馬傳忠
(中國石油化工股份有限公司勝利分公司孤島采油廠地質所,山東東營 257231)
中二北注聚后期超長段塞調整技術的應用及效果
馬傳忠
(中國石油化工股份有限公司勝利分公司孤島采油廠地質所,山東東營 257231)
針對孤島油田中二北聚合物驅單元超長段塞開發階段的開發特點,不斷深化油藏開發規律認識,創新開發思路,精心培育潛力增長點。通過深化聚驅流向分析,持續注采調整,流場調整、創新實施低效聚驅吞吐引效,中二北超長段塞注入階段實現長效開發。
中二北;超長段塞;流向調整;長效開發
中二北注聚單元位于位于孤島披覆背斜構造北翼,含油面積5.17km2,地質儲量2 431×104t。該單元2005年12月開始注聚,經過持續精細調整,歷經七次追加干粉產量仍然保持高位運行,注聚段塞延長到1760PV×ppm。目前注聚、注水并存,竄聚井多,套損井多、井網完善程度變差、單井管線破損頻繁,極端矛盾更加突出,注采調整工作難度加大。截至2017年3月,共有注入井53口,受效油井98口,日產液4 886t/d,日產油512t/d,仍處于高位穩產階段。
為解決日益復雜的狀況,應精細油藏研究,深化地質認識,應用儲層建筑結構模型、滲透率分布、微構造、油水井間的連通情況,結合注采對應狀況、采液強度、累積水油比、地層能量等動態情況確定聚合物流向,繪制了現階段各小層的聚合物平面流向圖。
2.1 完善注采井網,提高聚合物驅替效果
完善的注聚井網是注聚見效的有力保障,注聚以來,不間斷的實施井網完善工作。共實施完善井網工作量89井次,提高了兩向以上對應率和聚驅控制儲量,為注聚開發奠定了堅實的基礎。尤其是抓住注聚見效高峰期的有利時機,對剩余油富集區部署更新、側鉆、扶長停或補孔厚油層頂部,提高韻律層的動用程度。同時充分利用下層系事故熱采井,及時補孔上返完善聚驅井網。共實施挖潛剩余油39井次,累積增油16.27萬t。
注入方面采用“調”、“分”、“治”治理極端水井,提高聚合物驅替效果。“調”是持續注采調配,均衡平面壓力場。針對單元動態變化大的區域,持續注采調整保持單元溫和注水,注采比控制住0.9左右。“分”是分區治理,優化注入濃度。“治”是治理極端水井,改善注入狀況。對單元高油壓注不進的水井,通過換管柱、防砂等措施協調注采關系,保障井組注采平衡;對低油壓水井,通過調剖改善注入剖面,防止聚合物竄流。2015年以來共對15口水井上調濃度,平均單井濃度上調225mg/L;調剖11井次,平均單井油壓上升了1.4MPa;實施注采調配32井次,受效油井86口,有效率78.2%,日增油量69t/d。
2.2 利用流向調整技術,延長油井見效
針對采液強度較大的高見聚井區,在加強水井調配的基礎上,降低經治理無效的高見聚井液量,提高其他方向未見效井液量,改變液流方向,培養新的見效井。例如GD2-26-421井組,從靜態情況看,該井組有4口油井連通好,GD2-27-422、GD2-25-422、GD2-27-420三口井位于主河道,GD2-25-420位于廢棄河道,從滲透率分布來看,GD2-27-422井滲透率最高。切該井累積水油比最高,結合動態看,27-422井2008年3月開始見效,2010年1月含水開始回返,至2011年1月見聚濃度高達1 890mg/L。而該井組中其他油井GD2-25-420、GD2-25-422注聚以來一直未見效。根據以上分析,可以認定該井組中GD2-27-422井為主流向,GD2-25-420、GD2-25-422為非主流向,GD2-27-420因停產造成滯流。
2011年以來,累計實施流向調整126井次,合計日增產能217.5t/d,含水下降了2.9%,增油效果顯著。
2.3 低效聚驅轉換開發方式,提高儲量動用程度
區塊北部邊緣部分油井由于原油黏度高、注采對應差造成儲層動用程度較差,從而影響注聚增油效果。設想使用蒸汽吞吐解堵引效。而根據中二北熱采非達西滲流模式圖可看出,蒸汽吞吐的加熱半徑為30~40m,中二北的井距平均在200m以上,因此我們判定吞吐引效對于段塞的形成質量不會產生很大影響。基于以上分析,在聚合物波及程度低、原油黏度高、產液量低、聚驅動用程度差的井層,大膽采用較低注汽量實施蒸汽吞吐引效。第一口實施蒸汽吞吐引效的29-537井,是館5層上返32-33層的一口井,由于原油粘度高,注采對應差,上返后幾個月就因不供液關井。2010年7月對該井實施蒸汽吞吐引效,開井后日油能力由3.7t/d上升到17t/d,累計增油4 124t。在29-537實施蒸汽吞吐前后,注聚井GD2-31-18的阻力系數仍然由0.95提高到1.09,說明段塞質量并沒有受到破壞。在此基礎迅速進行推廣應用,對井區的其他館5層系上返的8口低產低效井實施熱采轉周,吞吐前后對比,日油能力由19.4t/d上升到60.9t/d。周期累計增油12 756t。突破了聚驅不能注汽開采的思想禁區,使以往的“禁區”變成了“特區”。
進入超長段塞注入后,通過流場重置、轉換開發方式,該單元見效井98口,未見效井僅有4口,見效率96.08%,截止2017年3月,累計增油141.439×104t,采收率提高8.9%,單井無因次油量1.45,仍處于見效期,保持了單元的長效開發。
[1] 侯健,杜慶軍,束青林,等.聚合物驅宏觀剩余油受效機制及分布規律[J].石油學報,2001.
A p p l i c a t i o n a n d E f f e c t o f A d j u s t i n g T e c h n i q u e o f S u p e r-l o n g S l u g s i n Mi d-N o r t h
Ma Chuan-zhong
In view of the development characteristics of the development process of the long-slender plug in the North-North polymer fl ooding unit in the Gudao Oilf i eld,deepening the understanding of the reservoir development law,innovating the development ideas and cultivating the potential growth point.Through the deepening of the fl ow to the analysis,continuous injection and adjustment adjustment,f l ow fi eld adjustment,innovation and implementation of ineff i cient polymer drive throughput effect,the two North long slug into the stage to achieve long-term development.
Zhongbei North;long slug;f l ow adjustment;long-term development
TE357
B
1003-6490(2017)08-0050-01
2017-06-05
馬傳忠(1969—),男,山東東營人,高級工程師,主要從事油藏開發工程研究工作。