譚千鐘
(湖南省煤田地質局第一勘探隊地勘院,湖南耒陽421800)
茶陵縣沙坪煤礦項目ZK405涌水鉆孔封孔方法的探討
譚千鐘*
(湖南省煤田地質局第一勘探隊地勘院,湖南耒陽421800)
介紹了煤礦鉆孔煤層底板涌水鉆孔的一種雙十字木塞+全孔水泥漿封孔的方法,分析了煤層底板涌水鉆孔的一種雙十字木塞+全孔水泥漿封孔成功與否的原因,揭示了在進行類似鉆孔封閉時的注意事項,以及涌水鉆孔在鉆孔過程中可能發生的安全問題。
地層承壓水;涌水;封孔;雙十字木塞;水灰比;壓力平衡
涌水鉆孔一般采用下塞子等辦法對涌水段進行封閉,但涌水量大的鉆孔,以及孔內涌水壓力大等原因,一般的塞子不能下到指定的位置,即使封住了上部,孔口不向外涌水,但下部的高壓涌水層段和礦層相互串通,將會給今后的采礦作業構成重大安全隱患,地下各含水層的相互串通還會造成地下水質和水位發生變化,也對地下水安全造成一定的危害。為了徹底阻斷各含水層的聯系通道,保證采礦安全和地下水安全,一般采用全孔水泥漿封閉的方法。
茶陵縣沙坪煤礦項目ZK405鉆孔是個涌水量特大的鉆孔,該孔采用了雙十字木塞+全孔水泥漿封閉的方法,經透孔至295m位置取芯檢查,封閉孔段水泥結構較好,取出的芯樣基本成柱狀,證明該方法封閉鉆孔取得了圓滿成功。
1.1項目和鉆孔基本情況
茶陵縣沙坪煤礦詳查項目位于茶陵縣沙坪鄉,設計鉆孔8個,鉆探工作量3670m,地質鉆孔6個,水文鉆孔2個,全部分布在沙坪煤礦礦區內。區內從新至老的地層分別是①第四系(Q),層厚0~10m,主要為粘土、砂土和礫石,巖性松散;②侏羅系(J1),層厚6~90m,以石英砂巖為主,巖性致密堅硬;③二疊系上統龍潭組(P2l),一般層厚80~350m,煤系地層,以粉砂巖、泥質粉砂巖、泥巖為主,含煤3層;④二疊系下統當沖組(P1d),層厚120~230m,主要為硅質灰巖、灰巖,裂隙發育,局部見溶洞。ZK405鉆孔為探煤孔,設計350m。當鉆至孔深305m時,也就是3煤底板下,鉆孔發生了達80m3/h的涌水。孔口能聞到水中散發出來的異味氣味,經項目部技術人員進行簡易水文觀測,對水質、流量和孔口壓力進行了測定,證實該水質屬3煤層底板下水質,由于在鉆進到305m之前鉆孔內并沒有發生異常現象,泥漿也沒有出現大的變化,結合水質分析,可以基本斷定涌水部位在305m處,屬二疊系下統當沖組灰巖承壓水。當時也試著用加大泥漿比重來壓住涌水進行后期施工,但涌水流量和壓力太大而未成功。在這種情況下,施工鉆機通過精心施工,強行鉆進到310.35m滿足了設計要求。
1.2面臨的問題
該孔涌水量達80m3/h,孔口靜水壓力達2.3MPa,水泥漿泵入孔內會立即稀釋而被沖出孔外,造成封孔失敗。如何能安全圓滿完成封孔任務是擺在施工隊伍面前的難題,業主也派人現場監督,并強調保證鉆孔封閉一次性成功。
經研究分析,初步制定了一套完善的封孔方案:第一階段,首先做好一個雙十字鋼絲木塞,長2~3m,用鉆具送至孔深305m左右,開泵送水使雙十字鋼絲木塞與鉆具分離,提升鉆具,觀測涌水流量變化;第二階段水泥漿封閉鉆孔,因涌水層段為主采煤層底板,埋藏不是很深,鉆孔封閉的好壞,直接危及煤礦的安全,并立竿見影,因此封好該孔是施工的難點和重點。
2.1該方案的理論依據
經測試,孔口出水壓力為2.1MPa,孔深310m涌水處的壓力為5.1MPa(出水壓力2.1MPa+孔深310m處液柱壓力為P=ρHg=1×103kg/m3×310m×9.8N/kg×10-6= 3.038MPa,其中ρ為水的密度,H為鉆孔深度,g為重力加速度)。若將孔內密度為1的310m水柱換成密度為ρ的水泥漿,要達到5.1MPa的壓力,孔內水泥漿保持壓力平衡而不外溢,水泥漿的密度為ρ×310×9.8×10-6= 5.1MPa;ρ=1.25×103kg/m3。理論上,只要孔內液體密度達到該值時,孔內將保持壓力平衡而保持一種穩定的狀態,待水泥漿凝固后,達到了封孔的目的。
2.2水泥用量計算
經分析水泥用量應包含孔內水泥漿、從鉆孔流出的損耗量、進入孔內裂隙,以及地面的損耗。水泥計算如下:孔深310m,孔徑77mm,鉆孔總容積1.44m3,密度取1.84t/m3,所需水泥漿重量級2.65t;由于水灰比為0.5(水∶水泥=1∶2),需水泥量1.77t。前面所提到的各種損耗按1.2t計算,考慮其它不確定因素,為確保萬無一失,現場準備了3.5t水泥。
3.1第一階段操作
3.1.1木塞的制作
取輕質干杉木(木質較松、最好在水中浸泡一段時間后,膨脹系數大一點的)一根,長2~3m,直徑不大于?72mm,用電鉆在木柱的上下兩端離端口500mm處各打一個十字型?10mm的眼,眼的兩端修成往上的斜槽,裁2段彈性較大?8mm鋼絲繩,長82mm,穿在十字孔內,保證該木塞在孔內只能沿著孔壁向下運動,向上運動時鋼絲繩在彈力的作用下向外張開,撐死在孔壁上或裂隙上。木塞的制作如圖1所示。

圖1 雙十字木塞示意圖(單位:mm)
3.1.2木塞的定位
用鉆具將雙十字木塞送到孔深306m處,開泵讓鉆具與木塞分離,觀察孔口涌水量,再用鉆具探定木塞孔深,確認位置正確、木塞牢固可靠后,將鉆具提升20m,即孔深280m左右。
3.2第二階段的操作
3.2.1準備工作
第二階段應與第一階段同時進行,在操作前應做到材料到位(包括水泥、水、設備);人員到位;設備進行調試,所有設備都處于良好狀態;輔助設備應齊全。
3.2.2具體步驟
①攪拌水泥漿,可利用泥漿攪拌設備為主,人工配合攪拌,爭取在1h內漿水泥漿準備好;②將鉆具下302m左右(涌水部位5~10m左右);③在泵入水泥漿的過程中,應注意觀察泵壓表,防止水泥管路阻塞而影響泵量;④在泵入水泥漿的同時,可將鉆具在孔內適當活動,也可以用管鉗慢擰鉆具,如果鉆具擰不動,或需要很大力氣才能擰動鉆具時,應立即關泵,上鉆,將鉆具提升5個立根后,繼續泵入水泥漿。上鉆要盡可能的快,以防止泵入的水泥漿被水稀釋沖出孔外而造成封孔失敗;⑤注意觀察鉆孔涌水量的變化,水變渾濁是被水稀釋的水泥漿,水量在減少是因為孔內液體的密度在逐步增大,而使得孔內液體壓力在逐步增大,最后直到壓力平衡,將涌水徹底封堵;⑥上鉆,注意觀察孔口,如果鉆孔液面下降,仍有少量的水泥漿溢出,應停止上鉆,繼續泵入水泥漿,直到孔口不再有水泥漿外溢后,再上鉆;⑦鉆具應提出孔外,泥漿泵和鉆具應及時清洗。
操作過程注意事項:①在泵入水泥漿時,應不斷活動鉆具,防止鉆具被埋而造成孔內事故;②盡量提高泵量,以縮短孔內液體密度上升的時間,減少水泥漿孔口的流失量,以保證封孔的成功;③適當掌握從孔內提出鉆具體的長度和次數,保證安全的同時保證封孔質量。
2014年3月20日上午8:30,ZK405鉆孔在監理旁站下按上述方案進行封孔,4h鉆孔封閉結束,孔口完全無水上返。23日開始透孔,28日透至孔深295m,封閉孔段水泥結構較好,取出的水泥芯樣基本為柱狀,很少蜂窩。29日對封閉鉆孔進行了注水檢測,鉆孔無漏水。現場監理認為封孔質量可靠。
ZK405鉆孔的封孔雖然取得了成功,但仍有些問題:①水泥的用量,尤其是水泥的損耗,是不是能通過更加精確的計算得出結論,以減少不必要的損耗;②上述操作方案的成功與否應該是由多種因素決定的,除了與木塞的牢靠、涌水層的水壓、水量和涌水位置有關外,還和灌注設備泥漿泵的泵量、泵壓有關,低泵量可能會造成孔內水泥漿被稀釋而沖出孔外,孔內液體密度無法提高而造成封孔失敗,因此從理論上講,存在一個最低泵量,低于該泵量,封堵涌水層段就不會成功,這個泵量和涌水量有著一定的關系。以上幾個問題值得探討。
[1]煤田勘探規程[S].中國統配煤礦總公司.
[2]陳永立,王殿琦,王潔,李云飛,等.固體礦產鉆探工[M].北京:地質出版社.
TD231
A
1004-5716(2016)02-0045-02
2015-02-05
2015-02-06
譚千鐘(1963-),男(漢族),湖南湘潭人,工程師,現從事探礦技術負責工作。