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燃氣電廠余熱鍋爐的化學清洗

2016-12-27 19:31:25蔣鈺文
中國高新技術企業 2016年33期
關鍵詞:凝汽器化學系統

摘要:上海某燃氣電廠余熱鍋爐為三壓、再熱、無補燃、臥式、自然循環燃機余熱鍋爐。文章介紹了上海某燃氣電廠2號余熱鍋爐采用雙氧水除油清洗+EDTA低溫清洗+二甲基酮肟鈍化工藝的整個化學清洗過程、清洗結果及評價、過程中發現的問題及建議。

關鍵詞:余熱鍋爐;化學清洗;EDTA;雙氧水;腐蝕速率;燃氣電廠 文獻標識碼:A

中圖分類號:TM621 文章編號:1009-2374(2016)33-0067-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.33.035

1 概述

1.1 簡介

上海某燃氣電廠一期工程裝機容量為4套400MW級蒸汽-燃氣聯合循環機組,建設4套SGT5-4000F型號高效單軸聯合循環發電機組,余熱鍋爐為三壓、再熱、無補燃、臥式、自然循環燃機余熱鍋爐。主要由進口煙道、鍋爐本體(受熱面模塊和鋼架護板)、出口煙道及煙囪、高中低壓鍋筒、除氧器、管道、平臺扶梯等部件以及給水泵、再循環泵、排污擴容器等輔機組成。

高壓鍋筒筒體材料為BHW35,封頭材料為SA-516Gr70,中、低鍋筒筒體和封頭的材料均為SA-516Gr70。高、中壓蒸發器管子材料均為SA210-A1,低壓蒸發器管子材料前3排為SA213-T11,其余為SA210-A1,高、中壓省煤器及給水加熱器管子材料均為SA210-A1。

2號余熱鍋爐化學清洗采用雙氧水除油清洗+EDTA低溫清洗+二甲基酮肟鈍化工藝?;瘜W清洗工作分兩個階段進行:第一階段凝汽器堿洗從2011年1月8日至1月9日結束;第二階段從2011年2月9日啟動一臺清洗泵進行高、中、低壓系統水沖洗開始至2月13日化學清洗工作全部結束。按2月10日12∶15鍋爐進雙氧水清洗開始至2月13日14∶00停清洗泵,清洗結束為止,累計耗時74小時左右。清洗時進行了化學分析,同時用監視管段和腐蝕指示片,來監測整個化學清洗過程。化學清洗總共用除鹽水量約2800噸(包括凝汽器堿洗),天然氣總共用2.974萬立方。

1.2 清洗范圍、清洗介質及流程

1.2.1 清洗范圍。凝汽器汽側,凝結水系統,旁路除氧器,鍋爐低壓、中壓、高壓系統的省煤器、蒸發器、汽包及其聯絡管道。

1.2.2 清洗介質。凝汽器采用雙氧水除油清洗。凝結水系統,旁路除氧器,鍋爐低壓、中壓、高壓系統的省煤器、蒸發系統、汽包及管道采用雙氧水除油清洗+EDTA清洗+二甲基酮肟鈍化。

1.2.3 清洗流程。

第一,凝汽器雙氧水清洗流程如圖1所示:

第二,系統清洗流程如圖2所示:

1.3 被清洗系統的水容積與化學清洗用設備

1.3.1 被清洗系統的水容積如表1所示。

1.3.2 主要化學清洗用的設備如表2所示。

2 化學清洗過程

2.1 凝汽器雙氧水清洗

2011年1月8日:

13∶03啟動一臺凝泵循環,系統檢查;14∶10凝汽器水沖洗;13∶53取樣水質目測清,無雜物;14:00停凝泵,沖洗結束。

2011年1月9日:

10∶19凝汽器本體進藥,至11∶10進藥結束,共用雙氧水量220kg;H2O2濃度:0.1%;溫度40℃,進行浸泡清洗。

15∶05清洗結束。15∶15排放雙氧水清洗液至廢水系統。

16∶40凝汽器經3次上水-放水水沖洗后,取樣水質目測清,無雜物,沖洗結束,停凝泵。

凝汽器雙氧水清洗階段共用水量約450噸。清洗后進行了凝汽器人工清理工作。

2.2 凝結水/鍋爐的低壓、中壓、高壓部分冷態水沖洗

2011年2月9日:

10∶45啟動清洗泵,鍋爐上水,沖洗高壓系統。

12∶10~14∶05高壓系統經2次上水-放水,取樣水質目測清,無雜物。

14∶05清洗泵打自循環,切換閥門,沖洗中壓

系統。

14∶05~15∶05中壓系統經2次沖洗,取樣水質目測清,無雜物。

15∶55~18∶35低壓系統經3次沖洗,取樣水質目測清,無雜物。

18∶43停清洗泵。

沖洗高、中、低壓系統共用除鹽水量約1000噸。

19∶05啟動配藥泵,高、中壓過熱器分別進保護液,21∶10過熱器排空門均出水,保護液充滿。

配保護液共用除鹽水約70噸,聯氨70kg。

2.3 凝結水/鍋爐的低壓、中壓、高壓部分雙氧水清洗

2011年2月10日:

8∶30啟動清洗泵,鍋爐開始上水。

9∶40投蒸汽開始升溫。

12∶15上滿水,建立循環。

13∶40~14∶20加雙氧水,雙氧水量800kg,H2O2濃度:0.1%。

15∶15回液溫度32℃,停輔汽。

15∶20停泵進行浸泡清洗。共用水量450噸。

18∶00雙氧水清洗結束

18∶35排廢結束,鍋爐上水沖洗。

20∶40沖洗結束。共用水量300噸。

2.4 EDTA清洗

2011年2月11日:

8∶20啟動清洗泵,鍋爐上水,打開省煤器底部排污門沖洗底部排污。

9∶25停止排污,開始投表加,建立正式酸洗回路循環。共用水量480噸。

10∶12~23∶00升溫升壓,同時系統檢查。

2011年2月12日:

2∶00~7∶15 EDTA清洗液配完,共用EDTA 17.75噸。

8∶20系統開始進EDTA清洗液。

9∶30 EDTA加完。系統進口EDTA濃度:7.31%,回液溫度:60℃。

10∶30投監視管及腐蝕指示片,此時低壓流量200t/h,中壓129t/h,高壓260t/h。

12∶00剩余EDTA濃度:4.45%,pH8.39,回液溫度:61.5℃。

17∶00 剩余EDTA濃度:3.02%,pH8.75,鐵離子4620mg/L,回液溫度:71.5℃。

12∶00、14∶00、18∶00、22∶00、0∶00都進行了一次10min過熱器反沖洗。

22∶00~2/13 1∶00連續三次取樣分析數據相同,鐵離子6720mg/L、剩余EDTA濃度1.87%,pH9.05,回液溫度:85℃。拆監視管檢查、取腐蝕指示片稱重,監視管清洗干凈,EDTA清洗結束。

2011年2月13日:

1∶00~1∶30開始加鈍化藥劑二甲基酮肟,氨水調節pH值。

1∶58鈍化藥劑加完,鈍化計時開始。投加鈍化藥劑二甲基酮肟共200kg。此時系統回液溫度87.5℃,pH9.6,低壓流量215t/h,中壓125t/h,高壓257t/h。

3∶00、5∶00、8∶00、11∶00都進行了一次10min過熱器反沖洗。

12∶25停輔助蒸汽。

13∶20拆監視管檢查,監視管表面已形成完整鈍

化膜。

14∶00鈍化結束。

14∶30~15∶39高、中壓過熱器反沖洗結束。

2011年2月14日:

高、中、低壓汽包檢查。

EDTA清洗期間全鐵離子濃度與時間曲線如下:

3 化學清洗結果及評價

第一,腐蝕指示片平均腐蝕速率為0.1068g/m2·h(標準≤8g/m2·h)。

第二,腐蝕指示片平均腐蝕總量為1.5486g/m2(標準≤80g/m2),詳見表3。

第三,被清洗下的垢量計算(不包括沉渣):

以鐵濃度分析數據最后3次的平均值計算,清洗容積按400m3計,清洗垢量為:6720×400×1.38=3709kgFe3O4。

第四,監視管檢查,監視管表面已完全清洗干凈,金屬表面已形成致密、均勻、黑灰色的鈍化膜,無點蝕及二次銹。

第五,汽包檢查,表面已完全清洗干凈,鈍化膜良好。

第六,汽包、下集箱、監視管都進行了鈍化膜CuSO4點滴試驗,結果均達到>10秒為優秀的標準。

第七,化學清洗效果良好,符合《化學清洗質量檢驗評定表》的相應要求,經各方面人員檢查評價,優良率為100%,總評為“優良”。

4 結語

2號余熱鍋爐化學清洗增加了旁路除氧器的化學清洗,考慮到清洗系統運行的安全,旁路除氧器在系統加熱階段與清洗系統進行循環運行,并根據臨時加熱器加熱溫升情況,適時投輔汽對整個清洗系統進行加熱,以增加系統的升溫速度,在雙氧水清洗及EDTA清洗時,采用浸泡或小流量的方式,以確保低壓鍋爐的清洗質量及清洗的安全。

2號余熱鍋爐化學清洗根據1號余熱鍋爐化學清洗過程中發現的問題:對系統及環境氣溫的變化系統的流量分配及測定上的問題,是采取增加流量計措施,對系統反沖洗問題,是采取增加反沖洗泵的措施。

1、2號機組的用水、用汽協調以及化學清洗時臨時系統防凍措施等都在實施中非常重視,使2號余熱鍋爐化學清洗工作達到了很好的效果。

作者簡介:蔣鈺文(1967-),女,上海人,上海電力建設啟動調整試驗所高級工程師,研究方向:電廠應用化學。

(責任編輯:王 波)

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