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一起鍋爐跳閘事故的原因分析及應對措施

2017-03-16 15:58:06王彥領吳三超王山彥陳蘭鵬
電力安全技術 2017年2期

王彥領,吳三超,王山彥,陳蘭鵬

(1.國家電投河南電力有限公司平頂山發電分公司,河南 平頂山 467312;2.河南九龍環保有限公司,河南 平頂山 467312)

一起鍋爐跳閘事故的原因分析及應對措施

王彥領1,吳三超1,王山彥2,陳蘭鵬1

(1.國家電投河南電力有限公司平頂山發電分公司,河南 平頂山 467312;2.河南九龍環保有限公司,河南 平頂山 467312)

介紹了一起1 000 MW超超臨界機組鍋爐水冷壁出口蒸汽過熱度高而導致跳閘的事故,分析了在事故發生前和事故過程中的鍋爐狀態,發現高加疏水控制不當是造成鍋爐水冷壁過熱度高的主要原因,并提出了針對性的應對措施,有效保障了鍋爐安全穩定地運行。

超超臨界機組;水冷壁;過熱度;高壓加熱器

0 引言

某電廠1 000 MW超超臨界機組型號為DG3000/26.15-Ⅱ1,鍋爐在運行期間發生垂直水冷壁出口蒸汽過熱度高,引發保護動作、機組跳閘事故。通過現場調研、資料查詢、事故分析,最終確定事故原因為設備故障及運行操作處理不當。為避免同類事故的發生,針對1 000 MW超超臨界鍋爐過熱度提出了改進措施和建議。

1 事故發生前狀態

1號機組負荷790 MW,CCS(Coordination Control System,協調控制系統)方式運行,主汽壓25.11 MPa,主汽溫597 ℃,給煤量372 t/h,給水量2 304 t/h,水燃比6.12,水冷壁出口過熱度28.4 ℃,1號爐1B,1C,1D,1E,1F磨煤機運行,1號主汽輪機雙背壓A/B凝汽器真空為-90.9/-92.3 kPa,A/B小汽輪機調門開度為73 %/49.9 %,1號主汽輪機4只主汽調閥開度分別為17 %,100 %,100 %,0。

2 事故過程

2015-06-19T15:04,1號機組單列高壓加熱器(以下簡稱“高加”)2號高加危急疏水一次電動門故障,聯系維護人員檢查該門故障性質,提前關閉危急疏水二次電動門,試開關動作1次。

15:05,檢查確認2號高加危急疏水二次電動門在關閉位后,試開啟一次電動門。

15:06,2號高加危急疏水一次門開到位,聯鎖2號高加正常疏水調門超馳由80 %關至56 %,2號高加水位上升。

15:07,2號高加水位高二值(80 mm),聯開危急疏水一、二次電動門,A側凝汽器真空開始下降,1號機主汽壓力,機組負荷開始下降。2號高加水位高一值報警消失,聯關高加危急疏水電動一次、二次門(后經查實2道門均未關閉)。

15:09,A側凝汽器真空降至-86.2 kPa,1號高調門開度開大至40 %,A/B小機調門開度100 %/60 %,切除A小機遙控方式,機組由協調控制方式自動切為基本方式,由滑壓運行方式自動切換為定壓運行方式。

15:10,1號高調門開度開大至49 %,主汽壓下降到22.49 MPa,并持續下降,各抽汽壓力持續下降。操作員將基本方式切換為協調控制方式,由定壓運行方式切換為滑壓運行方式。

15:13,協調控制方式自動切換為汽機跟隨方式,1號高調門自動快速關閉至0。

15:15,主給水流量持續下降至1 552 t/h,水冷壁出口過熱度37 ℃,并快速上升。聯系臨機2號機組投入輔汽聯箱聯絡門,提高輔汽聯箱壓力,開輔汽至小機汽源門,提高給水流量。

15:16,手動停運1D磨。

15:17,手動停運1C磨。

15:18,手動停運1E磨,投入相關油槍助燃,快速減燃料。燃料減至243 t/h,主給水提高至1 697 t/h(在此期間給水流量最低下降至900 t/h)。

15:19,水冷壁出口過熱度快速上升到100℃,延時10 s后鍋爐MFT(Main Fuel Trip,主燃料跳閘)保護動作,首出“水冷壁出口過熱度高”,汽輪機、發電機跳閘,廠用電切換正常。

3 事故原因分析

3.1 主要原因

(1) 在處理1號機組2號高加危急疏水電動一次門缺陷開啟時,聯鎖超馳關閉2號高加正常疏水調門,2號高加水位快速上升,聯開危急疏水一、二次電動門。2號高加水位正常后聯關危急疏水一、二次門,但實際并未關閉,由于緊急疏水一直處于導通狀態,而且緊急疏水管徑和閥門通徑較大,大量蒸汽直接排放至疏水擴容器,造成A凝汽器真空下降、機組負荷驟減、主汽壓力、再熱蒸汽量及各段抽汽壓力持續下降。

在協調控制下,為維持機組負荷,1號高調門自動快速開大,加劇了機組負荷及主汽壓力的下降。汽泵小汽機汽源為四抽供汽,進汽壓力下降后轉速指令與實際偏差大,汽泵退出遙控方式,導致機組由協調控制模式自動切換為汽機跟隨模式,1號高調門又自動快速關閉。汽機進汽量減少后,再次加劇了四抽壓力的降低,小機進汽門全開后仍不能維持給水泵正常轉速,給水流量迅速降低。雖運行值班員相繼停運2臺磨煤機,但水冷壁出口汽溫仍持續升高,最終達到鍋爐MFT保護動作條件。

(2) DCS接收到2號高加危急疏水電動門開到位信號后觸發2號高加緊急疏水電動門開超馳動作,正常疏水調節閥邏輯將2號高加正常疏水調節閥由80 %超馳關至56 %,導致2號高加水位升高。當2號高加水位升高至高二值,聯鎖開啟了2號高加緊急疏水二次門;在該門開啟過程中,2號高加水位快速下降;當2號高加水位低于高一值時,發出指令聯鎖關閉2號高加緊急疏水一、二次門。

2號高加緊急疏水一次門由于閥門故障未能關閉,二次門正在開啟過程中無法執行關閉指令(2號高加危急疏水一、二次電動門全行程開關時間需84 s,高加水位正常后聯關,聯關信號是1個2 s的脈沖信號,發送聯關信號時該二次門仍在開啟過程中,無法接受關閉指令),最終導致2號高加緊急疏水一、二次門均沒有關閉,緊急疏水一直處于導通狀態,大量抽汽泄漏,機組負荷下降,造成給水泵小汽輪機汽源壓力下降。調閥全開后汽泵出力不足、給水流量低是本次跳機的主要原因。

3.2 次要原因

(1) 當2號高加危急疏水一次門開啟時,超馳動作于2號危急疏水門后狀態反饋不對,高加正常疏水調門關閉到一定范圍(函數關系),邏輯設置不合理。

(2) 給水泵小汽輪機設計汽源有3路:一路正常供應汽源為四抽提供;一路低負荷汽源為冷再切換閥提供;另一路調試汽源由輔汽聯箱提供。冷再切換閥因基建期無法吹管,未進行調試,無法使用;冷再至輔汽聯箱壓力自動調節品質差,壓力設定值為0.44 MPa。在事故過程中,冷再至輔汽調節門最大僅開至12.9 %,輔汽聯箱壓力最低降至0.29 MPa,供汽不足。

(3) 機組協調控制中汽機跟隨控制方式下,汽機主控自動調節品質差造成汽機高調門動作過快,機組負荷驟減,四抽壓力降低汽泵出力無法滿足給水需求。

(4) 二段抽汽管徑為DN377,但危急疏水管徑為DN450,危急疏水僅設置2道電動門,全開時造成機組主汽壓力、負荷、真空等參數變化大。值班人員對危急疏水調門調整風險預控不到位。

(5) 值班人員對2號高加疏水控制及真空下降原因判斷不準確,采取措施不及時;對2臺小汽輪機調門監視不及時,申請鄰機供汽較為遲緩。

4 應對措施

針對以上故障原因,提出以下幾點改進措施。

(1) 對高加危急疏水一次門開啟時,超馳動作于2號高加正常疏水調門關閉到一定范圍(函數關系)的邏輯進行優化。

(2) 徹底處理2號高加危急疏水一、二次電動門經常故障缺陷,保證設備可靠性。

(3) 對2號高加危急疏水電動門進行改造,將1道電動門更換為真空型調節門。對一、二段抽汽危急疏水管徑和閥門系統重新進行匹配性檢查,如有必要,對其進行技術改造。

(4) 修改和優化冷再至輔汽調門自動調節參數,確保各負荷工況下輔汽聯箱壓力穩定。利用合適機會進行小機高壓汽源切換閥的調試。

(5) 全面排查和梳理機組控制邏輯,優化協調控制中汽機主控PID參數,確保各種工況下,對機組負荷、主汽壓力等參數的控制正確、平穩,不出現大幅波動。

(6) 提高值班人員操作技能水平,尤其是機組負荷快速下降時給水調節能力。針對機組高加疏水閥門故障,進行事故分析,必要時切除高加運行。

5 結束語

對于1 000 MW超超臨界機組,鍋爐水冷壁出口蒸汽過熱度作為主蒸汽溫調節的前饋信號,控制著鍋爐水燃比,是直流鍋爐監視和跳閘的重要參數。它的變化直接影響鍋爐蒸汽溫度調節品質,甚至影響鍋爐受熱面氧化皮的生成,關系鍋爐壽命。針對與過熱度有關的系統和設備進行技術改造和缺陷處理,優化設備動作邏輯,可以有效提高鍋爐安全穩定的運行。

1 樊泉桂.超臨界鍋爐中間點溫度控制問題分析[J].鍋爐技術,2005,36(6):1-4.

2 沈邱農,程鈞培.超超臨界機組參數和熱力系統的優化分析[J].動力工程,2004,24(3):305-310.

3 沈翔宇.集控運行規程[M].北京:高等教育出版社,2010.

2016-08-25。

王彥領(1979-),男,工程師,主要從事火力發電廠運行管理工作,email:winnerwyl@163.com。

吳三超(1974-),男,工程師,主要從事火力發電廠管理工作。

王山彥(1989-),男,助理工程師,主要從事火力發電廠運行工作。

陳蘭鵬(1978-),男,助理工程師,主要從事火力發電廠運行工作。

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