劉黎明
(湖南省電力公司鳳灘水力發電廠,湖南沅陵 419621)
某電廠220 kV室內開關站于1997年11月建成投運。電氣一次采用雙母線帶旁路、專用母聯及專用旁路接線形式,四回進線,五回出線共九個電氣間隔,是連接湘西電網和湘西北電網的重要樞紐戶內AIS開關站。2017年3月,電廠檢修人員在進行開關站母聯間隔停電檢修中,發現C相電流互感器瓷套表面附有明顯油珠,仔細檢查發現一次接線板(C2端)有可見縫隙,最上端瓷套表面附著有明顯溢出的熔錫(圖1)。
根據Q/GDW1906—2003《輸變電一次設備缺陷分類標準》、DL/T664—2008《帶電設備紅外診斷技術應用規范》,初步判斷一次接線板承受過高溫,判定為危急缺陷,立即向省公司運檢部專責匯報,及時啟動電網風險預警應急響應,并聯系設備生產廠家前來處理。
設備出廠日期1997-04-01,設備型號LB10-220,額定變比300/5,600/5,1200/5;頻率50 Hz,額定動穩定電流125 kA,絕緣水平252/460/950 kV。該設備1997年11月投運,無不良運行工況。
(1)絕緣電阻。2009年、2012年兩次絕緣電阻試驗數據見表1。對比試驗數據發現,主絕緣電阻下降較為明顯,但仍遠大于Q/GDW1168—2013《輸變電設備狀態檢修試驗規程》中規定的:一次繞組絕緣電阻>3000 MΩ的標準值,近兩次例行試驗中絕緣電阻滿足狀態檢修試驗規程要求。

圖1 瓷套表面熔錫

表1 電流互感器絕緣電阻試驗數據
(2)介損及電容量。2009年、2012年兩次介損及電容量試驗數據見表2。試驗數據未顯示介損及電容量有明顯變化。各項例行(常規)試驗數據顯示試驗合格,未見設備異常。

表2 電流互感器介損及電容量試驗數據
(3)紅外熱像檢測。2006年5月、6月、7月、8月紅外熱像檢測記錄見表3,2016年5月紅外熱像檢測數據顯示,C相電流互感器溫升達18℃,溫差達10℃,在隨后的水電大發、高溫度夏以及迎峰度冬期間的跟蹤復測中,未見設備異常。
2012年、2015年電流互感器油色譜試驗數據見表4,實驗數據未發現有特征氣體增長或超過注意值,油色譜試驗數據正常。

表3 電流互感器紅外熱像檢測記錄

表4 電流互感器油色譜試驗數據 單位:(μL/L)
為查明故障原因,解體前對電流互感器進行診斷試驗。故障處理測量數據見表5,測量數據顯示C相電流互感器一次繞組直流電阻比B相高出近一倍;C相一次接線板接觸面直流電阻比B相異常超高,表明C相電流互感器一次接線板存在明顯接觸不良情況。

表5 故障處理前測量數據
解體檢查發現:①內部一次繞組端部壓接螺母松動,密封墊老化彈性減弱(圖2),直流電阻增大,導致高溫漏油。②C相電流互感器一次接線板(C2)熔錫嚴重,接線板表面和軟連接變色嚴重,高溫燒蝕造成接線板表面凹凸不平和壓接部位漏錫,電氣接觸面之間出現可見縫隙致使接觸電阻增大,導致嚴重發熱。③電流互感器一次接線板(L1,L2,C1,C2)與一次繞組連接系單螺母壓接方式(圖3),沒有采用雙螺帽壓接防松動措施。④在電廠水電廠大發、機組全開運行方式下,Ⅰ母與Ⅱ母之間穿越功率非常小,設備承受電流小,紅外檢測不易發現局部高溫缺陷;在機組起停頻繁運行方式下,Ⅰ母與Ⅱ母之間穿越功率大,設備承受電流大,可能漏測未能及時發現局部高溫缺陷。

圖2 密封墊開裂

圖3 單螺母壓接
(1)對電流互感器一次接線板表面進行打磨拋光鍍銀處理,對接線板(C2)整體搪錫后再進行打磨拋光鍍銀處理。
(2)更換三相電流互感器一次繞組端部密封密封墊,補充同牌號合格的絕緣油至正常油位。
(3)例行試驗。故障處理后進行電氣和化學試驗。試驗項目包括絕緣電阻、介損及電容量、變比檢查、一次繞組直流電阻、油色譜分析等。試驗數據滿足現行試驗標準和規程要求。
綜合設備故障排查、解體檢查結果、試驗診斷分析,C相電流互感器直流電阻、單氫含量較A、B兩相增幅明顯,結論為局部承受過高溫燒蝕,且溫度超過錫的熔點。針對故障成因建議:①將油浸式電流互感器納入設備預警管理。注重運行巡視、檢修巡視和專業特巡,加強設備檢修,加快設備改造。②增加紅外熱像檢測頻次。在水電大發、高溫度夏、迎峰度冬以及在開關站Ⅰ母、Ⅱ母間穿越功率較大的特殊運行模式下,及時跟蹤電流互感器一次繞組端部溫度。③在設備檢修中,除例行試驗外,增加檢測一次繞組電阻診斷試驗。