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動車組車下鉚接結構分析及狀態評估

2017-02-18 16:31:25李孝勇萬國強李來彬
科技創新與應用 2017年3期

李孝勇 萬國強 李來彬

摘 要:文章針對動車組車下鉚接結構進行結構分析,對已運用10年的動車組用結構件進行分解研究,評估其運用狀態。

關鍵詞:鉚接結構;動車組;失效分析;疲勞試驗

1 概述

鉚接結構作為一種有效的機械連接形式,在機械結構中被廣泛應用[1]。由于鉚接結構具有良好的安裝性能、防松性能、特有的抗剪力和高夾緊力[2]、低檢修、免維護性等特點,在高速動車組領域得到了廣泛應用。高速動車組是一個復雜的系統工程,輪軌耦合及高速運行產生的氣動載荷對車下鉚接結構影響較大,在動車組高速運行時,若鉚接結構存在失效,會造成飛濺,容易擊傷人或擊打到其他設備,甚至會造成設備脫落,釀成嚴重后果。為保障列車的安全、可靠運營,消除安全隱患,需對高速動車組車下鉚接結構進行結構分析及狀態監控。

2 車下鉚接結構的應用

(1)設備安裝用鉚接結構如圖1所示、管線支架鉚接結構。

(2)設備艙底板用鉚接結構如圖2所示。

3 鉚接結構分析

(1)安裝設備用鉚接結構,鉚釘承受橫向剪切、結構共振等復合載荷,可能會使基體安裝孔變形,從而導致鉚釘傾斜,引起設備異常振動;鉚釘承受垂向拉伸載荷也可能改變鎖緊環與鉚釘圓弧凹槽密貼程度,導致預緊力的下降。

(2)設備艙底板組裝大量采用鉚接結構,由于此結構直接暴露在車輛底部,受結構共振、氣動載荷的影響,可能會使鉚釘產生疲勞斷裂,導致鉚釘脫落。

4 研究的內容及方法

4.1 對車下鉚接結構分解研究

對已經運用10年的鉚接結構進行分解檢查,以換氣裝置逆變器用鉚接結構作為試驗樣件如圖3所示。

4.1.1 研究方法

自鉚釘套環與墊塊的交界處將鉚釘切斷,鉚釘自動從孔內脫出,對鉚接母材、鉚接件、墊片、鉚釘、鉚釘套環周邊進行形貌觀察,對橫梁安裝孔和過渡梁安裝孔進行圓度檢測,對各部件進行探傷。以研究各安裝部件是否存在裂紋,各安裝面是否存在相互運動產生的摩擦痕跡,各安裝孔圓度是否存變橢圓的跡象,以判斷鉚接結構是否失效或存在失效趨勢。

4.1.2 研究過程

(1)通過對各部件形貌檢測,各接觸面之間未見明顯的微動磨損形貌,證明各部件之間的緊固狀態良好。

(2)由于設備過渡支架與橫梁對使用安全影響最大,故僅對兩者的孔尺寸進行計量,評估是否存在塑性變形。測量結果見表1。數據顯示兩個孔的直徑都不均勻,圓度不均勻;由于鉚釘孔呈腰鼓形(中間粗、兩端細),這種形狀也不太可能是工作時磨損所致。孔圓度不均勻應不是工作過程中發生的變形,可能與加工有關。

(3)將各部件沿軸向剖切成兩半,進行熒光檢測,未發現裂紋顯示。

(4)采用體視顯微鏡,對七部件的孔內壁形貌進行觀察,各部件形貌均不符合典型的微動磨損特征。

(5)對鉚釘表面進行熒光檢測,未發現裂紋。用體視顯微鏡觀察,其表面未見明顯損傷。

4.1.3 小結

根據以上檢測結果,各接觸面之間未見明顯的微動磨損形貌,鉚釘孔圓度測量不均勻,無損檢測未見裂紋,孔內壁無微動損特征,鉚釘表面形貌正常且未見損傷。證明鉚接結構無失效特征,目前狀態良好。

4.2 設備艙底板研究

系統了解其鉚接結構的性能,對設備艙底板用鉚釘進行了機械性能檢測和疲勞試驗驗證。

4.2.1 機械性能檢測

選取在設備艙底板中應用較為廣泛的鉚釘(不銹鋼鉚C6L90-U8-3),進行拉伸試驗與剪切試驗,測試結果見表2。

根據檢測結果,樣件的最小抗剪切載荷為12.65KN大于標準規定值12.25KN,最小抗拉力載荷為17.68KN是標準規定值的1.4倍,試驗結果表明此種鉚釘本身的機械性能符合要求。

4.2.2 鉚接結構疲勞試驗

疲勞試驗子樣件選取典型鉚接結構,共計8個子樣件。采用MTS810材料試驗機,進行拉伸疲勞試驗[3],采用對稱循環進行加載試驗,即循環應力比為r=-1。子樣件材質為不銹鋼(SUS304,厚度3mm),采用鉚釘C6L90-U8-3(不銹鋼),鉚釘套環3LC-2CU-8(不銹鋼),試驗現場圖見圖4,試驗數據見表3。

試驗中對疲勞試驗次數超過200萬次的工件按照200萬次記錄,數據見表3,結果表明,設備艙底板用鉚接的疲勞斷裂次數隨拉伸力的增加而減少,在拉伸力達到2KN時,疲勞斷裂次數出現銳減。但工件5的試驗結果與相近工況的試驗結過果差別很大,結合樣件斷口的形貌,分析為施工不規范導致,表明施工的差異性對鉚接性能的影響很大。

4.2.3 小結

結合鉚釘的機械性能和疲勞試驗結果,鉚接結構的斷裂形式表現為鉚接件首先發生變形斷裂,證明鉚釘的強度滿足設備艙運用要求。另外,觀察鉚釘斷裂部位的鉚接件母材,無1例母材裂紋,說明結構強度滿足運用要求。

5 結束語

經過以上車下鉚接結構的研究,結果表明設備安裝用鉚接結構安全可靠,運用狀態良好。設備艙用鉚接結構的強度設計滿足要求,設計安全可靠。證明車下鉚接結構的設計滿足動車組運用要求,且運用狀態良好。

參考文獻

[1]張洪雙.鉚接工藝參數分析[J].機械設計與制造,2011(6):241-243.

[2]肖貴.哈克拉鉚釘技術在車輛中的應用[J].科技經濟市場,2010(7):20.

[3]吳志偉.拉鉚釘工藝在客車車身輕量化中的應用[J].產業與科技論壇,2015,14(8):68-69.

作者簡介:李孝勇(1983-),男,中車青島四方機車車輛股份有限公司技術中心,從事動車組的研發設計工作。

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