李永成
摘 要:文章就無(wú)錫西城特種船用板有限公司煉鋼廠Q235B板坯粘結(jié)漏鋼的因素進(jìn)行分析,并采取有效措施,使粘結(jié)漏鋼得到控制。
關(guān)鍵詞:板坯;粘結(jié);漏鋼;Q235B
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.05.051
板坯漏鋼為惡性生產(chǎn)事故,將造成生產(chǎn)中斷,對(duì)連鑄設(shè)備造成不同程度的損壞,有時(shí)甚至造成連續(xù)停產(chǎn)。無(wú)錫西城特種船用板有限公司煉鋼廠(以下簡(jiǎn)稱西城煉鋼廠),板坯連鑄2016年共發(fā)生漏鋼19次,其中粘結(jié)漏鋼為17次,占比89.5%,為主要漏鋼形式。為此,煉鋼廠從保護(hù)渣、振動(dòng)、液面波動(dòng)、水口質(zhì)量等方面入手,采取一系列措施,在沒(méi)有漏鋼預(yù)警系統(tǒng)的條件下,使粘結(jié)漏鋼得到了有效控制。
1 西城板坯連鑄機(jī)主要參數(shù)
連鑄機(jī)機(jī)型:R8.4m直結(jié)晶器連續(xù)彎曲連續(xù)矯直弧形板坯連鑄機(jī);冶金長(zhǎng)度為27.4m,澆注斷面為:2001250~1600mm;工作拉速:0.2~1.0m/min;振動(dòng)方式:四偏心正弦振動(dòng);振幅有兩種:±2.85mm、±4mm;生產(chǎn)鋼種:Q235B。
2 粘結(jié)漏鋼機(jī)理
相關(guān)文獻(xiàn)[1]認(rèn)為,所謂粘結(jié)的引起是由于結(jié)晶器液位波動(dòng),彎月面的凝固殼與銅板之間沒(méi)有液渣,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生粘結(jié),當(dāng)拉坯時(shí)摩擦阻力增大,粘結(jié)處被拉斷,并向下和兩邊擴(kuò)大,形成V型破裂線,到達(dá)出結(jié)晶器口就發(fā)生漏鋼。
3 粘結(jié)漏鋼的影響因素
3.1 保護(hù)渣的影響
西城煉鋼廠Q235B板坯生產(chǎn),先后使用的保護(hù)渣及其理化指標(biāo)如表1所示。
A保護(hù)渣使用過(guò)程中漏鋼較少發(fā)生,但產(chǎn)生了大量的縱裂缺陷;B保護(hù)渣使用過(guò)程中縱裂缺陷減少,為了進(jìn)一步消除縱裂,進(jìn)而選用了C保護(hù)渣。C保護(hù)渣使用近5個(gè)月,漏鋼11次,其中粘結(jié)漏鋼8次,漏鋼澆次在結(jié)晶器內(nèi)寬面1/4處測(cè)量的液渣層厚度均在8mm以下。板坯連鑄在拉坯過(guò)程中不斷振動(dòng),液渣層厚度如果不足,將造成渣圈堵塞通道,使鋼水與結(jié)晶器鋼板接觸,造成粘結(jié)。相關(guān)文獻(xiàn)[2]認(rèn)為,通常液渣層厚度為振幅的1.5-2倍,約8~15mm,特殊情況達(dá)到20mm。西城煉鋼廠兩種振動(dòng)機(jī)構(gòu)按1.5倍振幅計(jì)算,最低液渣層厚度為2×3mm×1.5=9mm,顯然無(wú)法滿足要求。D保護(hù)渣為最終選用的保護(hù)渣,使用過(guò)程中液渣層厚度均在10mm以上,高的達(dá)到18mm。
從上表容易發(fā)現(xiàn),幾種保護(hù)渣的堿度變化明顯,過(guò)高堿度的保護(hù)渣更易產(chǎn)生粘結(jié)漏鋼。
3.2 振動(dòng)的影響
西城煉鋼廠在解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題中,先后采用了多種振動(dòng)模型,在拉速V為1m/min時(shí),振動(dòng)頻率f及負(fù)滑動(dòng)時(shí)間tN如表2所示。
振動(dòng)機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)粘結(jié)漏鋼的產(chǎn)生有重要影響。方案2、3較方案1負(fù)滑動(dòng)時(shí)間增加,雖增加了角部橫裂的發(fā)生率,但提高了脫模效果;方案3與方案1、2相比,振動(dòng)頻率隨拉速波動(dòng)小,在生產(chǎn)過(guò)程中即便遇到特殊情況,急回、急升拉速,振動(dòng)次數(shù)變化小,振動(dòng)運(yùn)行穩(wěn)定性好。
2016年19次漏鋼中,由于振動(dòng)嚴(yán)重惡化,漏鋼2次。跟蹤發(fā)現(xiàn),操作人員為避免振動(dòng)機(jī)構(gòu)與蓋板間蒸氣溢出,在結(jié)晶器銅板四周用厚厚的石棉布堵起來(lái),振動(dòng)過(guò)程中,蓋板隨振動(dòng)機(jī)構(gòu)一起振動(dòng),從而增加了振動(dòng)電機(jī)的負(fù)荷,期間經(jīng)常產(chǎn)生振動(dòng)不穩(wěn),需要經(jīng)常檢查、更換振動(dòng)電機(jī)連結(jié)器墊圈。后來(lái),將振動(dòng)臺(tái)蓋板整體上移90mm,完全避免了結(jié)晶器銅板對(duì)蓋板的接觸,振動(dòng)運(yùn)行穩(wěn)定性明顯提高。
3.3 液面波動(dòng)的影響
液面波動(dòng)過(guò)大,將造成渣圈增大,嚴(yán)重時(shí)堵塞保護(hù)渣液渣的通道,造成鋼水與銅板接觸而粘結(jié)。在西城煉鋼廠19次漏鋼中,由于液面波動(dòng)大漏鋼5次,均為粘結(jié)漏鋼。提高離線維護(hù)時(shí)開口度裝配精度、在線對(duì)弧精度、對(duì)磨損嚴(yán)重的輥及時(shí)更換備用段,可以減少因設(shè)備運(yùn)行不暢造成液面的過(guò)大波動(dòng)。另外,拉速波動(dòng)過(guò)大,會(huì)造成液面的異常波動(dòng),所以,連鑄提倡恒溫恒拉速操作。
3.4 浸入式水口質(zhì)量的影響
在西城煉鋼廠2016年漏鋼中,浸入式水口渣線穿鋼水,造成粘結(jié)漏鋼2次;經(jīng)觀察,鋼水穿出位置正對(duì)著寬面,造成高溫鋼水直接沖擊寬面坯殼,鋼水與銅板直接接觸,而發(fā)生粘結(jié)漏鋼;鋼水穿出后,均發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器內(nèi)液面劇烈波動(dòng),進(jìn)一步增大了粘結(jié)的機(jī)率。
4 控制措施
(1)選用堿度合適的保護(hù)渣。(2)為提高振動(dòng)的穩(wěn)定性,選用±4.0mm振幅、f=20V+70振動(dòng)模型,提高脫模效果;同時(shí),結(jié)晶器蓋板抬起90mm,避免與振動(dòng)臺(tái)接觸,減少振動(dòng)故障率。(3)為減少液面波動(dòng),生產(chǎn)上盡量恒溫恒拉速操作;設(shè)備上加強(qiáng)點(diǎn)檢及安裝精度,避免鑄坯運(yùn)行阻力過(guò)大,引起液面波動(dòng)。(4)提高浸入式水口質(zhì)量,有異常及時(shí)更換。(5)部分粘結(jié)漏鋼時(shí),結(jié)晶器內(nèi)會(huì)有坯殼露出或撈渣時(shí)碰到凸起的坯殼,此時(shí)通過(guò)暫時(shí)停澆或直接停澆,可避免漏鋼的發(fā)生;西城煉鋼廠通過(guò)這種方式,避免了1起漏鋼事故。
采用以上措施,西城煉鋼廠Q235B板坯在沒(méi)有漏鋼預(yù)警的情況下,2016年9月中旬開始至2017年2月底,沒(méi)再發(fā)生粘結(jié)漏鋼事故,期間共生產(chǎn)3963爐鋼。
5 結(jié)論
堿度過(guò)高的保護(hù)渣生產(chǎn)Q235B板坯,易產(chǎn)生粘結(jié)漏鋼。振動(dòng)不穩(wěn)定會(huì)增大粘結(jié)漏鋼的機(jī)率,通過(guò)采用f=AV+B的振動(dòng)模型,A取值小,有利于增加振動(dòng)的平穩(wěn)性。
參考文獻(xiàn):
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