駱志榮 陸 科 劉景明
(1浙江夏王紙業有限公司浙江衢州3240222江蘇泰源環保科技有限公司江蘇宜興214200 3江蘇博凱環境科技有限公司江蘇濱海224500)
造紙廢水中水回用的工業化節能技術研究和工程應用
駱志榮1陸科2劉景明3
(1浙江夏王紙業有限公司浙江衢州3240222江蘇泰源環保科技有限公司江蘇宜興214200 3江蘇博凱環境科技有限公司江蘇濱海224500)
采用生物接觸氧化法技術改擴建原有的淺層氣浮工藝,進行了生化后的造紙廢水回用的工業化研究。試驗結果表明:CODcr由進水121.53mg/L到出水19.25mg/ L;NH3-N由進水16.44mg/L到出水0.77mg/L,CODcr和NH3-N去除率比淺層氣浮分別增加64.79%和55.53%,SS由進水63mg/L到出水4mg/L。廢水中各項污染物質的含量達到國家回用標準。廢水回用于造紙工藝,年可節水270×104t,該成果年可減少取水費用540萬元。具有較好的社會、環境和經濟效益,可在同行業廣泛推廣應用。
生物接觸氧化;淺層氣浮;廢水回用;深度處理;節能技術
浙江夏王紙業有限公司成立于2004年,主要生產裝飾類新材印刷原紙、素色紙、低克重印刷原紙和數碼噴繪紙,采用成品漿板,主要從事裝飾原紙的制造。公司于2009年投資建成了7500t/d處理規模的廢水處理站,主要處理來自造紙過程中的多余白水及部分地面沖洗水,廢水中主要含有還原性物質和鈦白粉等物質,經過混凝沉淀+氣浮過濾處理工藝,處理后的出水COD、SS、NH3-N達到《造紙工業水污染物排放標準GB3544-2008》中造紙企業水污物排放限值標準。2015年,公司排放的污水要求執行GB18918-2002一級A標準,而廢水處理后回用于生產,即實現了廢水可資源化,又保護了環境,為廢水二次利用開辟了一條新的途徑。目前國內外還未見對造紙廢水經過處理后回用于類似生產報道,研究探索新的廢水處理方式,提高污染物去除率,減少污染物排放總量和廢水回用是當務之急。
近十幾年運行結果表明,淺層氣浮去除SS、CODcr和NH3-N等效果不佳。根據排放標準要求原污水經過淺層氣浮后,出水COD達到90 mg/L~100mg/L,SS達到35 mg/L~50mg/L,為貫徹國家有關規定,保護受納水體,營造一個優美的環境,環保提出新的GB18918-2002一級A排放標準:COD≤50mg/L、SS≤10mg/L和NH3-N≤5mg/L。新標準的推出和實施,給企業提出了新的要求和考驗,壓力也隨之而來。很多造紙企業只采用一級物化處理,都需增加二級生物處理和三級深度處理[1]。

圖1 污水處理站主要工藝流程
公司本著對社會負責、為企業減負、注入新的動力的原則,奮力研發,推出了以接觸氧化法+纖維轉盤為主的工藝,取得了預期效果。該廠的原設計處理能力為7500m3/h,改擴建后處理能力為15000m3/h,目前該廠采用的主要工藝流程如圖1所示。廢水水質成分復雜,含大量的纖維、半纖維素、造紙助劑和中間體等物質,常規水質監測指標除CODCr、BOD5、NH3-N、SS等污染物外,還有硫化物、油、TP等污染指標,水質具有典型的造紙廢水水質特點,可生化性差。原淺層氣浮主要出水水質和新舊排放標準見表1。

表1 原淺層氣浮出水主要污染物情況
該公司運行的淺層氣浮池是傳統的溶氣氣浮池[1]。共有2個池,每個池的尺寸是10m×0.78m,有效水深0.5m,每池容積為62m3。工藝過程為:高效淺層氣浮機利用溶氣系統向水中溶入大量的空氣,形成溶氣水,進入待處理水中,減壓釋放后在水中形成大量的微細氣泡,氣泡于水中的雜質絮凝相互粘附形成比重小于水的浮體,從而快速浮出水面,經刮渣裝置撇渣后完成固、液兩相分離,被懸浮泥渣層截留,從而可以降低出水SS值,間接降低了CODcr和BOD5的值,出水從池中集水槽流出,達到進一步提高水質的功能。主體由池體、撇渣裝置、工作橋和行走裝置、布水布氣裝置、集水裝置、集電裝置等組成。
淺層氣浮池去除NH3-N、SS、CODcr和BOD5的值是波動的,而造紙廢水的波動性是非常大的,再由于操作等影響因素,容易造成廢水中含有大量的殘余NH3-N和SS,如果不去除廢水中殘余物就直接回用,會造成廢水中NH3所占分數增大,再回用時,會由于日積月累的結果,容易造成毒物累計超標;另外微生物也會在管道、儲水池內大量生長,發生粘泥和堵塞等問題。在現有的廢水處理技術中找到合適的、操作簡便和去除殘余污染物效率較高的方法,是一項重要的技術改造工作。基于公司現狀的運行工藝和污水站現有的工藝條件,在原工藝的基礎上,采用了生物接觸氧化法[2]和纖維轉盤對生化后廢水深度處理進行了工程化可行性研究,通過培養硝化菌,并與運行的淺層氣浮工藝進行了試驗對照研究。研究的試驗結果表明:采用生物接觸氧化法處理生化后廢水在技術上是可行的,運行效果明顯好于現有淺層氣浮池。
在試驗成果的基礎上,確定了工業化試驗的技術路線和參數。在取消淺層氣浮工序后,擴建了生物接觸氧化池,優化選擇和安裝了劉景明博士發明的高效生物富集填料[3~4]。
高效生物富集填料技術新穎性:率先實現了微生物、曝氣系統與生物富集填料系統高效優化,在污水處理領域取得了重大突破。處理效果好,特殊培養的菌種,材質耐酸堿性較強,能夠適用多種難處理水質,耐鹽5%,氨氮300mg/L,COD20000mg/L,耐低水溫6℃~12℃,使用壽命長達5~10年以上,出水達到一級A或地表V類水體標準。高效生物富集填料技術先進性:(1)高氧利用率:曝氣管利用孔徑與填料的切割滲透原理,依靠滲透向膜中遷移的空氣驅動動能差,動力消耗低,可緩慢微量、連續不斷的向微生物提供適量氧氣,達到節氣和節能的目的。節能70%以上。(2)形成好氧層、缺氧層、厭氧層,厭氧層使水中有機污染物水解酸化形成小分子,使有機氮氨化,在好氧層氨氮氧化成硝態氮,在缺氧層發生反硝化作用,形成n個微觀的A2/O工藝,總氮可以從300mg/L降到10mg/L以下。硝態氮變成氮氣,同時硝化反硝化,使水中總氮和有機物得到高效處理。
高效生物富集填料懸掛在距水面和地底分別為0.5m和1.0m的池中,填料長度為2.0m,每池填料安裝兩層,密度為14kg/m3,空氣曝氣強度為1.5~2.3m3/(m2·h),水量375~625m3/h,池內廢水流速小于0.919mm/s。在生物接觸氧化池工業化試驗技術路線確定后,對纖維過濾池所做的主要工作為:(1)鋪設了DN700進水主管,在過濾池中,垂直平行鋪設直徑2.0m濾盤兩組,一組備用;(2)在出水槽鋪設了DN700管線至提升泵房,通過泵加壓后,做回用水的管線。
在同一進水水質和水量的情況下,氣水比為3:1和全年水溫一般在8℃~30℃的條件下,改造后的生物接觸氧化池和淺層氣浮池處理CODcr、NH3-H和SS效果的數據表見圖2-4所示。由圖2~4可知:生物接觸氧化池CODcr由進水121.53mg/L到出水19.25mg/L,CODcr的去除率可達到84.16%,淺層氣浮CODcr去除率為19.37%;生物接觸氧化池NH3-N由進水16.44mg/L到出水0.77mg/L,對NH3-N去除率可達到95.31%,而淺層氣浮對NH3-N去除率可達到39.78%;CODcr和NH3-N去除率比淺層氣浮分別增加64.79%和55.53%;生物接觸氧化池和纖維濾盤對SS去除率分別可達到85.71%和57.14%。
上述結果的原因為:(1)CODcr的去除主要貢獻者是因為生化后廢水中BOD5由25.52mg/L降至5mg/L以下,以及SS由63mg/L降至10mg/L以下,BOD5去除率為37%以上;(2)剩余CODcr基本是不可生物降解的;(3)生物膜上的硝化菌利用同時硝化反硝化反應,使NH3-N進一步降解;(4)SS的去除是靠填料的阻礙和生物膜上細菌的吸附降解而去除的;(5)利用纖維濾盤,SS去除效果更好,回用水SS基本為2 mg/L~4mg/L。

圖2 進出廢水CODcr變化曲線

圖3 進出廢水NH3-N變化曲線

圖4 進出廢水SS變化曲線
通過技術改造和實際運行的結果,處理后回用的造紙廢水完全可以取代工業上水,可以滿足該廠的造紙回用水的需要。在實現造紙綜合廢水二次利用的同時,降低了廢水處理費用和排污費的繳納,每年可少取地表水270×104t,年可節省費用540萬元。
5.1通過技術改造,采用生物接觸氧化法取代原淺層氣浮法,CODcr由121.53mg/L下降到19.25mg/L,CODcr去除率可提高64.79%,NH3-N由進水16.44mg/L到出水0.77mg/L,NH3-N去除率可以提高55.53%,SS由進水63mg/L到出水4mg/L。
5.2廢水中各項污染物質的含量達到國家一級排放標準和回用標準。
5.3取得了較好經濟、社會和環境效益。改造后的生物接觸氧化池,廢水回用于造紙工藝,年可節水270×104t,該成果年可減少取水費用540萬元。
[1]北京水環境與設備研究中心等主編.三廢處理工程技術手冊:廢水卷[M].北京:化學工業出版社,2001:327-328.
[2]高廷耀,顧國維主編.水污染控制工程:下冊[M],第二版.北京:高等教育出版社,2000:124-127.
[3]劉景明,左一龍.一種平面生物富集平面廢水處理填料[P].中國發明專利,ZL201520702359.3,2015.
[4]劉景明,左一龍.一種豎管脫氮填料裝置[P].中國發明專利, ZL201520238138.5,2015.
駱志榮(1968—),男,浙江安吉人,專科畢業,現職稱為中級工程師,從事企業管理和工程設計總負責。