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某300 MW抽凝式汽輪機動靜碰磨原因分析

2017-03-01 08:43:16葛挺高寬李勇梁卓
綜合智慧能源 2017年1期

葛挺,高寬,李勇,梁卓

(大唐華中電力試驗研究所,鄭州 450000)

某300 MW抽凝式汽輪機動靜碰磨原因分析

葛挺,高寬,李勇,梁卓

(大唐華中電力試驗研究所,鄭州 450000)

某300 MW抽凝式汽輪機在改造后的首次啟動過程中,出現了高中壓通流部分軸向動靜碰磨。針對碰磨的原因進行了分析,并通過高中壓通流部分各級運行間隙的計算,找出了最先碰磨部位;為今后類似改造提出了建議。

動靜碰磨;膨脹;磨損

0 引言

某300 MW汽輪機原為東汽設計制造的亞臨界、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、抽汽凝汽式汽輪機,型號為C300/235—16.7/0.343/537/537。該機原設計熱耗率為7 892 kJ/(kW·h),最新的熱力性能試驗結果為8 141 kJ/(kW·h),比設計值偏高249 kJ/(kW·h)。為解決該機實際運行熱耗高的問題,2015年9—11月進行了高效亞臨界升參數節能改造,在通流部分改造的同時,將主、再熱蒸汽溫度由537 ℃提升至565 ℃。

綜合升級改造完成后,于2015年11月29日進行首次啟動,當負荷升至80 MW左右時,振動突然增大,被迫打閘停機;經揭缸檢查,發現高壓通流部分軸向磨損。下面就該汽輪機動靜碰磨發生的過程、原因分析、故障處理及經驗教訓進行簡要介紹。

1 故障過程及磨損情況檢查

1.1 故障過程

2015年11月28日,鍋爐點火;11月29日11:00,汽輪機具備沖轉條件。11月29日11:26開始沖轉,沖轉參數基本符合制造廠要求,經磨檢、中速暖機、高速暖機,13:30定速。定速后,高中壓缸熱膨脹7.30/8.20 mm,高壓脹差1.50 mm,轉子偏心10.5 μm,各監視參數正常。定速后進行電氣試驗,試驗過程中,各軸振、瓦振及其他數據正常。但中壓通流部分存在鼓風現象,中缸排汽溫度達到412~459 ℃,持續時間約10 h。11月30日01:50并網帶負荷。帶負荷期間,主、再熱蒸汽平均溫升速率為1.3 K/min,0.9 K/min,局部溫升速率1.8 K/min,符合運行說明書的要求。11月30日05:23,負荷由87 MW降至74 MW,軸向位移由0.10 mm降至0.06 mm,脹差由5.56 mm升至5.60 mm;1X軸振發生一次波動,最大值達到73 μm,05:28恢復正常。11月30日05:52,#1,#2瓦軸振、瓦振開始上漲;06:01,1X軸振193 μm,2X軸振187 μm,被迫打閘停機,此時脹差表指示值為5.60 mm。11月30日06:09,轉速到零,惰走時間僅8 min,此時脹差表指示值為7.4 mm。轉速到零后,盤車無法投入,采取悶缸處理措施。11月30日08:00,再次試投電動盤車正常,盤車投運。

1.2 磨損情況檢查

1.2.1 熱態檢查情況

2015年12月3日,在盤車狀態下,拆除高壓后軸封及中壓后軸封外擋汽封后,發現高壓后軸封外擋汽封高齒向機頭側彎曲,軸向磨痕明顯,磨損情況如圖1所示。中壓后軸封外擋未發現軸向磨損,徑向輕微磨損。

圖1 高壓后軸封外擋汽封軸向磨損情況

1.2.2 揭缸檢查情況

2015年12月12日,汽缸金屬溫度降至80 ℃,停止盤車、油泵運行,汽缸解體檢查;2015年12月17日高中壓缸解體檢查完畢。檢查發現高中壓動靜部分發生磨損,高壓各級隔板汽封及后軸封汽封齒軸向磨損,其中后軸封齒軸向磨損嚴重;高壓第5級動葉葉根與第6級隔板軸向磨損嚴重,復測間隙發現該部位G點處軸向間隙較安裝時增加了1.7 mm;高壓第4,5,9,11,12級葉頂汽封齒軸向磨損;調節級徑向汽封齒徑向有輕微摩擦痕跡;中壓隔板汽封及徑向汽封齒有輕微徑向摩擦痕跡。檢查前軸承箱與高壓缸之間的H梁連接情況,連接正常,但被保溫包裹。進行前軸承箱推拉試驗,移動正常,無卡澀。檢查#2軸承箱定位情況,死點正常。測量推力間隙,為0.43 mm,與安裝數據吻合。對通流部分間隙數據進行復測,除摩擦部位有偏差,其他數據與安裝數據吻合。

2 碰磨分析

2.1 碰磨原因

綜合改造后汽輪機結構、故障時運行參數、故障后檢查情況,造成軸向碰磨的原因如下。

(1)脹差表存在誤差,指示值偏小。對脹差表進行校驗,發現脹差表指示值偏小。指示值5.60 mm時,偏小0.90 mm;指示值7.40 mm時,偏小1.10 mm。

(2)H梁溫升膨脹,進一步增大測量誤差。高中壓缸與前軸承箱間H梁被保溫材料包裹,使得空氣無法對其冷卻,造成H梁溫度升高、膨脹量增加。與H梁散熱良好狀態相比,H梁溫度約升高130℃,其長度334 mm,按線性膨脹系數13.5×10-6/K計算,H梁將產生0.6 mm的額外膨脹量。

(3)改造后進汽溫度升高,轉子膨脹量增加。汽輪機通流部分改造時,配套進行了鍋爐受熱面的相關改造,將主、再熱蒸汽溫度由537℃提升至565℃。由于進汽溫度的提高,高中壓通流部分各級的溫度也隨之升高,各級溫度升高使轉子的膨脹量較改造前增大。改造前后高中壓通流部分額定工況各監視段溫度的對比見表1。

表1 各監視段溫度對比 ℃

(4)改造后外缸溫度降低、通流間隙減小。通流部分改造后,高壓通流部分增加3級、中壓通流部分增加1級,高壓內缸增加0段抽汽室,中壓進汽部分安裝隔熱罩,高中壓外缸增加螺栓自流冷卻系統以上改造措施對提高效率、減少缸內漏汽有利,但也會造成外缸及法蘭金屬溫度降低,導致外缸與轉子溫差增大;在轉子總長度不變的情況下,增加4級及0段抽汽室,會造成軸向通流間隙減小。溫差大與間隙小2個因素疊加,使改造后軸向間隙安全裕量明顯減小。

(5)泊松效應引起的轉子伸長量設計取值偏小。設計時,泊松效應引起的轉子伸長量取值為0.76 mm,明顯小于實際轉子伸長量1.80 mm(轉速由3 000 r/min降至0 r/min,高壓后軸封第9列處),設計與實際偏差1.04 mm;造成停機過程中,出現較嚴重的磨損。

2.2 碰磨部位分析

由打閘前振動波動及變化規律判斷,脹差表指示值5.60 mm時已發生碰磨,此時實際脹差已達7.10 mm左右(脹差表測量值偏小,影響0.90 mm;H梁被保溫材料包裹,引起的H梁額外膨脹,影響0.60 mm),最先碰磨部位應在正脹差方向軸向間隙安全裕量最小處。

運行時動靜部件溫度升高,高中壓轉子以推力瓦為基準向機頭方向膨脹,轉子各級葉輪的移動量為該部位與推力盤間各區段膨脹量之和。高中壓外缸以#2軸承箱處死點為基準向機頭方向膨脹,并帶動安裝在其中的高壓內缸、隔板套、汽封套等部件向機頭方向移動。各級隔板及汽封圈的移動量為高壓外缸與高壓內缸或中壓#1,#2隔板套的膨脹量之和。

高中壓轉子材質為30Cr1Mo1V,高中壓缸材質為15Cr1Mo1V,線性膨脹系數(與20 ℃之間)與溫度的對應關系[1]見表2。

表2 材料的線性膨脹系數

為確定最易碰磨的部位,以高壓通流部分實際安裝數據、故障時各監視段參數等數據為基礎,進行高中壓通流部分各部位正脹差運行間隙的計算[2]。故障時高中壓通流部分各部位正脹差運行間隙計算結果見表3,表中各點為安裝時高中壓通流部分間隙最小的部位。

從表3可以看出:當脹差表指示值為5.60 mm時(實際脹差7.10 mm左右),高壓第5級葉輪與高壓第6級隔板G點處已出現輕微碰磨;高壓第1級轉子與隔板汽封G1點、高壓第2級轉子與隔板汽封G1點、高壓后軸封1~9列轉子城墻齒與汽封高齒G1點等處的運行間隙小于1 mm,安全裕量不足。

表3 各部位正脹差運行間隙 mm

動靜碰磨在高壓第5級動葉葉根與第6級隔板軸向間隙G點處首先發生,造成機組振動增大;跳閘后,由于泊松效應引起轉子伸長,脹差表指示值7.40 mm時(實際脹差9.10 mm左右),造成較嚴重磨損。

3 修復后運行情況

汽輪機高中壓轉子返廠,進行了局部熱處理、車削加工、高速動平衡,高速動平衡結果合格。對葉頂汽封、隔板汽封、軸封修復、更換,調整高中壓通流部分間隙,將多數級的正脹差方向間隙適當放大。

2016年1月24日所有修復工作完成,機組啟動;1月24日11:31定速3 000 r/min,1月24日20:23并網帶80 MW負荷暖機后,進行機械超速試驗;1月25日04:28正式并網帶負荷。

在之后的運行過程中,高中壓脹差仍偏大;隨負荷波動,高中壓脹差在4.40~5.00 mm之間變化;與改造前相比,偏大約2 mm。其余運行參數正常,各軸振、瓦振均在優良水平。2016年7月進行了性能考核試驗,機組熱耗保證工況(THA)修正后熱耗率7 796.21 kJ/(kW·h),75%THA工況修正后熱耗率7 842.68 kJ/(kW·h),均低于制造廠保證值,達到了預期目標。

4 結束語

(1)首次啟動過程中,供熱調節蝶閥未完全開啟,致使中壓通流部分存在鼓風。中缸排汽溫度最高達459 ℃,持續時間達10 h,造成外缸中壓部分過度膨脹,掩蓋了外缸高壓部分膨脹不足的問題。供熱調節蝶閥缺陷消除后,中壓通流部分鼓風消失,外缸中壓部分金屬溫度下降;高壓部分通流間隙迅速減小,是造成碰磨的主要原因。

(2)脹差表測量存在誤差,同時高中壓缸與前軸承箱連接H梁被保溫包裹,進一步增大了測量誤差,使得運行人員未能及時發現問題,是造成碰磨的直接原因。

(3)脹差表指示值5.60 mm時(實際脹差7.10 mm左右),在高壓第5級葉輪與高壓第6級隔板間G點處首先出現輕微碰磨,振動增大;停機過程中,由于泊松效應造成軸向較嚴重磨損。

(4)在設計制造方面,采取了提高進汽溫度、優化汽缸結構、增加通流級數等改進措施,這些措施在提高效率的同時,客觀上也造成了外缸與轉子溫差增大、級間間隙減小。與改造前相比,正脹差方向軸向間隙安全裕量減小。因此,設計時應統籌考慮,兼顧經濟性與安全性,通流間隙應留有更大的安全裕量。

(5)從幾次正常停機的情況看,轉速到零后,高中壓脹差增加了1.20~1.80 mm;停機時進汽參數越高,正脹差增加值越大,即泊松效應引起的轉子伸長量越大。因此,應對高中壓正脹差報警值和跳機值進行完善,予以適當降低。

(6)檢修時,汽輪機各測量儀表的校驗應嚴格按規定程序定時校驗,且必須做全量程校驗。

(7)檢修時,嚴禁對汽缸與前軸承箱H梁(或推拉裝置)、汽缸貓爪進行保溫,防止引起脹差測量附加誤差。

[1]火力發電廠金屬材料手冊[M]. 北京:中國電力出版社,2001.

[2]魏軍, 陳伯樹. 汽輪機機組脹差計算方法[J]. 機械工程師, 2012(5): 9-10.

(本文責編:劉炳鋒)

2016-09-02;

2016-11-28

TK 268

B

1674-1951(2017)01-0050-03

葛挺(1968—),男,河南開封人,高級工程師,從事汽輪機專業試驗、調試、運行方面的工作(E-mail:water_0371@126.com)。

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