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離心機振動分析的誤區(qū)及治理

2017-02-18 16:32:09李明趙玉超張磊
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年3期

李明 趙玉超 張磊

摘 要:福樂偉臥式螺旋三相分離離心機,運行過程中發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動端在線振動監(jiān)測連鎖保護(hù)頻繁報警,離心機無法正常運行。對離心機5個滾動軸承進(jìn)行更換并對轉(zhuǎn)鼓、螺旋作動平衡檢測正常后試機。當(dāng)轉(zhuǎn)速開至800r/min時,徑向振動增大,升至1500r/min時聯(lián)鎖保護(hù)動作跳機,同時轉(zhuǎn)鼓非驅(qū)動端軸承溫度異常。對在線振動數(shù)據(jù)進(jìn)行時域、頻域分析,以此為方向開展第二次檢修,再進(jìn)行動平衡檢測,軸承間隙調(diào)整后,試機運行正常。

關(guān)鍵詞:離心機;轉(zhuǎn)鼓;螺旋;動平衡;振動分析;軸承游隙

引言

Flottweg-FRICANTER24E,德國福偉東公司2005年制造,用于氨水、焦油、焦油渣三相分離。需分離的物料通過供料管進(jìn)入離心機內(nèi),在離心力的作用下,密度大的固體沉降到轉(zhuǎn)鼓壁。二相密度不同的清液形成同心圓柱,較輕的液相氨水處于內(nèi)層,較重的液相焦油處于外層。不同液體環(huán)的厚度可通過調(diào)節(jié)溢流堰和可變?nèi)~輪來改變。沉積在轉(zhuǎn)筒壁上的固體焦油渣由螺旋輸送器送至排渣口。轉(zhuǎn)鼓速度4000r/min,螺旋與轉(zhuǎn)筒差速1-29.6r/min。

1 滾動軸承游隙調(diào)整誤區(qū)

1.1 檢修作業(yè)過程

離心機轉(zhuǎn)鼓非驅(qū)動端更換了新軸承NU1022,用深度尺對軸承室測量后給軸承0.10mm軸向游隙。離心機試運行20min后軸承發(fā)熱達(dá)到75℃。

1.2 分析

軸承裝配過程中在正常室溫下進(jìn)行,考慮到軸承負(fù)載溫升在50℃左右,忽略了介質(zhì)溫度,運行過程中進(jìn)料溫度92℃±3℃,介質(zhì)產(chǎn)生的溫度差對熱膨脹的影響考慮不周全,造成裝配數(shù)據(jù)失真,出現(xiàn)錯誤。

計算如下:

(1)軸承NU1022熱膨脹變化量L1

L1=H1△t1α=28×62×13×10^-6=0.023mm

式中H1-軸承外圈厚度28mm

△t1-裝配時與外界溫度差為62℃

α-鋼的膨脹系數(shù)13×10^-6(V℃)

(2)軸承定位通蓋熱膨脹變化量L2

L2=H2△t2α=20×62×15.5×10^-6=0.019mm

式中:H2-通蓋定位環(huán)寬度20mm

△t2-裝配時與外界溫度62℃

α-不銹鋼的膨脹系數(shù)15.5×10^-6(V℃)

(3)由于介質(zhì)熱膨脹產(chǎn)生的變化量之差

△L=L1+L2=0.023+0.019=0.042mm

由計算可知,熱膨脹存在0.042mm的誤差

1.3 處理

上一次裝配熱膨脹系數(shù)誤差造成軸承外圈定死自由度限制過緊,軸承發(fā)熱??紤]到介質(zhì)帶來的膨脹誤差對軸承軸向游隙調(diào)整為0.14mm,確保軸承滾珠自由度。

2 動平衡誤區(qū)

2.1 動平衡檢測

離心機結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,裝配精度高,設(shè)備在線監(jiān)測報警時,對其進(jìn)行了全面的狀態(tài)診斷,通過時域、頻域的分析,準(zhǔn)確指出故障類型、故障部位。工作轉(zhuǎn)速在3443r/min,非驅(qū)動端水平方向9.7mm/s,垂直方向8.9mm/s,軸向2.4mm/s,頻譜中基頻有穩(wěn)定的高峰,其他倍頻振幅較小,轉(zhuǎn)速再提升100r/min,基頻幅值隨轉(zhuǎn)速增大而增大,綜上分析動平衡失衡了。相關(guān)專家會審后對轉(zhuǎn)股、螺旋、按G2.5級進(jìn)行動平衡試驗,制作驅(qū)動、非驅(qū)動端動平衡聯(lián)軸器進(jìn)行測試。離心機螺旋殘余不平衡量及不平衡分量相位,驅(qū)動端204g相位116°,非驅(qū)動端2.8g相位58°;離心機轉(zhuǎn)鼓殘余不平衡量及不平衡分量相位,驅(qū)動端0.91g相位151°,非驅(qū)動1.1g相位91°,達(dá)到動平衡標(biāo)準(zhǔn)。

2.2 啟動試機

盤車正常后啟動,轉(zhuǎn)速由低到高提升,轉(zhuǎn)速在800r/min時,水平方向、垂直方向振動值逐漸增大,升至1500r/min水平方向11.5mm/s,垂直方向9.7mm/s,軸向3.1mm/s,頻譜分析還是典型的動不平衡造成。

2.3 分析

離心機轉(zhuǎn)鼓、螺旋動平衡值在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),開機試機依然出現(xiàn)動平衡失衡。查找不平衡存在原因,是螺旋、轉(zhuǎn)鼓不平衡相位疊加造成平衡被破壞,還是制作的轉(zhuǎn)鼓、螺旋半聯(lián)軸器有不確定因素。分析確定要因,先對離心機整機螺旋、轉(zhuǎn)鼓組合在一起上動平衡機測試,驅(qū)動端5g相位172°,非驅(qū)動端6.2g相位101°。螺旋、轉(zhuǎn)鼓在動平衡機上檢測水平度在0.03mm/m,徑向跳動度在0.02mm,無明顯形變均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。運用排除法,所有焦點集中在動平衡用的半聯(lián)軸器上,經(jīng)測量裝配定位間隙非驅(qū)動端在0.062mm,間隙大處于無定位狀態(tài),螺旋軸中心線與聯(lián)軸器中心偏差造成,動平衡數(shù)據(jù)失真。

2.4 處理

重新加工非驅(qū)動端半聯(lián)軸器,定位間隙控制在0.015mm。作動平衡去除不平衡量,回裝試機正常。事實表明,作動平衡測試要考慮半聯(lián)軸器與轉(zhuǎn)子的定位精度,保證同軸度才能確保動平衡測試的精確性。

3 結(jié)束語

設(shè)備檢修中對轉(zhuǎn)動部件裝配,一定要同其運行工況條件緊密結(jié)合在一起。對直徑不對稱的旋轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行動平衡檢測,制作驅(qū)動與支持用的半聯(lián)軸器一定要選擇與裝配部位合理定位夾緊,保證同軸度。本次檢修通過頻譜分析獲得較為滿意的診斷結(jié)果,對設(shè)備檢修能起到事半功倍的效果。

參考文獻(xiàn)

[1]虞和濟.振動診斷的工程應(yīng)用[M].冶金工業(yè)出版社,1992.

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