閆福岐
(山西兆光發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 霍州 031400)
300?MW亞臨界鍋爐低氮燃燒器改造
閆福岐
(山西兆光發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 霍州 031400)
對某電廠2300 MW機(jī)組亞臨界自然循環(huán)汽包爐爐內(nèi)低氮燃燒器改造方案進(jìn)行詳細(xì)闡述,并對改造前后效果進(jìn)行對比分析,找到既節(jié)約成本,又行之有效的低氮燃燒器改造途徑,達(dá)到了保證鍋爐安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。
亞臨界鍋爐;低氮燃燒器;煙氣流量;燃燼風(fēng)
某電廠2×300 MW機(jī)組配套鍋爐為上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的SG-1065/17.5-M 875型、亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用∏型布置、固態(tài)排渣、單爐膛、平衡通風(fēng)、全懸吊結(jié)構(gòu),最大連續(xù)出力為1 065 t/h。2005年7月投產(chǎn)。鍋爐采用四角切圓直流燃燒器,布置在爐室下部四角處。每個角燃燒器共由6只煤粉噴嘴、9只二次風(fēng)噴嘴和2只OFA風(fēng)噴嘴組成,各噴嘴均設(shè)二次風(fēng)調(diào)節(jié)擋板及執(zhí)行機(jī)構(gòu)。該鍋爐運(yùn)行中NOX排放量為550-850 mg/Nm3(干基,6 % O2,按折算成NO2濃度計算),無法滿足最新的GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,需進(jìn)行脫硝改造。因爐內(nèi)低氮燃燒器技術(shù)改造和煙氣脫硝改造相互配合的成本低,效果好,可有效降低鍋爐NOX排放,因此決定對爐內(nèi)燃燒器進(jìn)行低氮燃燒器改造。
該鍋爐燃用設(shè)計煤種、校核煤種收到基低位發(fā)熱量分別為15.77 M J/kg,14.9 M J/kg;全硫分別為1.05 %,1.21 %。本次燃燒器改造設(shè)計性能參數(shù)要求如表1所示。
2.1改造方法
(1) 原鍋爐主燃燒器基本保持不動,為保證周界風(fēng)速,同時防止水冷壁結(jié)焦及高溫腐蝕,將每層周界風(fēng)噴口左側(cè)加堵1/8,噴口位置保持原設(shè)計,采用水平濃淡分離燃燒技術(shù)。為滿足二次風(fēng)速,同時防止水冷壁結(jié)焦及高溫腐蝕,不影響大渣含碳量,將每層二次輔助風(fēng)噴口(除AA層風(fēng)門)左側(cè)加堵20 %,為了控制大渣含碳量AA層風(fēng)門截面積不變。二次風(fēng)風(fēng)門及執(zhí)行機(jī)構(gòu)保持不變。取消主燃燒器四角緊湊型燃燼風(fēng)(COOFA 1,COOFA 2),噴口采用耐火可塑性封堵,原設(shè)計風(fēng)道暫保留。
(2) 在主燃燒器上方增設(shè)2組高位燃燼風(fēng)(SOFA),每組燃燼風(fēng)設(shè)置2層噴嘴,噴嘴垂直方向不擺動;水平方向冷態(tài)調(diào)整后,外面采用銷軸固定死,熱態(tài)不擺動。總?cè)紶a風(fēng)量占總風(fēng)量比例為28 %;根據(jù)計算,噴嘴規(guī)格為660 mm×500 mm,噴嘴垂直不擺動,水平擺動±15°;燃燼風(fēng)噴頭處的彎管需要加均流板,使燃燼風(fēng)量均勻進(jìn)入。主燃燒器最上一層一次風(fēng)噴口中心線標(biāo)高為27 420 mm,第1層改為燃燼風(fēng)標(biāo)高為33 420 mm,第2層高位燃燼風(fēng)標(biāo)高為36 420 mm,最上層SOFA風(fēng)噴口上沿標(biāo)高為36 920 mm,距分隔屏屏底(標(biāo)高為45 820 mm)8 900 mm。

表1 燃燒器改造設(shè)計性能參數(shù)要求
(3) SOFA風(fēng)道布置:在鍋爐左右側(cè)二次風(fēng)主箱頂部各引接2個SOFA風(fēng)風(fēng)道,根據(jù)計算,風(fēng)道截面尺寸為1 500 mm×2 000 mm;風(fēng)道內(nèi)裝設(shè)隔板將風(fēng)道一分為二,分別為上下2 層SOFA風(fēng)噴口配風(fēng);下部SOFA風(fēng)截面尺寸為1 500 mm×900 mm,上部SOFA截面尺寸為1 500 mm×1 100 mm。
(4) SOFA風(fēng)噴口涉及到的水冷壁改造,采用上下2層獨(dú)立的“8”字形水冷套結(jié)構(gòu),確保燃燒調(diào)整的靈活,保證鍋爐飛灰含碳量和NOX排放量。
(5) 爐膛吹灰器改造共涉及24支,因引接風(fēng)道后工作環(huán)境溫度高而將18支吹灰器執(zhí)行機(jī)構(gòu)向鍋爐外側(cè)加長1 m;6支吹灰器向下移4 m;吹灰器氣源管路、輸水管路需要根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要移位;吹灰器旁看火孔取消。
(6) 熱控部分改造涉及燃燒器風(fēng)門執(zhí)行機(jī)構(gòu)的選型及安裝,控制電纜和電源電纜的敷設(shè)、接線,電子間控制卡件及分線板的安裝,硬件和軟件邏輯修改、調(diào)試,電纜移位及重新敷設(shè)、接線等工作。
(7) 改造范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)、樓梯、平臺、膨脹梁要滿足安全運(yùn)行要求,走向在現(xiàn)場確定,改動量要盡可能小。其中:標(biāo)高31 000 mm和34 300 mm的左右側(cè)水冷壁原有剛性梁(600 mm×200 mm)拆除,用滑架結(jié)構(gòu)取代,這樣既保證水冷壁原剛性又不會增加風(fēng)道阻力;平臺、樓梯根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際以滿足檢修和巡檢需要進(jìn)行改造。
(8) 改動區(qū)域的保溫材質(zhì)、厚度設(shè)計要充分考慮吹灰器運(yùn)行以及電纜防護(hù)的要求。
2.2新增高位燃燼風(fēng)燃燒器要求
2.2.1低氮燃燒器SOFA改造性能要求
(1) 燃燒器改造后,在80 %-100 % BMCR工況下省煤器出口NOX排放濃度小于350 mg/Nm3;在40 %-80 %工況下不高于450 mg/Nm3(以NO2計,折算6 % O2)。
第二,醫(yī)療旅游服務(wù)人才缺乏。不同于傳統(tǒng)的旅游產(chǎn)品,醫(yī)療旅游需要一批能夠協(xié)調(diào)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和旅游服務(wù)提供者的復(fù)合型服務(wù)人才,而目前海南旅游從業(yè)者的服務(wù)能力和水平難以滿足國際醫(yī)療旅游的需要。
(2) 鍋爐最低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷40 % BMCR。
(3) 鍋爐主、再熱蒸汽溫度達(dá)到額定值,過熱器減溫水量不高于改造前實(shí)際運(yùn)行值65 %,再熱器正常運(yùn)行減溫水量為0。
(4) 改造后,通過適當(dāng)?shù)娜紵{(diào)整,可使飛灰含碳量的增加值控制在改造前實(shí)際運(yùn)行值的30 %以下,飛灰可燃物不大于2.0 %。
(5) 爐膛出口兩側(cè)煙溫偏差不高于原設(shè)計值。
(6) 改造后或加固后設(shè)備的承重能力要符合原設(shè)計要求。
(7) 爐膛內(nèi)無結(jié)渣、結(jié)焦和高溫腐蝕,以有效保護(hù)鍋爐水冷壁,避免水冷壁由于熱負(fù)荷不均導(dǎo)致超溫爆管的事故及受熱面沖蝕。
(8) 燃燒器用耐熱和耐磨材料,保證在3年內(nèi)不發(fā)生損壞。
(9) 燃燒器改造后具有良好的煤種適應(yīng)性,能長期安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2.2.2低氮燃燒器制造要求
(1) 在鍋爐四角標(biāo)高32 920 mm至36 920 mm處,割除切角水冷壁,安裝SOFA燃燒器;原則上水冷壁開孔上下不大于5 000 mm。
(2) 低氮燃燒器采用鑄造工藝,材質(zhì)為ZG30Cr25Ni20NRe,壁厚為12 mm;殼體采用10 mm Q235鋼板制作;內(nèi)部導(dǎo)流板采用12 mm SUS304鋼板制作。執(zhí)行機(jī)構(gòu)為手動,確保轉(zhuǎn)動靈活無卡澀現(xiàn)象。風(fēng)門采用Q235鋼板制作,外殼厚度10 mm,擋板厚度12 mm。
(3) 四個角燃燒器加工為2種:1號、3號角為1種,2號、4號角為1種。
(4) 燃燒器進(jìn)風(fēng)道方向?yàn)閭?cè)向進(jìn)風(fēng),寬度1 500 mm,高度可靈活掌握,但單個燃燒器的高度控制在2 000 mm。燃燒器擋板順著進(jìn)風(fēng)方向打開,有10 %的限位裝置,防止擋板關(guān)閉過嚴(yán)燒損燃燒器噴口;燃燒器按照水平方向和垂直方向均能±15°擺動設(shè)計。
(5) 燃燒器入口拐角角度依據(jù)主燃燒器角度制造,確保安裝風(fēng)道與燃燒器入口處配套;針對燃燒器側(cè)面進(jìn)風(fēng)問題,內(nèi)部采用圓滑過渡,防止燃燒器進(jìn)風(fēng)不均勻,并在進(jìn)風(fēng)道加裝導(dǎo)流板。
(6) 高、低位燃燒器總的水準(zhǔn)套高度控制在5 000 mm,寬度控制在1 386 mm。
(7) 高、低位燃燒器之間控制在1 000 mm范圍內(nèi)。
(8) 燃燒器每個噴口,分成3層,每層4格,共分成12格。
(9) 燃燒器與風(fēng)道使用法蘭連接,確保穩(wěn)定性和嚴(yán)密性。

表2 低氮燃燒器改造前后效率實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對比
如表2所示,從2013年7月開始,利用脫硝改造增裝催化劑的時機(jī)同步對低氮燃燒器進(jìn)行改造,到2013年12月,2臺300 MW亞臨界鍋爐脫硝和低氮燃燒器改造完成,為了驗(yàn)證改造的效果,邀請西安熱工研究院有限公司進(jìn)行效率試驗(yàn),并與2012年1月改造前的試驗(yàn)數(shù)據(jù)作對比。
由表2可知:在滿負(fù)荷工況下,省煤器出口NOX排放濃度1號鍋爐維持在350 mg/Nm3,2號鍋爐維持在390-400 mg/Nm3(以NO2計,折算6 % O2)。2號鍋爐省煤器出口NOX整體偏高,經(jīng)過燃燒調(diào)整達(dá)到了滿負(fù)荷工況下省煤器出口NOX排放濃度在350 mg/Nm3。事故噴水流量、Ⅰ級減溫水流量、Ⅱ級減溫水流量達(dá)到了改造要求;爐渣可燃物含量超標(biāo),需要進(jìn)一步試驗(yàn)合理選擇煤粉細(xì)度等參數(shù);而給水流量增加是因?yàn)闇p溫流量減少引起的。
機(jī)組改造運(yùn)行1年多,未發(fā)生結(jié)焦和結(jié)渣現(xiàn)象;同時在2014年7月和10月分別對爐膛受熱面全部檢查,沒有發(fā)現(xiàn)高溫腐蝕。2臺鍋爐低氮燃燒器改造整體造價比其他廠的此項(xiàng)改造少投入500萬元。
通過對低氮燃燒器改造目的、方法的介紹,重點(diǎn)論述了低氮燃燒器設(shè)計和制造參數(shù)選擇、定型、以及改造過程。改造既達(dá)到了預(yù)期效果,又節(jié)約了費(fèi)用,還鍛煉和提高了技術(shù)人員的水平。
2015-06-15;
2016-03-22。
閆福岐(1968-),男,工程師,主要從事電廠設(shè)備運(yùn)行與檢修管理工作,email:yan fuqi2004@126.com。