張志喜 劉興東
(1.甘肅建投鋼結構有限公司,甘肅 蘭州 730060; 2.甘肅第一安裝工程有限公司,甘肅 蘭州 730060)
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某拉索連接節點施工過程的焊縫問題及措施
張志喜1劉興東2
(1.甘肅建投鋼結構有限公司,甘肅 蘭州 730060; 2.甘肅第一安裝工程有限公司,甘肅 蘭州 730060)
針對某鋼結構工程鋼屋蓋節點焊縫開裂的情況,通過現場檢查,分析了鋼結構安裝過程中焊烽開裂的原因,并提出了具體的整改措施,避免了工程事故的發生,為類似問題的解決提供了思路和技術經驗。
鋼屋蓋,焊縫,連接節點,整改措施
隨著鋼產量的提高和鋼結構技術的發展,在我國的建筑工程中,鋼結構工程越來越多。然而因為各種各樣的原因,例如施工方案存在缺陷,工藝措施未經評定,工人操作水平低,不按設計圖施工,操作不規范等等,在鋼結構工程的施工中,常常出現各種質量問題,這些質量問題不經整改,往往產生嚴重的后果,危及人民群眾生命財產安全。
鋼構件的安裝離不開連接,而焊接連接是最常見的連接方式,焊接質量對鋼結構的安全影響舉足輕重。然而這也是出現工程質量問題的重災區,其中,焊縫開裂是一種嚴重的質量問題,它會造成連接節點破壞,降低了整個結構的安全性、耐久性,甚至可能引起結構破壞、垮塌或傾覆。
某工程位于南方某市,建筑面積約60 000 m2,單跨長21 m,弧梁拱高達2 m,屋蓋采用空間連續弧形梁張拉索結構體系,其側面圖如圖1所示。

弧形主次梁屋蓋通過四根支撐連接在鋼柱柱頂,如圖2所示。因為拱形結構對支座有水平推力,所以支點四角以張拉索體系連接,以減少屋蓋與支撐連接節點所受推力。弧形主梁為箱形截面,采用剛接連接,次梁為H形截面,采用鉸接連接,拉索為高強鍍鋅鋼絲束。

屋蓋弧梁與支撐的連接節點如圖3所示。該節點的尺寸約為2 m×1.4 m,馬鞍形節點板厚度為30 mm,材質為Q345B,拉索連接耳板厚度為40 mm,材質為Q345B,抗層狀撕裂要求Z15級,二者間連接焊縫采用坡口全熔透焊。該節點由車間下料加工制作,由現場吊裝至設計位置后,安裝屋蓋梁以及拉索等構件。
施工完成后發現,拉索連接耳板與馬鞍形節點板間的焊縫出現開裂現象,裂紋短則30 mm,長則100 mm,即圖3中圈處的連接焊縫。
在鋼結構安裝過程中,焊縫開裂的原因通常有結構設計不合理,安裝方法不當,未進行焊接工藝評定,施工荷載過大,焊縫質量差,材料質量不合格等情況。
通過現場檢查,發現存在以下兩個問題:
1)節點安裝不到位,偏離了設計位置75 mm;2)拉索連接耳板與馬鞍形節點板間的焊縫為12 mm厚雙面角焊縫,不符合設計要求。
節點安裝偏離設計位置,會造成拉索連接耳板與馬鞍形節點板間焊縫的應力變化,通過ANSYS的計算發現,該處產生附加應力22 N/mm2 而未按設計要求焊接,以12 mm厚雙面角焊縫代替坡口熔透焊,會造成焊縫強度不足。根據《鋼結構節點設計手冊》,通過計算發現,采用坡口全熔透焊,則其設計最大受力為: N≤fw×t×lw=265 N/mm2× 40 mm×700 mm=7 420 000 N=7 420 kN。 其中,fw為對接焊縫的抗拉設計值;t為在對接連接中連接件的較小厚度,在T形連接中為腹板的厚度;lw為焊縫的計算長度。 采用12 mm厚雙面角焊縫,因為拉索連接耳板與馬鞍形節點板非垂直連接,故該角焊縫為斜角角焊縫,而斜角角焊縫的有效厚度與斜角角度相關,如表1所示。 經檢測,該連接節點處兩條角焊縫的斜角角度分別為33°和147°,分別小于60°和大于120°,根據《鋼結構節點設計手冊》,不宜作為受力焊縫。若將其作為受力焊縫計算,對于斜角角度為33°的焊縫,取he=0.7hf,對于斜角角度為147°,取he=0.5hf,其設計最大受力為: N≤he×lw×βf×fw=(0.5+0.7)×12 mm× 676 mm×1.0×200 N/mm2=1 946 880 N≈1 947 kN。 其中,he為焊縫有效高度;hf為角焊縫 較小焊腳尺寸;lw為焊縫的計算長度;βf為正面角焊縫強度設計值增大系數;fw為角焊縫的強度設計值。 表1 斜角角焊縫的斜角角度與有效厚度之間的關系 焊工未按設計要求施焊和吊裝施工精度不高是鋼屋蓋節點焊縫開裂的兩個原因。顯而易見,以12 mm厚雙面角焊縫代替坡口全熔透焊,至少造成焊縫強度降低了73%,是焊縫開裂的主要原因,而節點安裝偏差是焊縫開裂的次要原因。 為了保障結構安全,并考慮該工程爭創省級優質工程的要求,提出以下整改措施并嚴格執行: 1)挑選持證并有資歷的焊工,嚴格按照設計圖紙對所有問題節點重新施焊; 2)拆除問題節點,并重新進行安裝,精度滿足規范要求; 3)追究相關負責人的責任; 4)制備忘錄,培訓項目部全體工人,避免類似問題再次發生。 通過以上整改措施的有效執行,成功避免一場可預見的工程事故,在余下的工程中,順利地完成施工任務。 很多工程事故在發生前往往有先兆和端倪可循。可怕的不是這些先兆和端倪,而是現場的疏忽和不作為,任由它們一步步惡化,或是發現問題,卻找不著分析和解決問題的方案,只得任由它們發展。 本工程也遇到這樣的問題,因處置得當,處理及時,并未造成工程事故,其分析及解決問題的思路、技術經驗值得推廣。 [1] GB 50023—2003,鋼結構設計規范[S]. [2] 李星榮,魏才昂.鋼結構連接節點設計手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,2004. Welding seam problems and countermeasures of cable connection joint construction Zhang Zhixi1Liu Xingdong2 (1.GansuConstructionInvestmentSteelStructureCo.,Ltd,Lanzhou730060,China; 2.GansuFirstInstallationEngineeringCo.,Ltd,Lanzhou730060,China) In light of steel roof joint welding joint cracking conditions of steel structure engineering, through in-situ survey, the paper analyzes welding seam cracking causes in steel structure installation process, puts forward specific rectification measures, and avoids engineering accidents, which has provided similar problems solving concept and technical experience. steel roof, welding seam, connection joint, rectification measures 1009-6825(2016)05-0113-02 2015-12-01 張志喜(1974- ),男,工程師; 劉興東(1976- ),男,工程師 TU755.32 A

3 整改措施
4 結語