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一起330kV懸式絕緣子炸裂故障分析

2017-02-06 07:52:38張秀斌溫定筠范迪銘
電氣技術 2017年1期
關鍵詞:產品

張秀斌 彭 鵬 溫定筠 范迪銘 王 津

(國網甘肅省電力公司電力科學研究院,蘭州 730050)

一起330kV懸式絕緣子炸裂故障分析

張秀斌 彭 鵬 溫定筠 范迪銘 王 津

(國網甘肅省電力公司電力科學研究院,蘭州 730050)

本文針對一起330kV懸式絕緣子炸裂故障進行了分析。通過多種檢測手段進行了綜合判斷,還原了事故過程,確定了故障類型,找到了事故發生的原因,為檢修人員開展下一步相關隱患排查和制定今后檢修策略提供參考和依據。

330kV懸式絕緣子;炸裂;故障分析;零值

懸式絕緣子在輸配電系統中得到了廣泛應用,在變電站、換流站以及輸電線路上,均存在大量的懸式絕緣子。在近年來超高壓、特高壓電網的迅速發展的大背景下,絕緣子的安全運行問題直接影響著整個系統的安全水平[1-4]。本文對一起變電站懸式絕緣子炸裂故障原因進行了調查,對非事故絕緣子串進行了排查和隱患消除。

1 事故過程及現場檢查情況

某330kV變電站330kVII母擴建延長部分與原母線相鄰第四串門型架連接處新安裝懸式絕緣子串A相炸裂,如圖1所示,A相母線與絕緣子掛點處有放電痕跡,33422刀閘C相靠Ⅱ母側刀閘瓷柱有一片瓷裙1/4破裂,3342罐式斷路器瓷柱有損傷痕跡。

炸裂絕緣子鋼帽內有放電痕跡,本相另一側懸式絕緣子有4片絕緣子鋼帽有放電痕跡。

事故發生后,檢修人員到達現場并在設備停電后,將事故絕緣子串拆下,對炸裂絕緣子片所在的A相第4串其他絕緣子進行了檢查。以存留事故現場的第一手資料,為查找事故原因累積數據。由于運行中絕緣子串的主要電氣性能是其絕緣性,檢修人員首先對未炸裂絕緣子進行了絕緣電阻測試。

圖1 炸裂絕緣子鋼帽及瓷片

經現場對未炸裂的A相第4串絕緣子進行逐片絕緣電阻檢測,根據DL/T 741—2010《架空輸電線路運行規程》規定,運行中的瓷質絕緣子絕緣電阻不得小于300MΩ,測得低、零值絕緣子17片,合格6片,經外觀檢查,有沿面放電痕跡絕緣子5片。絕緣子絕緣電阻檢測記錄見表1。

絕緣電阻檢測結果顯示,該330kV絕緣子串的23片絕緣子片中,絕緣電阻符合規程中對運行條件要求的僅3片,大部分絕緣子片存在絕緣劣化現象,表現形式為低值或零值。

初步判斷,事故的起因可能是部分絕緣子存在低、零值現象,絕緣劣化導致無法承受正常運行電壓,從而逐步演變成為事故。

由于為炸裂絕緣子雖然未炸裂,但已經受到炸裂絕緣子的波及,其絕緣情況在事故前后已經發生較大變化,因此,其絕緣電阻檢測結果只能夠提供事故原因追查的方向性的參考作用,根據其事故后存在絕緣劣化情況并不能夠判斷其事故前的絕緣情況。且絕緣子炸裂的原因無法排除機械強度不足的因素的影響。

基于上述原因,技術人員分兩個步驟對該事故進行了追蹤,一方面將未炸裂絕緣子運回試驗室進行進一步的拉力試驗分析和模擬運行條件試驗;另一方面,赴絕緣子生產廠家追溯該批次絕緣子的出廠記錄,以期在綜合兩方面資料的基礎上綜合分析和還原絕緣子事故前的狀態。

2 送檢絕緣子試驗檢查分析

技術人員在高壓試驗室對運回的事故串及其他串絕緣子進行了試驗和相關檢測。

2.1 外觀檢查、絕緣電阻測試

將該變電站的事故串以及非事故串共619片絕緣子在試驗室進行了外觀檢查、絕緣電阻測試,結果如下:

1)通過外觀檢查,發現部分絕緣子外觀完整,表面RTV涂料有少量磨損,應為運輸中造成,但未傷及瓷釉。同時,部分絕緣子損壞嚴重,表面RTV涂料均有不同程度磨損,其中619片絕緣子中破損絕緣子7片,嚴重破損2片。

2)通過對所有絕緣子進行絕緣電阻測試發現619片絕緣子中非零值絕緣子136片,低值絕緣子6片,零值絕緣子477片,低值、零值絕緣子占絕緣子總數的 78.8%。對絕緣子做絕緣電阻試驗,試驗結果見表2。

試驗結果顯示,事故后未炸裂絕緣子存在大量低、零值現象,與現場絕緣電阻測試結果相吻合并互相印證,可以更進一步支持事故起因在于部分絕緣子上存在低、零值現象,但由于同樣為事故后絕緣狀況檢測,無法排除其他因素影響。

表2 絕緣子絕緣電阻測試數據

2.2 拉力試驗

為了對事故絕緣子的機械強度進行檢驗,試驗人員在在送檢的絕緣子中,抽取兩串絕緣子串逐片絕緣子進行了拉力試驗,兩串絕緣子串共46片絕緣子均通過試驗。

由于事故后絕緣子串全部通過了拉力測試,基于此試驗結論,可以排除絕緣子片機械強度不夠導致事故發生的可能性。

3 產品制造環節追溯

現場和試驗室的對未炸裂絕緣子片絕緣電阻的檢測無法排除事故本身的影響,而拉力試驗排除了機械強度因素的影響,為了進一步排查事故原因,并且為運行中絕緣子同類事故預防排查工作提供參考,技術人員赴生產廠家開展實地調研,重點對爆裂XWP-160懸式絕緣子的原材料來源、工藝制造水平及檢驗檢測能力等相關原始資料進行質量追溯并收集。

3.1 原材料檢測追溯

對本批次瓷絕緣件的原材料資料進行質量追溯,本批次產品泥料主要是由清遠泥、東堡泥、姜沖泥、鉀長石、福建泥、礬土等構成;鋼腳由自貢市順達電力附件制造廠生產 Q160型,共計進貨量932個;鋼帽由山東凱力電力金具有限公司生產Q160型,共計 917個。水泥膠合劑采用強度等級52.5普通硅酸鹽水泥。詳細核對了原材料進廠驗收(理化試驗報告)質量跟蹤記錄文件,證明原材料質量過程符合質量控制要求。

3.2 瓷件生產制造過程追溯

通過現場實地調研考察,對泥料成型及燒成后的工藝控制進行收資。包括精泥水分測試表一份,成型濕坯尺寸規格檢驗記錄表一份,干坯水分測試表一份,出窯報告表一份,成瓷檢驗窯次報告綜合表一份。

3.3 試驗能力審查

對懸式絕緣子相關試驗及能力證明資料進行審查,包括產品抽查試驗記錄一份,出廠產品試驗報告一份,XWP-160高壓線路耐污盤形懸式瓷絕緣子定型試驗(型式試驗)檢驗報告一份。根據相關試驗報告審查結果,符合國家相關絕緣子試驗標準。

3.4 同批次產品去向追溯

根據現場考察、廠家出窯報告表及成瓷檢驗窯次報告綜合表,該批產品于2013年12月7日進窯(窯號3,窯次2),總進窯量2033只;2013年12月10日出窯,總出窯量1904只。同批次出窯產品量包括:XWP-160型號938只;XP-70型號631只;XWP-70型號335只。具體情況如下:

1)XWP-160型號,進窯量1022只,共計7.97t。出窯量938只,共計7.32t,產品合格率為92%,廢品量共計84只。包括原料階段廢品量7只,其中鐵質2只,雜質5只;成形階段廢品量32只,其中圈子裂12只,縮釉5只,主體裂15只;燒成階段廢品量45只,其中裝坯破31只,有煙油9只,釉泡5只;保留廢品15只。XWP-160型號產品供給甘肅省電力公司900只。剩余38只中,用于工頻火花試驗16只擊穿破壞、11只磕碰、7只用于出廠試驗、4只留廠不詳。

2)XP-70型號,進窯量 656只,共計 2.36t。出窯量631只,共計2.27t,產品合格率96%,廢品共計25只,包括原料廢品損失1只,成形廢品損失5只,燒成廢品損失19只,保留廢品3只。XP-70型號產品于2014年2月28日全數供給貴州某供電公司。

3)XWP-70型號,進窯量355只,共計2.02t,出窯量335只,共計1.91t,產品合格率94%,廢品共計20只,包括原料廢品損失1只,成形廢品損失3只,燒成廢品損失 16只,保留廢品 7只。XWP-70型號產品于2014年3月7日全數由個人購買。

產品制造環節和同批次產品去向追溯結果提供了同批次產品的流向,為今后對其他任然處于運行中的該批次其他絕緣子開展有針對性的排查工作提供了參考資料。運維檢修管理部分隨后也安排了針對提供給本單位的相同批次絕緣子的排查工作,并針對存在問題的同批次產品安排了更換計劃。

4 返廠解體檢查

為了確切認定事故原因,對事故中炸裂絕緣子片和部分未炸裂絕緣子片返廠進行專業化檢驗。

2015年10月20至24日,在制造廠家對返廠XWP1-160型6片懸式瓷絕緣子(3片為零值絕緣子,2片為低值絕緣子,1片為合格絕緣子)進行相關試驗及解體檢查,檢查情況具體如下:

對返廠零值絕緣子(試品編號 3#)、低值絕緣子(試品編號5#)及廠內隨機抽樣產品(試品編號9#)進行孔隙性試驗,試驗壓力為20MPa,時長為9h。試驗結果顯示3#瓷片斷面有品紅滲透現象,如圖2所示。

圖2 瓷片斷面有品紅滲透現象

對返廠低、零值絕緣子進行解體檢查,發現鋼帽與瓷件頭部水泥膠合劑層有明顯的氣孔及孔隙,絕緣子在制造生產過程中,膠裝工藝質量控制存在漏洞,如圖3、圖4所示。

對返廠零值絕緣子(試品編號3#)及廠內隨機抽樣產品(試品編號9#)進行理化分析試驗。化驗結果表明零值絕緣子(試品編號3#)及廠內隨機抽樣產品(試品編號9#)部分材料存在偏差,其中SiO2與Al2O3的偏差均超過2.5%。具體材料成分見表3。

圖3 零值絕緣子泥膠合劑層有氣孔及孔隙

圖4 低值絕緣子泥膠合劑層有氣孔及孔隙

表3 返廠絕緣子及廠內隨機樣品理化分析數據

對此次返廠的非事故非零值懸式絕緣子進行工頻耐壓,試驗時電壓升至 60kV被擊穿,未達到標準規定(80kV,1min)工頻耐壓要求。

圖5 合格絕緣子工頻耐壓擊穿

為了進一步了解生產廠家懸式絕緣子質量狀況,對生產廠家XWP-160型瓷質懸式絕緣子現場隨機抽取3片合格樣品進行所有出廠試驗,試驗結果滿足相關規程要求。

返廠檢查顯示,故障絕緣子有品紅滲透現象,其鋼帽與瓷件頭部水泥膠和劑層有明顯氣孔及孔隙,其裝配過程中的膠裝工藝可能存在漏洞。且返廠非事故絕緣子串的部分材料存在偏差,對其工頻耐壓試驗存在擊穿現象。

5 結論

通過對懸式絕緣子的原材料來源、工藝制造質量追溯及檢驗檢測能力、返廠故障絕緣子解體等多項檢查,造成該330kV變電站XWP1-160懸式瓷質絕緣子炸裂故障的原因如下。

該批次產品在生產制造方面過程中,部分原料配比有偏差,鋼帽與瓷件頭部膠裝工藝質量控制不嚴,存在水泥膠合劑層有明顯的氣孔及孔隙,絕緣子瓷件在焙燒控制過程中,氧化還原時間不足,造成燒成后部分產品瓷質密度不夠,產生極其微小吸濕性的孔隙,從而導致瓷絕緣子瓷件吸濕性劣化。在掛網運行過程中,隨著時間的推移,雨水及霧氣中微小水分子,滲入到這些孔隙中,造成了產品絕緣性能降低,最終導致絕緣子劣化產生低、零值。在高電壓下,泄漏電流增大,發展成大電流通過絕緣內部,使得鋼帽內溫度急劇升高,大量的熱量產生高溫引起絕緣子炸裂,脫落掉串。

[1]江秀臣,李鋒,付正才,等.低零值絕緣子判斷方法的研究[J].高電壓技術,1995,21(3):72-75.

[2]張斌.劣化絕緣子檢測技術的國內外研究現狀[J].電網技術,2006,30(S1):275-278.

[3]蘇東東.懸式絕緣子炸裂的分析及改進措施[J].上海鐵道科技,2013(2):70-74.

[4]DL/T 626—2005.劣化盤形懸式絕緣子檢測規程[S].

張秀斌(1986-),男,甘肅白銀人,碩士,工程師,從事電力設備技術監督與狀態檢修工作。

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