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基于Profibus—DP的搬運機器人分布式控制系統研究

2016-12-31 00:00:00黃帥宋開元王建華李榮兵
科技創新與應用 2016年15期

摘 要:文章針對硅塊檢測中人力搬運效率低、工作量大的問題,設計了一種基于Profibus-DP總線的智能搬運機器人分布式控制系統。該系統由主站S7-300PLC、人機界面、從站西門子S7-200PLC、步進驅動器及其步進電機、氣動抓手等組成,實現硅塊在運料小車和檢測臺之間的自動搬運;由于采用西門子公司的Profibus-DP現場總線將各智能搬運機器人組成分布式控制系統,實現了集中管理和分布控制。實驗結果表明,系統運行速度快、精度高、可靠穩定,大大節省了人力。

關鍵詞:硅塊檢測;Profibus-DP;S7-300PLC;分布控制系統

引言

太陽能是一種清潔的可再生能源,光伏發電是國家重點鼓勵發展的新能源之一,徐州作為我國硅材料的重要生產基地,擁有江蘇中能硅業科技發展有限公司等眾多生產企業。目前,在硅塊檢測方面,許多企業依然靠人力搬運,不但效率低,而且工作量大,嚴重影響了企業的發展。針對上述問題,文章設計了一種基于Profibus-DP總線的智能搬運機器人分布式控制系統。該系統由主站S7-300PLC、人機界面、從站西門子S7-200PLC、步進驅動器及其步進電機、氣動抓手等組成,實現硅塊在運料小車和檢測臺之間的自動搬運;并采用西門子公司的Profibus-DP現場總線將各智能搬運機器人組成分布式控制系統,實現了集中管理和分布控制[1]。

1 基于Profibus-DP的搬運機器人分布式控制系統

基于Profibus-DP總線的搬運機器人分布式控制系統采用三層結構,如圖1所示。

第一層為傳動控制層,可以采用Siemens公司的V80伺服驅動器或步進驅動器,文章作者在實驗時考慮到成本,采用步進驅動器;第二層為PLC控制層,采用Siemens S7-200 PLC及其Profibus-DP通訊擴展模塊EM277,通過Profibus-DP現場總線將S7-200 PLC和主控S7-300 PLC組成網絡通訊系統,進行實時高速通訊,協調工作;第三層為主控層,采用CPU314-2DP的S7-300 PLC,實時多個智能搬運機器人的集中管理和分布控制[2]。

2 西門子S7-300PLC與S7-200PLC的Profibus_DP通訊

2.1 西門子S7-200PLC的設置

S7-200PLC不能作為Profibus-DP網絡主站,只能作為從站來配置。由于S7-200本身沒有DP 接口,只能通過EM277接口模塊連接到Profibus-DP網絡上。

EM277模塊的左上方有兩個撥碼開關。每個撥碼開關使用平口螺釘旋轉旋動,從而可以設定0到9這10個數主站字,其中一個撥碼來管的數字×10,另一個數字×1,因此組合起來構成0到99,這也是EM277在PROFIBUS-DP網絡中的物理站地址。EM277在通電情況下修改撥碼開關的數字后,必須斷電,然后在上電才能使設定的地址生效。

2.2 西門子S7-300PLC的通訊組態

在S7-300PLC的硬件配置中,在DP接口上添加一個Profibus_DP網絡,網絡地址設置為1,并在網絡上新建一個EM277(S7-200PLC的PROFIBUS-DP通訊模塊),將其設置為網絡上的3號從站,如2所示。

2.3 西門子S7-300PLC與S7-200PLC之間的通訊區

這里要配置的通信區是指S7-300與S7-200兩側的互為映射的通信緩沖區。首先,配置S7-300PLC的通信區,在EM277模塊中提供了多種不同大小的通信區,用戶可以根據實際數據傳輸量來選擇,譬如選擇2Bytes Out/2 Bytes In,即兩個字節的輸出映射區和兩個字節的輸入映射區,地址是IB30、IB31、QB30和QB31。其次,配置S7-200PLC的通信區,雙擊打開EM277模塊,選擇分配參數,在I/O Offset in the V-memory中寫入600,則S7-200PLC的通訊區地址是VB600、VB601、VB602和VB603,如表1。

3 基于S7-200PLC的搬運機械手設計

文章設計了一種圓柱坐標式搬運機器人,如圖3所示。機械手主要是由回轉基座、上下直線運動立柱、左右直線運動橫臂和平行氣等四部分組成。基座的主要任務是支撐和完成機械手回轉;立柱裝在基座上,作上下直線運動;橫臂與立柱相連,作橫向運動;手部采用平行氣夾,能夠實現夾緊和松開兩個動作[3]。

為了防止夾傷硅塊,在手部設計時,需要在平行氣夾上內側安裝塑料墊。塑料墊材料選擇非常關鍵,需要有良好的彈性、耐磨性和耐腐蝕性,我們選擇全氟醚橡膠墊[4]。

系統以S7-200PLC為控制器,基座采用直流電機及其減速器,主要實現正反轉控制,定位采用霍爾傳感器檢測;立柱和橫臂采用步進驅動器和步進電機驅動,采用S7-200PLC的PTO高頻脈沖輸出,定位也采用霍爾傳感器檢測;抓手為氣動平行氣夾,為開關控制[5]。

4 控制程序設計

4.1 主程序設計

主程序主要包括初始化子程序、Profibus_DP子程序、立柱脈沖發送子程序、橫軸脈沖發送子程序、底座(或轉盤)左旋、底座(或轉盤)右旋、立柱上升、立柱下降、橫軸伸出、橫軸縮回、抓手夾緊、抓手松開共計12個子程序,動作流圖如圖4所示。

鑒于篇幅所限,只分析主程序的關鍵部分,即SHRB移位指令實現順序控制功能,如圖5所示。當搬運機器人接收到主站發送的啟動命令后,M0.0得電并調用機械手松開子程序,同時延時T37;延時時間到后M0.1得電并調用機械手上升子程序,當觸發到上限位傳感器時停止并使M0.2得電;M0.2得電調用機械手縮回子程序,當觸發到縮回限位傳感器時停止并使M0.3得電;M0.3得電調用底盤右旋子程序,當觸發到右旋限位傳感器時停止并使M0.4得電,順序控制。當M1.4得電時表示一次搬運結束并返回開始等待。

4.2 S7-200PLC的高頻脈沖輸出

S7-200PLC的PTO功能可輸出一定脈沖個數和占空比為50%的方波脈沖。輸出脈沖的個數在1~4 294 967 295范圍內可調;輸出脈沖的周期以?滋s或ms為增量單位,變化范圍分別是10~65 535?滋s或2~65 535ms。如果周期小于兩個時間單位,周期被默認為兩個時間單位。如果指定的脈沖數為0,則脈沖數默認為1。

S7-200PLC的高頻脈沖輸出可以采用三種方式:一是采用編程軟件STEP7-Micro/WIN中位置控制向導自動生成PTO脈沖;二是采用MAP庫來創建PTO脈沖;三是采用編程方式來創建脈沖,一般是建立一些脈沖發送子程序。文章不再一一介紹,僅以第三種為例,進行說明。第三種方式可以建立一個PTO脈沖子程序,如圖6所示。SMB67是PTO控制特殊寄存器,設置成16#85后允許PTO脈沖輸出、單段輸出、異步更新、時基增量1微秒等。SMW68是脈沖周期設置;SMD72是脈沖發送數量;PLS是高速脈沖輸出指令,操作數X指定脈沖輸出端子,0為Q0.0輸出,1為Q0.1輸出[6]。

5 結束語

文章針對硅塊檢測中人力搬運效率低、工作量大的問題,設計了一種基于Profibus-DP總線的智能搬運機器人分布式控制系統。重點介紹了西門子S7-300PLC的Profibus-DP硬件組態、S7-200PLC通訊擴展模塊EM277的設置、搬運機器人的結構設計、主控程序分析和高頻脈沖發送子程序分析。經實驗驗證,系統運行速度快、精度高、可靠穩定,大大節省了人力。

參考文獻

[1]言蘭,懂峰.基于PLC控制的搬運機械手的應用[J].機械工程與自動化,2008,4(2):156-158.

[2]馬超.基于Profibus現場總線的柔性制造系統的研究與實現[D].合肥:合肥工業大學,2010:5-6.

[3]孔秀艷.一種四軸搬運機械手的PLC控制[J].大眾科技,2008(7):112-113.

[4]熊明,曹才開.一種工業機械手的PLC控制[J].微計算機信息,2006,22(11):120-122.

[5]詹貴印,周紅梅.三自由度液壓機械手的PLC控制研究[J].裝備制造行業應用,2007(7):109-112.

[6]劉軒,王麗偉.機械手的PLC控制[J].機床電器,2006(4):34-49.

作者簡介:王建華(1981-),男,山東臨沂人,講師,碩士,研究方向為電氣控制。

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