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變換系統第2水加熱器除鹽水至鍋爐上水綜合改造

2016-12-10 03:06:59趙志堅韓天芳范素麗
氮肥與合成氣 2016年10期
關鍵詞:系統

趙志堅 韓天芳 范素麗

(河北諾達化工科技有限公司河北石家莊050000)

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變換系統第2水加熱器除鹽水至鍋爐上水綜合改造

趙志堅 韓天芳 范素麗

(河北諾達化工科技有限公司河北石家莊050000)

近幾年,河北諾達化工科技有限公司(以下簡稱諾達化工公司)生產規模得到迅速發展,隨著生產能力的不斷擴大,變換系統高能耗的問題表現得越來越明顯。截止至目前,諾達化工公司需要2套變換系統加量各開10.5機總氣量(1機氣量為2 160 m3/min)的情況下,整個變換系統噸氨蒸汽消耗高達1 000 kg左右,生產不穩定。因此,變換系統的技改成為諾達化工公司節能降耗、降低成本的當務之急。

1 變換系統存在問題

正元靈壽化肥廠工藝流程與諾達化工公司基本一樣,其現在開16機量生產,只是在變換系統熱水塔后比諾達化工公司增加了1臺第2水加熱器。正元靈壽化肥廠變換系統運行情況:變換氣經第2水加熱器換熱后除鹽水溫度由35 ℃左右提高到65 ℃左右,飽和塔熱水經第2水加熱器換熱后熱水溫度由84 ℃降至55~60 ℃。熱水進熱水塔內與變換氣換熱,熱水塔出口熱水溫度為119 ℃左右,熱水塔出口變換氣溫度約為65 ℃,然后進變換系統出口冷卻器。熱水循環量為73.4 m3/h,熱水循環量小,飽和溫度在146 ℃左右,系統蒸汽添加量在3.5 t/h左右。

諾達化工公司變換系統存在問題:25~30 ℃除鹽水經2套變換系統副線直接去鍋爐上水,鍋爐自耗蒸汽(除氧器)明顯提高,而2套變換系統的變換氣經熱水塔后溫度由125 ℃左右降至 100 ℃ 左右進入變換系統出口冷卻器,換系統的出口冷卻器負荷加大,增加了變換系統的熱量損失。2套變換系統配套熱水泵打液量為190.8 m3/h,正常生產時熱水循環量約為120 m3/h,熱水循環量大。2#變換系統在開10機氣量生產下,飽和溫度為125 ℃左右,蒸汽添加量約為4.5 t/h;1#變換系統在開7機氣量生產下,飽和溫度為100 ℃左右,蒸汽添加量為5.5 t/h。

2 改造后方案及工藝流程

本次改造立足現有裝置,只針對制約生產的瓶頸環節進行改造,盡量減少投資和工作量,減少影響生產的時間,最大限度地挖掘現有裝置的潛力。

對現有工藝路線進行改造,在2套變換系統各新增1臺Φ800 mm第2水加熱器。2套變換系統第2水加熱器出口除鹽水至鍋爐上水換熱流程為:熱水塔出口99 ℃左右的變換氣進入第2水加熱器管內,與第2水加熱器管間除鹽水進行逆流換熱,除鹽水由25~30 ℃左右被加熱至55~65 ℃左右送鍋爐上水;飽和塔出口熱水溫度為80 ℃,經第2水加熱器降溫至65~70 ℃左右后進入熱水塔內,熱水塔內熱水與變換氣逆流接觸,吸收變換氣中的余熱,熱水塔內65~70 ℃的熱水被125 ℃左右的變換氣加熱到110 ℃左右進熱水泵,變換氣降溫至70 ℃左右進變換系統出口冷凝器,進一步冷卻至40 ℃左右送后工段。

改造部分工藝流程見圖1。

圖1 改造部分工藝流程

3 運行效果

(1) 鍋爐上水溫度由原來的35 ℃左右提高至60 ℃左右。按鍋爐需除鹽水量60 m3/h、溫差20 ℃計,鍋爐減少自耗蒸汽約2.18 t/h,年節約資金約122萬元。

(2) 回收變換氣熱量,熱水塔變換氣出口溫度由95 ℃左右降至70 ℃左右,減輕了變換系統出口冷凝器負荷,減少了冷凝器循環水用量,降低了涼水塔的負荷,保證了夏季穩定生產。

(3) 2套變換系統飽和溫度均提高了10 ℃左右,1#變換系統飽和溫度由110 ℃升至120 ℃左右;2#變換系統飽和溫度由125 ℃左右提高至135 ℃ 左右,降低了變換系統的外加蒸汽量。按飽和溫度由110 ℃提高至130℃左右計,熱水塔出口變換氣溫度在70 ℃左右(技改前熱水塔變換氣出口溫度在100 ℃左右),現系統蒸汽添加量在2.5~3.0 t/h,比原來節約了3.0~3.5 t/h,年節約蒸汽24 kt。按蒸汽價格70元/t計,則年節約168萬元,大幅降低了蒸汽消耗,提高了生產能力。改造后,2套變換系統都能加量到10機氣量以上,達到了改造預期目的。

2016- 02- 25)

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