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閥片熱處理工藝研究

2016-09-28 06:46:23劉景巖
關(guān)鍵詞:合格率變形工藝

劉景巖

(河北省電焊機(jī)股份有限公司,河北 衡水 053000)

閥片熱處理工藝研究

劉景巖

(河北省電焊機(jī)股份有限公司,河北 衡水 053000)

閥片是用于壓縮機(jī)上的一個(gè)重要零件,由于閥片的翹曲變形難于控制,廢品率很高,一次加工合格率僅為20%左右。通過(guò)改進(jìn)熱處理工藝方法及工藝參數(shù),使閥片一次加工合格率達(dá)到80%;在對(duì)不合格品進(jìn)行回火及后續(xù)冷加工處理后,總合格率可達(dá)到96.7%。

壓縮機(jī)閥片;30CrMnSiA;熱處理工藝;等溫淬火

閥片在壓縮機(jī)上起到控制壓力及密封氣缸的作用,它是在交變載荷、沖擊和摩擦條件下工作的。必須具備高的疲勞強(qiáng)度和耐磨性、足夠的沖擊韌性、較高的幾何精度、較低的表面粗糙度和平面度。由于閥片尺寸一般是直徑大(D>100mm)而厚度薄(1mm~2mm),在淬火過(guò)程中最易產(chǎn)生翹曲變形。若閥片的平面度超差,則會(huì)產(chǎn)生漏氣現(xiàn)象,使壓縮機(jī)的壓力降低,氣量減少,無(wú)用功增加,化肥產(chǎn)量降低。

1.閥片材料、工藝路線、原熱處理工藝及主要技術(shù)要求

1.1閥片材料30CrMnSiA

1.2閥片工藝路線

落料—粗磨兩平面—淬火及回火—半精磨兩平面—磨內(nèi)外園—倒角—精磨兩平面—防腐包裝—成品入庫(kù)

1.3閥片原熱處理工藝

1.3.1裝夾。如圖1所示。

1.3.2淬火。在鹽浴爐中加熱到900℃~920℃,保溫8~10分鐘,油淬到80℃以下,清洗,開(kāi)夾,再清洗。

1.3.3回火。在箱式爐中加熱到440℃~460℃,保溫2小時(shí),出爐水冷。回火裝夾如圖1所示。

1.4閥片主要技術(shù)要求

1.4.1硬度:HRC40~50,同一片上的硬度偏差小于HRC3。

1.4.2平面度見(jiàn)表1。

1.5質(zhì)量檢查

在實(shí)際生產(chǎn)中,每道工序后都測(cè)量平面度,對(duì)各個(gè)工序出現(xiàn)的不合格品,需再次進(jìn)行去應(yīng)力回火定型,返回到相應(yīng)工序返修,這種情況往往需要反復(fù)3、4次。經(jīng)返修仍不合格,將做報(bào)廢處理,造成材料、工時(shí)和能源的大量耗損。

圖1 淬火、回火夾具

2.試驗(yàn)設(shè)備及方法

2.1試驗(yàn)設(shè)備

75kW內(nèi)熱式鹽浴爐、自制硝鹽爐、45kW箱式爐、洛氏硬度計(jì)(HRC)、鉗工平臺(tái)、塞尺等。

2.2試驗(yàn)用閥片材料、數(shù)量及尺寸

閥片材料為30CrMnSiA,數(shù)量30片,外徑102mm,厚度2.0mm。

2.3熱處理工藝

經(jīng)過(guò)大量試驗(yàn),采用正交試驗(yàn)法確定了如下工藝參數(shù):

2.3.1等溫淬火工藝

淬火加熱溫度870℃~890℃,加熱時(shí)間3.5分鐘,等溫淬火溫度330℃~350℃,等溫時(shí)間12~15分鐘。

等溫淬火加熱時(shí),采用吊掛的方式,每片受熱更加均勻。

2.3.2回火工藝

將等溫淬火后的閥片,按圖1裝夾。回火加熱溫度為390℃~400℃,保溫1小時(shí)后,出爐空冷至室溫。

2.4質(zhì)量檢測(cè)

2.4.1硬度

在等溫淬火與回火后的閥片中,隨機(jī)抽取10片測(cè)量硬度,列示于表2。

淬火后的閥片硬度在HRC42~46的范圍內(nèi);回火后在HRC40.5~44范圍內(nèi),且同一片上的硬度值之差小于HRC3,完全符合技術(shù)要求(HRC40~50)。

2.4.2平面度

閥片平面度匯總情況列于表3。

說(shuō)明:本次試驗(yàn)的閥片質(zhì)量分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)是:平面度≦0.04為一級(jí)品,>0.04~0.06為合格品,>0.06為不合格品。一次加工處理是指:以上列表中任一加工工序完成后,平面度指標(biāo)無(wú)論是否合格,均不進(jìn)行返工返修。

表3中,經(jīng)一次加工處理后,還有6片平面度指標(biāo)超差,見(jiàn)表4。

對(duì)表4中6片超差的閥片,再經(jīng)過(guò)一次390℃~400℃裝夾回火1小時(shí)后,按閥片正常工藝路線,再進(jìn)行一次加工處理后,只剩下一片超差,見(jiàn)表5。

這一片用反向校平法調(diào)整后,平面度為0.05mm,符合技術(shù)要求。

表1 閥片平面度允許偏差 單位(mm)

表2 閥片硬度檢測(cè)記錄表(HRC)

表3 不同平面度范圍的閥片數(shù)量(一次加工處理)

表4 一次加工處理后超差閥片的平面度數(shù)值

表5 再次一次性加工處理后的平面度數(shù)值

3.分析與討論

3.1原淬火回火工藝分析

閥片材料是30CrMnSiA,其Ac3,為830℃。原工藝采用多片裝卡后淬火,因此,淬火溫度確定為900℃~920℃,比正常的加熱溫度高40℃~60℃;另外,在油中淬火時(shí),閥片的出油溫度在80℃以下,比正常的出油溫度低了近100℃,因而造成較大的熱應(yīng)力。閥片淬火后獲得了混合馬氏體組織,因馬氏體組織的比容大,故產(chǎn)生了較大的組織應(yīng)力。由于這兩種應(yīng)力共同作用的結(jié)果,將導(dǎo)致閥片產(chǎn)生不均勻的塑性變形,即翹曲變形,這是淬火變形的根本原因。此后,雖然經(jīng)過(guò)440℃~460℃的回火,其內(nèi)應(yīng)力得到了一定程度的釋放,但仍存在較大的殘余應(yīng)力。故在經(jīng)過(guò)每一道機(jī)加工工序后,因幾何尺寸的變化,破壞了原先內(nèi)應(yīng)力的平衡,結(jié)果又引起了新的變形。因此,在實(shí)際生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生這樣的情況:即上一道工序平面度合格的產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)下一道工序加工后,又出現(xiàn)不合格品。這就是原工藝產(chǎn)生大量廢品的真正原因。

由于淬火時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大的內(nèi)應(yīng)力,故淬火變形是不可避免的。但是,通過(guò)改變淬火方式,盡量減少淬火應(yīng)力,來(lái)減小變形則是可能的。等溫淬火就是減小淬火變形的重要方式之一。

3.2等溫淬火對(duì)金相組織和翹曲變形的影響

閥片在330℃~350℃等溫淬火,獲得下貝氏體及少量殘留奧氏體,在等溫淬火時(shí),由于冷卻速度低,且下貝氏體的比容較小,熱應(yīng)力和組織應(yīng)力均很小,故翹曲變形也很小。30CrMnSiA鋼是回火脆性敏感的一種鋼,采用貝氏體等溫淬火來(lái)代替獲得回火馬氏體的淬火和回火處理,將會(huì)獲得比回火馬氏體更高的綜合機(jī)械性能,顯示出下貝氏體組織的明顯的優(yōu)越性,由于等溫淬火和隨后的回火,使閥片中的內(nèi)應(yīng)力更低,因此,在很大程度上消除了變形的根源。這就是為什么本次試驗(yàn)中的閥片,隨著機(jī)加工工序的進(jìn)行,不像原工藝一樣產(chǎn)生新的翹曲變形,而是像表3所示平面度合格數(shù)量逐漸增加,一次加工合格率明顯提高的根本原因。

由表4可見(jiàn),經(jīng)過(guò)一次性機(jī)加工工序處理不合格的6片閥片,實(shí)際上平面度超差不大,主要是因?yàn)橄仑愂象w的組織穩(wěn)定,內(nèi)應(yīng)力很小。所以,再經(jīng)一次裝夾回火,只剩下一片不合格。這樣只需經(jīng)一次回火返修,合格率就達(dá)到96.7%。

4.結(jié)論

4.1原工藝的淬火加熱溫度偏高,淬火出油溫度偏低,熱應(yīng)力和組織應(yīng)力均很大,翹曲變形難以控制,故一次加工處理合格率非常低,且隨著機(jī)加工各工序的進(jìn)行,產(chǎn)品內(nèi)應(yīng)力平衡不斷遭到破壞,進(jìn)而不斷出現(xiàn)新的不合格品。

4.2采用等溫淬火工藝后,由于閥片內(nèi)部組織內(nèi)應(yīng)力較小,機(jī)加工工序已不能破壞內(nèi)應(yīng)力的平衡,且能通過(guò)磨削加工,降低平面度誤差,故一次加工處理合格率為原工藝的4倍,平面度合格率大幅度提高,達(dá)到80%。

4.3一次加工處理后的不合格品,再經(jīng)過(guò)一次裝夾回火返修后,總合格率達(dá)到96.7%。剩余不合格品,也因平面度超差較小,采用反向校平法也很容易達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

[1]賀運(yùn)初.氣閥對(duì)往復(fù)壓縮機(jī)主要性能的影響分析[J].中氮肥,2010(6):5-7+19.

[2]林祥華.利用正交試驗(yàn)優(yōu)選熱處理工藝[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2014(2):21-25.

TG113

A

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