胡晉軍,史為紀,孟慶祥,郭秋實,瞿志浩,董政真,殷 波,趙凌霄
(天津中油渤星工程科技有限公司,天津300451)
復雜條件下的淺層氣井固井技術
胡晉軍*,史為紀,孟慶祥,郭秋實,瞿志浩,董政真,殷波,趙凌霄
(天津中油渤星工程科技有限公司,天津300451)
QHD4井是處于渤海灣盆地遼東灣的一口海上預探井。該井表層鉆進過程中鉆遇淺層氣;鉆完井深倒劃眼過程中發生漏失,多次堵漏未成功;下完套管開泵循環,環空被流砂層堵塞,無法建立正常循環。針對井下復雜的狀況,現場形成并使用無間斷無膠塞綜合淺層氣固井技術,順利完成了該井表層固井作業。
固井;淺層氣;流砂層;漏失
淺層氣埋藏深度淺,短時釋放能量大,對鉆井作業的危害極大;淺層氣埋藏地層極為松散,地層承壓能力弱,極易發生漏失。對于固井作業,在壓穩淺層氣,防止氣竄的同時要防止固井漏失發生,保證水泥返高,固井存在兩難局面。下完套管開泵循環,保證井眼通暢、井壁穩定是固井施工的前提條件,流砂層將環空埋塞,開泵即出現憋壓,小排量頂通,循環壓力高且不穩定,對固井施工造成極大的風險。現場形成并使用了無間斷無膠塞綜合淺層氣固井技術,希望對淺層氣井固井作業有參考價值。
(1)該井所在海域平均水深24m,海調資料顯示,測區40m以內的地層中未見淺層氣存。但鉆井平臺就位后壓載,樁腿入泥17m,壓載期間海面見少量淺層氣泡。鄰井在鉆井取芯鉆進過程中,800~1280m井段返出有H2S氣體。
(2)該井在明化鎮組1360m附近有斷層,且該斷層斷至地表。
(3)平原組厚400m,地層主要為厚層粘土、散砂及含礫散砂層;明上段上部為厚層狀泥巖與含礫砂巖互層,以淺灰色細砂巖為主。
2.1井身結構
QHD4井身結構如表1所示。

表1 QHD4井身結構
2.2一開井口安裝
開孔領眼鉆進至90~92m井口周圍有微量氣泡,鄰井提示存在有毒有害氣體風險,根據甲方要求一開井口安裝了雙閘板防噴器,如圖1所示。
2.3一開復雜情況
2.3.1鉆遇淺層氣
一開鉆進113~156m,氣全量由基值0.2529%升高至9.4773%,全烴含量0.04%~0.95%,主要成分為甲烷。停鉆循環,待氣全量降低后繼續鉆進,鉆進中嚴格控制機械鉆速。
2.3.2地層漏失
一開鉆進至504m,中完。倒劃眼接立柱時發現漏失,后做了堵漏處理。
一開中完倒劃眼發現井漏,處理井漏總計歷時37h,打入橋塞堵漏鉆井液233m3,堵漏期間液面基本維持在21m左右,停泵靜止觀察,液面無明顯下降。劃眼期間井口無返出,液面無明顯變化,綜合判斷前期堵漏工作無效。現場鉆井液儲備量無法滿足充分循環攜砂的要求,為防沉砂卡鉆,決定起鉆。受船只限制,堵漏材料到現場時間延后。根據井下情況,現場決定下鉆用海水循環劃眼通井到底,掃稠塞,井眼順暢后,墊稠塞起鉆,進行下套管作業。

圖1 一開井口安裝示意圖
2.3.3流砂層憋堵
下套管前下鉆通井,下鉆至430m遇阻,開泵劃眼到底。掃稠塞15m3,泵速200spm,泵壓9MPa,起鉆前墊稠塞70m3,整個過程井口無返出。起鉆后,下套管。下套管結束,小排量開泵頂通即憋壓8MPa,經過多次憋壓泄壓,逐漸建立循環。
QHD4井下套管結束,以10spm小排量頂通即憋壓8MPa,現場經過反復泄壓、循環,建立循環排量100spm,泵壓5MPa。但是重新開泵,泵壓就上升較快?,F場處理17h仍無法建立正常循環。根據通井探沉砂60m情況判斷,分析為流砂堆積憋堵環空。由于整個環空為海水,攜砂能力差,且井下存在淺層氣和井漏等復雜情況,根據井下情況現場決定采用無間斷無膠塞綜合淺層氣固井方案。
3.1無膠塞固井技術
一開鉆進過程中鉆遇淺層氣,為防止固井候凝期間淺層氣竄出井口,決定環空關井候凝。一開井口安裝有雙閘板防噴器,現場沒有與表層套管相匹配的閘板芯子,現場決定使用大小頭固井。井口套管連接大小頭后,再連接鉆柱,鉆柱下放至防噴器適當位置,使防噴器可以抱住鉆柱,實現環空關井候凝,無膠塞固井井口如圖2所示。

圖2 無膠塞固井示意圖
3.2無間斷固井技術
下套管后開泵循環,流砂堆積堵塞環空,通過小排量開泵然后逐步提高排量能夠實現循環,一旦重新開泵環空則憋堵。因此固井前循環加上整個固井作業要無縫銜接。要始終保證環空有流體在流動[1]。所以要泥漿泵與固井泵配合實現無間斷固井。
(1)鉆柱連接固井水龍帶,固井撬試壓20MPa,穩壓10min。
(2)固井泵用海水小排量0.1m3/min頂通,然后逐步提高排量至1m3/min建立循環,固井泵壓力穩定在4.5MPa。然后固井泵排量降低至0.4m3/min循環,這時倒通泥漿泵至固井水龍帶閘門,泥漿泵開泵20spm,形成固井泵與泥漿泵同時向井內注海水的工況。然后停固井泵,迅速關閉固井泵至固井水龍帶閘門。泥漿泵逐步提高排量至1m3/min,泵壓4MPa,接著泥漿泵掃稠塞10m3,接著泥漿泵替海水40m3,將稠塞替入環空,替海水最后2m3時泥漿泵逐步降低排量至20spm,這時倒通固井泵至固井水龍帶閘門,固井泵逐步提排量至0.4m3/min,實現泥漿泵向井內注海水同時固井泵向井內注淡水的工況。然后停泥漿泵,迅速關閉泥漿泵至固井水龍帶閘門,固井泵逐步提排量至1m3/min,注入前置液淡水6.46m3。
(3)接著固井泵注水泥87m3。注水泥排量0.9m3/min,整個注水泥過程壓力在4.5MPa左右。接著固井泵替尾水淡水2m3,尾水最后的0.5m3排量穩定在0.4m3/min,這時倒通泥漿泵至固井水龍帶閘門,泥漿泵以20spm的排量替海水。然后停固井泵,并迅速關閉固井泵至固井水龍帶閘門。接著逐步提高泥漿泵排量,保持泵壓不超過5MPa,替至17.6m3時,井口有返出,累計替33.98m3,套管內預留3m3水泥漿,防止替空套管鞋。整個替漿過程采用變排量頂替技術,最大排量達到100spm,替漿壓力未超過5MPa。整個循環注替過程密切注意固井泵及泥漿泵壓力,施工壓力未超過5MPa,保證了套管串完好。
(4)由于井下循環時間長,井下回壓凡爾失靈,為減少套管內水泥塞長度,直接關井口旋塞閥,憋壓候凝。
(5)關閘板防噴器候凝,環空關井候凝。防止淺層氣氣竄風險,井口隨時處于可控狀態。
(6)固井注水泥過程中井口無返出,替漿后期有少量返出。為保證井控安全,達到水泥返高設計要求,關井候凝8h后,向環空擠水泥。
3.3防漏固井技術
甲方設計一開固井水泥漿體系使用常規密度水泥漿[2],全部為尾漿,以保證壓穩淺層氣。根據井下漏失情況,先期注入一定量的稀水泥漿,并在注稀水泥漿過程加入纖維,對井下漏失層實現預堵漏。同時在海水與常規密度水泥漿之間起緩沖作用,防止常規密度水泥漿返出套管鞋后攜帶大量沉砂造成環空憋堵。
結合固井聲幅圖,對比鉆進過程中的氣測數據,可以判斷出漏失層在淺層氣(144~217m)所在地層位置,如圖3所示。

圖3 固井聲幅圖
(1)QHD4井一開鉆遇淺層氣且發生漏失,對固井作業造成困難,查閱淺層氣相關資料,鉆遇淺層氣時常伴隨漏失的情況,而淺層氣壓力釋放后井口氣測值明顯減弱,因此建議壓力釋放后固井作業考慮以防漏為主,防氣竄為輔。
(2)一開井深一般較淺,建議使用內插法固井,同時配套使用低溫早強水泥漿體系。可以縮短固井作業時間,水泥漿快速凝固,防止氣竄發生,控制水泥返高也較直觀。
(3)為防止固井過程中發生漏失,水泥漿體系建議全井使用低密度防氣竄水泥漿體系。
(4)對于淺層氣井,建議注水泥漿前注入足量的防漏隔離液,對薄弱地層預堵漏,防止固井作業過程中發生漏失。
[1]丁保剛.固井技術基礎[M].石油工業出版社,2006:76-77.
[2]張明昌.固井工藝技術[M].中國石化出版社,2006:130-131.
TE256
B
1004-5716(2016)11-0117-03
2016-01-02
2016-01-06
胡晉軍(1985-),男(漢族),山西呂梁人,工程師,現從事海洋石油固井技術及科研工作。