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600 MW超臨界機組鍋爐水冷壁爆管原因分析

2016-12-20 03:56:33陳永生
設備管理與維修 2016年11期

陳永生

(福建華電電力工程有限公司,福州350003)

600 MW超臨界機組鍋爐水冷壁爆管原因分析

陳永生

(福建華電電力工程有限公司,福州350003)

電廠600 MW機組鍋爐水冷壁在機組啟動過程中發生爆管事故的處理過程。通過對爆口管樣進行宏觀、化學成分、金相、回路結構等分析,認為是易溶紙堵塞,造成水冷壁管內工質減少繼而引發短時過熱爆管,同時機組制定了相關措施,避免此類事故再次發生。

超臨界機組;水冷壁;螺旋管圈;爆管;過熱;易溶紙

1 設備概況

某電廠二期工程2×600 MW機組鍋爐為超臨界參數變壓運行直流爐,爐膛由膜式水冷壁組成,寬度18 816 mm,深度17 696 mm,從冷灰斗進口(標高8300 mm)至標高49 670 mm處采用螺旋管圈,在此上方為垂直管圈,高度約為23 m,過渡采用中間混合集箱。至2014年10月16日水冷壁爆管,鍋爐累計運行約40 494 h。

2 爆管情況

2014年9月30日,3#機組因節假日系統負荷低調停消缺,10月16日機組啟動,下午14:23并網,18:00鍋爐1#角EF層燃燒器水冷壁區域發出4管泄漏報警,經現場確認為水冷壁爆管,停爐檢查在鍋爐左墻距1#角EF層燃燒器頂部水冷套彎頭約1 m看火孔直通管處發現爆口(圖1),管子材料為15CrMoG、規格為超臨界機Φ38.1×6.36 mm。爆口周圍水冷壁管無明顯減薄,爆口下方回路向火側出現變色(圖2)。

3 爆管取樣

在爆口、爆口上方和下方分別割取試樣,編號為1#樣、2#樣、3#樣。爆口宏觀形貌如圖3所示,呈短時過熱爆口特征,尺寸約100×15 mm。爆口②側呈脆性斷口特征,邊緣為鈍邊、壁厚輕微減薄;爆口①側存在較為明顯減薄,減薄處周圍存在眾多軸向微裂紋。爆口壁厚測量情況如表1所示,爆口內壁存在氧化皮龜裂及脫落現象,爆口缺損處為管子泄漏時崩飛,殘余物未能找到。對1#樣進行化學成分檢測,檢測結果符合GB 5310-2008標準中15CrMoG材料化學成分的要求(表2)。

截取1#樣爆口處和爆口背面的橫截面及縱截面、2#樣向火側和背火側橫截面、3#樣向火側橫截面,經鑲嵌、磨拋及化學侵蝕后進行金相檢驗,評定結果:①1#樣爆口金相組織為鐵素體+珠光體,晶粒呈拉伸纖維狀,為管件發生泄露時產生較大塑形變形引起(圖4);②其他截取樣品金相檢驗結果均未發現異常組織,金相組織為鐵素體+珠光體,珠光體區域完整,層片狀碳化物開始分散,趨于球狀化,晶界有少量碳化物,球化級別為2級,試樣橫截面金相組織如圖5~圖7所示。

對1#樣爆口處和爆口背面的橫截面及縱截面、2#樣向火側和背火側橫截面、3#樣向火側橫截面進行顯微硬度檢測,檢測結果如表3所示。對2#樣向火側及背火側、3#樣的向火側加工成拉伸試樣并進行常溫拉伸試驗,試驗結果符合GB 5310-2008標準中15CrMoG材料的要求(表4)。

圖1 爆管部位現場照片

圖2 爆口下方回路向火側變色照片

4 爆管分析

爆口及爆口附近金相組織為鐵素體+珠光體,珠光體球化評級為2級,說明管子短時超溫溫度未超過相變點溫度。爆管時間距離鍋爐點火時間短,爐膛內觀察火焰刷墻現象不明顯,檢查爆口管相鄰管均未發現超溫現象,說明只是單管存在超溫現象,燃燒的中心偏差及鍋爐的運行操作不是管子過熱爆管的主要原因。根據管子的化學成分、金相組織、硬度值、拉伸試驗結果等分析,材質也不是導到爆管的主要原因,檢查爆口管及相鄰管內壁結垢情況,垢量不大,因此結垢因素也排除。

圖3 爆口宏觀形貌

表1 #1樣爆口壁厚測量結果mm

表2 #1樣化學成分檢測結果%

圖4 #1樣爆口橫截面圖5#1樣爆口背面橫截面金相組織(500×)金相組織(500×)

鍋爐水冷壁管在運行過程中吸收爐膛高溫輻射熱,管子的冷卻靠的是內部蒸汽,如果管子內部無蒸汽流動,或流動蒸汽量不足以使管子冷卻,則管子必然會發生超溫。綜合爆口下方回路向火側出現變色情況,推測水冷壁管短時過熱爆管原因為管內工質減少引起。對爆口上、下方回路進行通氣試驗,均通暢,沿下方回路檢查未發現其它泄漏點,回路彎頭射線抽檢未發現異物。經現場核對,爆口管回路由水冷壁前墻下集箱右2管引出,因引出管與冷灰斗上水封密封焊縫處運行中膨脹受堵拉裂,此次節日調停檢修中對相應管段進行更換,同時由于在機組停運過程中汽機側高、低旁管路出現故障情況抽真空執行出現偏差,受熱面管內積水較嚴重,進行新管焊接時因受熱面管內水汽蒸發存在較大負壓,經調整無效,焊接出現返工,為保證進度及焊口質量,易溶紙使用量加大,而右2引出管底部水平段結構相對復雜,更換部位出口到螺旋上升管圈入口距離1000 mm左右,布置有3個直角彎頭,阻力大,在機組啟動初期,工質流速低、流量小,量大的可溶紙容易堵塞彎頭。

圖6 #2樣向火側橫截面金相組織(500×)

圖7 #3樣向火側橫截面金相組織(500×)

表3 試樣硬度檢驗結果

表4 試樣常溫拉伸試驗結果

5 防范措施

(1)對機組啟停機操作卡進行修訂,啟停過程中嚴格執行操作卡,對影響操作缺陷立即安排處理。

(2)加強爐管焊接全過程規范化管理,明確易溶紙等封堵工藝。

(3)利用機組停運機會對鍋爐出現過拉裂及容易拉裂部位進行舉一反三普查,采取有效措施降低相應部位焊縫處應變。

6 結論

綜上所述,此次爆管正是由于調停檢修爐管更換時易溶紙填塞不規范,機組啟動過程中堵塞水冷壁下部彎頭,造成管子內工質減少,引發短時過熱爆管。

[1]于程煒.超臨界直流鍋爐水冷壁爆管的特點及防治.火力發電廠鍋爐“四管”泄漏預防與控制技術研討會論文集[C],2006.

[2]丁吉榮.鍋爐屏式過熱器爆管原因分析.華電技術,2008,32(11).

〔編輯 凌瑞〕

TM62

B

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.11.21

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