簡浩宇


摘 要:化學合成制藥廢水是一種成分復雜、毒性高、含難降解有機物質的有機廢水,已逐漸成為重要的污染源之一,如何處理該類廢水對于環境保護而言意義重大。結合化學合成制藥廢水處理工程實例,分析了廢水處理工藝、調試運行情況及工程經濟效益,為該類廢水的治理工藝的選擇提供了參考。
關鍵詞:廢水;污染源;處理工藝;水質成分
中圖分類號:X787 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.01.114
化學合成的制藥企業每年會造成非常嚴重的污染,究其原因是合成工藝路線長、反應步驟過多,最終產品只占原料總量的5%~15%,剩余的絕大多數以廢氣、廢液、廢渣的三廢形式存在。其中,化學制藥廢水大多數具有有機物濃度高、含難降解及對微生物有毒的物質、水質成分復雜、可生化性差等特點,是重要的污染源之一,成為了污水處理行業難處理的廢水之一。為了使制藥廢水達標排放,制藥廢水深度處理技術的研究已經刻不容緩。
1 工程概況
某大型醫藥企業主要采用化學合成法生產抗腫瘤、抗生素、消化道及精神類藥物的原料藥,其排放的廢水按高濃度廢水和低濃度廢水分質收集,高濃度廢水主要為生產車間用于合成藥劑時產生的結晶母液、轉相母液、吸附殘液等;低濃度廢水主要為生產工藝過程中產生的反應釜、過濾機、催化劑載體等設備和材料的清洗水等。根據園區污水處理廠的接管要求,該廢水處理站建成后排水執行《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)表4中的二級標準。
2 處理工藝
2.1 廢水水質分析
化學合成的制藥企業產生非常嚴重的污染,究其原因是因合成工藝路線長、反應步驟過多,未反應的原輔料及溶劑大量進入廢水中,最終產生的廢水極難處理。該廢水中主要的污染物質為有機物,比如苯類有機物、醇、酯、石油類、乙醇、氯仿、DMF等。該類廢水水質、水量波動大,多含有成分復雜、有抑菌作用的抗生素,有機污染物種類多、濃度大、色度深和含鹽量高,屬于典型的高濃度難降解有機廢水,僅靠單一的處理方法無法滿足達標排放要求,必須組合多種工藝進行聯合處理。
2.2 工藝流程
為了保證預處理效果,可根據高濃度生產廢水的微電解處理效果,將一組混凝反應池靈活調整成Fenton氧化池,高濃度廢水經微電解后先進行Fenton氧化反應,再與低濃度生產廢水混合后進行混凝沉淀。生產廢水經預處理后進入調節池B與廠區生活污水混合,再一同進入厭氧池進行厭氧降解,最終進入A/O池進行生化處理。為了保證脫氮效果,池中設混合液回流系統。生化出水經二沉池固液分離后進入清水池,由泵送入園區管網。二沉池設污泥回流泵,將污泥回流至A/O池。混凝沉淀池污泥、厭氧池污泥及二沉池剩余污泥經污泥池濃縮后脫水外運處置。工藝流程如圖1所示。
為了避免因生產故障、檢修、消防而產生大量高濃度廢水,進而給廢水處理站帶來負荷沖擊和環境污染等一系列問題,應設應急事故池用于接納生產過程中的事故廢水。
2.3 主要構筑物及設備
主要構筑物及設備包括以下8種:①集水池A。主要用于收集高濃度生產廢水,利用車間排放口原有集水池。②調節池A。調節池前端設有pH調整反應區,廢水經pH及水質、水量調節后提升至電催化反應器進行處理,其尺寸為L×B×H=3.5 m×3.0 m×3.0 m,有效水深為2.5 m,結構形式為鋼混,內壁防腐,半地下式。③電催化反應器。成套設備2組,單組處理能力為2 m3/h,N=15 kW。④微電解反應器。2座反應塔,攪拌槽式,并聯使用。配套設備為微電解反應器2座,規格為φ1.5 m×2.0 m,碳鋼襯膠防腐,N=2.2 kW。⑤混凝沉淀池。經微電解處理后投加混凝藥劑,進一步去除廢水中的污染物質,分為混凝反應區和混凝沉淀區,反應區分2組4格。其中,有一組可根據高濃度廢水微電解處理效果,靈活調整成Fenton氧化池。⑥集水池C。主要用于收集低濃度生產廢水,利用車間排放口原有集水池。⑦格柵井及集水池B。生活污水經格柵去除大顆粒雜質后進入集水池B,通過泵提升進入調節池B。⑧調節池B。用于混合生產廢水(高濃度、低濃度)、廠區生活污水,池中設攪拌系統,均衡水質水量,以減少對生物處理系統的沖擊負荷,其尺寸為L×B×H=16.0 m×12.0 m×5.0 m,有效水深為4.5 m。
3 調試運行情況
3.1 UASB反應器調試
UASB反應器接種污泥取自工業園區污水處理廠經消化一個月的污泥,將含固率為80%的接種污泥投入調節池,加生活污水及少量工藝廢水充分攪拌均勻泵入UASB反應器,蒸汽加熱控制溫度在35 ℃,接種污泥投加量為100 t。對UASB反應器出水進行連續監測并逐步提高進水COD質量濃度至4 000 mg/L,當反應器的COD去除率穩定在60%以上時,觀察污泥床有大量污泥絮體形成,反應器頂部液面有大量氣泡產生,由此可以認為UASB反應器初步啟動成功。
3.2 A/O生化系統調試
生化系統接種污泥取自工業園區污水處理廠好氧活性污泥,脫水后的活性污泥含固率約80%,污泥投加量為100 t。以生活污水、少量工藝廢水及UASB反應器出水并添加少量N、P營養悶曝一周。運行中連續觀察填料上的掛膜情況,當發現填料掛膜良好時,逐步提高進水質量濃度至1 500 mg/L,當反應器的COD去除率穩定在80%以上時,對填料上的絮體鏡檢,觀察到生物相豐富,有大量菌膠團及原生動物存在,由此可以認為A/O生化系統調試成功。
3.3 調試結果
該工程于2012-06竣工,調試期約4個月,各工藝單元運行正常,監測結果顯示出水水質達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中表4的二級標準,2012-11一次性順利通過當地環保局驗收,運行監測結果如表1所示。
甲苯、苯胺類、苯酚、硝基苯類、氯仿在出水中均未檢出。
4 工程經濟分析
4.1 工程投資
工程投資為568.92萬元,其中土建投資為230.78萬元,設備投資為241.55萬元,設計、安裝、調試為96.59萬元。
4.2 運行成本
動力費為1.24元/m3,藥劑費為0.98元/m3,人工費為0.21元/m3,總費用為2.43元/m3。
4.3 占地面積
總占地面積為2 700 m2(包括綠化面積)。
5 結束語
綜上所述,化學合成制藥廢水危害大,難降解,是重要的污染源之一。為了堅持可持續發展道路,構建“資源保護型,環境友好型”的和諧社會,在化學制藥合成和廢水處理中應引入更多的新工藝、新技術,從而更好地處理廢水,改善環境。但市場上的藥物種類和數量繁多,制藥產生的有機污染物復雜,很多常用的廢水處理工藝成本較高、效率較低,處理后的廢水仍達不到排放標準。工程實踐表明,本工程中的工藝處理效果穩定、可靠,出水水質達標,能保證整體的處理效果,可減少投資及運行成本,為難降解化學合成制藥有機廢水的處理提供了參考。
參考文獻
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〔編輯:張思楠〕