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焊管生產(chǎn)線技術(shù)改造

2016-12-31 00:00:00胡星光劉宇
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年15期

摘 要:在鈦焊管生產(chǎn)機組中,二次定徑與在線矯直機的主要作用是使管材外徑與外徑達到成品要求,因機組在機組在調(diào)試外徑和管子校直方面難兼顧。所以,對鈦焊管生產(chǎn)線二次定徑及在線矯直機進行改造。

關(guān)鍵詞:鈦焊管生產(chǎn)線;二次定徑;在線矯直機

1 概述

公司2009從日本進口四條焊管生產(chǎn)線,能生產(chǎn)外徑Φ12-Φ50,壁厚0.2-2.0mm管材,其中機組中心的一致;矯直機的精度以及二次定徑各軋輥的排序?qū)Ξa(chǎn)品的外徑、直線度產(chǎn)生直接影響。

2 存在問題

焊管機組于2013年進行正式投入生產(chǎn),其中一條平巖線機組(2L)主要生產(chǎn)鈦焊管,所生產(chǎn)的管材主要存在外徑不穩(wěn)定(外徑間斷性忽大忽小)以及管子劃傷質(zhì)量問題,并且在調(diào)試外徑和管子校直方面難以兼顧。

3 原因分析

(1)從日本進口的另外三臺機組在調(diào)試外徑和管子校直方面具有良好的設(shè)計理念和先后順序,調(diào)試外徑通過3立3平交替組合方式實現(xiàn),管子校直通過一對立輥和一對平輥組合的在線矯直機實現(xiàn)。而平巖線機組二次定徑采用了2立2平交替組合,在線矯直機后有1組單獨的平輥+3組導(dǎo)向平輥+1組立輥。這樣的配置在管子校直時容易造成銅輥的不均衡磨損,從而導(dǎo)致外徑控制跳動比較大。

(2)2L原裝在線矯直機和改進后的在線矯直機很難達到外徑調(diào)整和直線度調(diào)整要求,故需要配置高精度在線矯直機,形式結(jié)構(gòu)可以參考1L或4L。

(3)管材外徑的間斷性忽大忽小,由于在生產(chǎn)不同管徑的管材時,退火爐的高度要求不同,經(jīng)過多次的高度調(diào)節(jié),導(dǎo)致整條生產(chǎn)線中心不一致;另外制管軋輥使用到一定的周期,軋輥成型面會不同程度的磨損,需要重新車軋輥孔型。這樣就使一套軋輥中每一個軋輥半徑尺寸的不同,導(dǎo)致在調(diào)機時中心很難調(diào)到一致。還有一個原因就是平巖線的平輥、立輥都沒有固定,導(dǎo)致整個生產(chǎn)線中心調(diào)節(jié)沒有一個參照,導(dǎo)致生產(chǎn)線中心不一致。

(4)管材表面劃傷,生產(chǎn)能產(chǎn)生劃傷主要在退火爐部分,拆開退火爐冷卻部分石墨套,石墨套部分無堅固物體,不可能導(dǎo)致管材劃傷,經(jīng)一段時間仔細觀察,發(fā)現(xiàn)劃傷部分從在線加熱線圈后開始出現(xiàn),拆開在線加熱線圈后水套,發(fā)現(xiàn)加熱線圈后,水套前有一個石墨導(dǎo)套,石墨導(dǎo)套內(nèi)圈直徑過大,導(dǎo)致加熱后管材與加熱線圈中石英玻璃管接觸,產(chǎn)生了劃痕。

4 改造方案

(1)將現(xiàn)有的在線矯直機后的1組水平輥和傳動裝置前移,并

且增加1組立輥,實現(xiàn)二次定徑由3組立輥和3組平輥交替組合的方式。

(2)將在線矯直機安裝在3立3平機架之后,用于管材矯直。

(3)為保證機架有足夠的調(diào)整空間,同時保留熱水清洗裝置,將現(xiàn)有的3組導(dǎo)向平輥(用于管材矯直)的前2組移除。

(4)在線矯直機改造要求:查看了庫房原裝和改造后的在線矯直機,結(jié)合現(xiàn)場測量分析,利用原裝在線矯直機的調(diào)整機構(gòu),將帶有矯直輥的部分拆除,參照另外三條線在線矯直機改造其前后矯直輥結(jié)構(gòu)(上下、左右各一組)

2L二次定徑改造前后示意圖如圖2、3所示。

1導(dǎo)向立輥+1立+1平+1立+1平+1在線矯直機+1平+清洗+3導(dǎo)向平輥+1導(dǎo)向立輥+ET+激光測徑+1導(dǎo)向立輥

(5)軋輥設(shè)計優(yōu)化:進一步優(yōu)化平巖線軋輥孔型,降低或減少因軋輥因素導(dǎo)致的管子外徑變化。每一套軋輥在孔型時,所車部分尺寸一致。

(6)對退火爐部分重新進行中心校準。

(7)平輥、立輥水平重新校準,計算出平輥高度,固定死平輥軸。

(8)重新車石墨導(dǎo)套,內(nèi)徑尺寸控制在比石英玻璃管內(nèi)徑小

6mm以上。

5 改造后效果

改造后,生產(chǎn)的管材表面無劃傷,管材外徑變化在正常范圍內(nèi),管材直線度達到了產(chǎn)品指定要求,達到了技改目的。

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