梁建敏
(廣東粵華發電有限責任公司, 廣州 510731)
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鍋爐除塵器改造
梁建敏
(廣東粵華發電有限責任公司, 廣州 510731)
為減少鍋爐煙塵排放,對原靜電除塵器改造為布袋除塵器。通過計算流體力學數值模擬,布袋采用錯層布置,外加均流裝置輔助,以保證煙氣流場的均勻。改造后粉塵排放質量濃度由99.47mg/m3降至為5.93mg/m3, 除塵效率達到99.94%,達到預期目的。
鍋爐; 布袋除塵器
2012年1月1日起我國實施的GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標準》規定:自2014年7月1日起現有火力發電鍋爐煙塵排放質量濃度≤30mg/m3,重點地區煙塵排放質量濃度≤20mg/m3。現有火電機組的靜電除塵器無法滿足新環保要求,必須進行升級改造。筆者以某電廠6號鍋爐除塵器改造為例,介紹了改造方案、改造后運行3年來的實際效果及對比分析。
該電廠6號鍋爐為某制造廠生產的SG-1025/16.7-M313UP型直流燃煤鍋爐,配套型號為LD-229-4(雙室四電場)靜電除塵器,于1990年投入運行。2007年對電場內部陰陽極系統進行過更換改造,主要是對陽極系統、陰極系統、電控系統及頂蓋進行改造更換。電除塵器主要技術參數見表1。

表1 電除塵器主要技術參數
至改造前,除塵器運行基本正常,沒有大的設備缺陷,年度檢測顯示,煙塵排放質量濃度約為100mg/m3左右。
2012年6月某研究院對該廠6號鍋爐除塵器進行年度性能測試,結果見表2[1]。

表2 除塵器性能測試結果
測試結果表明:6號鍋爐除塵器若不進行升級改造,將不能滿足新的環保標準要求。經論證決定將原靜電除塵器升級改造為布袋除塵器,并對輸灰系統進行配套改造。
除塵器各濾室內煙氣流場分布的均勻性,對除塵器的運行十分重要,一般采用均流裝置,以保證進入各濾袋表面煙氣的均勻性。
利用數值模擬技術,將不同結構的流場模擬效果進行比較。圖1為不同布袋除塵器結構氣流分布數值模擬效果,其中采用均流裝置加錯層布置的結構,流場分布均勻性最好。
通過導流裝置與均流裝置的設置,將煙氣從水平方向導入袋除塵區,保證除塵區煙氣流的均勻性;同時,在煙氣流動方向上,逐步降低濾袋的布置高度,增大袋除塵區的水平流通面積,降低袋除塵區的氣流上升速度;再在3個濾室的結合部安裝阻流裝置,以消除在袋除塵區的局部高速氣流,通過這樣的方式,袋除塵器氣流均布性可實現σ=0.15。
3.1除塵器結構
保持原電除塵器橫向及縱向柱間距不變,保留原電除塵器鋼支架、殼體、灰斗、進出口煙箱,保留設備根據需要進行加固、修繕。
將電除塵器內部掏空,對結構進行改造:
(1) 將每臺除塵器分為2個通道,每個通道沿煙氣流向分為4個袋區,第一個袋區前半部分空置,作為煙氣進入除塵器后煙塵的自然沉降區,煙氣進入除塵器內部后因流通面積的突然大幅增加,流速大幅度下降,煙氣中的粗顆粒灰塵在重力作用下沉降至灰斗并被排出。
(2) 在袋區之間布置導流板,防止局部氣流過高對濾袋造成沖刷磨損。沿煙氣流向上布袋采用錯層布置,以保證流場分布均勻性。
(3) 除塵器每個通道進出口設置煙門,可實現除塵器單個通道的在線檢修、離線清灰、故障隔離等功能。
改造后的布袋除塵器結構見圖2。
3.2濾袋選擇及清灰方式
濾袋材料為PPS纖維+PTFE基布。濾料后處理:PTFE浸漬處理,其中基布為PTFE,短纖維為PPS(要求PPS 30%為超細纖維),濾料單位質量大于580g/m2,纖維選用進口產品,國內廠家紡布并縫制。
布袋除塵采用外濾式。
噴吹系統采用固定行噴吹清灰技術。
3.3主要設計參數
除塵器主要設計參數見表3。

表3 設計參數
4.1性能測試結果
投入運行1年后(2014年11月)經研究院現場測試,結果見表4[2]。

表4 除塵器性能測試結果
測試結果表明:改造后,布袋除塵器煙塵排放質量濃度等指標達到設計保證值,改造工程達到預期目標。
4.2能耗變化
布袋除塵器氣耗(噴吹氣耗)為19m3/min;布袋除塵器本體無耗電設備,只是因阻力增加而增加了引風機的電耗。在對除塵器改造的同時,機組還實施了SCR脫硝改造,并對空氣預熱器、引風機進行了配套改造,整個系統阻力增加較多,引風機電耗率明顯增加,難以分清除塵器改造所占份額。但是,改造為布袋除塵器后,除塵器阻力只增加約不到600Pa,據此測算,引風機增加的電耗應低于原除塵器本體減少的電耗量,因此,改造為布袋除塵器后,總的能耗是下降的。
4.3運行及維護
由于布袋除塵器沒有高壓靜電設備,大大降低了運行、檢修維護人員工作的安全風險。而且,與靜電除塵器比,布袋除塵器結構簡單,檢修維護方便,故障率低,維護工作量少。
4.4效益分析
按設備多年平均利用小時數約6500h、機組滿負荷煙氣流量1200000m3/h計算,除塵器改造前后設備出口處的煙塵排放削減量為729t/a。
4.5目前運行狀況
投入運行初期,發現位于袋區最外側2個布袋破損。經檢查分析,破損原因為除塵器殼體漏風導致,處理泄漏點后更換布袋2條,并對除塵器進行全面檢查,未發現同類問題。近3年來,沒有發生糊袋等異常情況。
目前,除塵器運行狀態良好,除塵器阻力維持在800~850Pa,未見明顯升高。出口煙塵質量濃度一直維持在小于10mg/m3水平,與除塵器設備狀況相符。
另外,除塵器出口煙塵質量濃度的下降,對下游設備如引風機、脫硫設備GGH的運行創造了有利的條件:(1) 降低了引風機葉片磨損速度,延長了風機葉片使用壽命;改造前,每次機組大修時引風機葉片需返廠處理磨損問題,現在檢查引風機葉片磨損速度大大降低,返廠處理間隔可延長。(2) 減少了GGH堵塞情況的發生概率,提高了脫硫設備的運行可靠性。
依據現有設備的實際情況,選擇合適的煙氣流場和改造方案,將現有燃煤鍋爐靜電除塵器升級改造為布袋除塵器,無論是煙塵排放質量濃度、還是能耗等均大幅降低,而且運行維護更方便、更安全,更有利于下游風機、脫硫設備的運行。
[1] 韋健宏. 黃埔發電廠6號機組除塵器效率試驗報告[R]. 廣州:廣東電網公司電力科學研究院, 2012.
[2] 韋健宏. 廣東粵華發電有限責任公司6號機組改造后布袋除塵器除塵效率試驗報告[R]. 廣州:廣東電網公司電力科學研究院, 2014.
Retrofit of a Boiler Dust Precipitator
Liang Jianmin
(Guangdong Yuehua Power Generation Co., Ltd., Guangzhou 510731, China)
To reduce the pollutants emission from a boiler, the original electrostatic precipitator was changed into bag-type dust collector, which was staggeringly arranged with auxiliary flow-equalizing device equipped to ensure the uniformity of flue gas flow. After retrofit, the emission concentration of dust has been reduced from 99.47mg/m3to 5.93mg/m3, with the dust collecting rate up to 99.94%, achieving the intended purpose.
boiler; bag-type dust collector
2016-03-24
梁建敏(1969—),女,工程師,從事鍋爐設備檢修及改造工作。
E-mail: liangjianmin@hppp.com.cn
TK228
A
1671-086X(2016)06-0435-03