邢坤華
(云南磷化集團有限公司晉寧磷礦,云南晉寧 650600)
尿素造粒塔改造工藝研究
邢坤華
(云南磷化集團有限公司晉寧磷礦,云南晉寧 650600)
通過對Φ 13m尿素造粒塔的造粒機組及噴頭的更新改造,造粒塔底改造,尿素溶液中添加甲醛等不斷嘗試和調整,最終解決了粘塔、空氣粉塵大、產品尿素溫度高、板結粉化的問題,挖掘了造粒塔的生產潛力。
造粒塔;噴頭;改造;粒度;粉塵;粘結
云南解化清潔能源開發有限公司尿素裝置采用水溶液全循環法[1],1996年建成投產,設計能力110kt/a,現生產能力已達200kt/a。尿素造粒塔直徑Φ13m,有效高度55m,生產小顆粒尿素。2005年11月建成新尿素造粒塔,直徑Φ16m,有效高度76m,生產小顆粒尿素[2]。2010年2月公司產品結構調整,騰出新造粒塔改造生產硝基復合肥,尿素造粒改回直徑Φ13m造粒塔(以下簡稱老塔)生產。針對老塔存在的問題,筆者進行了一系列改造工作,并進行了總結,以供同行參考。
使用原來某公司的造粒機組及噴頭。改造前生產尿素顆粒粒度見表1。

表1 改造前生產尿素顆粒粒度
從表1可以看到,改造前生產尿素顆粒粒度在φ0.85~1.50mm的 占 到77.61%, 而φ1.50~2.00mm的只占到20.19%。從塔底皮帶成品外觀看,粒子整體偏小,大小不均,空心粒子多,0.50mm以下的尿素幾乎近似粉塵。已不適應當前產品質量競爭的要求。

表2 改造前出塔粉塵測定結果
由表2數據可以看到,改造前出塔粉塵量遠高于≤50.00mg/m3的規定,特別是負荷增加后,出塔粉塵量高達120.86mg/m3,導致造成大量尿素損失的同時,也給環境帶來了不良影響。
此外,造粒塔運行20d后,塔壁粘結最厚處達12cm,必須進行清理。運行7d,塔底粘結就必須清理一次,粘結最厚處達50cm。篦子板更是需要3d清理一次,如遇工藝波動,則可能每班清理一次。這些問題嚴重制約了裝置的生產能力,增加了操作人員的勞動強度,增加了消耗。
1)造粒塔塔徑、有效高度不足,噴灑面和顆粒冷卻固化時間不夠。
2)造粒機組由于停用時間長,維護保養不夠,機械發生腐蝕等,運轉偏心,擺動,不均勻,使顆粒運動的軌跡交錯,噴灑不均,造成顆粒粒度不均勻,粉塵量大,部分大顆粒未完全固化,即落至塔底,形成粘結,可從清理塔底粘結的難易程度來判斷。
3)噴頭已使用過,噴射流造成噴孔周邊出現缺陷,噴孔制造加工精度差,噴孔呈現凸緣或有毛刺、劃痕等,造成噴射流不規則。
4)由于停用時間長,熔融泵已更新,操作人員對裝置已處陌生狀態,調節不當,噴頭過料不均、溢流等,以及噴頭轉速選擇不恰當,造成噴頭下稀料,粒度過大或過小。
其他如造粒塔通風量不足,工藝波動、氣溫偏高等,顆粒固化冷卻不好。
根據上述原因的分析認為,造粒塔由于設計條件的限制,已不可能對其進行大的改造,重點放在造粒機組和噴頭的技術改造上。
3.1 改造的技術要求
1)塔式造粒,自然通風,適應造粒塔直徑Φ13m,有效高度55m,造粒機設計適應生產能力20 萬t/a生產需求。
2)尿素成品合格率φ0.85~2.80mm≥99%,其中 φ1.50~ 2.00mm≥ 70%,φ1.50~2.50mm≥86%,尿素成品外觀顆粒粒度超過改造前尿素成品顆粒粒度,達到顆粒整齊、均勻,無空心,不粘塔壁及塔底,出料溫度不大于環境溫度+30℃。
3)造粒塔塔頂粉塵排放量≤50.00mg/m3,符合相關排放標準。
3.2 技術改造初期運行情況
對比改造前和改造初期生產尿素顆粒粒度數據(見表1和表3),可以看到,粒度在φ0.85~1.50mm的 尿 素,從77.61%降 低 至32.36%,降幅大于50.00%。而φ1.50~2.00mm的尿素,從20.19%提高至64.17%,提高達到60.00%。從塔底皮帶成品外觀看,粒子整體偏大,大小均勻,基本無異形顆粒,0.85mm以下的尿素多為細小顆粒,不成形的粉料少。

表3 改造初期生產尿素顆粒粒度

表4 改造初期塔頂粉塵測定
對比表4和表2中數據可以看到,改造初期造粒塔出塔粉塵量著下降,在負荷較低時達到粉塵排放量≤50.00mg/m3的技術要求。
改造初期塔底粘結尿素的清理周期能達30d/次,且厚度僅為10cm,篦子板也基本無需清理。塔底粘結尿素比較松散,易于清理,同時說明粘結尿素以顆粒間粘結為主,顆?;竟袒瑖婎^無溢流,無稀料。
出塔尿素成品溫度高。在氣溫30℃,塔底皮帶尿素粒子溫度85℃,輸送至成品包內溫度仍達75℃,特別是氣溫高、負荷大時,尿素粒子溫度最高達93℃,這對保證產品質量很不利。由于尿素包裝袋都是有內襯的,尿素入袋后,尿素溫度高,其水蒸汽分壓亦高,處于放濕狀態。隨著尿素在包內逐漸冷卻,從放濕狀態轉為吸濕狀態,因飽和水蒸汽冷凝析出,使尿素相互溶解而粘連。堆碼中熱量在包內集聚,散熱不及時,游離氨揮發多,以及儲運過程操作不當,導致粒子強度下降,所以部分產品在儲運過程中發生了板結、粉化,嚴重影響產品的質量。
尿素成品溫度高,成了制約生產能力的主要原因,迫切需要解決。筆者對此進行了一系列改造和嘗試,增加造粒塔的通風量,以降低尿素成品溫度。增加通風量能部分彌補因造粒塔高不足,尿素粒子冷卻時間不夠,造成溫度升高的缺陷。
4.1 降低進風口阻力系數
拆除造粒塔進風口百葉窗全部風葉,降低護欄擋料板高度,為防止雨水飄入塔內,延長遮雨棚寬度。拆除塔底百葉窗全部風葉。拆除風葉后,減少進風口的阻力,增加通風量,實踐證明能降低出塔尿素粒子溫度2℃左右。
4.2 進風口安裝軸流風機
在進風口安裝4臺軸流風機,每臺4萬m3/h,互成角度向塔內送風,運行幾天的結果顯示效果不明顯,僅能降低尿素粒子溫度2~4℃。并且被破壞后物料偏流,在鍋邊形成厚度不均的粘結,部分進風口成正壓,細小顆粒被吹出塔外,造成物料損失,同時說明塔內通風量并沒有增加多少。運行15d左右就停止使用。
4.3 棧橋內安裝吊扇,振動篩處安裝軸流風機
棧橋內大部分窗戶銹死打不開,形成相對封閉的空間。通過測量,棧橋內氣溫約高出環境溫度1~3℃,影響尿素在皮帶運輸中的散熱。為使尿素在包裝成成品前,盡量降低溫度,所以拆除了全部的窗戶,使空氣流通;在皮帶上加裝多塊擋料板,使尿素在皮帶上鋪開,有利于散熱;皮帶上方安裝15只吊扇,向皮帶上吹風,加強散熱;在振動篩處安裝軸流風機,向振動篩吹風,加強散熱。通過這些措施,尿素從出塔輸送至包裝成包,包內溫度71℃左右,此過程中可降低5~8℃。
從上述改造中可以看出,雖然增加造粒塔通風量對出塔尿素成品溫度有降低作用,但成品包內溫度仍高達70℃,并不能達到成品包內溫度<60℃的要求。
向原料溶液中添加甲醛,可提高尿素產品的強度,部分尿素生產廠添加甲醛后測試的數據顯示,尿素產品粒子的強度由約3.5N提高到約5.0N,平均可以提高約1.0~2.0N。

表6 添加甲醛對造粒塔頂粉塵量影響
表6是添加甲醛和不添加甲醛對尿素生產造粒塔粉塵量的影響,由此可以看出,添加甲醛后,出造粒塔粉塵量降低了10mg/m3,粉塵量減少明顯,減少了環境污染,物料損失。添加甲醛后生產的尿素顆??箟簭姸纫诧@著增大。
此外,添加甲醛后塔底粘結尿素的清理周期能達60d以上一次,且厚度僅為<10cm,篦子板也基本無需清理,無形中提高了造粒塔的生產能力,2010年9-10月,連續運行90多天,平均日產600多t,達到了20萬t/a尿素生產需求,改造取得了成效,同時也節省了另建新造粒塔1 000萬元的投資,取得了較好的經濟效益和社會效益。
在對尿素顆粒生產造粒塔改造過程中選用好的造粒機,以及設計合理的、質量優越的、孔徑適當的造粒噴頭,增加造粒塔通風量,添加甲醛可提高產品粒度均勻性,降低塔頂粉塵量,顯著提高造粒塔生產能力。
Technical Study for the Renovation of Urea Granulation Tower
Xing Kun-hua
(Yunnan Phosphate Group Co. Jinning phosphate, Yunnan Jinning 650600)
By the renovation of Φ 13m urea granulation tower granulation unit and nozzle, granulation bottoms transformation, and the continuously try and adjust for urea solution which was added formaldehyde was ultimately solved the problem of sticky tower, air dust, temperature of product urea over high and powder compaction , which was tapped the potential production of granulation tower.
Granulation tower; Nozzle; Transformation; Size; Dust; Bonding
TQ441.41
A
2096-0387(2016)01-0038-03
邢坤華(1967-),男,云南江川縣,大專,工程師,研究方向:磷化工。
[1]錢鏡清.水溶液全循環工藝尿素裝置操作指南[M].成都:四川元豐化工技術咨詢有限公司,2005:230-236.
[2]中國寰球化學工程公司.氮肥工藝設計手冊:尿素.北京:化學工業出版社,1991.