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硬巖鉆進工藝優化高效成孔技術研究

2016-09-20 01:55:29
西部探礦工程 2016年9期
關鍵詞:效率施工

閆 明

(河南大有能源股份有限公司新安煤礦,河南新安471800)

硬巖鉆進工藝優化高效成孔技術研究

閆明*

(河南大有能源股份有限公司新安煤礦,河南新安471800)

在掌握硅質泥巖堅硬地層巖性的可鉆性、硬度系數等鉆探性質特征的基礎上,通過試驗研究,形成了一套適合硅質泥巖的設備、鉆進工藝方法及工藝參數,有效提高硬巖鉆進效率,對新安煤田礦井水、瓦斯防治工作具有重要的現實意義。

硬巖;鉆進;工藝;優化;技術

新安煤田在施工水文、瓦斯鉆孔時,需穿越層厚4m左右俗稱“鐵里石”的硅質泥巖。該層段硬度大,堅固性系數f大于13,施工難度大,鉆進效率低,嚴重影響生產進度。為解決這一技術難題,在掌握其堅硬地層巖性的可鉆性、硬度系數等鉆探性質特征的基礎上,對回轉鉆進、回轉沖擊鉆進的施工工藝進行優化組合,以提高施工效率。

1 技術方案

1.1鉆進方法

針對該硬巖層段,以鉆具碎巖方式的不同,擬采取大扭矩高轉速鉆進、液動潛孔錘沖擊回轉鉆進和氣動潛孔錘回轉沖擊鉆進3種技術方案工藝。

(1)大扭矩鉆機高強鉆頭鉆進。以水作為沖洗介質,以攜帶、排出鉆屑,并起到冷卻鉆頭的作用。通過高給進壓力提高切削齒壓入深度,通過高轉速提高切削次數,從而在單位時間內增加切入深度與切削次數,達到高效鉆進的目的。

(2)液動潛孔錘回轉沖擊鉆進。選取液動沖擊器+PDC鉆頭的方式,利用沖擊器的沖擊力提高符合片的切深度,堅硬的復合片完成回轉切削,從而克服PDC鉆頭在硬巖中的切入深度小的問題,采用回轉沖擊的方式提高硬巖鉆進效率。

(3)氣動沖擊器沖擊回轉鉆進。通過對采取巖樣的分析,硅質泥巖屬于脆性巖石,抗沖擊性能一般較差,巖層中含有石英巖脈,仍為脆性巖石,含有的黃鐵礦結核與硅質泥巖無明顯結合面,考慮采用氣動沖擊器施工方案可提高在該層的施工效率。因此,在開孔段前20m采用氣動潛孔錘施工,之后較軟巖層采用普通回轉鉆進。

1.2鉆進工藝參數分析

硬質巖層鉆進工藝參數主要指鉆壓、轉速和沖洗液流量,3者在鉆進過程中相互作用,硬質巖層鉆進成孔過程中,當設備、地質條件、鉆孔參數等因素相對不變下,3參數共同影響著成孔效率和質量。

(1)鉆壓。鉆壓也稱軸向壓力,它是孔底破碎煤巖的必要條件,其大小決定著破碎煤巖的方式和特點,直接影響鉆進速度。

鉆速與鉆壓的關系曲線如圖1所示:

圖1 鉆速與鉆壓的關系曲線

Ⅰ區為表面破碎區。由于鉆壓很小,鉆速很低,破碎過程具有表面研磨性。在這種情況下破碎產物幾乎完全呈微細粉末,消耗的單位體積破碎功很多,破碎效率低,鉆速與鉆壓成直線關系,但鉆壓的增加快于鉆速的增加。

Ⅱ區為疲勞破碎區。由于鉆壓還不夠大,單位壓力小于巖石的壓入硬度,巖面某點的破碎必須經過力的多次重復作用,破碎裂隙多次交錯,才使巖石分離出一部分,破碎產物既有巖粉又有巖屑。

Ⅲ區為體積破碎區。由于鉆壓足夠,破碎過程呈現大體積崩落。這種情況下,鉆進速度快,破碎產物為碎塊和巖屑,表面破碎的產物極少,單位體積破碎功最小。

在近水平孔鉆進過程中,鉆壓不僅起保證鉆頭切削刃切入地層的作用,而且在使用穩定組合鉆具時,鉆壓的大小還決定著鉆桿彎曲強度的大小,從而影響鉆孔軌跡的變化。

(2)轉速。轉速即鉆頭每分鐘回轉的次數。針對純回轉鉆進轉速對鉆速的影響如圖2所示,增大轉速對鉆速的影響如圖3所示。

圖2 轉速對鉆速的影響

圖3 增大轉速對鉆速的影響

硬質巖層的硬度與研磨性屬于中等偏上巖石,增大轉速對鉆速的影響如曲線Ⅱ、Ⅲ所示,由圖可知鉆進速度碎轉速的提高不斷增加,但超過一個臨界值后,鉆進效率反而隨轉速的提高而減小,因此針對純回轉鉆進并不是轉速越高越好,而是存在一個最后轉速。

(3)沖洗介質的流量。沖洗介質的流量是回轉鉆進的一個重要參數,其起到攜帶巖屑、冷卻鉆頭等作用,也是直接影響沖擊器、潛孔錘工作性能(沖擊工和沖擊頻率)的重要參數,從而影響鉆進效率。保障充足的沖洗介質流量及壓力是提高鉆進效率的基本條件。

1.3設備選型

根據以上3種硬巖鉆進工藝技術要求,選用大扭矩高轉速鉆機、高強度摩擦焊鉆桿、高強風耐磨鉆頭,以達到提高鉆進效率的目的。

(1)鉆機。目前適合該工藝的鉆機主要有ZDY4000S、ZDY3500LP、ZDY4300L(F)型等鉆機。該系列型號鉆機,具有功率大、扭矩大(≥3500kN)、轉速高(≥200r/min)、給進壓高的特點,能夠滿足大扭矩、高鉆壓的施工要求,本次試驗選用ZDY4000S型鉆機。

(2)鉆具的配套:

①鉆桿。在大扭矩鉆機選型的基礎上,配套選用強度高,抗扭性能好的?73mm(壁厚7.1mm)、?63.5mm(壁厚7.1mm)摩擦焊鉆桿。

②液動潛孔錘。選用SZX89型液動潛孔錘。

③氣動沖擊器。由于新安煤田礦井井下系統供風壓力在0.3~0.5MPa之間,屬于低風壓,因此選取了SPM型低壓氣動沖擊器。

④鉆頭。根據地層情況及鉆孔孔徑級配,選用4種型號的胎體式鉆頭:?133mm五翼內凹,?113mm、?94mm、?75mm弧角鉆頭。

采用的弧角胎體式鉆頭具有如下特點:

(1)圓弧形刀翼結構,更有利于PDC片切削巖層,提高鉆進效率;

(2)采用分層、錯峰布齒,布齒更加均衡合理,提高巖石切削效率;

(3)切削自由面大、切削齒數量多,更適于硬巖鉆進;

(4)胎體式弧角鉆頭將鋼體與硬質合金粉末通過高溫燒結而成,鉆頭較普通鋼體式鉆頭具有更高的強度和耐磨性,在硬巖鉆進中適用性更強,性價比高;

(5)弧角鉆頭上鑲焊的PDC復合片為選用優質、抗沖擊性能好的面包片,具有設計合理、受力均勻的特點,具有很高的耐磨和抗沖擊性,適合硬巖鉆進。

2 工業試驗

2.1試驗點地質概況

新義煤礦11090軌道順槽底板巷設計長度1065m。巷道頂板為泥巖、砂質泥巖夾細砂巖,厚約8m,迎頭斷面上部為泥巖、砂質泥巖,厚約2m,下部為灰黑色塊狀硅質泥巖,厚約1.5m,底板為硅質泥巖、灰色塊狀灰巖,硅質泥巖厚約1.1m,灰巖厚約3.5m。

(1)鉆孔結構設計。在10#、12#和13#鉆場內,施工6個底板鉆孔,參數見表1。

表1 鉆孔設計參數

(2)現場試驗用鉆具見表2。

表2 試驗用鉆具

2.2工業試驗鉆孔施工方案

2.2.1大扭矩鉆機高強鉆頭工藝方案。

(1)10-1#、10-2#鉆孔。10-1#鉆孔與10-2#鉆孔采用交叉作業方法,施工流程:

①采用?133mm弧角胎體鉆頭+?73mm外平鉆桿,鉆進施工至11m;

②下入?108mm套管至10m,注漿固管,候凝;

③采用?94mm鉆頭+?89mm扶正器+?73mm外平鉆桿,掃孔施工至31m;

④下入?89mm套管至30m,注漿固管,候凝;

采用?75mm弧角胎體鉆頭+?63.5mm外平摩擦焊鉆桿,鉆至設計孔深。

(2)12-1#鉆孔:

①采用?113mm弧角胎體鉆頭+?113(63.5)mm扶正器+?63.5mm外平鉆桿,鉆進施工至31m;

②下入?89mm套管至30m,注漿固管,候凝。

(3)13-3#鉆孔。13-3#鉆孔采用?113mm胎體弧角鉆頭+?63.5mm外平鉆桿,使用ZDY3200S型鉆機鉆進施工,進尺12m。

(4)效果分析。采用該方案共計施工了4個鉆孔,總進尺312.3m,其中硅質泥巖段33.3m,最高鉆進效率達到2.4m/h。施工效率對比見表3。

表3 施工效率對比表

在施工10-1#與10-2#鉆孔中,采用ZDY4000S型鉆機與?133mm胎體鉆頭+?73mm外平鉆桿鉆具組合工藝,最優的參數為:轉速170~220r/min、給進壓力10~12MPa;

在施工12-1#鉆孔中,采用ZDY4000S型鉆機與?113mm胎體弧角鉆頭+?63.5mm外平鉆桿的鉆具組合工藝,最優的參數為:轉速150~180r/min、給進壓力10~12MPa;

在施工13-3#鉆孔中,采用ZDY3200S型鉆機與?113mm胎體弧角鉆頭+?63.5mm外平鉆桿的鉆具組合工藝,最優的參數為:轉速100~120r/min、給進壓力8~12MPa。

上述方案存在鉆機運移、穩固時間長不利因素。

2.2.2氣動沖擊器沖擊回轉鉆進工藝方案

13-1#鉆孔采用?110mm釬頭+氣動潛孔錘+?73mm外平鉆桿鉆進施工,進尺9.6m。鉆進時效見表4。

表4 鉆進時效表

本方案采用ZDY3200S型鉆機與?110mm釬頭+ SPM110型氣動沖擊器+?63.5mm外平鉆桿的鉆具組合工藝,最優的參數為:轉速80~100r/min、給進壓力5~8MPa;

本方案在施工過程中未采用除塵措施,巷道內粉塵污染嚴重。

2.2.3液動回轉沖擊鉆進工藝方案

13-2#鉆孔采用?113mm胎體弧角鉆頭+液動潛孔錘+?73mm外平鉆桿鉆進施工,進尺8.4m。鉆進時效見表5。

表5 鉆進時效表

本方案采用ZDY3200S型鉆機與?113mm胎體鉆頭+SZX89型液動潛孔錘+?63.5mm外平鉆桿的鉆具工藝,最優參數:轉速150~200r/min、給進壓力7~10MPa;在施工過程中采用水為沖洗介質,施工環境較好。

2.3硬巖段試驗效率對比分析

項目前期對新義煤礦相同施工地點2014年2月6日開始施工的9#鉆場2-4#鉆孔進行統計,在鉆孔0~7.6m段為硅質泥巖,共計施工9個班次,鉆進時間59.36h,鉆進效率為0.128m/h。

在本次現場試驗中,對6個鉆孔硅質泥巖段施工效率對比見表6。

表6 施工效率對比表

通過施工對比及數據分析,在3種施工方案中,氣動沖擊器沖擊回轉鉆進方案效率最高達到了12.52m/h;液動潛孔錘回轉沖擊鉆進方案鉆進效率次之,達到了6.55m/h;大扭矩鉆機高強鉆頭鉆進方案效率是3種方案中最低的,達到了2.20m/h以上,較試驗提高了近20倍,并且施工方法簡單,無需增加鉆具及設備。

2.4鉆頭使用情況

本次試驗共采用胎體式高強耐磨鉆頭四類7個鉆頭:?133mm3個、?113mm2個、?75mm1個、?110mm釬頭1個。其中?133mm五翼胎體鉆頭刀翼外圍復合片磨損嚴重,屬于正常磨損,另一只鉆頭在試驗結束后仍在井下繼續使用;序號為113-1的?113mm弧角胎體鉆頭在施工完12-1#鉆孔后,外圍復合片磨損嚴重,且其上附著大量硬化巖粉,主要為供水壓力及水量不足,并使其水眼堵塞,導致鉆頭冷卻不及時高溫磨損;序號為113-2的?113mm弧角胎體鉆頭為液動潛孔錘組合鉆頭,在高頻沖擊下雖極大的提高了鉆進效率同時也加速了鉆頭的磨損;?75mm弧角胎體鉆頭在10-1#、10-2#鉆孔中鉆進了206m,其效果較好,適合在該地層應用。

3 結論及建議

3.1結論

(1)選用ZDY4000S型鉆機、高強摩擦焊鉆桿、胎體式鉆頭能夠滿足新安煤田硅質泥巖高效成孔的要求。

(2)通過試驗,形成了一套適合硅質泥巖的設備、鉆進工藝方法及工藝參數,有效提高硬巖鉆進效率,硅質泥巖段鉆進效率提高到原來的4倍以上,單孔綜合鉆進效率提高到原來的2倍以上。解決了由于施工超前探鉆孔速度較慢影響掘進進度的難題,為礦井的正常生產接替創造了條件。

3.2建議

(1)設備選型。選用ZDY4300LF、ZDY3200LF等履帶式鉆機或質量較輕的ZDY3200S型分體鉆機,以減少輔助作業時間,進一步提高綜合鉆進效率。

(2)鉆具組合與方法:

①大扭矩高轉速方案—底板探水鉆孔穿越“鐵里石”:

A.?133mm胎體五翼鉆頭(或?113mm胎體弧角鉆頭)+?113(63.5)mm扶正器(5~6個串聯)+?63.5mm外平鉆桿用于下108套管。

B.?94mm胎體弧角鉆頭+?92(63.5)mm扶正器(5~6個串聯)+?63.5mm外平鉆桿用下?89mm套管。

C.?75mm胎體弧角鉆頭+?63.5mm外平鉆桿至終孔。

②大扭矩高轉速方案—頂板瓦斯鉆孔穿越“鐵里石”:

A.?113mm(或?94mm)胎體弧角鉆頭+?63.5mm外平鉆桿。

B.?94mm胎體弧角鉆頭+?63.5mm外平鉆桿至終孔。

(3)施工參數:

①在采用大扭矩高轉速方案時,轉速較合適范圍為:200~240r/min,回轉扭矩較合適的范圍為:10~15MPa;

②在液動潛孔錘方案中,轉速較合適范圍為:150~200r/min,回轉扭矩7~10MPa;

③在氣動潛孔錘方案時,轉速較合適范圍為:100r/min以內,回轉扭矩較合適的范圍為:5~7MPa。

[1]張遠豐.PDC鉆頭在硬巖鉆進中的應用[J].中國煤炭地質,2008(9):72-73.

[2]楊國春,等.大直徑硬巖鉆進技術的探討[J].長春工程學院學報:自然科學學報,2005(3):7-9.

[3]吳立,等.現代破巖方法綜述[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2002(2):49-51.

[4]張家軍.液動潛孔錘鉆進工藝在舞陽鐵山礦區易斜地層的應用[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2007(2):5-7.

P634

A

1004-5716(2016)09-0034-05

2015-10-09

2015-10-12

閆明(1970-),男(漢族),河南沈丘人,高級工程師,現從事礦井防治水工作。

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