張永生,戴寧迎,沈 浩
(國網江蘇省電力公司檢修分公司蘇州分部,江蘇 蘇州 215004)
一起2套備自投裝置均拒動的事故分析
張永生,戴寧迎,沈浩
(國網江蘇省電力公司檢修分公司蘇州分部,江蘇 蘇州215004)
介紹了某變電站一起2套備自投裝置均拒動的事故,通過現場檢查分析,得出備自投跳進線開關電纜誤接入手跳回路和開關柜就地操作開關是導致事故發生的直接原因,并提出了相應的處理措施。
備自投裝置;合后繼電器;閉鎖;拒動
某日01:16,某變電站220 kV I母母差保護動作,跳開1號主變2501開關并連跳主變3側開關,造成10 kV側I,II母失電。該變電站一次接線如圖1所示。事故發生時,2號主變及10 kV側III,IV母正常運行,但100和110開關的分段備自投保護均未動作,最終導致10 kV側I,II母損失負荷71 MVA。

圖1 變電站一次接線示意
該變電站100和110開關備自投裝置為南瑞繼保電氣有限公司生產的RCS9651C,采用分段備自投方式,正常運行時,4段母線分裂運行,每臺主變帶2段母線,I,IV母及II,III母均互為暗備用。
RCS9651C的充電條件為(以I,IV母為例):I母、IV母均3相有壓;100開關在分位,101,104開關在合位。滿足以上2個條件,經一定時限后充電完成。充電條件邏輯框圖如圖2所示。

圖2 RCS9651C充電條件邏輯框圖
RCS9651C的放電條件為(以I,IV母為例):I母、IV母均無壓;控制字或軟壓板退出自投功能;101,104,100開關的TWJ異常;100開關在合位或檢修;有外部閉鎖信號;相關開關拒跳等。滿足以上任意1個條件,則備自投裝置放電。放電條件邏輯框圖如圖3所示。

圖3 RCS9651C放電條件邏輯框圖
RCS9651C的動作過程為(以I母失電為例):I母無壓啟動、101開關無電流,IV母有壓,則經T1延時后跳開101開關。確認101開關跳開后,經T2延時,且I母無壓則合上100開關。
II,III母備自投充放電條件及動作過程與I,IV母相似。
斷路器控制回路如圖4所示。現場檢查100開關分段備自投裝置運行記錄如下:0時刻,備自投啟動;45 ms,備自投動作,跳101開關;56 ms,閉鎖備自投開入;65 ms,備自投放電。從備自投裝置運行記錄推斷,備自投在動作過程中收到了閉鎖信號,導致備自投放電而無法完成備自投功能。而閉鎖信號是由KKJ(合后繼電器)常閉接點啟動中間繼電器的接點開入的。由圖4可知,KKJ只有在手跳或遙控跳閘(YTJ接點閉合)時才會復歸,保護跳閘(BTJ接點閉合)時是不復歸的,即手跳或遙控跳閘才會有閉鎖備自投開入。由此推斷,應該是備自投動作跳101開關二次回路錯接到了手跳回路。檢查備自投跳閘回路接線,發現備自投跳101開關的電纜確實沒有接在主變保護屏的保護跳閘回路,而是接到了手跳回路;手跳回路經過408檔接入KKJ的復歸線圈,使KKJ復歸后常閉接點閉合,從而導致備自投被閉鎖。進一步檢查100開關備自投跳104開關電纜,發現該電纜也錯誤地接到了手跳回路,若IV母失電,100開關備自投同樣會因被閉鎖而拒動。
現場檢查110開關備自投裝置運行記錄,發現故障時備自投裝置沒有動作記錄,也沒有放電記錄。查看備自投開入量,發現103開關的KKJ開入為0,而實際103開關在合位。由于KKJ開入為0,備自投判斷為103開關未合閘,不滿足充電條件。因此,在故障發生時,備自投由于未充電而拒動。對2號主變低壓側操作箱進行檢查,未發現問題。查閱2號主變相關操作票、后臺機操作記錄和主變測控裝置操作記錄,發現2號主變在最近一次操作時,只有2502,1102和104開關的遙控合閘記錄,沒有103開關的遙控或測控裝置合閘記錄。由此推斷,當時運行人員對103開關的合閘操作不是通過后臺遙控或測控裝置操作把手進行的,而是在開關柜就地合閘的。由圖4可知,當遙控或測控裝置手合開關時,KKJ繼電器得電動作,翻轉為合后位,此時備自投裝置通過KKJ的接點開入信號得到開關合位信息。但在開關柜就地的分/合閘把手操作并不經過103開關操作箱,導致103開關的KKJ繼電器無法得電,備自投收不到KKJ的接點開入信號,進而導致備自投未能收到103開關位置而無法充電,最終導致備自投拒動。

圖4 斷路器控制回路
本次事故暴露出多個環節的問題,既有施工質量、驗收質量的問題,也有運行檢修人員日常維護不良、操作不規范的問題。查明事故原因后,采取了如下反事故措施。
(1) 對公司范圍內備自投裝置進行現場巡檢,檢查備自投裝置是否已充電,運行是否正常。檢查備自投裝置的相關二次回路,重點檢查是否存在誤接手跳回路等情況,對于有錯誤接線的,立即整改。
(2) 進一步明確備自投傳動驗證流程。備自投裝置投運前的驗收工作,必須通過實際傳動開關進行驗證。對于老變電站新增或改造的備自投裝置,也必須向調度部門申請停電傳動開關,嚴禁用二次回路檢查代替二次回路傳動。
(3) 加強運維人員操作規范性的管理。正常情況下,運維人員對開關的操作需通過后臺機遙控或測控屏操作把手進行,嚴禁在開關柜就地分合開關。
(4) 加強備自投保護及相關邏輯培訓,提升員工技能水平。
在本次事故中,2套備自投裝置拒動的原因都比較具有代表性。備自投跳進線開關電纜誤接入手跳回路曾經多次發生,施工和驗收時要重點關注;開關柜就地操作開關和遙控操作開關的區別需要運行人員了解,防止因錯誤的操作方法對設備正常運行造成影響。
國網內蒙古東部電力有限公司全力應對“獅子山”確保供電安全
受今年第10號臺風“獅子山”影響,8月31日至9月5日,內蒙古東部地區的興安盟、通遼市等地出現明顯強降雨及雷雨大風天氣,氣象部門發布暴雨黃色預警。國網內蒙古東部電力有限公司第一時間啟動防汛應急預案,全面做好各項防臺防汛措施,迎戰“獅子山”,確保了蒙東電網安全穩定運行。
為積極應對臺風帶來的強對流天氣,該公司未雨綢繆,提早部署、提前行動,在較短時間內完成了所轄變電站和220 kV及以上輸電線路的桿塔基礎和護坡加固,重點排查低洼變電站防汛情況,確保站所內部抽水泵等設備正常,防汛沙袋充足并擺放到位。
該公司加強搶修作業安全管理,從各單位抽調精干人員組成多支應急搶修隊伍開展防汛應急演練培訓,保證搶修隊伍在急難險重任務中勇擔先鋒。該公司執行24 h防汛值班制度及領導帶班制度,隨時應對可能發生的汛情,調動搶修隊伍和應急物資,應急發電車處于隨時待命狀態,保證蒙東地區供電平穩。
堅強的電網和有效防汛措施在應對“獅子山”過程中發揮了重要作用。在臺風肆虐期間,蒙東電網保持了安全穩定運行,并對特殊客戶開展了防汛專項保電服務,保證了蒙東百姓生產生活有序進行。該公司還將與氣象部門保持密切聯系,實時關注天氣變化動向,優化應急響應機制,確保電網安全穩定運行。
(來源:國家電網公司網站 2016-09-08)
2016-04-24。
張永生(1981-),男,工程師,主要從事變電檢修工作,email:zhangys2006@163.com。
戴寧迎(1978-),男,高級工程師,主要從事變電二次檢修管理工作。
沈浩(1980-),男,高級工程師,主要從事變電二次檢修管理工作。