘭州大學資源環境學院)
銅冶煉電收塵煙灰浸出渣脫砷工藝研究*
陳文波1,魯興武1,2,李俞良1,曹桂銀1
(1.西北礦冶研究院冶金新材料研究所,甘肅省有色金屬冶煉新工藝及伴生稀散金屬高效綜合利用重點實驗室,甘肅白銀730900;2.蘭州大學資源環境學院)
研究了采用雙堿法脫除銅冶煉電收塵煙灰浸出渣中砷的新工藝,通過考察浸出劑濃度、浸出時間、浸出溫度、液固比單因素條件實驗,得到了最優工藝條件:NaOH用量為理論量的1.1倍、液固比(mL/g)為4∶1、浸出溫度為60℃、浸出時間為2 h。在此條件下,電收塵煙灰中砷的浸出取得了較好的效果,砷的浸出率達到90%以上。通過凈化得到的砷酸鈉純度在95%以上。
銅冶煉;電收塵;浸出渣;脫砷
隨著優質富礦資源的日益匱乏,目前,國內外銅精礦中夾雜的有害金屬(如砷、鉛、鋅等)含量越來越高[1-3]。這些金屬部分熔點比較低,在火法熔煉過程中隨煙氣逸出,在收塵工序中以煙塵的形式得到分離。由于這類煙塵含有砷、鎘等有害金屬,附加值不高[4-7],處理難度大,而且含有一定量的銅金屬,因此大部分冶煉企業作為返料配入原料系統,導致這些金屬在系統中循環富集,大大增加了入爐原料的雜質含量,也使得砷、鉍等雜質在系統內不斷循環和富集,最終對電銅及硫酸的質量產生影響[8-10]。筆者研究了采用雙堿法脫除銅冶煉電收塵煙灰浸出渣中砷的新工藝,以期為行業提供參考。
1.1實驗原料
實驗所用原料為銅冶煉電收塵煙灰通過選擇性浸出得到的浸出渣[11],其平均化學組成見表1,實驗所用化學試劑均為化學純。

表1 浸出渣的主要化學組成
1.2實驗方法
用濃堿溶液對浸出后渣進行脫砷。選擇性浸出渣除了含有砷、鉛外,還有一定量的銅和鋅[12]。浸出過程主要反應:

由以上反應可以看出,堿浸過程中除了砷會被浸出之外,還會有一部分鉛、銅和鋅進入浸液。對此可以向浸出濾液中加入Na2S,浸出液中的S2-、HS-對Zn、Pb有沉淀作用。主要反應:
Na2ZnO2+Na2S+2H2O→ZnS↓+4NaOH Ksp(PbS)=1.0×10-28
Na2PbO2+Na2S+2H2O→PbS↓+4NaOHKsp(CuS)=1.6×10-24
因此,在浸出過程中,電收塵煙灰中的砷進入浸出液,鋅、鉛等金屬則幾乎不被浸出而進入浸出渣。該含砷少的渣返回煉鉛,砷的浸出液做后續處理,可以采用蒸發結晶的辦法生產砷酸鈉。苛化后的溶液補加Na2S后又可以返回處理電收塵煙灰。整個工藝成閉路循環,對環境無二次污染。
2.1NaOH用量對浸出率的影響
在浸出濾渣為200 g、液固比(mL/g)為4∶1、浸出溫度為60℃、浸出時間為2 h的條件下,考察了氫氧化鈉用量對主要元素浸出率的影響,結果見圖1。由圖1可以看出,隨著NaOH用量的增加,砷的浸出率增大,浸出率可達92%以上。但NaOH用量太大,對砷的浸出率的影響不是很明顯,卻增加了處理成本。同時,NaOH用量太高,浸出液中鉛、鋅、銻含量相應升高,會增加硫化鈉的用量,進而使渣浸出率增加,增加處理成本。綜合考慮,實驗選擇NaOH用量以理論量1.1倍為宜。

圖1 NaOH用量對浸出率的影響
2.2浸出時間對浸出率的影響
在浸出濾渣為200 g、液固比為4∶1、浸出溫度為60℃、NaOH用量為理論量1.1倍的條件下,考察了浸出時間對主要元素浸出率的影響,結果見圖2。從圖2可以看出,整個浸出過程速度較快,在2 h內已基本完成,繼續延長時間,浸出率僅有少量的增加,雜質金屬的浸出卻會大幅提高。因此,實驗選擇適宜的浸出時間為2 h。

圖2 浸出時間對浸出率的影響
2.3浸出溫度對浸出率的影響
在浸出濾渣為200 g、液固比為4∶1、浸出時間為2 h、NaOH用量為理論量1.1倍的條件下,考察了浸出溫度對主要元素浸出率的影響,結果見圖3。由圖3可見,隨著溫度升高,砷的浸出率隨之也略有升高。浸出過程中有一定量的鉛、鋅、銻溶解,與添加的硫化鈉進一步生成硫化物沉淀,這種轉化會使渣量相應增加。高溫下反應速度快,有更多的鉛、鋅、銻的氧化物轉化為相應的硫化物,增加了硫化鈉的用量和生產成本。因此實驗選擇適宜的浸出溫度為60℃。

圖3 浸出溫度對浸出率的影響
2.4液固比對浸出率的影響
在浸出濾渣為200 g、浸出時間為2 h、浸出溫度為60℃、NaOH用量為理論量1.1倍的條件下,考察了液固比對主要元素浸出率的影響,結果見圖4。由圖4可見,液固比的變化對砷浸出率沒有明顯影響,在實驗條件下浸出率最高可達92%左右。過高的液固比會增加后續蒸發結晶處理的難度,同時會增加投入,浪費水資源;而液固比太低不利于攪拌。綜合考慮,實驗選擇適宜的液固比為3∶1。

圖4 液固比對浸出率的影響
2.5優化條件擴大實驗
綜合單因素實驗結果,確定本工藝最佳條件:浸出濾渣為1 000 g、浸出溫度為60℃、浸出時間為2 h,NaOH用量為理論量的1.1倍、液固比為3∶1。在此條件下進行擴大實驗,結果見表2。

表2 優化條件擴大實驗的浸出結果 %
2.6浸出液凈化及砷酸鈉結晶實驗
2.6.1浸出液凈化實驗
脫砷后過濾漿液,濾液含有銅、鉛、鋅等有價金屬,利用硫化鈉對其沉淀,濾渣作為鉛精礦返火法煉鉛流程。由于硫化砷較銅鋅鉛硫化物的溶度積大,而且銅鉛鋅的硫化物均為難溶性硫化物,故加入理論量的硫化鈉對其進行沉淀。沉淀條件:硫化鈉為理論量、溫度為80℃、反應時間為0.5 h。在此條件下銅鉛鋅的沉淀率為98%以上,砷沉淀率小于8%。得到的沉淀成分見表3。

表3 硫化沉淀成分 %
2.6.2砷酸鈉結晶實驗
沉淀后濾液中重金屬質量濃度均小于5 mg/L,砷質量濃度大于30 g/L(3次逆流循環后),砷酸鈉溶液溫度控制在40~100℃,溶液中砷質量濃度控制在60~75 g/L,靜置降溫至室溫以下2 h,過濾即可得到砷酸鈉晶體,堿液返回脫砷工序。砷酸鈉成分見表4。

表4 砷酸鈉成分 %
1)電收塵煙灰經過選擇性浸出后,渣中所含的砷采用氫氧化鈉浸出,使砷進入溶液。2)在堿浸過程中,最佳的浸出條件:NaOH用量為理論量的1.1倍、液固比為4∶1、浸出溫度為60℃、浸出時間為2 h。在最佳條件下,電收塵煙灰中砷的浸出取得了較好的效果,砷的浸出率達90%以上。3)沉淀后濾液中重金屬質量濃度均小于5 mg/L,砷質量濃度大于30 g/L(3次逆流循環后),控制砷酸鈉溶液溫度為40~100℃,溶液中砷質量濃度控制在60~75 g/L,靜置降溫至室溫以下2 h,過濾即可得到砷酸鈉晶體,堿液返回脫砷工序。
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聯系方式:luxingwu_007@163.com
Study on process of removing arsenic from leaching residue of copper smelting ESP ash
Chen Wenbo1,Lu Xingwu1,2,Li Yuliang1,Cao Guiyin1
(1.Key Laboratory of New Process for Non-ferrous Metal Smelting and Rare Metal High Utilization Efficiency in Gansu Province,Institute for Metallurgy and New Materials of NWIMM,Baiyin 730900,China;2.College of Earth and Environmental Sciences,Lanzhou Unversity)
Double alkali method for removing arsenic from the leaching residue of the ash generated in the copper smelting electrostatic precipitation(ESP)process was studied.Through the investigation on the single factor conditions,such as leaching agent concentration,leaching time,temperature,and liquid-solid ratio,the optimal process conditions were obtained as follows:concentration of NaOH was 1.1 times of the theoretical amount,liquid-to-solid ratio(mL/g)4∶1,leaching temperature was 60℃,and the leaching time was 2 h.Under these conditions,the arsenic leaching in ESP ash has achieved good results,and the leaching rate was more than 90%.The sodium arsenate′s purity was above 95%by purification.
copper smelting;electrostatic precipitation;leaching residue;arsenic removing
TQ126.41
A
1006-4990(2016)05-0048-03
科技部科研院所技術開發研究專項資金“銅鉛鋅聯合冶煉優化與伴生稀有金屬綜合回收技術開發”(2012EG115010)。
2015-12-24
陳文波(1962—),男,本科,高級工程師,主要研究方向為有色金屬資源綜合利用,已公開發表文章3篇。
魯興武