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側式堆料機人字形堆料改進分析

2016-12-31 00:00:00谷浩張文紅
科技創新與應用 2016年14期

摘 要:人字法堆料是目前矩形料場普遍使用的均化工藝,文章根據《人字形堆料工藝的優化》中提及的優化方法針對實際生產中發生的問題進行分析,并提出了相應的優化方案。

關鍵詞:散料;人字法;固定端;側式堆料機

前言

目前,常用的側式堆料機均采用人字法行走式堆料,將散料分層堆放,經橋式刮板取料機配合后實現物料的混勻。該堆料方法技術成熟,已經在水泥、造紙等行業大量使用,但在日常生產過程中依然存在固定端取料量不足等問題,對日常生產的產量控制、節能、自動化等產生一定的影響。下面就對該部分缺陷進行分析與論述。

1 人字法堆料原理與特點

人字法堆料是將料堆的斷頭分為移動端與固定端,經過一系列公式計算得出每層的堆料量,從而通過PLC來控制移動端與固定端行走距離與停留時間,使料堆整齊,分層均勻。公式可參考翟建設、李建華、李紹偉所著論文《人字形堆料工藝的優化》。預測的料堆縱斷面結構大致如圖1。堆料后使用橋式刮板取料機自左向右取料,料耙在縱斷面將物料刮至底部然后通過刮板取至出料皮帶如圖2所示。人字法堆料可使在非固定端取料時,實現物料的穩定輸出,并可通過調整行走速度,實現產量的調整。但在固定端取料時,由于取料面的減少,取料量大幅下降,導致取料量嚴重不足,即使通過行走加速進行補償,依然出現在取料過程的最后末尾階段無法滿足產量的問題。

2 人字法堆料的問題分析

假設每次取料深度不變均為K,堆高為H1,料堆半徑R1,取料斷面邊長L1,料堆安息角度α,取料斷面傾角為β,剩余斷面堆高為H2,半徑為R2,取料斷面邊長L2(如圖3)。則正常料堆取料體積為V1=R1×H1×K,固定端取料體積為V2=R2×H2×K。由于R=H/tgα,L=H/sinβ,帶入的出V1/V2=H1^2/H2^2。因此得出結論當取料機在端部取料時,取料量是隨高度成平方遞減。假設取料機行走頻率正常工作頻率為25Hz,最高行走頻率為40Hz,則從最小行走頻率,到最大可以提高產量60%。而在固定端,當H1/H2為0.775時,產量衰減即接近60%。以上假設為滿載狀態。

在實際生產過程中,由于下游料倉的存在因此取料機并不需要滿負荷運行,大部分用戶采用的方法是延長固定端的取料時間,盡可能的減小剩余料堆的高度的方式。但仍然會遺留部分料堆,并且在端部取料過程及后續二次堆料時產生以下問題:

(1)料堆堆形:按照原優化程序第二次堆料時由于剩余料堆的存在,必然會在固定端位置出現凸起,影響物料均化效果及整齊。

(2)取料機被迫加速:取料機在固定端取料時由于取料量下降,不得不逐漸提高取料機行走速度進行補償。給取料機自動化控制帶來了新變量。

(3)取料機調速:隨著取料機速度的不斷提高,取料機產量的變化幅度被嚴格限制,這就使得下游設備需料量被取料機所限制,降低了生產的靈活性及可調整性。

(4)工作效率:隨著料堆高度下降,取料斷面向下滑料減少,造成料耙電機及行走電機負載增大,降低設備使用壽命,而刮板刮料量大大減少,造成刮板空轉,造成能源的浪費,降低了取料機的工作效率,浪費能源。

3 人字法堆料的改進探索

根據上面提出的問題,確定方案思路。首先剩余料堆是無法避免的,而只有當剩余料高度縮小到一定程度,才使取料機被迫加速,對取料機調速和工作效率產生影響。首先采用將H1/H2控制在0.8-0.775來保留剩余料堆以避免剩余料堆對取料機產生的不良影響,然后針對堆料機二次堆料的問題進行優化。基于這個思路提出以下兩套方案進行論述:

(1)軟件更新:針對遺留料堆的問題,在第二次堆料時可以采用修改程序參數的方式進行彌補,在固定端料堆處減少堆料量,并配合接觸式料位計測量料堆高度,從而修正由于料堆遺留對二次堆料產生的影響。根據一系列公式計算出取料機在固定端取料的取料量,并轉換成行走頻率,通過公式的線性化,自動調節取料機行走頻率,也可增加電位計手動調節。結合實際情況,設定取料機行走“取料完”限位,保證剩余料堆高度與取料量相適應,并且每次取完料后剩余料堆高度一定,如此就可以固化計算公式。

(2)硬件改造:在堆料機上增加非接觸式料位計,要求可以測量料堆高度,通過模擬量送至PLC,并根相應公式計算堆料量。結合計算得出的每層高度,決定堆料機固定端、移動端停留時間。或增加堆料機行走編碼器,將原有程序中的移動端行走時間轉換成距離。若硬件條件允許,可以根據下料量的增減,實現對行走速度的調節。討論:以上兩套方案均可實現對原有堆取料方式的進一步優化,其中軟件更新方案,在硬件修改不大的基礎上,通過軟件的算法優化調節,客服了固定端剩余料堆產生的一系列問題。由于硬件修改不大,僅在軟件上作出修改,適合對老舊設備進行改造。但由于程序設計的基礎是理論計算,因此是針對普遍情況,而在實際運行中,若遇到特殊情況,則會對自動工況產生問題,這也是軟件改造的局限性。當問題發生時仍需要人工手動操作,因此整體自動化程度僅比原設計略有提高。軟件更新的缺點,正是硬件改造的優勢所在。硬件改造中增加了多項實時數據的采集,并集成了行走機構的通訊系統,經過PLC的計算,控制設備輸出,即行走距離及停留時間,甚至可以控制行走速度。該方法自動化程度高,參數采集全面,若增加相應的安全設備及監控系統,可升級為無人值守系統。但相應的硬件改造必然造成生產成本的升高,因此該方案并不適合老舊設備改造而更適合新建設備。

4 結束語

隨著社會的發展,傳統行業規模已經十分龐大,客戶不但需要新技術新產品,更需要對自己已有設備及工藝的更新換代及升級改造。提高自動化程度,節能減排,提高效率將有更大的發展空間。

參考文獻

[1]翟建設.人字形堆料工藝的優化[J].工業技術,2010,34:12-13.

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