馬強
摘 要:發電廠凝結水精處理系統是保證機組汽水系統水汽品質的重要手段,延長理混床運行周期,可以有效降低運行成本和廢水排放。本文介紹了通過優化樹脂配比來延長混床運行周期的方案,以及在平海電廠2*1000MW中的運用效果。
關鍵詞:精處理;樹脂比例;運行周期;節能降耗;廢水減排
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.05.229
0 引言
凝結水精處理裝置對保證鍋爐給水水質意義重大,當精混床失效時需要及時對進行再生,而再生過程中需要消耗大量除鹽水、酸堿、電能,產生大量廢水,頻繁的再生也會導致樹脂性能下降、破碎以及損失。因此,延長混床運行周期,減少再生次數將會產生積極的經濟和社會效益。
1 系統簡介
平海電廠凝結水精處理系統包括:前置過濾器、高速混床、樹脂捕捉器、再循環系統和1套旁路系統。正常運行時過濾器兩臺并列運行,不設備用。混床三臺并列運行,一臺備用,可滿足每臺機組100%的凝結水處理量。體外再生系統設備包括:陰樹脂再生兼分離塔、陽樹脂再生兼貯存塔和樹脂隔離罐。
2 運行現狀分析
2.1 精處理系統運行指標
平海電廠精處理樹脂采用美國DOW凝膠型均粒樹脂,混床內陽/陰樹脂比例為2:3。采用氫型混床運行,混床平均運行周期(5-7d)和出水質量均滿足設計要求:懸浮物≤1ug/L、Na+≤1ug/L、全鐵≤3ug/L、Cl-≤1ug/L、SiO2≤5ug/L、pH=6.7~7.5。
2.2 運行工況分析
由于平海電廠參與電網調峰運行,負荷波動較大,啟停機次數較多,采用加氧處理工況風險較大,因此采用的是AVT(O)微氧化性全揮發處理,使用氨水調節給水pH在9.2-9.6。凝結水指標要求Na+≤5ug/L,Fe3+≤5ug/L,Cl-≤5ug/L,SiO2≤20ug/L,換算后Na+≤2.2*10-7mol/L,Fe3+≤8.9*10-8mol/L,Cl-≤1.4*10-7mol/L,SiO2≤3*10-7mol/L。氨水加入后在機組汽水中存在著平衡NH3·H2ONH4++OH—,當pH=9.4時,[NH4+]=[OH-]=1*10-4.6mol/L,對比凝結水中陰陽離子數量,NH4+和OH—遠大于其他離子數量。
NH4+隨凝結水進入精處理混床,進行離子交換反應RH+NH4+RNH4+H+,H+與凝結水中存在的OH—結合生成H2O。上述反應為混床中發生的主要反應,當混床出水出現NH4+時,出水電導率上升,pH值也升高,判斷混床失效,此時,陽樹脂主要為RNH4型,少量RNa型;陰樹脂仍然主要為ROH型,少量RHSiO3型,微量RCl型,陰樹脂失效程度較低。陰樹脂未失效但仍然和陽樹脂一同進行再生,造成浪費。
3 改進方案分析
3.1 方案篩選
對于AVT工況下延長混床周期制水量的方案有前置陽床+混床、銨型混床運行、調整樹脂配比提高混床樹脂的實際工作交換容量。
基于現有場地和投資限制,前置陽床+混床可行性不高。銨型混床運行雖然可以大幅提高運行周期,但除鹽能力極低,如出現凝結水水質惡化,銨型混床將在極短的時間被擊穿,直接導致給水和蒸汽品質惡化。所以,前兩種方案均不予考慮。
3.2 高速混床內樹脂形態動態過程
分析混床內樹脂型態變化,理想化的將樹脂層自上而下分為3段[1]:
(1)樹脂層上段。此段陽樹脂已經從RH型轉為RNH4型,大部分陰樹脂仍保持ROH型。該段中的水pH約為9.2-9.6,與混床進水相同。只要混床樹脂到達設計的再生度,不會發生Na+和Cl-的排代,此段樹脂層出水中的Na+和Cl-濃度和混床進水相當。
(2)樹脂層中段。此段樹脂層中的陽樹脂處于從氫型向銨型轉變的過程中,被吸收了NH4+的進水,其pH值為7.0左右,其在流經陽、陰樹脂時,水中的Na+和Cl-等離子被除去;但當后續高pH和高含氨量的水流經這部分樹脂,其吸收的Na+和Cl-等離子又會被水中的NH4+和OH-排代出來,進入下面的樹脂層。
(3)樹脂層下段。下段的進水pH值約為7.0左右,樹脂層中主要是RH型陽樹脂和ROH型陰樹脂,該段樹脂發揮除鹽作用。當樹脂層上段不斷擴大,中段向下推進逐漸下移到下段樹脂層底部時,混床出水中開始有氨漏過,同時也有Na+和Cl-被排代出來,電導率升高,pH升高,氫型混床到達失效終點。
由上述過程可以得出:(1)AVT工況下氫型混床,在凝汽器沒有泄露的情況下,運行周期取決于陽樹脂總工作交換容量,交換容量越大,運行周期越長;當發生凝汽器泄露時,由于高pH和大量NH4+的存在,混床運行周期將明顯縮短。(2)AVT工況下采用氫型混床,由于接觸高pH進水,要求陰陽樹脂有較高的再生度[2],否則,不僅不能除鹽,還會發生Na+和Cl–的排代現象。
3.3 不同樹脂比例對樹脂交換當量的影響
通過表1凝膠型和大孔型樹脂在不同比例時的最終工作交換容量,可以看出當體積比為2:3時,陽陰樹脂交換當量約為1:1,這也是為何在中性加氧工況下大多數設計采用樹脂配比2:3的原因。當采用1:1的樹脂比例時,不論哪種型號的樹脂,陽樹脂交換當量均提高,陰樹脂交換當量則略有下降。
3.4 方案確定
針對AVT(O)運行工況下,陽樹脂交換容量決定運行周期,將樹脂比例由2:3調整為1:1,在略微提高陽樹脂數量的情況下,可以較大幅度的提高陽樹脂的實際工作交換容量,從而大幅度提高陽樹脂的總工作交換容量,延長混床運行周期,同時保證陰樹脂有一定的交換容量,以滿足凝結水水質惡化時的處理要求。
4 方案實施以及實施效果
4.1 優化方案
混床內陽/陰樹脂比例為2:3,單臺混床內陽/陰樹脂體積分別為3.036m3和4.785m3。需要將陰樹脂減少0.875m3,陽樹脂增加0.875m3,從而保證樹脂總量不變,混床內水力特性不變,輸送及再生程序基本不變。查看圖紙結合現場觀察測量,再生系統陰陽塔的結構均可滿足變更樹脂比例后的樹脂再生需求。
經過樹脂比例調整并再生好的樹脂要進行跟蹤觀察,并記錄運行數據。對混床出水進行人工化驗Na+、SiO2和Cl-等。記錄該套樹脂的轉移、再生、周期制水量以及運行參數。
4.2 實施效果
試驗床經過三個制水周期的運行,運行周期制水量,分別為:210858噸、205929噸、208225噸。
試驗期間每天對混床入口母管、試驗床出口以及同時運行的未調整混床出口水質進行人工化驗監測,試驗床整個運行周期內出水水質合格,Na+=0.3-0.8ug/L,Cl-=0.1-0.7ug/L,SiO2=1.0-3.2ug/L,pH=6.7-7.1,SC=0.08-0.10us/cm 。Na+,Cl-,SiO2等離子含量與同時運行的其他混床相當,樹脂再生度符合要求。
4.3 節能降耗評價
現1號機組精處理5套樹脂均已進行比例優化,混床系統運行穩定,出水質量優良,運行周期大幅提高,優化前后精處理混床對比見表2:
按機組年利用小時4000計算,兩臺機組年發電量為80億度,兩臺機精處理混床均進行比例優化后,可減少再生次數52.3次;節約再生費用40.7萬元;減少廢水排放2.77萬噸;減少廢水處理費用1.47萬元。
5 結論
針對凝結水中陰、陽離子種類及其含量的特點,通過優化凝結水精處理混床內陰陽樹脂配比,充分挖掘發揮離子交換樹脂的交換能力。在保證精處理系統出水品質的基礎上,可以有效延長混床運行周期,減少了再生廢水的排放,產生良好的經濟效益和社會效益。
參考文獻:
[1]韓隸傳,李志剛.凝結水精處理混床機理和應用研究[J].中國電力,2007(12).
[2]蔣如豐,馬玉英 .凝結水精處理工藝中高速混床運行特性及計算方法[J].中國電力,1993(11).
[3]陳永健.混床中陽陰樹脂比例的選擇[J].華東電力,譯自美國《燃燒》雜志.