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尿素合成塔安全閥頻繁起跳原因分析與對(duì)策

2016-12-14 03:40:07宋文明劉嘉琪何劍華
石油化工腐蝕與防護(hù) 2016年4期

宋文明,劉嘉琪,何劍華,劉 穎

(中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司,黑龍江 大慶 163714)

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尿素合成塔安全閥頻繁起跳原因分析與對(duì)策

宋文明,劉嘉琪,何劍華,劉 穎

(中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司,黑龍江 大慶 163714)

重點(diǎn)從工藝運(yùn)行、安全閥整定校驗(yàn)、整定壓力設(shè)定、現(xiàn)場(chǎng)安裝及保溫情況(安全閥的彈簧、閥瓣、波紋管等主要部件檢查情況)等5個(gè)方面進(jìn)行深入分析,得出安全閥頻繁起跳的準(zhǔn)確結(jié)論;提出了重新設(shè)計(jì)并更換彈簧以增加彈簧剛度、優(yōu)化設(shè)計(jì)新型閥瓣以改善閥瓣受力、修復(fù)波紋管與分隔板之間的密封面和重新調(diào)整安全閥冷態(tài)整定壓力以提高安全系數(shù)共計(jì)4項(xiàng)解決方案;同時(shí)針對(duì)高壓安全閥提出了檢修過(guò)程中增加波紋管氣密性檢查的要求和辦法、增加對(duì)彈簧表面滲透檢測(cè)和防腐檢查及對(duì)彈簧腔采取強(qiáng)制通風(fēng)降溫措施等方面的預(yù)防對(duì)策,值得借鑒。

尿素合成塔 安全閥 頻繁起跳 原因分析 對(duì)策

化肥廠尿素合成塔出氣安全閥位于框架7樓,是裝置最關(guān)鍵安全閥。該位置共計(jì)有3臺(tái)型號(hào)相同的安全閥,規(guī)格為DN80,PN26 MPa,整定壓力為15.62 MPa。其中有兩臺(tái)是2005年改造時(shí)安裝的(PSV221/PSV220);另一臺(tái)是2008年增加的,3臺(tái)安全閥均為德國(guó)進(jìn)口。在正常操作的情況下,兩臺(tái)投用,一臺(tái)在線備用。安全閥操作介質(zhì)為尿素和甲銨,結(jié)構(gòu)形式為閥體帶有蒸汽夾套,彈簧為雙彈簧結(jié)構(gòu),閥腔與彈簧腔由分隔板和波紋管密封隔離開,彈簧腔為全封閉形式,上下留有5 mm的通風(fēng)孔,閥瓣與彈簧導(dǎo)向桿通過(guò)調(diào)心滾珠相連。

自2005年改造開工后至2015年,尿素合成塔出氣安全閥多次未達(dá)整定壓力起跳,其中自2012年8月至2014年9月期間起跳達(dá)5臺(tái)次,造成尿素高壓系統(tǒng)甚至裝置整體異常波動(dòng),已成為影響尿素裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行的隱患。

1 原因分析

1.1 工藝方面

安全閥起跳前,裝置生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn),系統(tǒng)壓力均沒有達(dá)到安全閥整定壓力,所以與工藝運(yùn)行無(wú)關(guān)。

1.2 設(shè)備方面

1.2.1 安全閥校驗(yàn)情況

該3臺(tái)安全閥曾分別在北京和大慶進(jìn)行多次校驗(yàn),有多人見證,安全閥校驗(yàn)數(shù)值準(zhǔn)確可靠。同時(shí)在冷態(tài)情況下校驗(yàn),已考慮到實(shí)際運(yùn)行溫度1%的整定壓力修正系數(shù),即冷態(tài)時(shí)的整定壓力實(shí)際值為15.78 MPa和16.06 MPa。所以不存在安全閥整定壓力不準(zhǔn)的問(wèn)題。

1.2.2 安全閥整定壓力設(shè)定方面

經(jīng)查建廠的原始資料,合成塔出氣安全閥整定壓力為16.23 MPa;查2005年擴(kuò)能改造設(shè)計(jì)資料,該安全閥整定壓力設(shè)定為15.62 MPa;查合成塔201D設(shè)備原始檔案,設(shè)備設(shè)計(jì)壓力為16.23 MPa 。

設(shè)備操作壓力為14.50 MPa,安全閥的整定壓力執(zhí)行的是15.62 MPa。由此可知,安全閥的整定壓力與工作壓力的比值為1.076 7,是符合GB150.1—2011《壓力容器》標(biāo)準(zhǔn)要求的。所以,安全閥的整定壓力值并不是安全閥起跳的主要原因。但現(xiàn)在的安全閥整定壓力與原始建廠時(shí)的定壓值相比,降低了0.606 MPa,致使安全閥更敏感,尤其是在安全閥受到溫度、壓力波動(dòng)沖擊時(shí)或彈簧產(chǎn)生應(yīng)力松馳時(shí),更容易誤動(dòng)作而起跳。

1.2.3 安全閥現(xiàn)場(chǎng)安裝及保溫情況

安全閥現(xiàn)場(chǎng)安裝,由人工先抬到電梯內(nèi),再運(yùn)至7樓,最后抬到安裝位置,用手動(dòng)葫蘆安裝就位,整個(gè)過(guò)程不存在磕碰問(wèn)題;

現(xiàn)場(chǎng)閥體有保溫,彈簧腔部位無(wú)保溫。

1.2.4 安全閥本體方面

(1)彈簧。PSV220和PSV221安全閥兩次起跳的根本原因就是彈簧斷裂。2013年2月28日起跳的PSV220安全閥彈簧表面輕微銹蝕,斷口為脆性斷裂。2014年9月7日起跳的PSV221大小彈簧斷口見圖1和圖2。

圖1 大彈簧斷口

圖2 小彈簧斷口

分析彈簧外觀:2015年7月檢修期間,將安全閥PSV221拆下后,解體檢查發(fā)現(xiàn)。兩個(gè)彈簧上半部分防腐蝕漆基本完好,無(wú)銹蝕;自彈簧中部開始至底部,銹蝕越來(lái)越嚴(yán)重,底部銹蝕最嚴(yán)重,內(nèi)部小彈簧比外部大彈簧銹蝕嚴(yán)重,在彈簧座上發(fā)現(xiàn)有很多的鐵銹碎屑;兩個(gè)彈簧斷裂位置均在第2圈,斷口與彈簧軸線呈40°~50°夾角;大彈簧自下而上第4圈表面和小彈簧底部有白色結(jié)晶物。分析腐蝕原因主要是由于波紋管密封點(diǎn)泄漏,造成安全閥正常投用和起跳時(shí),蒸汽和甲銨介質(zhì)分別泄漏進(jìn)入彈簧腔,造成大小彈簧的腐蝕。

分析彈簧斷口:小彈簧斷口表面氧化呈銹紅色,外觀老舊;斷口上部可見明顯的剪切唇和瞬斷區(qū),在右上部和下部可見疲勞條帶輝紋,下部邊緣顏色相對(duì)較暗,應(yīng)為早期斷裂區(qū)域,裂紋開始于下部,斷口為疲勞斷裂形態(tài)[1];大彈簧底部3圈外表局部存在腐蝕凹坑,斷口表面銹蝕,下部斷口比上部銹蝕重,但都比較新鮮,可以清晰看到開裂始點(diǎn),源于點(diǎn)蝕缺陷,放射紋由外側(cè)點(diǎn)蝕點(diǎn)開始貫穿整個(gè)截面,無(wú)塑性變形,斷口為脆性斷裂形態(tài)。

彈簧的使用情況:經(jīng)查安全閥自2005年以來(lái)共有6臺(tái)安全閥發(fā)生了彈簧斷裂,其中4臺(tái)是蒸汽系統(tǒng)安全閥,2臺(tái)是尿素合成塔出氣安全閥,從現(xiàn)場(chǎng)安全閥使用情況分析,該廠家安全閥彈簧可能由于在回火熱處理時(shí)出現(xiàn)回火脆性[2]。

大小彈簧的表面腐蝕,尤其是點(diǎn)蝕坑的形成主要是由于甲銨等介質(zhì)腐蝕造成;由小彈簧的斷口可知,PSV221安全閥前幾次起跳與小彈簧出現(xiàn)裂紋有關(guān);彈簧本身的回火脆性加劇了裂紋的擴(kuò)展。

(2)閥瓣。2013年P(guān)SV220安全閥解體,測(cè)量閥瓣整體厚度為16.5 mm,但背部安裝調(diào)心滾珠部位厚度僅為9 mm;閥瓣密封面內(nèi)側(cè)局部存在凹坑制造缺陷,深2 mm。

(3)波紋管。2013年7月,檢修發(fā)現(xiàn)PSV221安全閥波紋管與彈簧分隔板硬密封處泄漏,水蒸汽和甲銨可由此進(jìn)入彈簧腔。

PSV220和PSV220A以及PSV221起跳主要是由于安全閥的設(shè)計(jì)和彈簧制造質(zhì)量存在問(wèn)題而導(dǎo)致。PSV221安全閥頻繁起跳原因主要是由于波紋管泄漏造成的彈簧腐蝕,導(dǎo)致彈簧應(yīng)力松馳和彈簧斷裂而頻繁起跳。

2 解決方案

(1)更換3臺(tái)安全閥彈簧,PSV220于2013年3月更換彈簧,PSV220A和PSV221于2015年7月更換彈簧,并增加彈簧剛度,小彈簧剛度由0.108 kN/mm增加至0.143 kN/mm,大彈簧剛度由0.368 kN/mm增加至0.430 kN/mm。

(2)重新設(shè)計(jì)閥瓣,增加閥瓣背部安裝調(diào)心滾珠部位厚度,見圖3和圖4。

圖3 原閥瓣

圖4 新設(shè)計(jì)閥瓣

(3) 修復(fù)波紋管與彈簧分隔板之間的密封面。

(4)重新調(diào)整安全閥冷態(tài)整定壓力,綜合考慮溫度修正[3]系數(shù)1%的影響,將起跳值提高至16.40 MPa,符合GB150.1—2011《壓力容器》標(biāo)準(zhǔn)要求。

3 預(yù)防對(duì)策

(1)在安全閥校驗(yàn)過(guò)程上,增加波紋管密封點(diǎn)的檢查,可以在校驗(yàn)安全閥整定壓力時(shí),在出口處對(duì)閥腔進(jìn)行氣密試驗(yàn)。

(2) 通過(guò)對(duì)安全閥彈簧應(yīng)力分析可知,剪應(yīng)力最大處位于彈簧頂部和底部第3圈[4]。同時(shí)安全閥運(yùn)行中,應(yīng)避免頻繁起跳,起跳使彈簧前三個(gè)彈簧圈首當(dāng)其沖承受載荷,而不能迅速而有效地載荷傳遞給其它彈簧圈,容易造成彈簧前三圈的疲勞破壞[5]。所以對(duì)于高壓安全閥的校驗(yàn)過(guò)程中,應(yīng)增加對(duì)彈簧的表面滲透檢測(cè)項(xiàng)目,重點(diǎn)檢查頂部和底部三圈。

(3)每次校驗(yàn)時(shí),檢查彈簧并對(duì)其進(jìn)行除銹防腐,防止因彈簧腐蝕而產(chǎn)生的應(yīng)力松弛。

(4)安全閥彈簧罩的通氣孔,應(yīng)接入空氣強(qiáng)制通風(fēng)降溫;同時(shí)應(yīng)做好防雨水流入措施。

4 結(jié) 語(yǔ)

通過(guò)對(duì)尿素合成塔出氣安全閥頻繁起跳問(wèn)題的研究,綜合對(duì)安全閥的工藝運(yùn)行、整定校驗(yàn)、施工安裝、安全閥內(nèi)件解體檢查4個(gè)方面深入分析,得出安全閥頻繁起跳的準(zhǔn)確結(jié)論。提出了重新設(shè)計(jì)彈簧和閥瓣、調(diào)整安全閥整定壓力的解決方案,運(yùn)行效果良好;同時(shí)提出增加波紋管氣密性檢查和彈簧表面滲透檢測(cè)等預(yù)防對(duì)策,值得借鑒。

[1] 王志文,徐宏,關(guān)凱書,等.化工設(shè)備失效原理及案例分析[M].上海:華東理工大學(xué)出版社,2010:17-24.

[2] 馮硯廳,孫膨,孫濤,等.電站鍋爐汽包安全閥彈簧斷裂失效分析 [J].熱加工工藝,2013,8(42):227-228.

[3] 李博,王鐵楹,張學(xué)齡,等.蒸汽安全閥冷態(tài)與熱態(tài)校驗(yàn)整定壓力差異探討[J].中國(guó)特種設(shè)備安全,2008(6):40-42.

[4] 張華波.基于SOLIDWORKS的安全閥彈簧的應(yīng)力分析[J].科技傳播,2013(9):93-94.

[5] 肖惠臨.安全閥彈簧失效分析[J].鍋爐壓力容器的安全技術(shù),2003(6):34-39.

(編輯 寇岱清)

Cause Analysis of Frequent Take-offs of Safety Valves in Urea Synthesis Tower and Countermeasures

SongWenming,LiuJiaqi,HeJianhua,LiuYing

(PetroChinaDaqingPetrochemicalCompany,Daqing163714,China)

The causes of frequent take-offs of safety valves in urea synthesis tower are analyzed in respect of process operation, calibration and pressure setting of safety valves, on-site installation and insulation (inspections of safety valve spring, valve flap, corrugated pipe and other main components), and the root causes have been found out. 4 solutions are proposed such as re-design and replacement of the spring to increase the spring’s stiffness, optimized design of new disc to improve the disc stress, repair of bellows and a partition between the sealing surface and readjustment of the cold setting pressure of safety valve to improve the safety coefficient; In view of the high-pressure safety valve, the pressure testing of corrugated pipe, permeation testing of spring, corrosion inspection and forced ventilation cooling are recommended as prevention measures. A good reference is provided.

urea synthesis tower, safety valve, frequent take-off, causes, countermeasures

2016-02-03;修改稿收到日期:2016-05-18。

宋文明(1981-),工程師,2004年畢業(yè)于遼寧石油化工大學(xué)過(guò)程裝備與控制工程專業(yè),現(xiàn)為該公司化肥廠機(jī)動(dòng)科靜設(shè)備主管。E-mai:hfswm@petrochina.com.cn

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