韓昭海,張海東,樊勇杰,彭剛,趙見平,王艷成
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川750006)
虎狼峁作業區延長油井免修期措施效果分析
韓昭海,張海東,樊勇杰,彭剛,趙見平,王艷成
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川750006)
在有桿泵采油系統中,抽管桿的偏磨、抽油泵故障及井筒環境日益惡化,不僅降低油桿的強度,造成抽油桿斷裂,磨穿油管壁從而造成油管漏失,泵故障也隨著井筒環境的惡化日益加劇。由于管桿偏磨、泵故障日趨嚴重造成作業頻繁,免修期短,不僅對原油生產造成一定的影響,而且造成作業費用超支,經濟效益差。造成井筒故障的有很多因素,為此,本區深入開展井筒健康管理,強化深井采油配套,加大新工藝新技術使用力度,井筒治理取得了新的成效。
管桿偏磨;泵故障;免修期
1.1 地質概況
虎狼峁油田屬特低滲油藏,具有低壓、低滲、低產的“三低”特點,全區71%的油井為多層系同時開發,斜井占95%,斜井段平均井斜27°。
1.2 生產現狀
截止2016年2月底,油井開井571口,單井日產液2.74 m3,日產油1.4 t,含水43.8%,平均沖程2.6 m,沖次3.8次,泵徑30.53 mm,動液面1 521 m,沉沒度62 m,泵效35.7%。
1.3 近兩年油井維護性作業原因統計
截止11月底,開井數同比上升395口(590上升到985),檢泵井次同比上升36井次(249上升到285),單井檢泵頻次下降0.01。其中管故障和泵故障作業井次上升,桿故障作業井次減少,主因:偏磨管破,泵閥刺漏,結垢、出砂導致卡泵。
2.1 抽油泵故障頻繁
2.1.1 含水上升,結垢加劇,球座垢卡失靈隨著含水上升,井筒結垢嚴重,沉降至球座位置,導致閥副結垢,失靈不出液。2016年共出現7井次,同期對比含水上升68.4%,平均運行周期301 d。
2.1.2 固定總成端面刺漏固定總成下接頭與閥座不能完全壓實密封,稍有間隙即出現過流、腐蝕,導致刺漏,2016年1月~11月發生5井次。
2.1.3 閥副材質不合格易腐蝕刺漏因管式泵閥副質量問題,短期內閥副刺漏,2016年1月~11月發生14次。其中2016年項目組投產井固漏3井次,材質差,均為普通不銹鋼閥副,平均使用周期僅117 d。
2.1.428 mm柱塞雙公接頭易斷裂游動凡爾罩與活塞連接雙公接頭螺紋,壁太薄,僅有2.5 mm,2016年斷裂9次,平均周期436 d,山東威馬管式泵問題居多(見表1)。
2.2 管桿偏磨嚴重
作業區油管服役期3年以下為主,占50%,有3%的油管服役期超過8年,1月~11月管故障作業100井次,以管桿偏磨導致的絲扣磨穿、管體破為主,相對去年同期增加24井次。
2.2.1 桿柱組合不合理導致油管頻繁破裂2016年1月~11月,共有5口井因管柱組合不合理而導致油管偏磨,主要是底部加重桿數量使用不規范(數量過少),導致活塞在下沖程過程中抽油桿彎曲偏磨。
2.2.2 低沉沒度是油管桿偏磨的另一重要原因油井平均沉沒度僅有62 m,井底流壓低,泵筒充滿程度差,供液不足嚴重,桿柱下行時活塞撞擊液面,出現“液擊”現象,導致桿柱彎曲產生偏磨。1月~11月此類原因油管破發生7井次,平均沉沒度只有31.9 m,與上次檢泵相比沉沒度平均下降36.8 m(見表2)。
2.2.3 高含水加劇管桿偏磨1月~11月油管破共計100井次,其中有32口井含水上升導致偏磨加劇,統計10口井同期相比平均含水上升18.99%,占管破總井數的32%,平均磨損周期332 d(見表3)。
2.3 井下附件問題突出(泄油器)
泄油器廠家更換頻繁,標準不一,難以規范,質量問題突出。2016年作業區所使用的泄油器已連續更換4家(江漢興亞、鹽城開明、鹽城新永佳、慶陽洲陽),都存在不同的質量問題。

表1 2016年1月~11月抽油泵柱塞雙公接頭斷裂統計

表2 2016年1月~11月低沉沒度導致偏磨漏失井統計
3.1 深井泵綜合治理對策
3.1.1 合金閥副推廣使用2016年1月~11月共使用合金閥副89套(碳化鈦球+碳化鎢座),使用后未發現合金球座出現腐蝕、刺漏現象。2017年作業區將加大合金閥副的資金投入,提高閥副的耐腐蝕、耐磨性,減少固漏井次。3.1.2使用雙固定球座,降低油井漏失故障率2016年1月~11月共使用23套,使用后平均檢泵周期延長251 d(截止11月30日)。建議2017年針對固漏頻繁的井,合理使用雙固定球座(見表4)。
3.1.3 Φ28活塞雙公接頭易斷裂游動凡爾罩與活塞連接的雙公接頭螺紋,壁太薄,僅有2.5 mm,2015年斷裂8次,平均周期335 d,山東威馬、山東壽光管式泵均出現此類問題(見表5)。
通過與深井泵廠家溝通,對活塞雙公接頭處的工藝參數和材質都進行了改進,增強雙公接頭處的強度。
具體改進方案如下:(1)游動凡爾接頭內孔直徑由Φ13更改為Φ11(退刀槽處壁厚由3.4 mm增加到4.4 mm),符合API標準閥座內孔直徑(Φ11.68±1.27)的要求;(2)材質由316更改為強度高的3Cr13材質;(3)材質硬度由56-62HRA變為62-65HRA,標準屈服強度由245 MPa增強為630 MPa(見圖1)。
使用改進后的活塞雙公接頭,活塞斷較去年同期減少5井次,節約井下費用5.8萬元。
3.1.4 活塞進油堵頭工藝改進2015年使用活塞進油堵頭存在以下問題:(1)端面厚度不一,2 mm~3 mm均有;(2)端面不光滑不平整,甚至無明顯端面,因此極易造成游動球座壓緊不實而導致端面刺漏,而造成游動凡爾失靈、漏失。2015年因進油堵頭刺漏而導致檢泵共計12井次,平均檢泵周期僅有213 d。

表3 2016年1月~11月含水升高導致油管偏磨漏失井統計

表4 雙固定球座使用效果

圖1 活塞雙公接頭改進示意圖

表5 2015年月活塞雙公接頭故障統計

表5 2015年月活塞雙公接頭故障統計(續表)
2016年通過對活塞進油堵頭進行改進,增加了進油堵頭壁厚,由2.5 mm上升到3.5 mm,對堵頭端面進行光滑處理,保證壓緊力平衡,密封性可靠,平均檢泵周期延長至275 d(截止2016年11月底),再未出現此類故障,大大延長了作業區的檢泵周期。
3.2 管桿偏磨故障治理對策
3.2.1 優化桿柱組合應用油井分析專家系統,并結合現場井筒狀況,對桿柱組合進行優化,2016年桿柱組合優化共47井次,泵上Φ22抽油桿從30根增加到40根,平均檢泵周期延長139 d,下步結合井筒動態檢泵時持續調整。
通過使用小直徑的抽油桿降低抽油桿自身的質量,增加了管桿之間的縫隙,降低了摩擦的幾率,減少上行時的摩擦力。2016年通過調整了23口井的桿柱組合,平均檢泵周期增加了182 d。
3.2.2 使用內襯油管延緩磨損周期針對磨損周期較短、管破頻繁的井,2011年開始使用內襯油管,至今共計使用43.5 km(231口井),平均檢泵周期從342 d上升到584 d,延長242 d。通過總結分析偏磨規律,制定出適合作業區內襯油管的使用規范,提高內襯油管的使用效果,2016年未出現偏磨上移現象。
3.2.3 優化油管更換方案虎狼峁作業區2009-2015年管故障井次不斷上升,2016年1月~11月達到100井次,占總檢泵井次的25%以上,形勢更加嚴峻,油管故障成為急需治理的問題。通過制定“油管優化更換方案”,采取“新油管整井更換,舊油管零星更換”的方式,逐步改善油管服役現狀,使管故障井次逐年下降,井筒治理向好的趨勢發展。
(1)依據“單井產油量、油管破損頻次、油管服役年限”三項條件對油井篩選分類,2017年計劃對26.2 km(15口井)油管進行整井更換,更換下的油管按照80%的完好率測算,約20 km舊油管用于零星使用。
(2)依據單井產油量及油管服役年限,在2017年對產油量高于3 t的油井進行分類,檢泵時根據油管現狀進行整井更換新油管。
(3)現場對整井更換起出的油管刺洗初步篩選:完好的舊油管統一回收至作業區料點存放,由作業區專業技術人員監督挑選,用于產油量1 t以下油井檢泵時零星更換。
3.3 做好日常管理工作,為井筒“健身”
3.3.1 依據四項情況落實查看井筒是否清潔、檢查尾管是否沉砂、翻閱記錄查看歷史描述情況、探砂面確定砂面位置,及時安排沖砂洗井凈化井筒。2016年1月~11月檢泵過程中累計沖砂29井次,有效提高了井筒的清潔度。
3.3.2 清防蠟,使井筒輕松運行作業區“分液量、分區域、分井況”規劃油井加藥差異化管理,最大限度提升油井井筒“健康”程度。
(1)按照每口井的結蠟特點實行“一井一策”的加藥制度;
(2)井站建立藥品庫存,便于月度核實藥品消耗;
(3)通過站控視頻錄像檢查加藥,通過考核督促落實;
(4)油井熱洗分級管理。
全區油井熱洗執行分類管理,從技術室到井區,做到“選井-實施-監督-評價”一體化管理。1月~11月熱洗402井次,平均載荷由56.4 kN下降到53.9 kN,平均電流由23.6 A下降到22.1 A。
4.1 檢泵周期逐年延長,作業質量穩步提升
單井檢泵井次持續降低,從2010年0.95次/井·年下降到目前的0.50次/井·年,井下作業一次成功率保持100%,頻繁上修井由去年的12口減少到今年的8口。
4.2 單井維護成本持續減少
結合“四費合一”井筒管理理念,通過優化費用投入,單井維護成本持續降低,與2015年同期相比單井維護成本減少0.04萬元/井。
TE933.2
A
1673-5285(2017)01-0089-04
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.01.025
2016-11-19
韓昭海(1986-),2009年畢業于中國石油大學(華東)石油工程專業,現為虎狼峁作業區技術員。