吳偉方 陳曉宏 張 杰 張曉麗
上海南方水泥有限公司,浙江 湖州 313100
5 000 t/d熟料生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)的技改
吳偉方 陳曉宏 張 杰 張曉麗
上海南方水泥有限公司,浙江 湖州 313100
我廠5 000 t/d熟料生產(chǎn)線窯尾系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造采用增大分解爐爐容并增設(shè)鵝頸管、延長(zhǎng)物料在分解爐內(nèi)停留時(shí)間、改變?nèi)物L(fēng)管進(jìn)風(fēng)形式、更換撒料箱和鎖風(fēng)閥、更換窯尾燃燒器、調(diào)整分解爐噴煤管角度等措施,提高熱交換效率和分解率,以期降低燒成系統(tǒng)熱耗。
燒成系統(tǒng) 分解爐 擴(kuò)容
長(zhǎng)興南方水泥有限公司5 000 t/d預(yù)分解窯水泥熟料生產(chǎn)線于2003年11月竣工點(diǎn)火。預(yù)分解系統(tǒng)采用雙系列5級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器+DD分解爐,配套Φ4.8 m× 72 m回轉(zhuǎn)窯和119.3 m2篦冷機(jī),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力5 000 t/d,實(shí)際產(chǎn)量6 000 t/d,標(biāo)煤耗為112 kg/t-cl。
該預(yù)分解系統(tǒng)是按5 000 t/d生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)的,經(jīng)過7年的生產(chǎn)后,已經(jīng)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)產(chǎn)量,同國內(nèi)一些同產(chǎn)能生產(chǎn)線相比,受當(dāng)時(shí)燒成技術(shù)的局限,該系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在分解爐容積不足,預(yù)熱器的換熱功能被削弱,熟料燒成熱耗偏高。如果要降低系統(tǒng)熱耗,必須對(duì)燒成系統(tǒng)進(jìn)行技改。
(1)C1出口風(fēng)溫在350~360 ℃區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。(2)分解爐出口溫度890~910 ℃。
(3)三次風(fēng)分兩路進(jìn)分解爐,風(fēng)量不易平衡,管路較長(zhǎng)且彎頭多、水平積灰段長(zhǎng);三次風(fēng)進(jìn)口在直筒部位,喂煤點(diǎn)布置在進(jìn)風(fēng)口上,占用分解爐3 m直筒高度,相當(dāng)于減少了分解爐有效容積。
(4)各級(jí)旋風(fēng)筒間的連接風(fēng)管上的撒料裝置安裝位置偏高,物料進(jìn)入風(fēng)管后的運(yùn)動(dòng)距離較短,氣料換熱時(shí)間不充足。……